李小樂(lè),趙 杰,延海龍,白少龍
(唐山國(guó)選精煤有限責(zé)任公司,河北 唐山 063000)
榮輝選煤廠位于山西省長(zhǎng)治市武鄉(xiāng)縣境內(nèi),于2019年投產(chǎn)運(yùn)行,是一座設(shè)計(jì)能力0.9 Mt/a的群礦型煉焦煤選煤廠。設(shè)計(jì)工藝為原煤采用無(wú)壓給料三產(chǎn)品重介旋流器分選、粗煤泥分級(jí)旋流器和螺旋分選機(jī)分選、細(xì)煤泥直接浮選的聯(lián)合工藝,入選原煤以鄰近的東莊煤礦3號(hào)焦煤為主,輔以周邊礦井的焦煤、貧瘦煤。
入選原煤質(zhì)脆易碎的特點(diǎn)使得原生煤泥量大,直接入浮濃度高,一次浮選精煤高灰細(xì)泥夾帶明顯,精煤和尾礦灰分較難兼顧。為了降低浮選精煤灰分,減少重介背灰,日常浮選生產(chǎn)中尾煤泥灰分偏低。為減少寶貴的煉焦煤資源浪費(fèi),提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,在對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)狀分析和實(shí)驗(yàn)室采樣試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,采用二次浮選(一段粗選,二段精選)工藝進(jìn)行改造[1-4]。
選煤廠煤泥水處理原則工藝流程見圖1,浮選來(lái)料為精煤以及中煤、矸石磁選尾礦經(jīng)水力旋流器分級(jí)濃縮后的細(xì)粒煤泥水。
圖1 榮輝選煤廠煤泥水工藝流程
改造前原一次浮選環(huán)節(jié)選用1臺(tái)XJM-12(4室)浮選機(jī),生產(chǎn)中浮選入料濃度在110~150 g/L,濃度偏高,且浮選入料中小于0.043 mm細(xì)粒物料含量高達(dá)40%~55%。浮選過(guò)程中細(xì)粒精煤泥與高灰細(xì)泥容易產(chǎn)生“罩蓋”夾帶,浮選入料、浮選精煤篩分試驗(yàn)結(jié)果見表1、表2。
表1 浮選入料篩分試驗(yàn)結(jié)果
表2 浮選精煤篩分試驗(yàn)結(jié)果
由表1、表2可以看出,浮選入料濃度為144.17 g/L,其中小于0.043 mm細(xì)粒級(jí)物料占47.19%,浮選入料濃度高、細(xì)泥含量高。浮選精煤中大于0.043 mm粒級(jí)煤泥的綜合灰分為6.73%,產(chǎn)率為53.43%,小于0.043 mm細(xì)粒級(jí)煤泥灰分為16.06%,產(chǎn)率為46.57%。受小于0.043 mm細(xì)粒級(jí)浮選精煤分選精度低、灰分高的影響,整體浮選精煤灰分高達(dá)11.07%,高于目前生產(chǎn)出廠精煤灰分10%的要求。
改造前生產(chǎn)中各環(huán)節(jié)產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)見表3,可以看出入選原煤質(zhì)脆易碎的特點(diǎn)使得原生煤泥和洗選過(guò)程中次生煤泥量很大,加上原煤整體回收偏低,使得浮選精煤占總精煤的權(quán)重高達(dá)29.35%。浮選精煤灰分偏高情況下勢(shì)必需要通過(guò)降低重介精煤灰分加以平衡,重介精煤灰分為8.43%,存在“背灰”現(xiàn)象,不利于精煤產(chǎn)率最大化。
表3 洗選產(chǎn)品組成
降低浮選入料濃度可改善浮選過(guò)程中高灰細(xì)泥夾帶情況[5-7]。本廠浮選入料平均濃度按125 g/L取,通過(guò)增加稀釋循環(huán)水的方法將濃度降低到80 g/L時(shí),預(yù)計(jì)增加的稀釋水量為目前浮選入料礦漿量的56.25%,遠(yuǎn)超目前車間現(xiàn)有浮選機(jī)以及循環(huán)水泵的額定負(fù)荷,因此采用該方法不可行。二次浮選(一段粗選,二段精選)在改善浮選精煤高灰細(xì)泥夾帶方面在行業(yè)內(nèi)已有諸多應(yīng)用,該工藝中浮選入料首先進(jìn)入一段浮選環(huán)節(jié)進(jìn)行充分浮選,保證尾礦灰分,一次粗選精煤經(jīng)調(diào)漿后進(jìn)入二段浮選機(jī)進(jìn)行精選,保證精煤產(chǎn)品灰分[8-10]。
在實(shí)驗(yàn)室中,選用本廠生產(chǎn)用浮選藥劑,通過(guò)小浮選試驗(yàn)研究浮選入料多次浮選下降低精煤灰分的可行性。試驗(yàn)參數(shù)控制:浮選入料濃度134.8 g/L,攪拌轉(zhuǎn)速1 850 r/min,充氣量0.25 m3/(m2·min),捕收劑∶起泡劑=3∶1,結(jié)果見表4、表5。
表4 生產(chǎn)藥劑用量下多次浮選試驗(yàn)結(jié)果
表5 充分加藥下多次浮選試驗(yàn)結(jié)果
由表4、表5可以看出,目前生產(chǎn)浮選加藥量下,1次浮選精煤灰分為11.23%,尾礦灰分54.46%。經(jīng)過(guò)2次浮選,精煤灰分降低為6.61%,尾礦灰分49.72%,優(yōu)于生產(chǎn)實(shí)際指標(biāo)。在充分加藥情況下,經(jīng)過(guò)1次浮選,精煤灰分16.36%,尾礦灰分78.12%,經(jīng)過(guò)2次浮選,精煤灰分降為12.30%,綜合尾礦灰分74.73%;經(jīng)過(guò)3次浮選,精煤灰分10.09%,綜合尾礦灰分70.62%;經(jīng)過(guò)4次浮選,精煤灰分8.53%,綜合尾礦灰分66.52%。2種加藥量下,通過(guò)增加浮選次數(shù)均能在兼顧浮選尾礦灰分的基礎(chǔ)上顯著降低浮選精煤灰分,尾礦產(chǎn)率隨浮選次數(shù)逐漸增加,尾礦以高灰細(xì)泥為主,說(shuō)明采用二次浮改善本廠煤泥浮選指標(biāo)在技術(shù)上是可行的。
結(jié)合車間工藝設(shè)備布置情況,確定的二次浮選改造方案為:在原車間二層磁選機(jī)南部空置跨間布置二次浮選機(jī)。生產(chǎn)中,車間原有一次精煤自流至一次浮選精煤轉(zhuǎn)排桶(布置在原車間建一層中矸磁尾桶旁邊),通過(guò)轉(zhuǎn)排泵將一次浮選精煤給入二次浮選機(jī),二次浮選精煤自留至原有浮選精煤桶。
改造實(shí)施后,浮選指標(biāo)改善明顯,改造前后浮選環(huán)節(jié)工藝指標(biāo)對(duì)比見表6、表7。可以看出:改造后在浮選精煤灰分相當(dāng)情況下,尾煤泥灰分由51.20%提高到63.82%,可燃體回收率由61.78%提高到78.14%,浮選完善指標(biāo)由45.27%提高到57.92%。
表6 改造前后生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)
表7 改造前后浮選工藝指標(biāo)對(duì)比
改造后產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)見表8。
表8 二次浮選改造后洗選產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)
結(jié)合表3、表8可知,改造后在保證綜合精煤灰分與現(xiàn)有水平9.48%相當(dāng)情況下,綜合精煤回收率由26.80%增加到28.62%,精煤回收提高1.82個(gè)百分點(diǎn)。選煤廠年入洗原煤90 萬(wàn)t,精煤市場(chǎng)價(jià)格1 500元/t,年增加精煤銷售收入為2 457 萬(wàn)元。改造后年新增電費(fèi)18萬(wàn)元、維修及備件費(fèi)用約5萬(wàn)元,每年可為選煤廠增加經(jīng)濟(jì)效益2 434萬(wàn)元。
武鄉(xiāng)榮輝選煤廠采用一段粗選、二段精選的二次浮選工藝改造是成功的,在保證浮選精煤灰分的前提下,提高了尾煤泥灰分和總精煤回收率,經(jīng)濟(jì)效益顯著。