樊斌
(華亭煤業(yè)集團公司 陳家溝煤礦,甘肅 華亭 744100)
煤礦綜采工作面回采任務主要由采煤機、運輸機、液壓支架完成。傳統(tǒng)回采操作工藝上,“三機”的操作均根據(jù)回采過程進行獨立跟進控制[1],因此,回采過程中需“三機”操作人員相互配合,配合方式多為喊話、擴音通話、聲光信號等方式,在井下嘈雜的環(huán)境中,該類配合效率低下且存在一定安全隱患。隨著煤礦智能化工作面的不斷發(fā)展及在全國各大煤田推進,智能化工作面建設已成為當下大型煤礦的必經(jīng)之路?;诖?,針對“綜采三機”的智能化聯(lián)動,提出協(xié)調(diào)集成控制方案,通過優(yōu)化通信網(wǎng)絡及控制流程,以提高“三機”的綜合效能,最終實現(xiàn)減員提效及安全生產(chǎn)的目的。
在協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)作用下,采煤機行走方向及位置,決定液壓支架的跟進動作及推溜順序,采煤機牽引截割速度與自身截割能力、支架移架及推溜速度、運輸機的運載能力相關(guān),并主要以運輸機的運載能力為基準,其牽引截割速度計算見式(1)。
式中:Vc為采煤機牽引截割速度,m/s;Qm為運輸機的運載能力,t/h;Kg為運輸機不均衡狀態(tài)下的下降系數(shù),通常為1.1;m 為工作面采高,m;S為采煤機截割深度,m;γ 為煤體容重,m3/t;C 為工作面回采率,通常取0.95。
在采煤機行進過程中,液壓支架通過檢測采煤機位置及行進方向,按照相應順序及跟進速度,執(zhí)行支架的掩護、降架、移架及升架動作,其追機速度應大于采煤機的牽引速度,以保證生產(chǎn)連續(xù)性。同時,因采煤機的牽引截割速度與運輸機的運載能力正相關(guān),需隨時監(jiān)測運輸機的負載情況,確保電機載荷處于額定負載下運行。
協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的主要功能:①利用系統(tǒng)程序控制設備的順序啟停,即工作面采煤機、液壓支架、運輸機及其配套設備均按系統(tǒng)設定的順序啟停,利用遠程操控系統(tǒng)實現(xiàn)所有設備的一鍵啟停;②“三機”設備的自適應控制,即系統(tǒng)通過監(jiān)測運輸機的負載參數(shù)控制采煤機的牽引截割速度,根據(jù)采煤機的牽引速度及位置,控制液壓支架的自動跟機,通過“三機”的自適應控制,實現(xiàn)工作面安全、有序、高效生產(chǎn);③遠程監(jiān)測控制功能,即通過控制系統(tǒng)可遠程實時查看采煤機位置及電機功率、電流等信息,以及液壓支架的立柱壓力、移架動作,運輸機負載電流等信息,通過監(jiān)視設備狀態(tài)以便于實施遠程調(diào)控。
協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)可分為地面監(jiān)控層、巷道控制層及終端設備層3 個層次,系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)如圖1 所示。地面監(jiān)控層主要通過地面監(jiān)控機實施遠程監(jiān)控,并負責設備數(shù)據(jù)整理及遠程操控指令的下達等。巷道控制層主要負責通過協(xié)調(diào)控制器對各設備參數(shù)的采集及計算分析,并向各設備發(fā)送操控指令,以實現(xiàn)對各設備的聯(lián)動控制。終端設備層即采煤機、液壓支架及運輸機的各類控制機與傳感器,主要負責設備工作參數(shù)的采集、傳輸,以及接收上位機指令后的動作控制。
圖1 協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)Fig.1 Overall structure of coordinated control system
根據(jù)原有液壓支架編號確定采煤機的位置信息,將紅外發(fā)射器安裝在采煤機和各個液壓支架上,采煤機在截割過程中,液壓支架通過接收信號確定采煤機位置。結(jié)合工作面現(xiàn)場坡度、煤厚及頂板條件,采取不同的施工工藝。將各工藝進行編號,調(diào)整采煤機。當前工藝段施工完成后,采煤機停運確認下一工藝段內(nèi)容,調(diào)整截割部位置后繼續(xù)施工。采煤機協(xié)調(diào)控制如圖2 所示,協(xié)調(diào)控制器及采煤機控制系統(tǒng)通過接收相關(guān)參數(shù),完成左右牽引、停止等自適應控制。
圖2 采煤機協(xié)調(diào)控制Fig.2 Coordinated control of shearer
液壓支架獲得采煤機位置及工藝信號后,傳送至集中控制器進行整合,之后由控制器向支架發(fā)送命令,由支架完成動作命令。支架控制系統(tǒng)設備及功能見表1。
表1 支架控制系統(tǒng)設備及功能Table 1 Equipment and function of support control system
協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)由諸多設備組成,通信網(wǎng)絡復雜。通過采用井下及地面2 種通信形式,有效管控了“三機”設備。
(1) 井下通信。采用RS485 交叉、串口通信,協(xié)調(diào)控制器與前后部運輸機、支架及采煤機等系統(tǒng)通信,為各設備及其現(xiàn)場數(shù)據(jù)的整合、傳送、下達控制命令的通信。
(2) 地面通信。地面與井下通信通過TCP/IP工業(yè)以太網(wǎng)協(xié)議并網(wǎng),利用網(wǎng)絡交換機進行信息傳遞,實現(xiàn)地面命令傳至協(xié)調(diào)控制器。
紅外傳感器由發(fā)射裝置及接收裝置組成。將紅外傳感器安裝在采煤機上,用以確定采煤機位置。選用GUH5 紅外接收/發(fā)射器,采用DC12V 電壓,接收及發(fā)射有效長度為3.5 m。
運輸機電流傳感器選用GLD300 感應式傳感器,工作頻率為500 ~1 200 Hz,測量誤差≤0.3%FS[3-4]。
系統(tǒng)控制器選型型號為S7-300 可編程控制器,具體型號為CPU317-2PN/DP,采用PS307 模塊電源,具備解析運算功能,并有較好的擴展基礎,管控“三機”之間的智能化控制與網(wǎng)絡通信,執(zhí)行上級動作命令,解析運算采集的數(shù)據(jù)。
對設備運行采用模塊化設計,基于組織塊OB1,編寫PLC 主程序[4-5],系統(tǒng)主程序如圖3 所示。主程序開始,首先發(fā)出設備啟動命令,進入開啟、停止順序控制程序,確認牽引閉鎖后,控制系統(tǒng)通過接收相關(guān)參數(shù),完成采煤機左右牽引、停止等自動控制、左右牽引等自適應控制及液壓支架跟機等動作。完成以上程序后,再次進入開啟、停止順序控制程序,主程序結(jié)束。
圖3 系統(tǒng)主程序示意Fig.3 The main program of the system
(1) 通過應用協(xié)調(diào)控制系統(tǒng),優(yōu)化通信網(wǎng)絡,采煤機完成自動控制及自適應控制,液壓支架完成自動跟進,實現(xiàn)遠程操控“三機”設備的順序啟停、自適應控制及遠程監(jiān)測控制,“三機”設備達到協(xié)調(diào)聯(lián)動及智能化運行,實現(xiàn)工作面安全、有序、高效生產(chǎn)。
(2) 與傳統(tǒng)采煤“三機”操作工藝相比,每班減少操作人員3 名,每年節(jié)約勞務費約98 萬元;每年增加產(chǎn)量9 萬t,增加銷售收入4 950 萬元,實現(xiàn)了減員提效的目的。