楊亞偉, 劉 煜, 羅 曉
(寶鋼湛江鋼鐵有限公司, 廣東 湛江 524072)
寶鋼寶山基地從1992年5月開始引進(jìn)高爐噴煤工藝技術(shù),經(jīng)過十多年的研究與改進(jìn),形成了寶鋼獨(dú)有的一套噴煤工藝技術(shù),在大高爐噴煤技術(shù)上取得顯著的成果,高爐噴煤比可達(dá)200 kg/t以上,達(dá)到世界先進(jìn)水平。寶鋼湛江鋼鐵有限公司(以下簡稱“湛江鋼鐵”)1BF、2BF噴煤設(shè)計(jì)是在總結(jié)和吸取寶山基地高爐噴煤設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的基礎(chǔ)上,由寶鋼工程設(shè)計(jì),寶冶建設(shè)。在吸收寶山基地成功設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的同時(shí),也做了一些改進(jìn),譬如:2個(gè)高爐集中布置1個(gè)制粉塔,EM125型球磨機(jī)使用,噴吹罐代替?zhèn)}式泵使用,自主研發(fā)長壽單管煤槍、濃相噴煤技術(shù)、高壓氮?dú)饣厥帐褂玫鹊取U麄€(gè)噴煤系統(tǒng)包含集中供煤、CDQ處理裝置、制粉系統(tǒng)和噴吹系統(tǒng)。
在噴煤整體工藝設(shè)計(jì)上,湛江鋼鐵與寶山基地都大致相同,包括原煤輸送、煤粉制備、煤粉噴吹三大系統(tǒng)區(qū)域;原煤輸送都采用皮帶機(jī)輸送方式輸送、煤粉制備都采用負(fù)壓制粉工藝、煤粉噴吹都采用三罐并罐式總管加分配器的方式進(jìn)行煤粉噴吹。
合格的原煤經(jīng)過原料皮帶運(yùn)輸至集中供煤配煤槽中,根據(jù)煤種配比單對煤種煤進(jìn)行配重,設(shè)定對應(yīng)給煤量,再由皮帶機(jī)輸送至制粉系統(tǒng)的原煤倉中。
煤粉制備系統(tǒng)由三部分組成,即煙氣升溫爐系統(tǒng)、磨煤系統(tǒng)和收粉系統(tǒng),這3個(gè)系統(tǒng)均有A、B、C、D四個(gè)系列。一號高爐煤粉制備工藝流程圖如圖1所示(二號高爐與一號高爐相同)。
圖1 煤粉制備工藝流程簡圖
干燥爐升溫系統(tǒng)是將150-200 ℃的熱風(fēng)爐廢氣加熱至230-260 ℃后做磨煤干燥的熱介質(zhì)。同時(shí),又使制粉系統(tǒng)保持在惰性氣氛中工作,保證系統(tǒng)安全運(yùn)行。
磨煤系統(tǒng)采用EM125新型中速球磨機(jī),使用與寶山基地相同的負(fù)壓制粉工藝,在避免煤粉泄漏的同時(shí)也降低了整個(gè)制粉系統(tǒng)的漏風(fēng)系數(shù),降低整個(gè)制粉系統(tǒng)內(nèi)的含氧量。
收粉系統(tǒng)采用了一級袋式收粉工藝,其特點(diǎn)是流程簡單、設(shè)備少、投資少。為了保證系統(tǒng)生產(chǎn)可靠,采用了防靜電濾袋和脈沖閥、防爆膜。
煤粉噴吹系統(tǒng)由噴吹罐、噴煤總管、分配器、噴煤支管、煤槍組成。噴吹方式為三罐并罐式總管加分配器噴吹,這種噴吹方式設(shè)備簡單、有利噴吹、方便計(jì)量、減少自動計(jì)量的誤差率[3]。一號高爐噴吹工藝流程圖如圖2所示(二號高爐與一號高爐相同)。
圖2 噴吹工藝流程圖
煤槍使用內(nèi)襯陶瓷單管煤槍,采用“濃相噴煤”技術(shù),降低煤粉流速,減少管道磨損,同時(shí)也大大減少壓縮空氣的使用。
1BF、2BF共同使用1個(gè)中控室,按標(biāo)準(zhǔn)每座高爐需配置集中供煤系統(tǒng)、制粉系統(tǒng)、噴吹系統(tǒng)共3臺控制電腦用于監(jiān)視操作,2座高爐合并后只需配置5臺電腦監(jiān)視操作,節(jié)約投資成本,減少人員負(fù)擔(dān)。同時(shí)2座高爐的集中供煤設(shè)備、噴煤設(shè)備也采取集中布置,減少占地面積,減少鋼結(jié)構(gòu)等基礎(chǔ)投資,減少了人員占有率,如果2座高爐分開布置,2座高爐4個(gè)班組需要32人,集中布置后4個(gè)班組只需配置24人,減少人員配置,提高了工作效率。
目前國內(nèi)高爐噴煤中用的最多的中速磨煤機(jī)有EM型、HP型、MPS(ZGM)三種[1]。由于國內(nèi)鋼廠原煤條件、工作環(huán)境、輔助設(shè)備的配置各有不同,因此選擇合適的品種型號,對保證高爐的生產(chǎn)、降低成本等方面都有重要意義。EM型中速磨煤機(jī)因其安全性高、結(jié)構(gòu)簡單、研磨件壽命長、維護(hù)量少等特點(diǎn)[2]在高爐噴煤領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。
2.2.1 設(shè)備結(jié)構(gòu)
EM型磨機(jī)主要部件包括:底座、電機(jī)、減速箱、中間殼體、托盤、研磨元件、壓環(huán)、彈簧、彈簧壓架、分離器及液壓加載裝置,輔助設(shè)備有液壓站和稀油站。與輥式磨機(jī)相比,取消了密封風(fēng)機(jī)的使用,加強(qiáng)系統(tǒng)密封性,減少了系統(tǒng)漏風(fēng)率。
2.2.2 維護(hù)方便性、適應(yīng)性強(qiáng)
EM型的研磨件無軸承,無需密封、潤滑、換油,免維護(hù),不需要發(fā)生任何成本以及有計(jì)劃的停機(jī),日常只需記錄磨損情況即可。內(nèi)部結(jié)構(gòu)形式對于異常出現(xiàn)大的難磨塊狀物如石塊、鐵塊等適應(yīng)性強(qiáng),只造成設(shè)備震動加大,不易對研磨件造成損壞。研磨件壽命長,更換周期長,大大減少大修時(shí)間及工作量,從目前使用看更換周期在3年以上。
EM型磨機(jī)適應(yīng)性強(qiáng),適用各種品質(zhì)原煤,所研磨煤粉均能滿足高爐噴吹需要,日常生產(chǎn)中根據(jù)高爐需要調(diào)整合適參數(shù)即可。EM型磨煤機(jī)所研磨煤粉數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 煤粉粒度表(湛江1BF)/%
與寶山基地使用倉式泵輸送煤粉的方式不同,湛江鋼鐵1BF與2BF之間的煤粉互送取消了倉式泵的使用,而是使用噴吹罐代替?zhèn)}式泵,將1BF 3#噴吹罐返煤管道接到2BF煤粉倉,2BF 6#噴吹罐返煤管道接到1BF煤粉倉,在1BF或2BF制粉設(shè)備故障檢修時(shí),煤粉供給不足可將1BF 3#或2BF 6#噴吹罐切出程序,進(jìn)行手動送粉操作,保證高爐煤粉噴吹(返煤速度可達(dá)到40 t/h)。
結(jié)合寶山基地多年來的高煤比操作經(jīng)驗(yàn)和國內(nèi)外高爐目前普遍采用的煤槍技術(shù),為降低噴煤槍冷卻氣量和工序成本,湛江鋼鐵自主研發(fā)出單管長壽噴煤槍,并在2015年9月25日投產(chǎn)的1號高爐、2016年7月15日投產(chǎn)的2號高爐上使用。生產(chǎn)實(shí)踐證明,該煤槍使用效果好、壽命長,由于取消了冷卻用氣,有效降低了生產(chǎn)成本,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
2.4.1 湛鋼單管煤槍與外冷式套管煤槍的差異
(1)單管煤槍使用中是不需要通冷卻氣的,大幅度減少了冷卻氣的使用,降低壓縮空氣的消耗,減少生產(chǎn)成本。
(2)具有擋環(huán)的內(nèi)襯陶瓷煤槍前端增加了擋環(huán),有效解決了煤槍出口內(nèi)襯陶瓷斷面尺寸不均勻的問題,實(shí)現(xiàn)了均勻噴煤。同時(shí),擋環(huán)能有效防止內(nèi)襯陶瓷位移的問題,確保煤槍的使用壽命;據(jù)統(tǒng)計(jì),這種煤槍的使用壽命能確保在高爐的1個(gè)定修周期(100天)內(nèi)不損壞,而且,在1個(gè)定修周期內(nèi)煤槍可重復(fù)使用3次(3次臨時(shí)休風(fēng),每次可拔出再插入使用),而套管煤槍每次拔出后由于冷熱不均槍頭變形不能再使用。
2.4.2 湛江鋼鐵長壽單管煤槍的使用效果
通過在煤槍端部設(shè)置耐磨材料防位移鋼制阻擋裝置,消除了各個(gè)煤槍端口的內(nèi)徑差異,風(fēng)口圓周噴煤更加均勻。湛江鋼鐵2座5050 m3高爐使用這種單管長壽煤槍,都取得了很好的使用效果,在噴煤比180-185 kg/t、噴煤量90-100 t/h的生產(chǎn)指標(biāo)下,煤槍操作參數(shù)如表2所示。
表2 湛鋼高爐煤槍操作參數(shù)
與外冷式套管煤槍相比,湛江鋼鐵高爐采用長壽單管煤槍,省去外冷氣取得了兩方面的好處:1)節(jié)省外冷氣消耗7200 m3/h,按0.1元/m3價(jià)格計(jì)算,每座高爐一年節(jié)約成本621.3萬元;2)減少了外冷氣對實(shí)際風(fēng)溫的影響14 ℃,節(jié)約焦比1.2 kg/t,每座高爐成本節(jié)約862.1萬元/年。
在吸取寶鋼高爐噴煤成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,湛江鋼鐵高爐噴煤進(jìn)行了多項(xiàng)工藝改進(jìn),大膽使用新設(shè)備,取得了不錯(cuò)的成績,在新設(shè)備、新工藝的使用取得了很好的使用效果。雖然使用初期出現(xiàn)很多問題,經(jīng)過不斷摸索、改進(jìn),逐漸形成一套湛江鋼鐵高爐獨(dú)有的新噴煤技術(shù),設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)越來越穩(wěn)定可靠、設(shè)備利用率越來越高,滿足高爐高煤比生產(chǎn)的需求,為高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。