武 波
(西山煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司西曲礦,山西 太原 030000)
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,我國(guó)能源的消耗量也呈現(xiàn)增大的趨勢(shì)。煤炭資源一直是我國(guó)工業(yè)發(fā)展的重要保證,每天煤炭資源消耗量占據(jù)全部能源消耗的7成以上,所以高效開(kāi)采,可持續(xù)發(fā)展一直是煤礦開(kāi)采的重要目標(biāo)。礦井提升機(jī)是我國(guó)礦井物料、原煤等提升的重要設(shè)備,在礦井正常生產(chǎn)過(guò)程中,由于提升機(jī)發(fā)生故障導(dǎo)致礦井生產(chǎn)效率降低的事件屢有發(fā)生,其工作性能直接影響著礦井開(kāi)采效率[1],在提升機(jī)的日常運(yùn)行過(guò)程中,常會(huì)出現(xiàn)由于液壓制動(dòng)系統(tǒng)控制精度差等引起的松繩、斷繩、過(guò)卷等事故,事故一旦發(fā)生將會(huì)造成難以估量的損失,同時(shí)由于礦井工作環(huán)境較為惡劣,設(shè)備的維修極為困難,造成機(jī)械窩工,提升礦井提升機(jī)的運(yùn)行安全性及其制動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化十分必要[2]。
針對(duì)傳統(tǒng)提升機(jī)電壓液控系統(tǒng)存在的問(wèn)題,基于恒減速電液控制系統(tǒng)對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),有效降低了提升機(jī)恒減速液控系統(tǒng)失效造成的安全問(wèn)題。為礦井高效發(fā)展及安全運(yùn)行提供了一定的保障。
礦井提升機(jī)的制動(dòng)系統(tǒng)是由制動(dòng)閘組,液壓部分和電氣部分組成,目前國(guó)內(nèi)主要的制動(dòng)方式有安全制動(dòng)和工作制動(dòng),工作制動(dòng)是礦井提升機(jī)在完成一次提升工作后進(jìn)行的停車(chē)制動(dòng),目前較為常用,安全制動(dòng)是指在運(yùn)行過(guò)程中,由于發(fā)生故障,避免人員、機(jī)械等造成各損害而進(jìn)行的緊急制動(dòng),安全制動(dòng)一般很少發(fā)生,這是保障人員及設(shè)備安全的最后環(huán)節(jié),安全制動(dòng)按照其方式可分為恒力矩一級(jí)、二級(jí)安全制動(dòng)和恒減速制動(dòng)三種,其中恒減速制動(dòng)系統(tǒng)是通過(guò)內(nèi)部反饋而實(shí)現(xiàn)的提升機(jī)制動(dòng)方式,控制系統(tǒng)通過(guò)檢測(cè)滾筒速度來(lái)調(diào)節(jié)制動(dòng)器的減速度,有效提升制動(dòng)性能[3]。
礦井提升機(jī)的恒減速液壓控制系統(tǒng)是由電控柜、制動(dòng)器及液壓站組合而成,其中電控柜作為控制的核心,其主要起到控制作用,通過(guò)電控柜發(fā)出的控制信號(hào),實(shí)現(xiàn)控制油壓力及制動(dòng)力的目的。滾筒制動(dòng)信號(hào)流程如圖1所示。
從圖1中可以看出,控制柜通過(guò)監(jiān)控滾筒的運(yùn)行信號(hào)進(jìn)行及時(shí)的分析,通過(guò)分析將電信號(hào)傳輸至液壓站,此時(shí)液壓站將電信號(hào)轉(zhuǎn)化為油壓力傳遞到制動(dòng)閘,制動(dòng)閘根據(jù)油壓力及時(shí)控制滾筒的速度,而滾筒速度的降低及時(shí)反饋至控制柜,從而實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的閉合自控。
圖1 滾筒制動(dòng)信號(hào)流程圖
傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)控制效果差,急啟急停極易出現(xiàn)松繩、斷繩、過(guò)卷等事故,對(duì)恒減速電控系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),在進(jìn)行緊急啟動(dòng)或者制動(dòng)時(shí)可以更好的滿足提升機(jī)加速度控制平穩(wěn)的目標(biāo)。
恒減速控制系統(tǒng)包含電控子系統(tǒng)和液控系統(tǒng),電控子系統(tǒng)是恒減速控制系統(tǒng)的核心,其主要負(fù)責(zé)安全制動(dòng)及工作開(kāi)合閘,其輔助功能為顯示、記錄、監(jiān)控、報(bào)警等,電液控制系統(tǒng)對(duì)提升機(jī)制動(dòng)進(jìn)行控制,采用PLC控制器對(duì)恒減速液壓站進(jìn)行控制,作為電控系統(tǒng)的控制器其主要負(fù)責(zé)完成一級(jí)、二級(jí)制動(dòng)及恒減速制動(dòng)等任務(wù)[4]。PLC系統(tǒng)的組成如表1所列。
表1 PLC系統(tǒng)的組成表
系統(tǒng)的控制層主要包含輸入、輸出層和管理層,恒減速安全制動(dòng)是通過(guò)輸出層進(jìn)行滾筒速度的監(jiān)控,將數(shù)據(jù)反饋至管理層,管理層經(jīng)過(guò)分析后將命令傳輸至輸出層,從而達(dá)到制動(dòng)目的,電控系統(tǒng)構(gòu)架如圖2所示。
圖2 電控系統(tǒng)構(gòu)架圖
如圖2所示,其中輸入層負(fù)責(zé)信號(hào)及模擬量的采集,其主要由油壓傳感器、各種傳感器及編碼器組成,控制層主要負(fù)責(zé)邏輯分析,通過(guò)計(jì)算處理、協(xié)調(diào)處理、轉(zhuǎn)換處理等進(jìn)行分析,通過(guò)HMI進(jìn)行系統(tǒng)通訊,輸出層是由電磁換向閥、伺服閥等執(zhí)行器件組成,而管理層采用HMI來(lái)實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互,實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)中各軟件的運(yùn)行情況,且能實(shí)現(xiàn)人工操作[5]。
系統(tǒng)軟件流程設(shè)計(jì)主要是:液壓?jiǎn)?dòng)功能流程為在控制器接收到啟動(dòng)命令后進(jìn)行系統(tǒng)電氣檢查,對(duì)滾筒速度、油液高度等進(jìn)行檢查,當(dāng)發(fā)現(xiàn)故障后進(jìn)行及時(shí)閉鎖,未發(fā)現(xiàn)故障后進(jìn)行電磁閥歸位。工作開(kāi)閘功能是在液壓?jiǎn)?dòng)后對(duì)液壓站充油進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)油路油壓不正常則閉鎖開(kāi)車(chē),系統(tǒng)油壓正常則進(jìn)行 開(kāi)閘命令,開(kāi)閘后對(duì)滾筒速度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)不正常及時(shí)閉鎖停車(chē)。安全制動(dòng)功能是恒減速電液控制系統(tǒng)最核心的部門(mén),其流程圖如圖3所示。
圖3 安全制動(dòng)流程示意圖
如圖3所示,系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,當(dāng)發(fā)現(xiàn)安全信號(hào)出現(xiàn)掉電情況,此時(shí)安全制動(dòng)系統(tǒng)會(huì)立即運(yùn)行,進(jìn)行安全制動(dòng),限制油泵工作,此時(shí)系統(tǒng)會(huì)判別提升機(jī)是否位于井內(nèi),當(dāng)提升機(jī)位于井內(nèi)此時(shí)執(zhí)行貼閘皮指令,此時(shí)系統(tǒng)判別是否能夠進(jìn)行恒減速制動(dòng),容許則進(jìn)行恒減速制動(dòng),不容許則進(jìn)行二級(jí)制動(dòng)判別,可進(jìn)行二級(jí)制動(dòng)則進(jìn)行二級(jí)制動(dòng),不行則進(jìn)行一級(jí)制動(dòng),最終滾筒速度降至為0,此時(shí)完成閉鎖開(kāi)車(chē),系統(tǒng)一個(gè)流程結(jié)束。同時(shí)系統(tǒng)擁有監(jiān)測(cè)診斷功能,分別通過(guò)液位控制器、壓力傳感器、速度傳感器、壓力繼電器等對(duì)系統(tǒng)液位、壓力、速度等進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
利用仿真軟件Adams對(duì)恒減速制動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行制動(dòng)模擬研究,首先進(jìn)行仿真環(huán)境的設(shè)置,利用外接結(jié)構(gòu)Simulink進(jìn)行仿真建立,首先給出提升機(jī)系統(tǒng)的主要參數(shù),活塞的直徑和油缸的直徑分別為58.8 mm和110 mm,單個(gè)盤(pán)型制動(dòng)器的最大正壓力43 kN,摩擦因素和摩擦半徑分別為0.3和620 mm。二級(jí)制動(dòng)油壓為3.6 MPa,正常工作油壓為6.3 MPa。完成技術(shù)參數(shù)設(shè)定后對(duì)PID進(jìn)行設(shè)置,設(shè)定數(shù)值為0.9,微分大小為0.01,積分大小為0.4,在5 s時(shí)進(jìn)行恒減速制動(dòng),恒減速制動(dòng)運(yùn)動(dòng)模擬曲線如圖4所示。
圖4 恒減速制動(dòng)運(yùn)動(dòng)模擬曲線
如圖4可以看出,系統(tǒng)在5 s之前正常運(yùn)行,當(dāng)在第5 s時(shí)發(fā)生安全減速制動(dòng),此時(shí)提升機(jī)的運(yùn)行速度從6.6 m/s降逐步降低至0,觀察減速的加速度為1.3 m/s2,當(dāng)在時(shí)間來(lái)到10 s時(shí),此時(shí)的提升機(jī)的速度減至0,可以看出當(dāng)進(jìn)行恒減速制動(dòng)時(shí),此時(shí)的加速度一直保持在-1.3 m/s2附近,在此范圍上下波動(dòng),同時(shí)通過(guò)觀察曲線可以看出,滾筒的速度在5 s內(nèi)能夠降低至零,此時(shí)加速度的最大差值為9%,根據(jù)實(shí)際需求可知,恒減速電液控制器加速度波動(dòng)小于15%,恒減速電液控制器能夠滿足正常工作要求,達(dá)到設(shè)計(jì)優(yōu)化目標(biāo),同時(shí)新設(shè)計(jì)的恒減速電液控制系統(tǒng)在礦井1個(gè)月的使用過(guò)程中,未出現(xiàn)松繩、斷繩、過(guò)卷等事故,有效的降低了制動(dòng)引起的事故率,達(dá)到了優(yōu)化設(shè)計(jì)目的。
針對(duì)原有提升機(jī)制液壓制動(dòng)系統(tǒng)制動(dòng)效果差,事故率高的問(wèn)題,提出了恒減速電液控制系統(tǒng),給出了系統(tǒng)硬件及軟件的組成,對(duì)液壓?jiǎn)?dòng)功能、工作開(kāi)閘功能、安全制動(dòng)功能流程進(jìn)行介紹,同時(shí)通過(guò)建立恒減速液壓控制系統(tǒng)仿真模型,對(duì)恒減速電控控制設(shè)計(jì)方案可行性進(jìn)行驗(yàn)證,通過(guò)仿真模擬發(fā)現(xiàn),滾筒的速度在5 s內(nèi)能夠降低至0,且恒減速電液控制系統(tǒng)的加速度波動(dòng)小于15%,滿足正常生產(chǎn)需求,新設(shè)計(jì)的恒減速電液控制裝置在使用過(guò)程中有效降低了松繩、斷繩、過(guò)卷等事故。