梁麗麗,侯雷雷,關(guān)文舉,劉宇杰
(河南晉控天慶煤化工有限責(zé)任公司,河南 沁陽 454592)
原料煤的成本(包括原料煤的采購成本、存儲成本和使用成本)一般會占到煤基合成氨裝置生產(chǎn)成本的50% ~60%,煤化工企業(yè)長期以來都在圍繞如何降低煤耗和提高產(chǎn)品產(chǎn)量這一主題進(jìn)行研究和優(yōu)化改進(jìn)。以下對河南晉控天慶煤化工有限責(zé)任公司(簡稱晉控天慶)4.0MPa碎煤加壓魯奇爐多種煤混燒或配燒的操作方案及運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié),以期為業(yè)內(nèi)保證生產(chǎn)負(fù)荷和降低煤耗等方面提供一些參考與借鑒。
晉控天慶是晉能控股裝備制造集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡稱晉能控股集團(tuán))的下屬控股子公司,是一家以潔凈能源和化肥化工產(chǎn)品為主的大型現(xiàn)代新型煤化工企業(yè),主營煤制燃?xì)?、合成氨、尿素等化肥化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。
晉控天慶氣化裝置采用碎煤加壓逆流接觸連續(xù)氣化、固態(tài)排渣工藝,屬于移動床加壓氣化工藝,碎煤加壓氣化爐——魯奇爐屬移動床加壓氣化爐的典型代表,魯奇爐操作壓力為4.0MPa。生產(chǎn)中,粒度為13~50mm(>90%)的塊煤進(jìn)入氣化爐,與一定比例的蒸汽、氧氣混合燃燒,產(chǎn)生粗煤氣,粗煤氣經(jīng)洗滌冷卻器冷卻降溫以及低壓廢鍋回收熱量后送至變換系統(tǒng),用于生產(chǎn)合成氨、尿素、煤制天然氣、LNG等產(chǎn)品。
晉控天慶氣化裝置現(xiàn)有6臺魯奇爐(1#~6#爐)和1臺在魯奇爐基礎(chǔ)上升級改造而成的JM-S爐(7#爐),其中JM-S爐是晉能控股集團(tuán)牽頭與賽鼎工程有限公司合作研發(fā)的新型氣化爐。1#~6#魯奇爐自2015年投料試車以來一直運(yùn)行穩(wěn)定。2020年11月晉控天慶新上(建成投運(yùn))1臺JM-S爐(7#爐),其爐體在第四代魯奇爐基礎(chǔ)上加高1.5m,JM-S爐出口新增旋風(fēng)分離器及中壓廢鍋回收粗煤氣熱量,粗煤氣再經(jīng)冷卻降溫以及低壓廢鍋回收熱量后送至變換冷卻系統(tǒng);相較于第四代魯奇爐,JM-S爐產(chǎn)氣量明顯增加,且可副產(chǎn)5.0MPa的中壓蒸汽約10t/h,余熱回收利用率大幅提高,具有單爐發(fā)氣量大、運(yùn)行穩(wěn)定、消耗低的優(yōu)點(diǎn),具有明顯的競爭優(yōu)勢,現(xiàn)JM-S爐運(yùn)行狀況良好。
2019—2020年,晉控天慶創(chuàng)造了4臺氣化爐單爐氧負(fù)荷10000m3/h連續(xù)運(yùn)行1周以及5臺氣化爐連續(xù)運(yùn)行周期在150d以上的運(yùn)行紀(jì)錄。但隨著煤炭采購價格的節(jié)節(jié)攀升,為降低生產(chǎn)成本,晉控天慶氣化裝置所用原料煤品種也逐漸增多——大礦和地方小礦產(chǎn)煤混合使用,最多的時候達(dá)10多種原料煤,正常生產(chǎn)時也有3~4種原料煤;多來源煤種給煤炭的運(yùn)輸、轉(zhuǎn)運(yùn)、儲存、上煤等帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),同時原料煤煤質(zhì)的不穩(wěn)定也給氣化爐的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行帶來很大的壓力,影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。因此,降低碎煤加壓氣化裝置的煤耗成為晉控天慶2021年生產(chǎn)運(yùn)行管理的重中之重。
對于入廠煤的檢驗(yàn),因人工采樣存在大量死角,不能對煤樣采集進(jìn)行全覆蓋,管控存在漏洞,易導(dǎo)致入廠煤質(zhì)量不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)多批次大量不合格煤進(jìn)廠的情況。為此,晉控天慶采用先進(jìn)的自動取樣機(jī)與人工抽檢相結(jié)合的方式進(jìn)行入廠煤質(zhì)量管控,對入廠的每一車煤先用自動取樣機(jī)取樣,分析人員再對每批次煤隨機(jī)抽檢,發(fā)現(xiàn)不合格立刻加樣,并對不合格煤進(jìn)行扣噸月底補(bǔ)煤的方式進(jìn)行處理,以有效提高入廠煤的合格率;同時,晉控天慶每天還對入廠煤煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時分享,讓操作人員實(shí)時掌握第一手資料,為氣化爐的操作調(diào)整提供數(shù)據(jù)支持。通過采取一系列的保障措施和精心篩選,目前晉控天慶氣化裝置采用以晉能控股集團(tuán)下屬寺河二號井煤炭為主、配燒其他煤種為輔的煤炭供應(yīng)策略,全年入爐煤固定碳含量合格率達(dá)97%,為氣化爐的穩(wěn)定運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。
入爐煤摻配比例不合適,氣化爐高負(fù)荷運(yùn)行時易造成床層燒穿、溝流,嚴(yán)重時會局部形成結(jié)焦,影響氣化爐的負(fù)荷與長周期運(yùn)行。為杜絕因氣化爐結(jié)焦導(dǎo)致的停車,提高氣化爐的在線率,晉控天慶分析人員每班都要對進(jìn)入煤倉前的煤進(jìn)行取樣分析,氣化車間則要派專人每天對入爐煤的摻配比例進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn),并在原料煤進(jìn)入皮帶前隨機(jī)抽檢,保證入爐煤的摻燒比例和固定碳含量合格,盡可能減少入爐煤摻燒比例不合格對氣化爐穩(wěn)定運(yùn)行的影響。
煤炭發(fā)熱量的主要影響因素是其固定碳含量,提高原料煤的固定碳含量,煤炭有效成分提高,灰分、揮發(fā)分等相應(yīng)降低:揮發(fā)分低,氣化過程中副產(chǎn)品如焦油、中油產(chǎn)量會隨之降低,也就相應(yīng)降低了氣化煤氣水的處理難度;而且,原料煤的固定碳含量高還可降低汽氧比,使氣化產(chǎn)生的煤氣水量減少,也可相應(yīng)減少煤氣水的處理量。
晉控天慶氣化裝置要求所用原料煤的固定碳含量>74%,2019年氣化原料煤固定碳含量年均值為76.65%,原料煤主要分析數(shù)據(jù)年均合格率為84.0%。2020年晉控天慶氣化裝置所用原料煤主要分析數(shù)據(jù)見表1。
表1 2020年氣化裝置所用原料煤主要分析數(shù)據(jù)
由表1可以看出:2020年晉控天慶氣化裝置所用原料煤主要分析數(shù)據(jù)年均合格率為92.39%,較2019年的84.0%提高了8.39%;其中,2020年氣化裝置所用原料煤的固定碳含量和限下率兩個重要指標(biāo)有較為明顯的變化,對氣化爐的生產(chǎn)運(yùn)行造成了一定的影響,具體如下。
2020年氣化裝置所用原料煤固定碳含量年均值為75.96%,較2019年的76.65% 下降了0.69%,這給氣化爐的操作運(yùn)行和噸氨煤耗帶來了一定的負(fù)面影響——因固定碳含量低導(dǎo)致2020年噸氨煤耗較2019年的1032kg增加7kg。噸氨煤耗增加7kg,總氨產(chǎn)量按869.2kt/a計(jì),年增加原料煤消耗6084.4t;煤炭價格按750元/t計(jì),年增加煤炭采購成本456.33萬元,對晉控天慶2020年的經(jīng)營效益造成較大影響。
固定碳含量高的煤種,氣化爐運(yùn)行中可控制較低的汽氧比,可使氣化爐在較高的負(fù)荷下運(yùn)行;同時,固定碳含量高,氣化爐產(chǎn)出有效氣(H2+CO)含量也更高,對系統(tǒng)生產(chǎn)有利。據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年晉控天慶氣化裝置單爐氧負(fù)荷平均為8300m3/h、汽氧比平均為5.2kg/m3;剔除開停車及大修的影響,氣化爐實(shí)際運(yùn)行氧負(fù)荷平均為9000m3/h、汽氧比平均為5.0kg/m3。2020年與2019年氣化爐所產(chǎn)粗煤氣成分(年均值)的對比見表2??梢钥闯觯?020年氣化爐所產(chǎn)粗煤氣有效氣體含量為64.64%,2019年為64.77%,2020年較2019年氣化爐所產(chǎn)粗煤氣有效氣含量低0.13%,因有效氣含量降低導(dǎo)致2020年噸氨煤耗增加1.3kg。
表2 魯奇爐所產(chǎn)粗煤氣成分(年均值)的對比%
但是,氣化爐所用原料煤固定碳含量高,也會造成爐內(nèi)反應(yīng)速率減慢,反應(yīng)不完全,煤在爐內(nèi)停留時間長,灰中殘?zhí)吭龈叩?,同時會使原料煤的采購成本增高。因此,將原料煤的固定碳含量與工藝運(yùn)行控制及煤的采購成本相結(jié)合(還需考慮原料煤的可獲得性),探尋最經(jīng)濟(jì)的固定碳含量,是一個需要長期摸索的過程??偟膩碚f,原料煤的固定碳含量高,對氣化爐的運(yùn)行工況較為有利,對氣化裝置的穩(wěn)定運(yùn)行及提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益有益。但因到貨原料煤品種多,各種原料煤的固定碳含量有一定的差異,如何減少固定碳含量差異對氣化爐運(yùn)行帶來的影響,也是一個需要長期攻關(guān)的問題。
制氣條件主要取決于氣化爐的結(jié)構(gòu)和入爐煤的理化性質(zhì),其中煤的灰熔點(diǎn)是氣化用煤的重要指標(biāo)。魯奇爐的操作溫度一般控制在煤灰變形溫度和軟化溫度之間,晉控天慶氣化裝置入爐煤灰熔點(diǎn)基本上在1475℃以上,由此可以控制較低的汽氧比,提高爐內(nèi)反應(yīng)溫度,減少蒸汽消耗和煤氣水產(chǎn)生量,提高蒸汽分解率,有利于制氣及節(jié)能降耗。但受氣化爐爐箅設(shè)計(jì)材質(zhì)的影響,過高的氣化爐操作溫度會對爐箅造成較大的傷害,且易造成爐內(nèi)結(jié)渣。因此,汽氧比的選擇既要保證氣化爐不結(jié)渣以免工況惡化,又要保證不因蒸汽用量太大導(dǎo)致灰細(xì)增多而排灰困難。若入爐煤的灰熔點(diǎn)相差較大,就無法選擇最佳的汽氧比,簡言之,入爐煤的灰熔點(diǎn)應(yīng)盡量接近,定期對入廠煤和入爐煤進(jìn)行灰熔點(diǎn)分析非常必要。
實(shí)際生產(chǎn)管理中,晉控天慶每周對入廠煤的灰熔點(diǎn)進(jìn)行1次分析,對新煤種則增加分析頻次并分批次抽檢,對入爐煤灰熔點(diǎn)隨時抽檢,做到動態(tài)管理,以保證氣化爐用煤灰熔點(diǎn)的穩(wěn)定性和合格率,為穩(wěn)定生產(chǎn)保駕護(hù)航;同時,將灰熔點(diǎn)不同的煤分開堆放,建立煤場煤炭存放示意圖和臺賬,據(jù)各煤種灰熔點(diǎn)科學(xué)調(diào)配摻燒比例,合理配燒或單燒,以利于選擇最佳的汽氧比,防止?fàn)t內(nèi)結(jié)渣或灰細(xì)過多問題的出現(xiàn)。
在爐箅的轉(zhuǎn)動下,理想狀態(tài)下魯奇爐同一截面上氣化劑的分布是均勻的,但因入爐煤的粒度不同,比表面積也不同,也就給魯奇爐的運(yùn)行帶來了不同的影響:小粒度的煤比表面積較大,反應(yīng)速度快,需要的氧氣也較多,爐內(nèi)反應(yīng)激烈,容易引起局部結(jié)渣現(xiàn)象;大粒度的煤比表面積小,反應(yīng)不完全,與灰渣一起排出時引起灰鎖溫度升高、灰渣中殘?zhí)可?,會?dǎo)致煤耗增加。
魯奇爐屬于碎煤加壓氣化爐,要求入爐煤粒度13~50mm的占比在90%以上,入爐煤粒度分布范圍過大和單一粒度占比太高均不利于制氣:粒度>60mm的占比太高,易造成加煤系統(tǒng)堵塞,還會在爐內(nèi)產(chǎn)生架橋現(xiàn)象,造成蓬料不下煤、爐內(nèi)反應(yīng)不完全、灰渣中殘?zhí)考懊汉脑黾?;粒度?3mm的占比太高,氣化爐床層阻力增大,燃燒劇烈,易造成爐內(nèi)結(jié)渣現(xiàn)象;入爐煤粒度分布范圍過大,入爐過程中會造成大粒度煤粒較多地散布在爐壁四周、小粒度煤粒較多地集中在爐中心,引起氣化劑分布不均,影響系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及產(chǎn)氣量。據(jù)多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),晉控天慶對入爐煤粒度控制制定了以下標(biāo)準(zhǔn):粒度>60mm的占比≤5%,粒度25~60mm的占比≥58%,粒度13~25mm的占比≤30%,粒度6~13mm的占比≤5%,粒度<6mm的占比<2%。
轉(zhuǎn)運(yùn)和碰撞是塊煤破碎的主要原因,保證原料煤粒度,主要是減少煤炭儲運(yùn)過程中的破碎。因此,減小皮帶與溜槽之間的落差、減輕皮帶卸煤時塊煤間的碰撞、減輕塊煤從煤倉進(jìn)入煤鎖過程中的擠壓,是減小塊煤破碎率的有效手段。目前,晉控天慶正在就這些方面進(jìn)行優(yōu)化與攻關(guān)(現(xiàn)正在試驗(yàn)中),擬通過設(shè)計(jì)螺旋溜槽、增加緩沖裝置等手段減小煤炭儲運(yùn)過程中的破碎率。
煤中水分有外在水分、內(nèi)在水分、結(jié)晶水三種存在狀態(tài)。煤的內(nèi)水含量高,煤的熱值會降低,氣化過程中會吸收熱量用于水分的蒸發(fā),從而導(dǎo)致氣化爐反應(yīng)溫度降低和污水產(chǎn)生量增加,使生產(chǎn)效率降低;煤的內(nèi)水含量高,儲運(yùn)過程中會增加運(yùn)費(fèi),加速其風(fēng)化和破碎;煤的內(nèi)水含量高,篩分過程中易吸附粉煤,過多的粉煤入爐會引起煤鎖蓬料,爐況惡化,不利于生產(chǎn)。因此,晉控天慶對固定礦點(diǎn)的煤炭儲存以及雨雪季節(jié)的煤炭儲運(yùn)尤為重視,堅(jiān)持儲新用舊、減少露天存放時間、縮短存期的原則,一方面防止煤中含水量增加,另一方面防止長期存放時內(nèi)部水分蒸發(fā)因蓄熱而發(fā)生自燃??傊?,既要保證煤炭的使用量及質(zhì)量,又要減少煤炭的存儲量以及煤炭水含量高對氣化爐運(yùn)行帶來的影響。
煤的揮發(fā)分反映了煤的變質(zhì)程度,變質(zhì)程度越深,揮發(fā)分越少。合成氨及煤制天然氣生產(chǎn)系統(tǒng)一般要求使用高變質(zhì)程度的低硫無煙煤,這種煤揮發(fā)分低,故副產(chǎn)品中焦油、中油、酚、氨的產(chǎn)生量少,可有效減少煤氣水處理費(fèi)用。據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),煤的揮發(fā)分大于8%,煤氣及煤氣水成分就會有一定的變化,氣化爐產(chǎn)氣率也會隨之降低,故晉控天慶氣化裝置控制入爐煤揮發(fā)分在8%以下。
汽氧比是指氣化劑中水蒸氣與氧氣的比值。汽氧比是調(diào)整、控制氣化過程溫度,改變煤氣組成,以及影響副產(chǎn)品產(chǎn)量及煤氣質(zhì)量的重要因素。氣化爐運(yùn)行中,控制較高的汽氧比會使氣化反應(yīng)溫度降低,蒸汽分解率下降,使蒸汽耗量大大增加,且使煤氣水處理系統(tǒng)負(fù)荷增大;同時,汽氧比高易導(dǎo)致細(xì)灰增多,不利于排灰和制氣,也會使煤氣水產(chǎn)生量和處理費(fèi)用增大。因此,為保證氣化爐有正常的熱狀態(tài),在不引起灰分熔融的條件下,氣化過程應(yīng)盡可能采用低汽氧比操作。但汽氧比也不能過低,否則會造成爐內(nèi)結(jié)渣,使氣化爐工況惡化;若有不同灰熔點(diǎn)的煤混燒,過低的汽氧比更易造成爐內(nèi)局部結(jié)渣和灰渣殘?zhí)可?,?dǎo)致生產(chǎn)不穩(wěn)定和碳利用率降低。
晉控天慶氣化裝置入爐煤灰熔點(diǎn)基本上在1475℃以上,故通過調(diào)整汽氧比優(yōu)化氣化爐運(yùn)行工況的空間較大,最低汽氧比曾降至4.3kg/m3,系統(tǒng)高負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)時汽氧比基本上控制在5.0 kg/m3以下??紤]氣化裝置運(yùn)行效益的最大化,晉控天慶氣化裝置采用不同煤種配燒,不同煤種配燒的情況下更需探尋一個最佳汽氧比,這就要求加強(qiáng)對灰樣的觀察,運(yùn)行班組每班至少取灰1~2次,及時根據(jù)灰樣變化(生產(chǎn)正常時灰樣略有燒結(jié)、粒度中等,呈灰黃色或灰白色)調(diào)整汽氧比,避免影響生產(chǎn);同時,取灰口的位置及完好也很關(guān)鍵,這關(guān)系到灰樣是否有代表性,否則會對操作調(diào)整起誤導(dǎo)作用,應(yīng)定期對取樣口進(jìn)行檢查維修,保持其完好性。
晉控天慶每天白班都會對運(yùn)行爐灰渣進(jìn)行殘?zhí)砍闄z,每周對分析結(jié)果進(jìn)行對比,月度進(jìn)行總結(jié)和比較分析;生產(chǎn)中通過控制穩(wěn)定的灰鎖溫度、盡可能降低汽氧比、提高氣化劑溫度等手段降低灰渣殘?zhí)俊?臺魯奇爐(1#~6#爐)2020年與2019年灰渣殘?zhí)糠治鰯?shù)據(jù)(年均值)的對比見表3??梢钥吹?,2020年晉控天慶1#~6#魯奇爐灰渣殘?zhí)磕昃禐?.21%,較2019年的年均值4.53%增高0.68%。經(jīng)分析,2020年晉控天慶1#~6#魯奇爐灰渣殘?zhí)糠治鰯?shù)據(jù)偏高主要集中在氣化爐的開停車期間,是氣化爐開車后的低負(fù)荷運(yùn)行造成的,剔除2020年4月、5月大修前后氣化爐開停車期間的異常數(shù)據(jù),2020年晉控天慶1#~6#魯奇爐的實(shí)際灰渣殘?zhí)磕昃禐?.60%,相較于2019年的4.53%增高0.07%。2020年較2019年灰渣殘?zhí)吭龈咭?.68%計(jì),經(jīng)測算,會造成噸氨煤耗增加0.15kg。
表3 魯奇爐灰渣殘?zhí)糠治鰯?shù)據(jù)(年均值)的對比%
通過對4.0MPa碎煤加壓魯奇爐的長期運(yùn)行總結(jié),如今晉控天慶在使用晉城地區(qū)中塊煤、低硫小塊煤、低硫混塊煤等多煤種的分類存儲和試燒方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。雖然小塊煤和混塊煤比表面積大、機(jī)械強(qiáng)度低,受熱易破碎、穩(wěn)定性差,且運(yùn)行過程中頻繁換煤種對氣化爐的高負(fù)荷運(yùn)行造成一定的影響,但低成本采購的原料煤疊加晉控天慶自創(chuàng)的氣化爐12h開車并網(wǎng)運(yùn)行操作法(原始設(shè)計(jì)4.0MPa碎煤加壓魯奇爐開車時各階段時長分別為:蒸汽升溫6h,空氣運(yùn)行6h,切氧、提壓、并網(wǎng)3h;現(xiàn)經(jīng)過長期的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié),魯奇爐開車時長已縮短至12h),使得晉控天慶氣化裝置的煤耗明顯降低,產(chǎn)品生產(chǎn)成本得到有效控制,使企業(yè)有了較強(qiáng)的盈利能力,從而形成了良性發(fā)展的局面。