朱俊峰
(中國石化安慶石化公司,安慶 246000)
某催化裂化裝置于1978年建成投產(chǎn),期間經(jīng)過多次改造。2016年至2019年運行期間,分餾塔底油漿系統(tǒng)出現(xiàn)多處腐蝕問題,通過對其腐蝕情況進行調(diào)查并分析原因,有針對性地提出了解決措施。
2018年8月9日油漿泵P309/1(備用泵)預熱閥閥體磨穿,高溫油漿泄漏噴出,見圖1。
2018年8月29日對油漿泵P310進行預防性檢修時,發(fā)現(xiàn)其吸入段沖刷嚴重,見圖2。
圖2 油漿泵P310吸入段沖刷形貌
2019年大檢修發(fā)現(xiàn)3臺油漿泵吸入段、葉輪及導葉均有不同程度的沖蝕。沖蝕形貌與圖2相似。初底油油漿換熱器換116/1-4管束管口也存在沖刷腐蝕。
2016年大檢修對整個油漿泵預熱線閥門進行了更換;油漿泵P309/1整體更換,P309/2及P310更換葉輪、導葉、吸入段和軸。
油漿系統(tǒng)單元腐蝕主要是高溫硫腐蝕及催化劑磨蝕。不需要考慮環(huán)烷酸腐蝕,因為催化裂化裝置油漿系統(tǒng)中的環(huán)烷酸經(jīng)過高溫催化劑反應后已經(jīng)分解。
高溫硫腐蝕的主要影響因素包括溫度、硫化物的種類。
硫、硫化氫以及硫醇等特殊的硫化物在大于260 ℃(不存在環(huán)烷酸情況下)的重油部位形成高溫硫腐蝕。高溫硫腐蝕主要表現(xiàn)為均勻腐蝕和局部坑蝕,化學反應如下:
高溫硫腐蝕速率的大小取決于原油中活性硫的多少,與總硫量也有關(guān)系。
溫度在260~340 ℃時,硫化物開始分解,生成硫化氫,對設備產(chǎn)生腐蝕,并且隨著溫度的升高腐蝕加劇。
溫度在340~400 ℃時,硫化氫分解為H2和S,S與Fe反應生成FeS保護膜,對腐蝕有減緩作用。
原料油在反應器內(nèi)與催化劑反應后經(jīng)旋風分離器分離后進入分餾塔底部,因旋風分離器有一定的分離效率,且效率隨著設備運行時間的增加會逐漸降低,進入分餾塔的反應油氣必然帶有一定的催化劑。為防止催化劑進入分餾塔中上部堵塞塔盤,分餾塔底設置油漿返塔循環(huán),從塔底抽出油漿返回人字擋板上部,洗滌進入分餾塔的油氣,保證催化劑只存在于油漿系統(tǒng)。油漿中攜帶一定量的催化劑,在油漿系統(tǒng)管線的流量調(diào)節(jié)閥、手閥等限制流量部位以及管線彎頭等易磨蝕部位,會因催化劑磨蝕發(fā)生泄漏。
3.1.1 原料油及油漿中硫含量的確定
(1)對比設計及目前原料油的組成和硫含量,分別見表1和表2。
表1 設計原料油的組成和硫含量
表2 目前原料油的組成和硫含量
通過對比設計時原料油和目前原料油性質(zhì)可以發(fā)現(xiàn),裝置進料滿足設計的要求,甚至有所改善。因此分析腐蝕問題主要關(guān)注異常工況下的介質(zhì)情況。
異常情況下會摻煉減壓渣油,摻入減壓渣油導致原料中的硫含量大幅增加,加劇油漿系統(tǒng)腐蝕。例如重油加氫裝置每18個月需換一次催化劑,期間催化混合進料總硫質(zhì)量分數(shù)平均值為0.6%。
(2)近3年來正常生產(chǎn)期間油漿中硫質(zhì)量分數(shù)平均值為0.3%低于設計的設防值。而重油加氫裝置換劑期間油漿中硫質(zhì)量分數(shù)為0.2%,較正常生產(chǎn)時硫含量低。
3.1.2 腐蝕速率
油漿系統(tǒng)主要有8臺換熱器,其中2臺管束材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,2臺為10號鋼,4臺為0Cr18Ni9;有19條工藝管道,其中16條為1Cr5Mo材質(zhì),3條為20號鋼材質(zhì)。依據(jù)《高硫原油加工裝置設備和管道設計選材導則》給出的修正后的McConomy曲線及腐蝕速率系數(shù)圖估算油漿系統(tǒng)設備的腐蝕速率(其中油漿中硫含量取平均值0.3%),見表3。
表3 油漿系統(tǒng)設備腐蝕速率
催化裂化油漿中硫化物類型主要有二苯并噻吩類和萘并噻吩類硫化物,其中萘并噻吩類是主要的硫化物類型[1-4]。高溫硫腐蝕速率的大小取決于油漿中含有多少活性硫,故而催化油漿系統(tǒng)設備的實際腐蝕速率要比通過修正的McConomy曲線計算出的腐蝕速率低。
通過對催化裂化油漿系統(tǒng)腐蝕機理的分析可以看出催化油漿系統(tǒng)的主要腐蝕原因為催化劑的磨蝕,而催化劑的磨蝕主要影響因素即油漿中固體催化劑含量和油漿的流速。
(1)2018年8月3日至25日沉降器跑劑期間,油漿固含量平均值10.48 g/L,嚴重超指標(≤5 g/L)運行,直接造成油漿泵預熱線閥門腐蝕穿孔,油漿泵沖蝕嚴重。
(2)除了油漿中固含量的影響,介質(zhì)流速也是油漿系統(tǒng)磨蝕的重要影響因素。目前油漿系統(tǒng)流速見表4。
表4 油漿系統(tǒng)流速
根據(jù)相關(guān)指導意見的要求,油漿系統(tǒng)管道流速控制在1.1~1.2 m/s,油漿換熱器管程內(nèi)的流速應控制在1.2~2.0 m/s。油漿管道中調(diào)節(jié)閥閥組前及變徑處流速偏離較大,需加強對調(diào)節(jié)閥閥組的監(jiān)控,每周安排專人對油漿管路的調(diào)節(jié)閥閥組進行檢查,每季度進行測厚,對油漿線流速進行調(diào)整,防止油漿線流速過快加速管線沖刷或者過低引起管線堵塞。
(1)整個運行周期盡可能保持平穩(wěn)操作,避免大幅度波動或緊急切斷進料等異常操作,關(guān)注原料性質(zhì)特別是混合原料中的硫含量,最大限度的少煉渣油。
(2)嚴格控制油漿固含量不大于5 g/L,一旦發(fā)現(xiàn)固含量有上漲趨勢,立即查找原因,增大油漿外甩量,增加油漿固含量的分析頻次,并對整個油漿管線進行重點監(jiān)控。油漿泵正常生產(chǎn)期間為1開2備。2018年8月3日至25日跑劑期間,油漿泵2開1備,增加油漿循環(huán)量以及外甩量,增加對油漿的置換頻次,以達到減少油漿固含量的目的。
(3)2019年大檢修對沉降器兩組粗旋和四組頂旋進行整體更換,最大程度地減少因旋風分離器效率低造成跑劑對油漿系統(tǒng)的影響。對油漿泵P309/2和P310進行了更換,P309/1更換葉輪、導葉及吸入段。對初底油油漿換熱器換116/1管箱隔板進行矯正,并在隔板邊沿焊接拉筋加固,堵管17根;對換116/2,4管隔板進行矯正,并在隔板邊沿焊接拉筋加固;更換116/4管束。
(4)制定油漿系統(tǒng)設備備品備件儲備策略,見表5。
表5 油漿系統(tǒng)設備備品備件儲備策略
催化裝置硫質(zhì)量分數(shù)的原設計值0.42%,正常生產(chǎn)時混合原料油中硫含量低于設計值,但在重油加氫裝置換劑期間硫質(zhì)量分數(shù)(平均值 0.6%)高于設計值,需調(diào)整進料比例(降低摻渣量),確?;旌显嫌椭械牧蚝坎桓哂谠O計值。
目前,針對油漿系統(tǒng)腐蝕情況主要分析原料中的硫含量(2次/月)、油漿中的固含量(2次/周)及硫含量(1次/月),參照中國石化《煉油工藝防腐蝕管理規(guī)定》實施細則(第二版)的要求,可以看出目前的分析化驗符合要求。
(1)目前催化裂化裝置有兩條油漿管線安裝了在線定點測厚系統(tǒng)并接入了腐蝕監(jiān)測平臺,可以對其進行實時監(jiān)測。
(2)2018年8月對油漿固含量分析判斷沉降器有跑劑現(xiàn)象。整個油漿系統(tǒng)固含量高,裝置制定油漿系統(tǒng)定點測厚方案,每周對油漿管線彎頭等重點部位進行線下人工定點測厚,對測厚數(shù)據(jù)進行對比,對減薄速率較快部位進行重點監(jiān)控。
(3)2015年1月與2019年11月分別對整個油漿管線進行了一次全面檢驗,結(jié)合檢驗報告及整個油漿系統(tǒng)防腐蝕調(diào)查制定現(xiàn)階段裝置油漿系統(tǒng)定點測厚方案,見表6。在表6標識的油漿管道部位做好標記再按測厚計劃進行測厚,并編制檢測檔案。根據(jù)定點測厚數(shù)據(jù)計算腐蝕速率,再根據(jù)腐蝕速率進行風險等級判定并制定相應的處理措施。
表6 油漿系統(tǒng)管道定點測厚方案
(1)通過對油漿管線腐蝕速率的估算,增加對油漿系統(tǒng)管線中3條20號鋼管線的在線定點測厚。
(2)油漿泵每月進行一次切換或?qū)溆糜蜐{泵啟動,打開出口閥,雙泵運行半小時,確保備用油漿泵泵體和入口管道內(nèi)無大量催化劑沉積。
(3)油漿系統(tǒng)自2003年1月投用至今已運行18 a,僅靠定點測厚并不能全面發(fā)現(xiàn)問題,需盡快安排對油漿管線系統(tǒng)進行一次全面的渦流掃查,并利用大修機會進行母管和焊縫硬度檢測,對硬度不達標的進行整體更換。
(4)每周安排專人對油漿管路的調(diào)節(jié)閥閥組進行檢查,每季度進行測厚,并且和工藝組進行溝通對油漿系統(tǒng)流速進行調(diào)整,防止油漿線速過高加快管線沖刷或者過低引起管線堵塞。