孫余好,邢鵬飛,吳亞華,周 煌
(核工業(yè)井巷建設(shè)集團有限公司企業(yè)技術(shù)中心,浙江 湖州 313000)
隧洞是民用基礎(chǔ)設(shè)施的主要組成部分,主要用作公共交通設(shè)施、水道和其他設(shè)施,如電力或通信電纜安裝。鉆爆碎石廣泛應(yīng)用于采礦、采石和土木工程建設(shè)中,然而,爆炸過程中釋放的能量只有 20 %~30 % 直接用于巖石破碎,而其余的能量則以地面振動、空氣爆炸、飛石和噪音的形式消散[1]。
目前大多數(shù)的隧洞在開挖時都會應(yīng)用爆破技術(shù)。爆破具有沖擊力大、效率高等特點,在隧洞的掘進施工中起到至關(guān)重要的作用。常規(guī)爆破方法安全隱患較多,多種化學(xué)原料碰撞在一起會產(chǎn)生較大危險,隧洞施工中,一旦爆破技術(shù)把握不當(dāng),將會嚴重影響隧洞的掘進[2]。
運用光面爆破技術(shù)對巖壁完成作業(yè)后,掌子面會比較完整,可以起到控制爆破的效果,不會影響圍巖平衡或穩(wěn)定性,可以減少圍巖應(yīng)力集中,降低裂縫出現(xiàn)的概率,保持圍巖完整,使圍巖自身的承載能力變強,給施工創(chuàng)造便利,保障現(xiàn)場施工安全[3]。
水壓聚能控制爆破技術(shù)相比常規(guī)光面爆破技術(shù),不僅可以節(jié)省人力和物力、加快施工進度,還可以有效降低粉塵等有害物質(zhì)對人體的危害,并通過控制爆破振動范圍,降低對隧洞圍巖的影響程度[4]。
大溪 1# 隧洞位于浙江省麗水市大港頭鎮(zhèn),屬于麗水-龍游天然氣管道一期工程隧洞工程中的一部分。該隧洞采用“斜巷(411 m)+平巷(760 m)+斜巷(447.5 m)”的穿越形式。隧洞水平長度為 1 700 m,隧洞實際長度為 1 711.5 m,進口端坡度為 -19.55 %,隧洞出口坡度為 18.50 %;其中三類圍巖 890 m,占總長度的52.35 %;Ⅴ級圍巖長度 810 m,占總長度的 47.65 %。凈空斷面為 3.0 m×3.0 m(寬×高)。
在隧洞掘進施工中采用常規(guī)光面爆破技術(shù),由于其爆破技術(shù)相對粗糙等原因造成隧洞掘進超挖嚴重,造成了很大的人力及物力的損耗。
1)炮孔布置太密集、炮眼數(shù)量太多、工人鉆孔作業(yè)時間太長。
2)炮孔內(nèi)充滿了空氣,爆炸的應(yīng)力波部分能量用于壓縮炮孔內(nèi)的空氣,因此削弱了對圍巖的破碎,爆破效果不佳。
3)超挖現(xiàn)象嚴重,大大增加了混凝土的使用量,造成多余物力的損耗。
4)爆破作業(yè)后粉塵濃度較大。爆破作業(yè)后需要通風(fēng) 50 min 左右,通風(fēng)結(jié)束后才能夠進行下一步作業(yè),造成了很大的時間損耗。
在大溪 1# 隧洞掘進施工中遇到隧洞超欠挖嚴重、人力及物力嚴重損耗等問題,經(jīng)研究決定采用新型水壓聚能控制爆破技術(shù)來解決隧洞掘進超挖嚴重等問題。
水壓聚能控制爆破技術(shù)在原有光面爆破技術(shù)上對隧洞爆破工藝進行適當(dāng)改進,炮孔中增加了聚能管裝置、水袋和炮泥[5],如圖 1 所示。①水壓聚能控制爆破技術(shù)使用水袋和炮泥對炮孔進行堵塞;②使用部分水袋代替部分炸藥與炸藥一起裝填炮孔;③在對周邊孔進行爆破作業(yè)時孔中使用聚能管裝置,充分利用爆炸的能量對巖石進行定向的切割。
圖1 炮孔裝藥示意圖
周邊炮孔中依次放入水袋、聚能管裝置、水袋和炮泥,通過導(dǎo)爆管起爆[6]。聚能管裝置起爆后,聚能槽產(chǎn)生的高強射流足以在巖石上切割出裂縫,在相鄰炮孔的切線上形成貫通裂隙;同時利用水不可壓縮的性質(zhì),將炸藥能量全部傳遞出去,使爆破產(chǎn)生的沖擊波更加強烈,水在爆炸產(chǎn)生的膨脹作用下,形成“水楔”,作用于巖石裂隙中,加大巖石裂縫的擴展延伸。炮孔處由炮泥和水袋組成的封堵形式,阻止爆炸性氣體從炮孔噴出,減少了爆炸能量的損失,使得爆炸能量得以充分利用。爆破后,水因為高溫呈霧化形態(tài),可以有效地降低爆破產(chǎn)生的粉塵污染,通風(fēng)作業(yè)時間得以縮短。
相較傳統(tǒng)周邊孔光面爆破,周邊孔水壓聚能控制爆破主要增加了以下 3 道工藝流程。
2.2.1 聚能管裝置
聚能管裝置主要由聚能管、炸藥、傳爆線、起爆雷管 4 部分構(gòu)成,聚能管是一種抗靜電的異形雙槽 PVC 管。管長 2、2.5、3 m 不等,聚能管如圖 2、圖 3 所示。聚能管的長度一般約占炮孔的 70 % 左右,兩個一樣的半壁管組合形成一個完整的聚能管,PVC 聚能管壁厚度為 2 mm,聚能管的每個半壁管都有一個凹進去的聚能槽,其聚能槽頂角為 70°,管內(nèi)兩個聚能槽頂部相距 17.27 mm,半壁管的寬度為 24.18 mm,組成的聚能管寬度為 28.35 mm,兩半壁管可調(diào)角度為 8°~10°[7]。所填炸藥為乳化炸藥,炸藥的截面即為聚能管內(nèi)部的截面。每延米裝藥量按照圍巖變化及設(shè)計參數(shù)加以適當(dāng)?shù)母淖儭?/p>
圖2 截面尺寸圖(單位:mm)
圖3 聚能管圖
2.2.2 水袋制作
水袋通常采用聚乙烯塑料水袋或者尼龍水袋,在塑料袋中灌入水,用封裝機密封制成密封水袋,一般長度為 200~300 mm,直徑為 35~40 mm,安裝時把已制作好水袋填入炮孔底部和中部位置,水袋可由炮孔水袋自動封裝機制作,水袋封裝機工效為 700 袋/h。制作好的水袋如圖 4 所示。
圖4 自制水袋
2.2.3 炮泥制作
炮泥采用河砂、黏土、水由炮泥機完成拌制,比例為砂∶土∶水=0.1∶0.75∶0.15,炮泥機擠出的這個比例的炮泥規(guī)格統(tǒng)一、軟硬適中、質(zhì)地均勻、表面光滑,速度快捷,易于安裝。制作時前現(xiàn)將土、砂過篩,過篩的篩孔為 5 mm×5 mm 左右,不得有 1 mm×1 mm×1 cm 以上的石料,再把拌制的混合料加入機器中進行制作,每小時可制作出長 200 mm、直徑 35 mm 炮泥約 900 根。所用炮泥通常提前 1 h 左右制作準備完成,并做好保濕措施,如圖 5 所示。
圖5 自制炮泥
2.3.1 聚能管裝置制作
1)把準備好的半壁管放置在操作桌面上,表面清洗干凈,保持干燥。
2)打開藥卷的一端,再縱向切開藥卷的外包裝,把兩個處理好的藥卷沿切開處一起放入如圖 6 所示的注藥槍中,閉合注藥槍封閉蓋。
圖6 注藥槍
3)注藥槍端部的白色軟管與空壓機相連,空壓機緩慢加壓,當(dāng)壓力達到 0.2 MPa 時,手持注藥槍緩慢對半壁管填充炸藥,如圖 7 所示。
圖7 注藥槍注藥
4)在一個已經(jīng)填充好乳化炸藥的半壁管中加入一根比聚能管長約 10 cm 左右的傳爆線,然后與另一個處理好的管相扣在一起,固定牢靠。
5)聚能管裝置前端套上圓形定位圈,后端套上方形定位圈,便于炮孔內(nèi)定位安裝。
2.3.2 水壓聚能控制爆破技術(shù)炮孔裝填次序
水壓聚能控制爆破和常規(guī)傳統(tǒng)光面爆破相較而言,其在周邊孔內(nèi)添加了水袋、聚能管裝置及炮泥。
1)周邊孔內(nèi)先放入一個提前制作好的水袋;
2)放入聚能管裝置,其底部要緊靠已裝好的水袋,約為整個炮孔的 70 % 左右,使其聚能槽方向與隧洞輪廓線方向保持一致;
3)再放入 2 個制作好的標準水袋,如圖 8 所示;
圖8 炮孔內(nèi)裝填次序
4)水袋至炮孔口用預(yù)制好的炮泥封堵,用木質(zhì)炮棍將封堵炮泥搗實,完成后應(yīng)確保所有炮孔堵塞長度>20 cm,以確保爆破能量不會從炮孔口損失,提高爆破能量的利用率。
2.3.3 水袋和炮泥制作要點
充水塑料袋由塑料制造商專門加工供應(yīng),通常為聚乙烯材質(zhì)。水袋封口是制作過程中的關(guān)鍵步驟,水的體積為水袋體積的 90 % 較為適宜,裝水時不應(yīng)過滿,水袋口應(yīng)密封。在儲存和搬運過程中,水袋可能會發(fā)生稍微變軟的現(xiàn)象,這屬于正常現(xiàn)象不會影響裝填和使用中的爆破效果。水袋灌注盡量避免空氣進入,這樣可減少水袋與炮孔間距,減少爆破能量損失。
炮泥的主要成分是黏土和細砂,先使用過篩方式將混在其中的小塊石頭揀出清除,再將其與水混合攪拌。炮泥應(yīng)符合一定的比例,炮泥含砂率控制在 10 %,含水率控制在 15 %,這樣配比的炮泥效果更好。如果含砂率過大,將不利于炮泥成形,如果含砂率過小,將導(dǎo)致炮泥所占比重降低。如果含水率較大,炮泥將會較軟,如果含水率較小,將無法起到黏合及降塵等作用。
周邊孔水壓聚能控制爆破大大提高了炸藥的有效能量利用率,打眼數(shù)僅為常規(guī)爆破的一半,降低了人員成本,節(jié)約了材料成本。炮孔中的水袋在爆破中產(chǎn)生的“水楔”作用,再次破碎炮孔周邊巖體,減少巖石的大塊率,便于出渣。隧洞成型好(見圖 9),超欠挖控制得當(dāng),混凝土回填成本大為降低,節(jié)約了施工成本。爆炸后水被大量霧化,吸附了爆炸時產(chǎn)生的粉塵及氣體等有害物質(zhì),減少了通風(fēng)時間,保護了人身健康。
圖9 成型隧洞圖
通過對常規(guī)光面爆破與水壓聚能控制爆破的爆破參數(shù)及效果統(tǒng)計如表 1 所示,研究分析表明水壓聚能控制爆破在爆破效果上具有明顯的優(yōu)勢。
表1 技術(shù)效果對比表
在同樣環(huán)境下,分別統(tǒng)計研究了常規(guī)光面爆破與水壓聚能控制爆破的爆破效果,研究結(jié)果表明應(yīng)用水壓聚能控制爆破技術(shù)獲得了較好的經(jīng)濟效果。
根據(jù)傳統(tǒng)光面爆破和水壓聚能控制爆破的爆破效果對比發(fā)現(xiàn),在同樣條件下,水壓聚能控制爆破更具有優(yōu)勢,其每個循環(huán)能多進尺 0.2 m,節(jié)省炸藥量 4 kg,最大的改進是每循環(huán)縮短了 15 min 的通風(fēng)時間,減少工時消耗,節(jié)省了大量的工期。
所采用的周邊孔水壓聚能控制爆破技術(shù)不但減少了對隧洞圍巖的擾動,確保了巖體的穩(wěn)定性,還能保證開挖輪廓線的圓順、整齊,減少超挖量,加快施工進度。在施工質(zhì)量、施工進度、生產(chǎn)成本等方面取得的經(jīng)濟效益和社會效益顯著。
1)開挖輪廓線圓順、整齊,降低對隧洞周圍巖體的擾動,有效控制超挖現(xiàn)象,節(jié)約了混凝土的成本。
2)周邊孔開孔率可減少 50 % 左右,減少了鉆孔與出渣的勞動力與時間,節(jié)約了炸藥等材料成本。
3)每循環(huán)縮短了 15 min 的通風(fēng)時間,減少工時消耗,節(jié)省了大量的工期。