王寶平
(大唐陽(yáng)城發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 晉城 048102)
某電廠2臺(tái)600 MW機(jī)組煙氣脫硫超低排放改造工程采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,并于2017年完成超低排放改造。吸收塔利舊原折返塔基礎(chǔ)及漿池部分,新建d 19.4 m/17.2 m變徑逆流噴淋塔,改造后塔內(nèi)設(shè)置5層噴淋層并在第一層噴淋與吸收塔入口之間加裝增效裝置(湍流PLUS);噴淋層上部設(shè)除塵高效一體化除霧裝置;漿池設(shè)計(jì)液位11 m;利舊原折返塔內(nèi)原有4臺(tái)11 100 m3/h流量的漿液循環(huán)泵,改造時(shí)新增1臺(tái)11 100 m3/h流量的漿液循環(huán)泵E,改造后每臺(tái)機(jī)組設(shè)置5臺(tái)漿液循環(huán)泵。漿液循環(huán)泵E入口管徑為d 1 320 mm×9 mm。循環(huán)泵進(jìn)口管道入口處裝有DN1 300 mm(通流面積約為310%)、2205材質(zhì)的濾網(wǎng),用以防止吸收塔內(nèi)沉淀物或異物吸入泵體造成泵的堵塞或損壞,防止吸收塔噴嘴的堵塞或損壞。但從168 h試運(yùn)行至今發(fā)現(xiàn),循環(huán)泵E在同時(shí)運(yùn)行4臺(tái)泵或5臺(tái)泵時(shí)振動(dòng)嚴(yán)重超標(biāo)。
7號(hào)、8號(hào)機(jī)超低排放改造后,脫硫漿液循環(huán)泵E分別于2017年7月和8月相繼投入運(yùn)行,2臺(tái)泵試運(yùn)期即出現(xiàn)振動(dòng)超標(biāo)、泵出口管道晃動(dòng)現(xiàn)象。通過(guò)對(duì)2臺(tái)循環(huán)泵投運(yùn)至今的跟蹤觀察發(fā)現(xiàn),不管是7號(hào)脫硫漿液循環(huán)泵E還是8號(hào)脫硫漿液循環(huán)泵E,只要E泵與其他A、B、C、D 4臺(tái)循環(huán)泵同時(shí)運(yùn)行時(shí),E泵驅(qū)動(dòng)端水平振動(dòng)就會(huì)增大,出口管道晃動(dòng)劇烈,入口管道有較大間隔性異響。如果3臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行(包括漿液循環(huán)泵E泵),則漿液循環(huán)泵E振動(dòng)都在合格范圍內(nèi),出口管道晃動(dòng)也不大。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研分析,引起漿液循環(huán)泵E振動(dòng)的主要因素有以下幾個(gè)方面。
a)安裝原因。因安裝基礎(chǔ)及出入口管道安裝不合理等造成振動(dòng)。超低排放改造時(shí),漿液循環(huán)泵E建在原吸收塔地坑上,在施工過(guò)程中,地基未夯實(shí),是造成漿液循環(huán)泵振動(dòng)大的原因之一。
b)循環(huán)泵E入口管道流速偏高。漿液循環(huán)管入口管道很長(zhǎng),直段總長(zhǎng)度12.055 m(吸收塔入口段3.115 m,循環(huán)泵入口段8.94 m),70°彎頭1個(gè),循環(huán)泵入口DN1 300 mm×DN900 mm偏心變徑管1個(gè)。循環(huán)泵E流量為11 100 m3/h,入口管徑為d 1 320 mm×9 mm,通過(guò)計(jì)算得出循環(huán)泵E入口管道流速高達(dá)2.35 m/s。
c)濾網(wǎng)通流面積不夠是管道振動(dòng)加大的原因之一。循環(huán)管E塔內(nèi)設(shè)置濾網(wǎng)(網(wǎng)眼10 966個(gè)d 22 mm),有效通流面積為310%,單臺(tái)泵運(yùn)行時(shí)濾網(wǎng)的有效通流面積能夠滿足運(yùn)行要求。但當(dāng)5臺(tái)循環(huán)泵都布置在同一側(cè)且多臺(tái)漿液循環(huán)泵同時(shí)運(yùn)行時(shí),由于各泵的功率不同,會(huì)出現(xiàn)入口負(fù)壓增大、互搶漿液的現(xiàn)象,導(dǎo)致吸入量不夠,加上入口管徑較小使得入口管道的振動(dòng)加大成為現(xiàn)實(shí)。
d)氣蝕現(xiàn)象、入口循環(huán)管較長(zhǎng)、管徑偏小導(dǎo)致入口各段管道振動(dòng)逐步遞增,這是循環(huán)泵泵體和軸承端振動(dòng)嚴(yán)重超限制的原因之一。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)循環(huán)管入口管道各段的水平振動(dòng)值測(cè)量,從吸收塔出口至循環(huán)泵入口呈現(xiàn)依次遞增的趨勢(shì),且超出正常運(yùn)行的范圍(現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試數(shù)據(jù)如表1所示)。
表1 漿液循環(huán)管E入口各段水平振動(dòng)值
從表1數(shù)據(jù)看,導(dǎo)致入口各段管道振動(dòng)逐步遞增的原因有:首先是漿液循環(huán)泵E吸收塔入口管道距離吸收塔攪拌器較近,而氧化風(fēng)管就布置在攪拌器的正上方,導(dǎo)致大量的氣泡可能進(jìn)入循環(huán)管道,而發(fā)生氣蝕現(xiàn)象;其次是入口循環(huán)管較長(zhǎng),當(dāng)泵的流量一定時(shí),流經(jīng)的管道越長(zhǎng),漿液的壓頭損失就越大(和管道長(zhǎng)度成正比),越利于產(chǎn)生氣蝕;第三是管徑偏小,管內(nèi)流速偏高進(jìn)一步導(dǎo)致壓頭損失增大(和速度的平方成正比)。以上三點(diǎn)均有利于管道和泵發(fā)生氣蝕現(xiàn)象,最終導(dǎo)致循環(huán)泵泵體和軸承端振動(dòng)嚴(yán)重超限制。
e)漿液循環(huán)泵E本體的振動(dòng)偏大導(dǎo)致出口管道振動(dòng)也偏大。
f)運(yùn)行液位偏低是管道振動(dòng)加大的原因之一。Mg2+與硫酸根離子反應(yīng)會(huì)產(chǎn)生大量泡沫,可以說(shuō)Mg2+是漿液的起泡劑。本地石灰石鎂離子含量高,一旦石灰石品質(zhì)不合格,含有大量的Mg2+,將會(huì)引起漿液起泡[1],導(dǎo)致吸收塔溢流,吸收塔液位提不高。自漿液循環(huán)泵E投入運(yùn)行后,吸收塔液位基本維持在8 m左右運(yùn)行,達(dá)不到吸收塔設(shè)計(jì)的11 m液位。結(jié)合E泵一段時(shí)間來(lái)的運(yùn)行情況,懷疑E泵振動(dòng)大的原因可能與塔內(nèi)漿池液位低有關(guān),導(dǎo)致漿液循環(huán)泵運(yùn)行臺(tái)數(shù)多時(shí)存在搶流量現(xiàn)象。而E泵轉(zhuǎn)速大、揚(yáng)程高,造成入口流量不足導(dǎo)致管道劇烈振動(dòng)[2]。
聯(lián)系施工單位對(duì)漿液循環(huán)管E地基、出入管道支架進(jìn)行加固,對(duì)吸收塔上漿液循環(huán)管拉桿生根件加固。加固后啟動(dòng)漿液循環(huán)泵E運(yùn)行(包括E泵,共4臺(tái)泵運(yùn)行),振動(dòng)略有下降,運(yùn)行一段時(shí)間后,振動(dòng)恢復(fù)原狀。
a)降低漿液起泡,吸收塔地坑每4 h加1次4 000 mg消泡劑,在吸收塔溢流管連續(xù)不斷地添加消泡劑(每25 kg水對(duì)2 000 mg消泡劑),保證吸收塔液位提高的同時(shí),吸收塔不溢流。
b)在超低排放改造設(shè)計(jì)中,沒(méi)有檢測(cè)原煙道進(jìn)漿的任何技術(shù),通過(guò)不斷試驗(yàn)和總結(jié),在原煙道處安裝防止?jié){液溢流到原煙道的報(bào)警裝置(在原煙道底部安裝漿液檢測(cè)點(diǎn),電壓為24 V,如原煙道進(jìn)漿,測(cè)點(diǎn)報(bào)警發(fā)信號(hào)至控制室,報(bào)警燈亮,提示運(yùn)行人員吸收塔漿液已溢流至原煙道,應(yīng)立即降低吸收塔液位,防止損壞風(fēng)機(jī))。
c)逐步提高吸收塔液位,記錄循環(huán)泵運(yùn)行參數(shù)。記錄的循環(huán)泵運(yùn)行參數(shù)如表2所示。根據(jù)表2數(shù)據(jù)可以看出:在吸收塔液位提至8.5 m,吸收塔漿液循環(huán)泵4臺(tái)泵運(yùn)行,E泵振動(dòng)0.15 mm;吸收塔液位提至9.6 m,吸收塔漿液循環(huán)泵4臺(tái)運(yùn)行,E泵振動(dòng)0.13 mm;吸收塔液位提至9.86 m,氧化風(fēng)機(jī)聲音出現(xiàn)異常,原煙道進(jìn)漿報(bào)警燈亮,運(yùn)行人員立即降低吸收塔液位,吸收塔液位將至9.6 m時(shí),氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常,原煙道進(jìn)漿報(bào)警燈滅。
d)提高吸收塔液位,使泵的振動(dòng)略有好轉(zhuǎn),但原煙道進(jìn)漿風(fēng)險(xiǎn)增大,且一旦停止加入消泡劑時(shí)間過(guò)長(zhǎng),吸收塔漿液可能再次出現(xiàn)起泡溢流的現(xiàn)象,而且消泡劑的大量使用在一定程度上增加了運(yùn)行成本,該方法不能從根本上解決問(wèn)題[3-4](見(jiàn)表2)。
表2 脫硫吸收塔提液位期間E泵運(yùn)行參數(shù)表
2018年2月14日機(jī)組停運(yùn)期間,將漿液循環(huán)泵E濾網(wǎng)孔由d 22 mm擴(kuò)至d 25 mm。2月20日機(jī)組啟動(dòng)正常后,對(duì)漿液循環(huán)泵E入口管道各段的水平振動(dòng)值進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量結(jié)果顯示漿液循環(huán)泵E濾網(wǎng)擴(kuò)孔后,泵的振動(dòng)正常。
a)漿液循環(huán)管E振動(dòng)原因是濾網(wǎng)通流面積不夠、入口管道長(zhǎng)(現(xiàn)場(chǎng)布置無(wú)法改變)、管徑偏小、流速過(guò)大、運(yùn)行液位偏低等綜合影響的結(jié)果。
b)機(jī)組正常運(yùn)行中,盡量提高吸收塔液位,可降低泵的振動(dòng)。
c)開(kāi)大泵的濾網(wǎng)孔徑,泵的有效通流面積增大,可有效降低泵的振動(dòng)。