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    一種輸變電施工多功能導(dǎo)線牽引器研制*

    2022-01-14 05:40:06張宏偉
    機(jī)械研究與應(yīng)用 2021年6期
    關(guān)鍵詞:牽引器卡具定滑輪

    張宏偉

    (國網(wǎng)甘肅省電力公司 金昌供電公司,甘肅 金昌 737100)

    0 引 言

    輸變電工程施工中,線纜架設(shè)時需要利用鋼纜對線塔牽引固定,通常利用螺釘直接固定在塔身上[1],需要作業(yè)人員精確確定塔身的錨點從而確定牽引方向,方向落后,安裝繁瑣,施工難度大。

    筆者針對現(xiàn)有線塔牽引固定方式存在的問題,提出了一種多功能電動導(dǎo)線牽引器,借鑒施工塔吊工作原理,適應(yīng)不同牽引方向,可以根據(jù)工作需要組裝成不同的功能模塊組合或單獨使用,實用性強(qiáng)、攜帶方便、操作簡便。有效解決了輸變電線纜架設(shè)時,鋼纜牽引方向單一、安裝繁瑣、難度大等長期困擾施工的難點問題,可以廣泛應(yīng)用到各電壓等級輸變電工程和配電網(wǎng)線路施工。

    1 設(shè)計與論證

    輸變電工程施工中,常用的牽引方法主要有[2]:

    (1) 定滑輪人工手拉繩子。主要是在傳遞體積小、重量輕的物品時采用。

    (2) 動滑輪。主要是物品較重時采用。

    (3) 機(jī)械絞磨。主要是人工無法傳遞物品時采用。

    對某單位2019年1064次牽引方式進(jìn)行統(tǒng)計、分析情況,具體如下。

    (1) 定滑輪人工牽引850次、占比79%,主要特點是作業(yè)人員體力消耗大,無法牽引重物。

    (2) 動滑輪人工牽引120次、占比11.1%,主要特點是作業(yè)人員體力消耗小,需要高空作業(yè)人員攜帶兩組滑輪及牽引繩登塔。

    (3) 定滑輪人工絞磨53次、占比4%,主要特點是作業(yè)人員體能消耗小,需要地面安裝絞磨,攜帶不方便。

    (4) 動滑輪人工絞磨10次、占比0.9%,主要特點是作業(yè)人員體能消耗小,安裝繁瑣,高空作業(yè)人員工作量較大。

    (5) 定滑輪機(jī)械絞磨26次、占比2.4%,主要特點是安裝繁瑣,不能適應(yīng)所有場所。

    (6) 動滑輪機(jī)械絞磨5次、占比0.46%,主要特點是安裝繁瑣,不能適應(yīng)所有場所。

    可以看出,定滑輪人工牽引、動滑輪人工牽引等方式需要多人配合,且無法牽引較重物品。其他方式雖然能牽引重物,但附屬設(shè)施較多,攜帶不便,且對使用場所要求較高[3]。如圖1所示。

    圖1 常用牽引方式

    對2015年~2019年各種繩索牽引方式進(jìn)行統(tǒng)計如表1所列,可以看出,定滑輪人工牽引的牽引重量最小,作業(yè)人員最少。定滑輪絞磨的牽引重量最大,但需要作業(yè)人員較多。

    表1 各類牽引方式統(tǒng)計表

    1.1 目標(biāo)與方案

    經(jīng)過充分調(diào)查和分析,確定了研究目標(biāo)。

    (1) 定性目標(biāo)。研制一種適應(yīng)性強(qiáng)、攜帶方便、動力強(qiáng)勁,能夠替代人工的電動牽引輔助作業(yè)工具,提升工作效率,減少作業(yè)人員。

    (2) 定量目標(biāo)。將100 kg重物由地面垂直提升至30 m高處時,作業(yè)人員控制在3人以內(nèi),時間控制在5 min以內(nèi)。降至地面時僅需1人,時間控制在2 min以內(nèi)。

    根據(jù)上述目標(biāo),提出了3個總體方案。如表2所列。

    表2 方案設(shè)計表

    1.2 分析與論證

    對上述方案逐一分析、比較,并請一線工作人員結(jié)合工作經(jīng)驗和現(xiàn)場實際綜合評價,評價標(biāo)準(zhǔn)如下。

    (1) 牽引至30 m高處的時間控制在1 min以內(nèi)。

    (2) 作業(yè)人員按最小需量控制,200 kg重物牽引至10 m高處時,只需要2人。

    (3) 成本費(fèi)用最低,總造價不超過3 000元,單體設(shè)備不超過1 500元。

    (4) 總重量不超過10 kg,組裝不超過120 s。

    各擬選方案分析論證如表3所列。

    表3 擬選方案分析論證表

    通過分析、論證,最終確定研制基于電動絞磨驅(qū)動的多功能牽引器。

    1.3 評估與優(yōu)化

    對擬選方案進(jìn)一步優(yōu)化,主要涉及驅(qū)動電機(jī)、動力電源、電機(jī)調(diào)速器及主體材料選擇等方面。

    (1) 驅(qū)動電機(jī)選擇

    驅(qū)動電機(jī)主要有直流渦輪蝸桿減速電機(jī)、直流齒輪減速電機(jī)、行星減速電機(jī)和諧波減速機(jī)等4種方式。按照轉(zhuǎn)速大于30 r/min、重量輕、造價低等標(biāo)準(zhǔn)遴選。如表4所示。

    表4 驅(qū)動電機(jī)選擇對比表

    同時,進(jìn)行牽引試驗,將100 kg重物牽引至15 m高處,記錄用時。

    (2) 動力電源選擇

    從電壓等級合理、充電速度快、使用壽命長、續(xù)航里程強(qiáng)勁、安全穩(wěn)定、價格適中及重量輕等方面選擇,主要有鉛酸蓄電池、鎳鎘電池、鎳氫蓄電池和鋰離子電池等4種。如表5所列。

    表5 動力電源選擇對比表

    續(xù)表5 動力電源選擇對比表

    (3) 電機(jī)調(diào)速器選擇

    為實現(xiàn)正反轉(zhuǎn)控制,選擇直流電機(jī)調(diào)速器。

    按照電壓等級合理、最大電流≤30A及安全風(fēng)險低等標(biāo)準(zhǔn)選擇調(diào)速器方式,有有線調(diào)速和無線調(diào)速兩種。如表6所列。

    表6 電機(jī)調(diào)速器選擇對比表

    (4) 固定方式選擇

    為適應(yīng)不同電壓等級和不同類型的桿塔,固定方式主要有卡具端子和線夾兩種方式。從機(jī)械強(qiáng)度、安全性及穩(wěn)固性等方面綜合評估。如表7所列。

    表7 固定方式選擇對比表

    (5) 主體支撐材料選擇

    為減輕設(shè)備重量、提高安全性,從機(jī)械強(qiáng)度、成本費(fèi)用等方面選擇主體材料,主要有鐵質(zhì)和鈦合金材料兩種,對比分析如下。

    鐵質(zhì)材料。重量15 kg,造價為100元,主要特點是加工制作方便,可塑性強(qiáng),可以制作各種不同形狀,強(qiáng)度較低。20次模擬操作時,出現(xiàn)裂紋或變形。

    鈦合金材質(zhì)。重量8 kg,造價為200元,可利用現(xiàn)成電力卡具絲桿制作,材質(zhì)強(qiáng)度較高。模擬20次操作未發(fā)生損壞或斷裂。因此,主體支撐材料擬選擇鈦合金材質(zhì)。

    2 研究與制作

    2.1 確定最佳方案

    按照以上分析、論證,確定最佳制作方案,如圖2所示。

    圖2 方案設(shè)計總框圖

    2.2 制定計劃

    根據(jù)5W1H原則,制定研制計劃表,如表8所列。

    表8 研制實施計劃表

    2.3 設(shè)計制作

    (1) 動力部分 采用齒輪減速電機(jī),如圖3所示。經(jīng)過試驗,扭矩符合要求,動能輸出穩(wěn)定持續(xù),正、反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換靈敏,轉(zhuǎn)速正常。

    圖3 動力部分加工制作圖

    經(jīng)過模擬操作,穩(wěn)定輸出率達(dá)到100%,20次牽引操作,最大容許扭矩正常。如表9所列。

    表9 電機(jī)最大容許扭矩試驗表

    可以看出,此電機(jī)滿足不同條件下最大容許扭矩要求[4],輸出穩(wěn)定,啟停反應(yīng)靈敏,可快速實現(xiàn)正、反轉(zhuǎn)切換。

    (2) 動力電源 選用鋰離子電池組,外形尺寸為350 mm×270 mm×160 mm、標(biāo)準(zhǔn)電壓為24 V、額定容量為120 AH,重量<10 kg。

    經(jīng)過試驗,電池組持續(xù)放電時間≥10 h,充電電流為10 A,滿足要求。

    (3) 遙控裝置 設(shè)置直流無線遙控控制器,外形尺寸為160 mm×92 mm×43 mm、輸入電壓為12~30 V、額定電流為30 A、調(diào)速范圍為0~100%、pwm頻率為21 kHz、電位器阻值為100 k。

    經(jīng)過試驗,可以實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制正反轉(zhuǎn)及牽引雙速度,停止供電后可以對電機(jī)發(fā)送鎖死信號。接線如圖4所示。

    圖4 無線控制器接線圖 圖5 主體結(jié)構(gòu)圖

    (4) 主體結(jié)構(gòu) 主體結(jié)構(gòu)尺寸為:卡具絲桿伸縮范圍30~60 mm,卡具絲桿螺栓孔距16 mm,地面卡座(長×寬)500 mm×300 mm,線夾尺寸50 mm×20 mm×30 mm,卡具端子直徑Φ150~Φ230 mm,螺栓尺寸Φ16 mm。

    為方便安裝,卡具絲桿與卡具端子、電機(jī)、線夾采用螺栓連接固定。主體結(jié)構(gòu)尺寸準(zhǔn)確率100%,主體結(jié)構(gòu)尺寸誤差在±10 mm以內(nèi)。經(jīng)過試驗,機(jī)械強(qiáng)度、粗糙度、彎度及間隙等指標(biāo)均符合要求。如圖5所示。

    (5) 與桿塔連接工具 固定卡具端子與不同型號鋼管桿、水泥桿、鐵塔100%接觸,同時應(yīng)具有防止滑跑措施,各方位晃動不脫落。

    (6) 固定螺栓 螺栓主要用于固定卡具絲桿與線夾、卡具端子及底座,不用扳手即可固定,攜帶方便。同時,要求承重大于10kN,扭矩滿足要求。

    對螺栓連接部位進(jìn)行10次調(diào)節(jié)、拆卸試驗,接觸機(jī)構(gòu)與扳手連接牢固,可任意調(diào)整,可調(diào)率達(dá)到了100%。螺栓安裝位置正確,用扭矩扳手測量螺栓扭矩滿足要求。

    (7) 電線接頭 電線接頭及延長線選用10號、4 m2純銅線纜,可通過最大瞬時電流為30A。外殼絕緣部件采用高性能工程塑料。

    插頭采用航空插頭,插接方便,接觸穩(wěn)定、可重復(fù)插拔。如圖6所示。

    圖6 電線接頭及延長線圖

    2.4 組裝調(diào)試

    經(jīng)過試驗,整體組裝時間為3 min,活動部件轉(zhuǎn)動無卡澀,使用正常,效果良好。組裝后,安全、質(zhì)量、設(shè)備、環(huán)保等管理部門組織了專題安全、質(zhì)量、技術(shù)和環(huán)保認(rèn)證,結(jié)論為合格[5],并獲得授權(quán)。

    3 成果分析

    3.1 研究成果

    2020年11月,將多功能牽引器固定到鐵塔主材上,在2人配合下垂直牽引100 kg重物至桿塔下橫擔(dān)15 m處,模擬10次牽引操作試驗。時間分別為:1.2 min、1.2 min、1.3 min、1.3 min、1.2 min、1.2 min、1.3 min、1.2 min、1.3 min及1.2 min,平均用時間1.24 min。

    3.2 效果檢查

    該多功能電動牽引器總重量10kg,攜帶方便?,F(xiàn)場168次模擬牽引試驗中,該牽引器牽引153次、占比91%,其他方式牽引15次、占比9%。

    很明顯,多功能電動牽引器使用頻次高,起吊效果良好,且適合各種作業(yè)場所,實用性很強(qiáng)。

    3.3 性能試驗

    按照規(guī)定[6-7],對多功能電動牽引器進(jìn)行動、靜荷重試驗,試驗結(jié)果均合格。

    (1) 靜荷重試驗[8]。耐加120 kg重力持續(xù)5 min,未發(fā)生變形及受損。

    (2) 動荷重試驗[9]。施以1.5倍允許工作負(fù)荷,模擬3次操作試驗,工具使用正常,活動部件無卡澀。

    3.4 效益分析

    (1) 經(jīng)濟(jì)效益。本科研項目費(fèi)用主要有材料費(fèi)、工器具購置和加工制作費(fèi)等。

    總成本=材料費(fèi)+購買工器具費(fèi)用+加工費(fèi)≈1 500元/件

    多功能電動牽引器研制成功投入使用后,降低人工費(fèi)用,節(jié)約運(yùn)維成本。

    年節(jié)約成本≈300元/天.人×2人×50天=30 000元

    其中,工作時間按50天/年計算,人工成本按照300元/天.人計算[10]。

    (2) 社會效益。多功能電動牽引器的應(yīng)用,減少了作業(yè)人員,提高了工作效率,節(jié)約了人工成本,降低了安全風(fēng)險,提升了安全管理水平。同時,提高了供電可靠性和電壓合格率,提升了供電企業(yè)形象。

    4 結(jié) 語

    輸變電用多功能電動導(dǎo)線牽引器借鑒施工塔吊工作原理,適應(yīng)各類型號鋼纜及不同牽引方向,可以根據(jù)工作需要組裝成不同的功能模塊組合或單獨使用,實用性強(qiáng)、攜帶方便、操作簡便,一具多用、功能齊全、安全可靠。該工具有效解決了輸變電線纜架設(shè)時,鋼纜牽引方向單一、安裝繁瑣、難度大等長期困擾施工的難點問題[11],經(jīng)濟(jì)性、實用性、安全性、可靠性及便捷性等都很強(qiáng),可以廣泛應(yīng)用到各電壓等級輸變電工程和配電網(wǎng)線路施工,推廣應(yīng)用前景廣闊。

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