程 江
(海洋石油富島有限公司,海南 東方 572600)
海洋石油富島有限公司化肥一期合成氨裝置采用ICI-AMV工藝,以天然氣為原料氣,設計合成氨產(chǎn)能為1000t/d;其轉化系統(tǒng)主要包括預轉化爐、一段轉化爐(一段爐)、二段轉化爐(二段爐)等設備。一期合成氨裝置自1996年10月投產(chǎn)以來,總體運行穩(wěn)定、能耗低。
一期合成氨裝置自原始開車以來,在轉化系統(tǒng)冷態(tài)開車氮氣循環(huán)升溫的過程中,需將預轉化爐、一段爐、二段爐、高溫變換爐之催化劑床層從常溫預熱到一定的溫度,以便下一步導入蒸汽(預轉化爐除外)進行升溫時不會產(chǎn)生冷凝水。實際生產(chǎn)中,轉化系統(tǒng)冷態(tài)升溫時間長,延長了合成氨裝置停車后重啟恢復生產(chǎn)的時間,且存在冷態(tài)升溫過程天然氣和精制水消耗大等問題。
轉化系統(tǒng)氮氣循環(huán)升溫動力源為外置氮氣壓縮機,預轉化爐、一段爐、二段爐及變換系統(tǒng)高溫變換爐升溫,稱之為大氮循環(huán)升溫(此為氣頭合成氨企業(yè)的通俗稱謂);而低溫變換爐升溫單獨進行,在一段爐蒸汽升溫和化工投料前完成,稱之為小氮循環(huán)升溫。由于在串低溫變換爐時轉化系統(tǒng)已經(jīng)升溫至開車串入溫度,不影響開車進度,故轉化系統(tǒng)的冷態(tài)升溫時間只考慮大氮循環(huán)升溫時間。大氮循環(huán)升溫所需熱量由一段爐燒嘴提供,小氮循環(huán)升溫所需熱量則由中壓蒸汽換熱器(04-E101)提供。
轉化系統(tǒng)氮氣循環(huán)升溫流程如圖1(圖中:MPSTEAM—中壓蒸汽;NGLINE—混合原料氣;WCS—循環(huán)冷卻水上水;WCR—循環(huán)冷卻水回水;START-UPH2——還原用氫氣)。離開氮氣壓縮機(04-K101)的氮氣,從工藝天然氣和蒸汽的混配站進入轉化系統(tǒng),經(jīng)混合氣盤管(03-B002E01A)進入預轉化爐(03A-R001),然后進入混合氣盤管(03-B002E01B),再進入一段爐(03-B001);一段爐為側燒爐,由燒嘴燃燒外熱法加熱轉化管,從而對流通的氮氣進行加熱,設置有進口溫度(TR03012)和出口溫度(TC03020)作為控制參數(shù)。離開一段爐的氮氣依次經(jīng)過二段爐 (03-R001)、第一廢鍋 (03-E001)、高壓蒸汽預熱器(03-E002)、高壓蒸汽第一預熱器 (03A-E003)、高溫變換爐 (04-R001)、第二廢鍋(04-E001)、鍋爐給水預熱器(04-E002)、低溫變換爐入口分離器(04-F001)后回到氮氣壓縮機(04-K101)入口。第一廢鍋(03-E001)和高壓蒸汽預熱器(03-E002)分別設置手操器旁路閥(HV03004)和工藝氣出口溫度控制閥 (TV03023),高壓蒸汽第一預熱器(03A-E003)設置的旁路由現(xiàn)場手動閥控制。氮氣壓縮機(04-K101)設置氮氣循環(huán)壓差旁路控制閥 (PDC04012),目的是保證氮氣壓縮機(04-K101)的自循環(huán)和控制氮氣循環(huán)壓力。轉化系統(tǒng)正常運行時,工藝天然氣也是從混合氣盤管 (03-B002E01A) 進入預轉化爐 (03AR001),與氮氣循環(huán)升溫流程一致,一直到低溫變換爐入口分離器(04-F001),然后進入低溫變換爐(04-R002),再進入脫碳系統(tǒng)。
圖1 轉化系統(tǒng)氮氣循環(huán)升溫流程簡圖
(1)氮氣循環(huán)升溫過程中的主要工藝指標:氮氣循環(huán)升溫從常溫開始,升溫速率<30℃/h[以一段爐出口溫度(TC03020)為準];結束時,一段爐出口溫度(TC03020)400~450℃,高溫變換爐催化劑床層溫度≥200℃。
(2)氮氣壓縮機(04-K101)性能參數(shù):氮氣壓縮機為羅茨風機,由電機驅動,驅動電機轉速為735r/min,設計流量16500m3/h,進口溫度50℃、出口溫度70℃,進口壓力0.5MPa、出口壓力0.6MPa。
本合成氨裝置開車過程中,氮氣循環(huán)升溫耗時較長,冷態(tài)升溫耗時約25~28h,占整個系統(tǒng)開車時長比例大,而每次升溫主要存在的問題是高溫變換催化劑床層升溫慢。經(jīng)觀察,一段爐出口溫度達工藝指標后,還需4~6h繼續(xù)進行高溫變換催化劑床層的升溫。因此,高溫變換催化劑升溫成為每次冷態(tài)開車氮氣循環(huán)升溫階段最關鍵的控制步驟。
氮氣循環(huán)升溫過程無任何化學反應,升溫的熱量由一段爐燒嘴燃料氣的燃燒提供。高溫變換催化劑裝填量為43m3,而目前氮氣壓縮機(04-K101)由于服役時間較長,設備性能下降,打氣量已不能達到設計值,而高溫變換催化劑遠離熱源,要提高升溫速率,在保持相對偏小的空速下,需考慮把更多的熱量通過氮氣帶至高溫變換催化劑床層才行。從工藝流程(如圖1)來看,高溫循環(huán)氮氣要分別經(jīng)過第一廢鍋(03-E001)、高壓蒸汽預熱器(03-E002)、高壓蒸汽第一預熱器(03A-E003);其中,第一廢鍋(03-E001)中的爐水吸收熱量產(chǎn)生飽和蒸汽,高壓蒸汽預熱器(03-E002)、高壓蒸汽第一預熱器 (03AE003)中的飽和蒸汽吸收熱量變?yōu)檫^熱蒸汽,如何減少這3臺換熱器中的介質,以減少蒸汽側吸收循環(huán)氮氣的熱量,是調控高溫變換催化劑床層升溫速率的關鍵。
最近一次氮氣循環(huán)升溫操作過程中,2020年10月13日17:17氮氣循環(huán)升溫結束時,主控流程顯示第一廢鍋出口工藝氣溫度(TI03023)為247.8℃、高壓蒸汽第一預熱器出口工藝氣溫度(TI03310)為218.6℃、高溫變換爐入口工藝氣溫度(TI04001)為220.3℃??梢钥闯?,欲讓高溫變換爐催化劑床層溫度>200℃,即需要在氮氣循環(huán)升溫時保證高溫變換爐入口工藝氣溫度(TI04001)>220℃、第一廢鍋出口工藝氣溫度(TI03023)>250℃。
針對轉化系統(tǒng)冷態(tài)開車氮氣循環(huán)升溫耗時長的問題,在符合操作規(guī)程的前提下,探索最優(yōu)的操作方法,以期節(jié)約轉化系統(tǒng)氮氣循環(huán)升溫時間4h。梳理與總結過去多次大氮循環(huán)升溫不同的操作方法,可采取以下優(yōu)化改進措施。
氮氣循環(huán)升溫時,控制氮氣循環(huán)量>16000 m3/h,即氮氣壓縮機(04-K101)設置的氮氣循環(huán)壓差旁路控制閥 (PDC04012)投自動時,PDC04012開度不可過大,開度過大時進入轉化系統(tǒng)的氮氣量減少,載熱量少,不利于系統(tǒng)升溫;但開度也不宜過小,因為氮氣壓縮機出口安全閥設定壓力為0.8MPa,PDC04012開度過小或全關容易觸發(fā)安全閥啟跳。同時,控制氮氣循環(huán)入口壓力在0.48~0.50MPa為宜,PDC04012投自動給定為0.10MPa。以往曾經(jīng)控制氮氣循環(huán)入口壓力在0.55~0.60MPa、PDC04012投自動給定在0.12~0.13MPa,氮氣壓縮機出口安全閥易啟跳,對氮氣循環(huán)升溫造成很大影響。
通過操作總結,氮氣循環(huán)升溫過程中全開手操器旁路閥(HV03004)和工藝氣出口溫度控制閥(TV03023),可減少第一廢鍋(03-E001)爐水吸熱量,這樣一來更多的熱量可以由氮氣載入高溫變換爐催化劑床層,當?shù)谝粡U鍋出口工藝氣溫度(TI03023)達到380℃、高溫變換爐催化劑床層溫度>370℃時,工藝氣出口溫度控制閥(TV03023)視溫度情況逐漸小幅度多次回關,此時已經(jīng)轉為蒸汽升溫階段。氮氣循環(huán)升溫結束時一段爐煙氣溫度在515℃左右,一段爐煙氣溫度高,為保護一段爐對流段各組盤管,需要通過回關手操器旁路閥(HV03004)讓汽包產(chǎn)生蒸汽流通經(jīng)過8英寸放空管。以往一段爐氮氣循環(huán)升溫都是過早回關手操器旁路閥(HV03004)和工藝氣出口溫度控制閥(TV03023)為高壓汽包提溫提壓,此舉易導致轉化系統(tǒng)氮氣循環(huán)升溫耗時長且實際意義不大。工藝操作優(yōu)化后,手操器旁路閥(HV03004)的回關條件是:高壓汽包壓力>0.2MPa,蒸汽已導至8英寸主放空管。
升溫過程中,當高壓汽包壓力達到0.2 MPa、蒸汽已導至8英寸主放空管放空時,才回關手操器旁路閥(HV03004)和工藝氣出口溫度控制閥(TV03023)為高壓汽包提溫提壓,不宜過早提高高壓汽包壓力,因為過早提壓,飽和蒸汽通過高壓蒸汽第一預熱器(03A-E003)、高壓蒸汽預熱器(03-E002)蒸汽側吸熱,會使進入高溫變換爐的氮氣載熱損失大。當高壓汽包壓力>0.15MPa時,才開高壓汽包至一段爐高壓管線暖管導淋排液,這是因為提前暖管亦會帶來氮氣載熱損失。以往的操作中,蒸汽升溫中后期才將蒸汽導至8英寸主放空管放空。
在建立中低壓蒸汽管網(wǎng)后,往脫氧槽盡可能多地加入低壓蒸汽,以提高鍋爐給水上水溫度,減少第一廢鍋(03-E001)爐水吸熱量。高壓汽包間斷使用小旁路閥上水,關閉高壓汽包導淋,這是因為導淋排放的是熱的爐水,用溫度較低的鍋爐給水上水補充會降低高壓汽包內爐水的溫度,導致第一廢鍋(03-E001)吸收的氮氣載熱量增多。以往在氮氣循環(huán)升溫初期就打開高壓汽包導淋,這樣做完全沒有必要。
一段爐燒嘴控制為保持低背壓、多投用燒嘴。進行氮氣循環(huán)升溫時,一段爐出口工藝氣溫度(TC03020)上升過緩時,主控人員可通過調整一段爐燃料氣壓力控制閥(PV03001)增加燃料氣量,以提升系統(tǒng)升溫速率。
氮氣循環(huán)升溫階段遇到操作人員交接班或吃飯時,應做好協(xié)調安排,或者提前多投用燒嘴,由此主控可通過增加燃料氣量來控制溫升速率,不會因操作人員交接班或吃飯而影響氮氣循環(huán)升溫進度。以往由于未能進行統(tǒng)籌協(xié)調,需現(xiàn)場操作人員頻繁進行調整及增加點燃燒嘴數(shù)量,導致系統(tǒng)升溫速率受到影響。
通過對轉化系統(tǒng)冷態(tài)開車耗時過長問題的分析與探討,找到了節(jié)省系統(tǒng)開車時長可能存在的優(yōu)化空間,在后續(xù)兩次轉化系統(tǒng)冷態(tài)開車中,氮氣循環(huán)升溫環(huán)節(jié)平均節(jié)約用時4h左右,即在操作規(guī)程許可范圍內及保證生產(chǎn)設備安全運行的前提下,驗證了上述氮氣循環(huán)升溫環(huán)節(jié)省時間的操作優(yōu)化措施的有效性,達到了縮短合成氨裝置開車時間的目的,預計每次開車過程可節(jié)約成本10萬元,為企業(yè)的節(jié)能減排與系統(tǒng)的經(jīng)濟運行做出了一點貢獻。今后,我們將進一步研究整套合成氨裝置冷態(tài)、熱態(tài)開車過程的操作優(yōu)化,助力系統(tǒng)的優(yōu)質運行。