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      鹽水精制系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化改造措施

      2022-02-24 07:24:46潘存鵬王鑫張建英張宇琪
      中國(guó)氯堿 2022年1期
      關(guān)鍵詞:原鹽輸送泵精制

      潘存鵬,王鑫,張建英,張宇琪

      (金川集團(tuán)化工新材料有限責(zé)任公司,甘肅 金昌 737100)

      甘肅金川集團(tuán)金川化工新材料有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)40萬(wàn)t/a離子膜法燒堿項(xiàng)目一期工程于2009年7月正式投產(chǎn)。裝置生產(chǎn)能力為20萬(wàn)t/a離子膜法燒堿,20萬(wàn)t/a質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50%的液堿,20萬(wàn)t/a質(zhì)量分?jǐn)?shù)為99%的片堿,電解工序選用國(guó)產(chǎn)藍(lán)星(北京)化工機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北化機(jī)”)高電流密度自然循環(huán)復(fù)極式離子膜電解槽。二期工程于2012年7月正式啟動(dòng)建設(shè),裝置生產(chǎn)能力為20萬(wàn)t/a離子膜法燒堿,10萬(wàn)t/a質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50%的液堿,5萬(wàn)t/a質(zhì)量分?jǐn)?shù)為99%的片堿,電解工序選用國(guó)產(chǎn)北化機(jī)自然循環(huán)高電流密度復(fù)極式膜極距電解槽,于2015年5月完工,2018年6月開始試生產(chǎn),系統(tǒng)二次鹽水精制采用樹脂塔螯合樹脂進(jìn)行精制[1]。系統(tǒng)一二期項(xiàng)目一次鹽水工序共配置2套化鹽池裝置,3套鹽水預(yù)處理裝置(一期系統(tǒng)配置1套鹽水預(yù)處理裝置,二期系統(tǒng)配置2套鹽水預(yù)處理裝置),燒堿系統(tǒng)配置4個(gè)精鹽水儲(chǔ)罐用來(lái)儲(chǔ)存一次精鹽水(一期系統(tǒng)配置2個(gè)精鹽水儲(chǔ)罐V=1 328 m3,二期系統(tǒng)配置2個(gè)精鹽水儲(chǔ)罐V=1 328 m3)。

      1 工藝簡(jiǎn)述

      一期裝置二次鹽水精制系統(tǒng)將一次精鹽水儲(chǔ)罐的鹽水用過濾精鹽水泵輸送至電解工序過濾鹽水儲(chǔ)罐,過濾鹽水由過濾鹽水泵輸送至樹脂塔,經(jīng)樹脂塔過濾后的鹽水被直接輸送至鹽水高位槽,高位槽的液位由自動(dòng)閥聯(lián)鎖控制。3臺(tái)樹脂塔循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn),其中2臺(tái)在線運(yùn)轉(zhuǎn),1臺(tái)離線再生,每隔24 h進(jìn)行一次自動(dòng)切換。二次鹽水精制單元的正常鹽水處理能力為260 m3/h,滿足每天生產(chǎn)600 t燒堿(按100%NaOH計(jì))的需要。裝置應(yīng)能在110%的設(shè)計(jì)負(fù)荷(即最大生產(chǎn)能力286 m3/h)下正常、穩(wěn)定操作。塔中的樹脂是一種陽(yáng)離子交換樹脂,在離子交換中特定的雜質(zhì)和二價(jià)陽(yáng)離子被脫除。同時(shí)一小部分離子交換樹脂在操作中被擠碎和變形成為小顆粒,這些小顆粒樹脂造成過濾鹽水通過離子交換樹脂的壓力降增大。為了在塔再生前排除這些小顆粒,樹脂塔必須周期性地用純水反洗。反洗是自動(dòng)進(jìn)行的,純水的流量由自動(dòng)調(diào)節(jié)控制。反洗水從樹脂塔頂部流到離子交換樹脂捕集器,相對(duì)較大的樹脂顆粒被回收,改造前的工藝流程圖見圖1。

      圖1 改造前的工藝流程圖

      2 存在的問題及安全風(fēng)險(xiǎn)

      2.1 存在的問題

      公司一期燒堿系統(tǒng)于2009年建成投用,裝置運(yùn)行存在以下問題。

      (1)公司地處西北,系統(tǒng)運(yùn)行至今,事業(yè)部周邊原鹽多以再生鹽為主,再生鹽品質(zhì)較差、雜質(zhì)較多且再生鹽種類不同所含的雜質(zhì)也各有不同。原鹽來(lái)源種類多且指標(biāo)參差不齊,對(duì)雜質(zhì)含量不同的原鹽不能在指標(biāo)分析后按比例精確混合使用;

      (2)再生鹽雜質(zhì)較多且品質(zhì)不一,造成預(yù)處理器處理量加大,經(jīng)常出現(xiàn)預(yù)處理器返渾,影響鹽水精制,造成系統(tǒng)鹽水量不夠,影響系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行;

      (3)原鹽質(zhì)量參差不齊,造成預(yù)處理器不定期返渾,返渾后不能保證一次精鹽水連續(xù)穩(wěn)定供應(yīng);

      (4)預(yù)處理器返渾后一次精鹽水不能連續(xù)供應(yīng),目前事業(yè)部設(shè)置4個(gè)精鹽水儲(chǔ)罐,后期一二期系統(tǒng)同時(shí)運(yùn)行時(shí)精鹽水儲(chǔ)罐較少,預(yù)處理器運(yùn)行異常時(shí)精鹽水儲(chǔ)罐的精鹽水不能滿足鹽水系統(tǒng)的調(diào)節(jié)需求,緩沖時(shí)間比較短。

      2.2 存在的安全風(fēng)險(xiǎn)

      一期系統(tǒng)的工藝設(shè)計(jì)將一次精鹽水儲(chǔ)罐的鹽水用過濾精鹽水泵輸送至電解工序過濾鹽水儲(chǔ)罐,過濾鹽水由過濾鹽水泵輸送至樹脂塔,經(jīng)樹脂塔過濾后的鹽水被直接輸送至鹽水高位槽,高位槽的液位由自動(dòng)閥聯(lián)鎖控制。3臺(tái)樹脂塔循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn),其中2臺(tái)在線運(yùn)轉(zhuǎn),1臺(tái)離線再生,每隔24 h進(jìn)行一次自動(dòng)切換;工藝設(shè)計(jì)及設(shè)備存在以下缺陷。

      (1)在一次鹽水輸送過程中,由于過濾鹽水泵輸送的鹽水經(jīng)過樹脂塔要克服樹脂塔的壓降后再輸送至20 m以上的鹽水高位槽,輸送高度較高加上樹脂塔的阻力,造成過濾鹽水泵運(yùn)行壓力較大,加快了樹脂塔內(nèi)樹脂的破碎及板結(jié),嚴(yán)重影響樹脂的使用壽命;

      (2)運(yùn)行壓力過大時(shí)造成樹脂塔底網(wǎng)破裂,導(dǎo)致樹脂泄漏,泄漏的樹脂隨著鹽水進(jìn)入電解槽后附著在離子交換膜上,嚴(yán)重影響離子交換膜的使用壽命,造成電解槽槽電壓升高,嚴(yán)重時(shí)堵塞電解槽的出口軟管,造成電解槽爆炸;

      (3)較大壓力運(yùn)行造成樹脂塔內(nèi)樹脂板結(jié)比較嚴(yán)重,樹脂板結(jié)后影響樹脂塔的出水效率,直接影響二次鹽水指標(biāo)及離子膜使用壽命;

      (4)過濾鹽水泵運(yùn)行壓力較大時(shí)容易造成泵過載,導(dǎo)致跳泵,崗位人員如不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)鹽水高位槽的液位,液位下降后將造成電解槽鹽水?dāng)嗔鳎斐上到y(tǒng)跳車、電解槽損傷;

      (5)樹脂塔內(nèi)樹脂板結(jié)后在樹脂塔再生時(shí)需要用大量的純水對(duì)樹脂塔進(jìn)行大流量反洗沖開板結(jié)的樹脂,板結(jié)越嚴(yán)重反洗時(shí)浪費(fèi)的純水越多;

      (6)泵出現(xiàn)異常、樹脂塔底網(wǎng)破裂或一期系統(tǒng)3臺(tái)樹脂塔出現(xiàn)故障時(shí),樹脂塔系統(tǒng)無(wú)法精制二次精鹽水,導(dǎo)致系統(tǒng)停車,精鹽水無(wú)法置換滯留在電解槽內(nèi)的氣體,可能會(huì)形成爆炸性混合氣體,損傷離子膜及電解槽極網(wǎng);

      (7)一期樹脂塔運(yùn)行過程中每天在樹脂塔出口取樣進(jìn)行化驗(yàn)分析,取樣時(shí)由于精鹽水對(duì)指標(biāo)要求比較嚴(yán)格,每次取樣時(shí)對(duì)取樣瓶要進(jìn)行多次清洗,造成精鹽水浪費(fèi);

      (8)事業(yè)部一期樹脂塔出口沒有安裝pH在線監(jiān)測(cè)裝置,樹脂對(duì)Ca2+、Mg2+的交換能力隨鹽水的pH值上升而增大,但一般不大于11,因?yàn)辂}水pH值大于11時(shí),在高濃度鹽水中的Mg2+以Mg(OH)2膠狀沉淀存在,如果過濾器的過濾能力下降會(huì)導(dǎo)致分子狀態(tài)的Mg(OH)2進(jìn)入樹脂塔,螯合樹脂對(duì)分子態(tài)的Mg(OH)2膠狀沉淀是沒有螯合交換能力的,影響螯合樹脂的使用壽命,造成樹脂塔出口鹽水不合格進(jìn)而影響電解槽的運(yùn)行,存在安全風(fēng)險(xiǎn)。

      3 改造方案

      通過研究論證,將一、二期裝置一次鹽水工序3臺(tái)預(yù)處理器、HVM裝置串連,新增2個(gè)精鹽水儲(chǔ)罐,新增1套超純鹽水系統(tǒng),將目前的工藝由“一次精鹽水儲(chǔ)罐+過濾鹽水儲(chǔ)罐+過濾鹽水泵+樹脂塔+高位槽”改為“一次精鹽水儲(chǔ)罐+過濾鹽水儲(chǔ)罐+過濾鹽水泵+樹脂塔+超純鹽水儲(chǔ)罐+超純鹽水輸送泵+高位槽”的精制工藝,改造后的工藝流程圖見圖2。

      圖2 改造后的工藝流程圖

      4 改造內(nèi)容

      (1)新設(shè)一個(gè)原鹽混合場(chǎng)地

      用現(xiàn)有的原鹽堆放場(chǎng)地將拉來(lái)的原鹽進(jìn)行指標(biāo)分析,依照分析的指標(biāo)按比例混合后運(yùn)至化鹽池進(jìn)行化鹽,根據(jù)原鹽分析指標(biāo)精準(zhǔn)控制精制劑的加入量,精確控制一次鹽水的指標(biāo),提高一次鹽水的合格率。

      (2)將一二期3臺(tái)預(yù)處理器連通

      目前一期的一臺(tái)預(yù)處理器與二期的一臺(tái)預(yù)處理器已經(jīng)連通,把剩余的一臺(tái)也繼續(xù)連通,連通后3臺(tái)預(yù)處理器串通使用,可以有效保證3臺(tái)預(yù)處理器的制水量。

      (3)新增2個(gè)精鹽水儲(chǔ)罐

      新增2個(gè)精鹽水儲(chǔ)罐,在指標(biāo)及設(shè)備設(shè)施正常時(shí)多儲(chǔ)存精制鹽水,保證設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)異常時(shí)有更多的緩沖時(shí)間來(lái)調(diào)整鹽水指標(biāo),也能保證一二期系統(tǒng)全部生產(chǎn)時(shí)精鹽水的連續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)。

      (4)新設(shè)1個(gè)超純鹽水儲(chǔ)罐

      將現(xiàn)有的過濾精鹽水儲(chǔ)罐改為超純鹽水儲(chǔ)罐,用來(lái)儲(chǔ)存樹脂塔過濾后的超純鹽水,超純鹽水儲(chǔ)罐的配置可以有效降低因樹脂塔出現(xiàn)故障而導(dǎo)致系統(tǒng)停產(chǎn)后無(wú)法置換電解槽鹽水而造成的電解槽內(nèi)爆炸性混合氣體的形成,減輕對(duì)離子膜、電解槽的損傷。

      (5)新增2臺(tái)過濾鹽水輸送泵

      新增的2個(gè)一次精鹽水儲(chǔ)罐串通配置2臺(tái)過濾鹽水輸送泵(Q=300 m3/h,H=45 m),用來(lái)輸送過濾精鹽水至樹脂塔,新增過濾精鹽水直接經(jīng)過樹脂塔不用上高位槽,有效降低樹脂塔的運(yùn)行壓力,降低泵的運(yùn)行電流,減少螯合樹脂的破碎率,降低樹脂塔底網(wǎng)的破裂幾率進(jìn)而降低電解槽的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),保證系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

      (6)新設(shè)2臺(tái)超純鹽水輸送泵

      將現(xiàn)有的過濾鹽水輸送泵改為超純鹽水輸送泵,新設(shè)超純鹽水輸送泵直接將超純鹽水輸送至鹽水高位槽,可以有效降低超純鹽水輸送泵的壓力,降低異常跳泵的頻次,精確控制鹽水高位槽的液位,降低泵的運(yùn)行電流,保證系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行,降低生產(chǎn)成本。

      (7)超純鹽水輸送泵增加遠(yuǎn)程報(bào)警裝置

      在電解崗位操作室增加遠(yuǎn)程報(bào)警裝置監(jiān)測(cè)超純鹽水輸送泵的運(yùn)行狀況,泵停止運(yùn)行后操作室馬上報(bào)警,使崗位操作員能第一時(shí)間得到提醒,報(bào)警后立即去現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)備用泵,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。

      5 實(shí)施效果

      (1)樹脂塔的運(yùn)行壓力由改造前的0.45 MPa降低至目前運(yùn)行的0.2 MPa,樹脂塔降低的運(yùn)行壓力有效減少螯合樹脂的破碎率、螯合樹脂的板結(jié),延長(zhǎng)螯合樹脂的使用壽命,減少了樹脂塔因大流量反洗浪費(fèi)的純水。

      (2)有效降低了機(jī)泵的運(yùn)行電流,降低了電耗。

      (3)可以使鹽水系統(tǒng)的廢水全部回收利用,替代了一次水使用,降低了水耗。

      (4)可以使系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn),降低系統(tǒng)異常停車的頻次,提高鹽水精制系統(tǒng)的合格率和風(fēng)險(xiǎn)處置能力,為離子膜電解槽的安全運(yùn)行保駕護(hù)航。

      6 經(jīng)濟(jì)效益分析

      樹脂塔每次反洗節(jié)約的純水量為60 m3,每年330天運(yùn)行,年節(jié)約純水量19 800 m3。

      純水以15元計(jì)算,19 800×15=29.7(萬(wàn)元);年節(jié)約電費(fèi)約2萬(wàn)元;年節(jié)省樹脂約合10萬(wàn)元;年節(jié)約費(fèi)用合計(jì)41.7萬(wàn)元。

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