高原
中石化石油工程設計有限公司 山東 東營 257019
古潛山油田現(xiàn)原油密度為853.8kg/m3,原油蠟含量23.99%,膠質(zhì)含量為6.92%,屬于石蠟-中間基原油,目前古潛山接轉(zhuǎn)站原油含水為81%~84%,現(xiàn)場運行溫度為50~55℃,不加破乳劑條件下沉降12h后無明顯游離水脫除,脫水效果較差,致使后端聯(lián)合站脫水壓力較大,因此需對古潛山聯(lián)合站脫水異常因素開展調(diào)查分析并提出優(yōu)化措施。
古潛山原油20℃密度為853.8kg/m3,凝點為35℃,原油蠟含量23.99%,膠質(zhì)含量為6.92%,析蠟點為55℃。經(jīng)測試,原油第一關鍵餾分特性參數(shù)K1=12.1,第二關鍵餾分特性參數(shù)K2=11.9,該原油屬于石蠟-中間基原油,60℃黏度為6.91 mPa·s。
(1)實驗儀器:恒溫水浴、混調(diào)器、電子天平、篩選瓶、燒杯、移液管等。
(2)試驗方法:
1)乳狀液制備:油水在50℃溫度下恒溫預熱30min。將原油和采出水一次放入HT-2型高速混調(diào)器內(nèi),在500rpm條件下攪拌10分鐘,完成均勻含水原油乳狀液制備。實驗用的原油乳狀液隨配隨用,保證各實驗均使用新鮮的原油乳狀液,防止配制時間過長乳狀液產(chǎn)生老化。
2)靜態(tài)脫水:將100mL原油乳狀液裝入容量100mL的磨口量筒內(nèi),置恒溫水浴內(nèi)預熱10分鐘,加入濃度1%的破乳劑溶液,用手振搖200次,再置于恒溫水浴中,記錄不同時間脫出水的體積,由脫出水體積計算原油含水率,并觀察記錄油水界面、脫出水色和原油粘壁狀況[1]。
從采出液含水量數(shù)據(jù)看,采出液應為水包油型乳狀液,實際上古潛山油田采出液是油包水型乳狀液。
本實驗選擇了三種水溶性破乳劑用于樁西古潛山油田采出液破乳,三種破乳劑名稱分別是勝利1號、勝利2號、勝利3號,三種破乳劑破乳性能比較實驗配制的破乳劑母液濃度均為0.2wt%。
三種破乳劑性能比較結(jié)果表明,同樣條件下,勝利1號破乳劑基本沒有破乳效果,勝利2號破乳劑有一定破乳效果,但脫出水色較混,且脫水液面不齊,勝利3號破乳劑表現(xiàn)出較好破乳效果。因此破乳劑破乳條件評選選擇的破乳劑為勝利3號。
勝利3號破乳劑破乳條件評選過程中破乳劑母液濃度為0.3wt%、0.2wt%、0.15wt%、0.1wt%。
在滿足采出液破乳后剩余原油含水率不超20%,破乳劑用量少、脫水時間短、溫度低的條件下,樁西古潛山油田采出液采用勝利3號破乳劑適宜的破乳條件為:破乳劑加入量75μg/g、破乳溫度55℃、破乳時間5min、配制破乳劑母液濃度0.15wt%、破乳劑母液加入量5wt%。
目前樁西古潛山油田采出液呈土灰色泡沫狀,眾多均勻的微小水滴被油膜包裹,原油組分呈連續(xù)相,由于本實驗選用破乳劑是水溶性的,而采出液中含油80%以上水相被油膜包裹,破乳劑的極性基團不容易接觸到油水界面,造成古潛山油田采出液破乳困難。
通常情況下,采出液破乳困難是由于原油黏度大造成的,樁西古潛山油田原油密度低,黏度小,屬于石蠟-中間基原油,原油黏度不是造成采出液破乳困難原因,但原油凝固點較高,含蠟量超過20%,析蠟點為40℃,因此溫度稍低就會造成破乳困難;此外,該原油瀝青質(zhì)含量相對較高,通常石蠟-中間基原油瀝青質(zhì)含量在0.5%以下,而樁西古潛山油田原油正庚烷瀝青質(zhì)為0.8%,瀝青質(zhì)是原油中天然乳化劑,特別是這種黏度低、密度小、芳香組分與膠質(zhì)組分含量低原油中瀝青質(zhì)更容易分相參與采出液乳化,造成破乳困難。
為了分析采出液組成,本實驗對采出液進行了離心分離。離心分離條件如下:65℃下加熱采出液(采出液裝入離心管中)30min,3600轉(zhuǎn)/分離心20min,該條件能夠?qū)⒉沙鲆悍殖稍团c蓬松絮狀物[2]。采出液離心分離實驗結(jié)果表明,古潛山油田采出液除了含有原油、水,還含有一定量的蓬松絮狀物。采出液中含有的蓬松絮狀物在水中高度分散,能夠懸浮在水中,充滿了整個水層,其密度幾乎與水相當。該絮狀物的存在嚴重阻礙采出液破乳行為,非常不利于破乳后的游離水沉降,造成采出液破乳困難。
(1)由于古潛山油田采出液性質(zhì)極為特殊,水溶性破乳劑在采出液種分散性較差,造成古潛山油田采出液破乳困難。
(2)樁西古潛山油田原油凝固點高、析蠟點高以及瀝青質(zhì)參與乳化也是造成采出液破乳困難原因之一。
(3)樁西古潛山油田采出液中含有較多絮狀物,該絮狀物高度分散在采出液中,處于油水界面上,既含水又含油,嚴重阻礙采出液破乳行為,不利于破乳后的游離水沉降。