畢文卓,孫劍鋒,張艷俠,郭寶坤,韓勁松
(1.中國石化大連石油化工研究院,遼寧 大連 116110;2.盤錦北方瀝青燃料有限公司)
我國是世界上石蠟生產(chǎn)和出口的第一大國,2020年產(chǎn)量1.48 Mt,其中出口62.76 kt。我國的石蠟加氫精制技術是從20世紀70年代末發(fā)展起來的,中國石化大連石油化工研究院(簡稱FRIPP)研制了國內(nèi)第一個石蠟加氫精制專用催化劑4812B,目前也一直在繼續(xù)這方面的研究工作,不斷推出新牌號的FV系列催化劑。隨后中國石化石油化工科學研究院開發(fā)出RJW系列石蠟加氫催化劑[1],中國石油石油化工研究院大慶化工研發(fā)中心開發(fā)出SD系列催化劑。FRIPP是國內(nèi)石蠟加氫技術及其催化劑技術的主要提供者,目前工業(yè)上應用的催化劑主要是FV-10[2-3],F(xiàn)V-30,SD-2。
盤錦北方瀝青燃料有限公司(簡稱盤錦北燃)目前原油加工能力為15.0 Mt/a,主要生產(chǎn)重交瀝青、潤滑油系列產(chǎn)品、化工基礎原料、成品油、石油焦及石油蠟等5大類產(chǎn)品。近年來,隨著原油的逐漸劣質(zhì)化,石蠟產(chǎn)品的質(zhì)量呈下降趨勢,為了滿足國際和國內(nèi)市場更高的質(zhì)量要求,需不斷探索提高產(chǎn)品質(zhì)量的加氫工藝,因此盤錦北燃石蠟高壓加氫裝置的投產(chǎn)具有重要意義。該裝置采用FRIPP的FV-10精制催化劑和FZC-106保護劑,器外預硫化工藝,一次開車成功,生產(chǎn)出全精制石蠟產(chǎn)品。以下對此進行介紹。
盤錦北燃石蠟高壓加氫裝置(100 kt/a)于2018年3月建成,采用兩個反應器串聯(lián)方式,設計壓力為15 MPa,是我國第二套石蠟高壓加氫裝置。該裝置采用FRIPP研發(fā)的FV-10石蠟加氫精制催化劑,原料為原油經(jīng)減壓蒸餾、糠醛精制、酮苯脫蠟脫油、白土預精制等工藝過程生產(chǎn)的粗蠟,可生產(chǎn)石蠟和微晶蠟產(chǎn)品。
盤錦北燃主要加工阿曼、沙瑞爾、潿洲、恩平等原油,混合比例隨產(chǎn)品要求進行調(diào)整。基于綜合效益和原料的考量,需選擇適應性強的催化劑。最終根據(jù)原料(多變、復雜)和對產(chǎn)品性質(zhì)的要求,確定選用技術成熟的FV-10石蠟加氫精制催化劑,并配合FZC-106保護劑使用。
FV-10石蠟加氫精制催化劑以復合助劑改性的氧化鋁為載體,以W-Mo-Ni為活性組元,具有較大的比表面積、孔體積和較高的機械強度等特點。經(jīng)過多家煉油企業(yè)的工業(yè)應用,F(xiàn)V-10石油蠟加氫精制催化劑在處理正序、反序、白土預處理和未經(jīng)白土預處理的各種蠟料時均滿足性能使用要求,產(chǎn)品質(zhì)量達標。FV-10石蠟加氫精制催化劑具有較好的活性和穩(wěn)定性以及對原料的適應性[2]。
FZC-106加氫保護劑具有大孔體積、大孔徑和弱酸性的特點,主要用于脫除加氫原料中的Ni,V,F(xiàn)e,Ca,Na等有害金屬雜質(zhì),具有較高的容存金屬垢物的能力和一定的脫瀝青質(zhì)能力,可有效保護下游高活性的主催化劑,能夠延緩反應器床層壓降的升高和延長裝置的開工周期。
表1為FV-10催化劑和FZC-106保護劑的理化指標。
表1 FV-10催化劑和FZC-106保護劑的理化指標(氧化態(tài))
催化劑廠生產(chǎn)的加氫催化劑在出廠時金屬組分大多以氧化態(tài)形式存在,而加氫催化劑中的活性金屬組分只有以硫化態(tài)形式存在時才具有較好的活性和穩(wěn)定性,因此在催化劑使用前均需進行預硫化。目前,國內(nèi)外長期以來多使用傳統(tǒng)的器內(nèi)預硫化方法進行催化劑的硫化處理。
與器內(nèi)預硫化技術相比,采用器外預硫化技術可縮短開工時間[4]。將催化劑裝入反應器之前將活性金屬大部分轉(zhuǎn)化為金屬氧硫化物,金屬氧硫化物經(jīng)過開工活化步驟轉(zhuǎn)化生成活性硫化物,開工活化所用時間明顯小于相應氧化態(tài)催化劑器內(nèi)預硫化所需時間。采用器外預硫化技術,催化劑的開工既可以采用濕法活化也可以采用干法活化。
器外預硫化技術采用廉價硫化劑,在助劑、溶劑等協(xié)同作用下,催化劑中金屬組分與硫化劑反應生成過渡態(tài)金屬氧硫化物。該過程抑制了生成SOx和H2S等副反應的發(fā)生,順利導出了反應熱,保證了器外預硫化過程不產(chǎn)生熱點;有效控制了預硫化系統(tǒng)氣相中溶劑物質(zhì)的濃度,使生產(chǎn)過程不用隔絕空氣。此外,器外預硫化產(chǎn)品在常溫條件下性質(zhì)穩(wěn)定,不需要進行鈍化。這些特點使器外預硫化技術在經(jīng)濟、安全和環(huán)保等方面均具有明顯的競爭力,是一種清潔化的加氫催化劑預硫化工藝過程[5]。
盤錦北燃高壓石蠟加氫裝置未設置循環(huán)氫壓縮機,采取新氫一次通過流程,給裝置催化劑的硫化和活化帶來較大困難。最終確定采用器外預硫化方式對FV-10催化劑和FZC-106保護劑進行處理,預硫化后催化劑和保護劑的物化性質(zhì)見表2。
表2 器外預硫化后FV-10催化劑、FZC-106保護劑的物化性質(zhì)
催化劑裝填于2019年9月17日開始,18日裝填結(jié)束,為普通裝填,兩個反應器一段串聯(lián),共裝填預硫化催化劑FV-10約21 t,預硫化保護劑FZC-106約1 t。催化劑平均裝填密度為943 kg/m3。
催化劑裝填完成后,經(jīng)氣密、升溫、升壓(8 MPa)、進油等操作后,于9月21日開始升溫活化催化劑和保護劑?;罨陂g反應器溫度和尾氣中H2S含量隨時間的變化情況如圖1所示?;罨┢贖2S體積分數(shù)連續(xù)2 h為50 μL/L,認為活化結(jié)束。
圖1 活化期間反應器溫度和尾氣中H2S含量隨時間的變化
催化劑和保護劑活化完成后,經(jīng)清洗、降溫、降壓至操作壓力等操作過程,裝置于9月23日開始進原料蠟,主要操作參數(shù)為:進料量10 t/h;反應壓力12 MPa;反應器壓降小于0.02 MPa;反應溫度:第一反應器255 ℃,第二反應器252 ℃;反應器溫升小于2.5 ℃。
開工期間原料蠟和產(chǎn)品性質(zhì)見表3。產(chǎn)品經(jīng)檢測,熱安定性為+28。從表3可以看出,盤錦北燃石蠟高壓加氫裝置產(chǎn)品符合62號全精煉石蠟(GB/T 446—2010)的技術要求。
表3 加氫原料及產(chǎn)品性質(zhì)
采用FRIPP研發(fā)、中國石化催化劑有限公司撫順分公司生產(chǎn)并進行器外預硫化處理的FV-10石油蠟加氫精制催化劑配合FZC-106保護劑,盤錦北燃100 kt/a石蠟高壓加氫裝置在首次開工過程中運行平穩(wěn),加氫石蠟產(chǎn)品質(zhì)量符合GB/T 446—2010《全精煉石蠟》對62號全精煉石蠟的技術要求,表明器外預硫化型FV-10催化劑技術成熟,具有較高的活性和選擇性,而且反應器壓降小、溫升小。裝置所得產(chǎn)品的色度為+30號,光安定性為+3號,熱安定性為+28號,體現(xiàn)出高壓加氫的優(yōu)勢。