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      低水氣比工況下變換系統(tǒng)改造探究

      2021-12-23 08:15:56張金輝郭志強(qiáng)
      中氮肥 2021年6期
      關(guān)鍵詞:水煤氣中溫水氣

      張金輝,郭志強(qiáng)

      (貴州開陽化工有限公司,貴州開陽 550306)

      0 引 言

      貴州開陽化工有限公司(簡稱開陽化工)500kt/a合成氨裝置氣化系統(tǒng)配套2臺科林干煤粉加壓氣化爐(簡稱科林爐,兩開無備),設(shè)計有效氣(干基)產(chǎn)能140000m3/h、壓力3.4 MPa、溫度210℃、水氣比約1.15。由于科林爐屬新技術(shù)(開陽化工為科林爐在國內(nèi)最早應(yīng)用的企業(yè)),以及貴州當(dāng)?shù)孛夯曳指叩让嘿|(zhì)特征,在科林爐的實(shí)際運(yùn)行中出現(xiàn)了一系列問題,為滿足生產(chǎn)所需,我們不斷摸索操作經(jīng)驗并對氣化系統(tǒng)進(jìn)行了一些優(yōu)化改造,從而導(dǎo)致系統(tǒng)開停車頻繁。其中,原始設(shè)計的粗煤氣濕法除灰的洗滌水含灰量較高(洗滌水水質(zhì)差),致使粗煤氣經(jīng)濕法除灰后其灰含量依然不能滿足變換系統(tǒng)運(yùn)行要求,故對粗煤氣濕法除灰系統(tǒng)(洗滌水供水源)進(jìn)行了改造,以彌補(bǔ)原始設(shè)計上的不足;但本項改造完成后,生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)由于此洗滌水溫度低于原始設(shè)計值75℃ (原始設(shè)計的洗滌水溫度為210℃,實(shí)際洗滌水的溫度只有135℃),導(dǎo)致送入變換系統(tǒng)的水煤氣溫度始終保持在205℃、壓力3.4MPa、水氣比約0.8。由于水煤氣水氣比低及變換系統(tǒng)采用激冷水霧化的方式增加水氣比存在設(shè)計缺陷,造成第一中溫變換爐及第三低溫變換爐系統(tǒng)出現(xiàn)了一系列的問題,影響了整個變換系統(tǒng)的運(yùn)行周期。

      開陽化工變換系統(tǒng)采用2臺軸向中溫變換爐及1臺低溫變換爐,分別為第一中溫變換爐、第二中溫變換爐及第三低溫變換爐,第一中溫變換爐催化劑床層采用上下兩段式設(shè)計,第二中溫變換爐與第三低溫變換爐催化劑床層采用單段式設(shè)計。2012年6月3臺變換爐完成催化劑初次裝填,2012年11月進(jìn)入系統(tǒng)開車階段。2014年12月第一中溫變換爐及第二中溫變換爐上段更換為昌邑凱特新材料有限公司(簡稱昌邑凱特)的KC-103S鈷鉬系預(yù)硫化耐硫中溫變換催化劑;之后第一中溫變換爐催化劑分別于2017年12月、2019年3月、2019年12月進(jìn)行第二、第三、第四次更換,第一中溫變換爐第二、第三、第四爐中變催化劑使用壽命分別為2.3a、1a多和7個月;2019年3月第二中溫變換爐更換上層催化劑(下層催化劑未更換),第二中溫變換爐第二爐上層催化劑使用4.2a、下層催化劑使用6.7a。2017年5月第三低溫變換爐更換為昌邑凱特KC-102S鈷鉬系預(yù)硫化耐硫低溫變換催化劑,2019年12月再次進(jìn)行更換,第二爐低變催化劑使用壽命為2.8a。而KC-103S型中溫變換催化劑設(shè)計使用壽命≥3a、期望值≥4a,KC-102S型低溫變換催化劑設(shè)計使用壽命≥5a、期望值≥5a??梢钥闯?,變換催化劑使用壽命不夠理想。深入分析認(rèn)為,入變換系統(tǒng)水煤氣水氣比長期低于設(shè)計值,而且第一中溫變換爐下層及第三低溫變換爐設(shè)計上采用激冷水霧化的方式增加水氣比及調(diào)節(jié)爐溫,此種調(diào)節(jié)方式對實(shí)際運(yùn)行條件要求苛刻,調(diào)節(jié)余量小,造成第一中溫變換爐下層催化劑、第三低溫變換爐催化劑粉化結(jié)塊嚴(yán)重。為此,我們總結(jié)變換系統(tǒng)的運(yùn)行經(jīng)驗并評估變換系統(tǒng)的改造空間,進(jìn)行一系列的原因分析及改造探究,經(jīng)綜合考慮,決定對第一中溫變換爐催化劑床層填料的填裝方式及變換系統(tǒng)補(bǔ)水及控溫流程等進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。以下對有關(guān)情況作一簡介。

      1 變換系統(tǒng)工藝流程簡介

      氣化系統(tǒng)來的水煤氣 [設(shè)計流量161686 m3/h(干基)、壓力3.4MPa、溫度210℃、水氣比約1.15],進(jìn)入變換系統(tǒng)水分離洗滌器(V2001)進(jìn)行凝結(jié)水分離及洗滌后,60%的水煤氣經(jīng)中溫?fù)Q熱器(E2001)換熱至(250±5)℃后進(jìn)入第一中溫變換爐(R2001);第一中溫變換爐(R2001)分為上、下兩個床層,熱點(diǎn)溫度為(470±5)℃,上段催化劑床層有工藝氣調(diào)溫,上/下催化劑床層之間配有霧化水冷激調(diào)溫(設(shè)計激冷水用量為20m3/h)。出第一中溫變換爐(R2001)的工藝氣CO含量為4.76% (干基)、溫度420℃,經(jīng)中溫?fù)Q熱器(E2001)與進(jìn)第一中溫變換爐(R2001)的工藝氣換熱后,與來自水分離洗滌器(V2001)余下的40%的水煤氣混合,一起進(jìn)入1#容器式淬冷器(V2002)被霧化水進(jìn)一步降溫至(260±5)℃并增加水氣比,再進(jìn)入第二中溫變換爐(R2002)。第二中溫變換爐(R2002)熱點(diǎn)溫度控制在(450±5)℃,經(jīng)變換反應(yīng)后,出第二中溫變換爐的工藝氣CO含量降至2.67% (干基)、溫度降至345℃,經(jīng)管道淬冷器(X2002)降溫并增加水氣比后,進(jìn)入中變廢熱鍋爐(E2002)與脫氧水換熱副產(chǎn)1.0MPa的飽和蒸汽,中變氣溫度降至(220±5)℃后進(jìn)入低溫變換爐(R2003)。低溫變換爐(R2003)熱點(diǎn)溫度控制在(250±5)℃,出低溫變換爐 (R2003)的工藝氣CO 含量降至0.77% (干基)、溫度降至232℃,低變氣進(jìn)入低變廢熱鍋爐(E2003)與脫氧水換熱副產(chǎn)0.5 MPa的飽和蒸汽,低變氣溫度進(jìn)一步降至(168±5℃)后,經(jīng)第一水分離器(V2003)分離出冷凝水,再經(jīng)鍋爐給水加熱器(E2004)、脫鹽水換熱器 (E2005)、循環(huán)水換熱器 (E2006)進(jìn)一步冷卻并經(jīng)洗氨塔(T2001)洗滌后送入低溫甲醇洗系統(tǒng)。

      2 變換系統(tǒng)運(yùn)行問題及原因分析

      2.1 變換系統(tǒng)運(yùn)行問題

      2016年1月變換系統(tǒng)部分運(yùn)行參數(shù)與設(shè)計值的對比見表1。對比分析可以發(fā)現(xiàn),第一中溫變換爐入口水煤氣溫度低,造成第一中溫變換爐上段催化劑床層CO轉(zhuǎn)化率下降,負(fù)荷持續(xù)后移,而且下層催化劑床層發(fā)生了甲烷化反應(yīng),導(dǎo)致系統(tǒng)能耗上漲。

      表1 變換系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行參數(shù)與設(shè)計值的對比

      2.2 原因分析

      2.2.1 第一中溫變換爐

      開陽化工氣化裝置水煤氣除灰系統(tǒng)采用濕法除灰,原始設(shè)計的洗滌水溫度為210℃,由于洗滌水含灰量較高,水煤氣洗滌后無法達(dá)到預(yù)期的洗滌效果,為滿足實(shí)際運(yùn)行需要,對水煤氣除灰系統(tǒng)的洗滌水供水源進(jìn)行了改造,改造后其除灰效果明顯好轉(zhuǎn),并且可以滿足變換系統(tǒng)的運(yùn)行所需,但改造后洗滌水的溫度只有135℃,導(dǎo)致水煤氣的溫度低于3.4MPa下的飽和溫度;而進(jìn)入變換系統(tǒng)的水煤氣會經(jīng)過水分離洗滌器(V2001)分離冷凝水并再次予以洗滌,水煤氣溫度會進(jìn)一步降至190℃左右,且入第一中溫變換爐水煤氣的水氣比會進(jìn)一步降至0.5左右,水煤氣水氣比明顯低于設(shè)計值,會導(dǎo)致第一中溫變換爐上段變換反應(yīng)較少,這一點(diǎn)由第一中溫變換爐上段催化劑床層熱點(diǎn)溫度及出口工藝氣溫度可以印證:第一中溫變換爐上段催化劑床層設(shè)計熱點(diǎn)溫度(250±5)℃,實(shí)際運(yùn)行中只有220℃;上段催化劑床層出口工藝氣設(shè)計溫度為377℃,實(shí)際運(yùn)行中只有300℃;第一中溫變換爐出口工藝氣設(shè)計溫度為420℃,實(shí)際運(yùn)行中高達(dá)463℃。簡言之,大量未反應(yīng)的水煤氣進(jìn)入第一中溫變換爐下層催化劑床層導(dǎo)致其負(fù)荷增加。而且取樣分析發(fā)現(xiàn),第一中溫變換爐出口氣中的甲烷含量約0.08%,這進(jìn)一步表明第一中溫變換爐上段催化劑床層由于工藝氣水氣比低反應(yīng)效果不好,導(dǎo)致反應(yīng)負(fù)荷下移,致使下層催化劑床層溫度偏高,發(fā)生了甲烷化反應(yīng),而甲烷化反應(yīng)過程中會劇烈放熱,這也是出第一中溫變換爐工藝氣溫度偏高的原因之一。

      在第一中溫變換爐中間部分設(shè)計有激冷水噴淋裝置及瓷球蓄熱層。此處的設(shè)計原理為,CO在變換爐上層催化劑床層中反應(yīng)消耗工藝氣中的水分并產(chǎn)生熱量,在工藝氣的攜帶下經(jīng)過瓷球,在此過程中瓷球會吸收部分熱量將其儲存下來,激冷水經(jīng)螺旋噴頭后呈霧化狀均勻地噴灑在瓷球上,吸收瓷球中的熱量,激冷水受熱汽化達(dá)到給工藝氣降溫及提高工藝氣水氣比的目的,從而為下層催化劑床層反應(yīng)提供所需的水分。

      由于第一中溫變換爐上段催化劑床層工藝氣的水氣比偏離原始設(shè)計,大量的工藝氣在上段催化劑床層達(dá)不到理想的變換效果,未反應(yīng)充分的工藝氣在經(jīng)過第一中溫變換爐中部后,水氣比得到提高,在下段催化劑床層發(fā)生劇烈反應(yīng),使得下段催化劑床層溫度高于設(shè)計值,此時的調(diào)溫手段主要是調(diào)節(jié)(加大)第一中溫變換爐中部的激冷水流量,但由于上層變換反應(yīng)較少,產(chǎn)生的熱量不足及瓷球的蓄熱能力不足,導(dǎo)致大量的激冷水不能有效汽化,有凝結(jié)水存在,凝結(jié)水會隨工藝氣一起進(jìn)入下段催化劑床層。再者,激冷水是在螺旋噴頭的作用下達(dá)到理想的霧化效果,但由于系統(tǒng)開停車期間及低負(fù)荷下激冷水量相對較少而不能滿足螺旋噴頭霧化的前提條件,不能很好地產(chǎn)生霧化效果,致使熱量吸收面積減少,凝結(jié)水進(jìn)入下段催化劑床層導(dǎo)致床層局部熱量損失過大,出現(xiàn)催化劑床層溫差大的現(xiàn)象。此外,雖然還可采用冷線工藝氣對第一中溫變換爐進(jìn)行降溫的方法,但由于冷線工藝氣出口處設(shè)計不合理,會破壞催化劑的堆密度,因此該調(diào)節(jié)手段在原始開車過后就再未用過了。

      第一中溫變換爐上層催化劑在使用6個月左右時,由于氣化系統(tǒng)運(yùn)行不正常時水煤氣中會有少量的灰存在,相較于使用初期變換催化劑活性開始衰退,第一中溫變換爐上段催化劑活性衰退后,上段反應(yīng)溫升持續(xù)減小,這是上層催化劑活性降低的明顯標(biāo)志,由此出現(xiàn)“雪上加霜”的情況——第一中溫變換爐上段出口工藝氣溫度進(jìn)一步降低;此時段間激冷水流量也隨之減小(設(shè)計段間激冷水流量為20m3/h,實(shí)際運(yùn)行中僅5.53~3.20m3/h),激冷水流量大幅減少造成霧化效果差,較大水滴的存在導(dǎo)致熱量吸收不均,致使第一中溫變換爐下段上層催化劑同平面溫差大,下段催化劑部分結(jié)塊而失去活性,且床層阻力增大。

      上述幾種原因的綜合作用是導(dǎo)致第一中溫變換爐出口工藝氣溫度高的主要原因,同時也是造成催化劑床層壓差高的主要原因——第一中溫變換爐更換完催化劑平均運(yùn)行時間1.6a后壓差由不大于50kPa上漲至456kPa,導(dǎo)致第一中溫變換爐內(nèi)部支撐嚴(yán)重變形;當(dāng)然,氣化系統(tǒng)來的水煤氣灰含量偏高或氣化系統(tǒng)操作不正常時水煤氣中帶水帶灰嚴(yán)重,也是變換催化劑床層壓差增大的另一個潛在原因。

      2.2.2 第二中溫變換爐

      第一中溫變換爐出現(xiàn)壓差高、催化劑活性衰退等問題后,通常的調(diào)節(jié)手段為,首先保證第一中溫變換爐的壓差不再進(jìn)一步惡化,通過工藝氣分配閥將原進(jìn)第一中溫變換爐60%的工藝氣再分配一部分給第二中溫變換爐,由于低溫工藝氣的比例增加,經(jīng)過1#容器式淬冷器的霧化水達(dá)不到飽和溫度,而凝結(jié)水的存在導(dǎo)致第二中溫變換爐上層催化劑同樣有少量結(jié)塊的現(xiàn)象,即將原進(jìn)第一中溫變換爐60%的工藝氣部分分配給第二中溫變換爐的調(diào)節(jié)方法是有限制的,不能無節(jié)制地增加調(diào)配比例,否則大量的工藝氣直接進(jìn)入第二中溫變換爐后會導(dǎo)致整個變換系統(tǒng)的負(fù)荷后移,變換氣中CO含量超標(biāo),系統(tǒng)能耗增加;此外,變換系統(tǒng)接氣初期負(fù)荷低,第二中溫變換爐進(jìn)口工藝氣達(dá)不到理想的溫度,也會有部分凝結(jié)水存在。而實(shí)際情況為,第二中溫變換爐下層催化劑使用了6.7a,期間下層催化劑床層溫度穩(wěn)定,可見第二中溫變換爐壓差高的主要原因是由其上層催化劑結(jié)塊及負(fù)荷增加引起的,這一點(diǎn)從第二中溫變換爐上、下兩層催化劑的使用壽命差異上來看也是顯而易見的。

      2.2.3 第三低溫變換爐

      第三低溫變換爐入口采用的是管道淬冷器增加中變氣的水氣比,第二中溫變換爐出口工藝氣溫度為345℃,進(jìn)第三低溫變換爐的溫度要求在(220±5)℃,管道淬冷器的水噴淋霧化需在一定物理條件(如壓差、流量等)下進(jìn)行,實(shí)際運(yùn)行中隨著系統(tǒng)工藝參數(shù)變化隨時調(diào)整噴淋水用量,但噴淋水霧化效果仍然達(dá)不到理想狀態(tài),而且無法保證水與工藝氣在短時間內(nèi)混合后產(chǎn)生良好的汽化效果,導(dǎo)致大量的凝結(jié)水進(jìn)入第三低溫變換爐催化劑床層,不僅引起床層溫度波動大、壓差上漲,而且導(dǎo)致催化劑粉化結(jié)塊。

      2.2.4 小 結(jié)

      綜上所述,變換系統(tǒng)運(yùn)行問題主要出在第一中溫變換爐及第三低溫變換爐:對于第一中溫變換爐,由于氣化系統(tǒng)來的水煤氣溫度偏低致其水氣比較低,上段催化劑床層反應(yīng)溫升持續(xù)減?。ㄆx設(shè)計指標(biāo)),加之氣化系統(tǒng)運(yùn)行狀況不佳時水煤氣中帶灰多,導(dǎo)致上段催化劑活性衰減,且第一中溫變換爐段間噴淋水因不能達(dá)到理想的霧化及汽化效果而致其下段催化劑粉化結(jié)塊;對于第三低溫變換爐,由于其采用管道淬冷器進(jìn)行補(bǔ)水,激冷水霧化效果受限較多且達(dá)不到良好的汽化效果,造成部分凝結(jié)水直接被帶入第三低溫變換爐而致催化劑粉化結(jié)塊。

      3 優(yōu)化改造措施

      經(jīng)綜合分析,結(jié)合整個變換系統(tǒng)改造的空間及改造成本等因素,先期只針對變換補(bǔ)水系統(tǒng)及第一中溫變換爐催化劑、瓷球、鮑爾環(huán)的裝填方式進(jìn)行優(yōu)化。

      3.1 第一中溫變換爐系統(tǒng)

      3.1.1 已實(shí)施的優(yōu)化改造

      對第一中溫變換爐下段催化劑上方裝填的耐火瓷球與鮑爾環(huán)進(jìn)行調(diào)整:由于鮑爾環(huán)的蓄熱能力遠(yuǎn)不如耐火瓷球好,因此將15m3的鮑爾環(huán)全部更換為φ50mm的耐火瓷球,這樣用于蓄熱的φ50mm耐火瓷球由原1.13m3增至16.13m3,第一中溫變換爐蓄熱能力增強(qiáng)后,可有效杜絕因飽和蒸汽溫度變化或新催化劑活性太好反應(yīng)熱量過剩而引起的對第一中溫變換爐床層溫度調(diào)節(jié)的局限性。改造前后第一中溫變換爐催化劑及瓷球(按照變換爐工藝氣進(jìn)氣方向自上而下排列)裝填量對比見表2。

      表2 第一中溫變換爐催化劑及瓷球裝填量m3

      3.1.2 計劃將要實(shí)施的優(yōu)化改造

      (1)開陽化工科林干煤粉加壓氣化系統(tǒng)配套設(shè)計有2套過熱蒸汽減壓減溫站 (一開一備),減壓減溫站入口為9.8MPa、550℃的過熱蒸汽,經(jīng)減壓減溫后輸出4.0MPa、290℃、20t/h的過熱蒸汽滿足氣化系統(tǒng)的運(yùn)行所需。計劃將另一套減溫加壓站一起投用(兩開無備),在過熱蒸汽減壓減溫后的母管上引出一路4.0 MPa、290℃的過熱蒸汽進(jìn)入變換系統(tǒng),并在變換系統(tǒng)設(shè)計1套減溫站,采用變換系統(tǒng)5.5 MPa、100℃的鍋爐給水供減溫站用作減溫水,這樣一來就可根據(jù)變換爐負(fù)荷調(diào)節(jié)入變換爐飽和蒸汽的溫度,同時滿足氣化系統(tǒng)及變換系統(tǒng)的運(yùn)行所需。

      (2)第一中溫變換爐依然采用變換爐內(nèi)激冷的設(shè)計,只是將原來的激冷水改成蒸汽,這樣就不受螺旋噴頭霧化條件的限制,可解決第一中溫變換爐采用激冷水霧化效果不好的問題;另外,改造后變換爐內(nèi)激冷采用的是飽和蒸汽,飽和蒸汽溫度比激冷水高,可補(bǔ)償?shù)谝恢袦刈儞Q爐上部催化劑由于水煤氣帶灰及后期活性衰退等原因造成的變換反應(yīng)溫升減小,從而可解決下段催化劑床層出現(xiàn)凝結(jié)水等一系列問題。

      (3)至于上文提及的氣化系統(tǒng)運(yùn)行不正常時水煤氣帶水帶灰導(dǎo)致第一中溫變換爐上層催化劑活性降低的問題,統(tǒng)籌考慮變換系統(tǒng)和氣化系統(tǒng),在整個變換系統(tǒng)剩余的催化劑可滿足生產(chǎn)所需的情況下,考慮不對入第一中溫變換爐上段催化劑床層的工藝氣作提高水氣比的改進(jìn),只是在入變換系統(tǒng)水煤氣管線上增設(shè)伴熱蒸汽系統(tǒng),由此可以保證水煤氣溫度不受環(huán)境溫度的影響,同時可利用第一中溫變換爐上部催化劑的“過濾”作用[意指在特殊工況下水煤氣帶灰超出水分離洗滌器(V2001)的處理能力時,第一中溫變換爐上層變換催化劑暫且作為“過濾器”使用,此種情況會隨著運(yùn)行經(jīng)驗的積累及工藝改進(jìn)逐步予以避免],保護(hù)其下部絕大部分的變換催化劑,且不必再增加新設(shè)備。

      (4)第一中溫變換爐出口工藝氣經(jīng)中溫?fù)Q熱器(E2001)換熱后其溫度為370℃,正常運(yùn)行中經(jīng)1#容器式淬冷器(V2002)降溫后進(jìn)入第二中溫變換爐的工藝氣在3.34MPa下的溫度為300℃,即入第二中溫變換爐的工藝氣溫度在飽和蒸汽溫度以上,不必?fù)?dān)心會有凝結(jié)水進(jìn)入第二中溫變換爐,而且第一中溫變換爐下段催化劑補(bǔ)水已經(jīng)由激冷水改成飽和蒸汽以提高水氣比,故可將1#容器式淬冷器(V2002)取消,改為管道淬冷器,管道淬冷器后面再加裝一個管道混合器,如此可以進(jìn)一步保證水氣的充分混合。

      3.2 第三低溫變換爐系統(tǒng)

      第二中溫變換爐出口工藝氣溫度在345℃,入第三低溫變換爐的工藝氣溫度要求在220℃、壓力為3.3MPa,經(jīng)分析與論證,可采用容器式淬冷器提高入第三低溫變換爐的中變氣水氣比及降溫:第一水分離器(V2003)中的冷凝液溫度為(168±5)℃,其冷凝液經(jīng)通過冷凝液泵(P2001)提壓至5.0MPa送入容器式淬冷器上部噴淋,在降低入第三低溫變換爐中變氣溫度的同時提高中變氣的水氣比;而且容器式淬冷器具有分離凝結(jié)水的作用,可保證入第三低溫變換爐中變氣不攜帶凝結(jié)水,從而可避免催化劑粉化結(jié)塊等。此項改造原有的容器式淬冷器(V2002)的供水流程不變,可減少改造成本。

      3.3 改造后變換系統(tǒng)流程

      變換系統(tǒng)(補(bǔ)水及控溫)改造前后的主要區(qū)別在于第一中溫變換爐內(nèi)填料的填裝方式(15m3鮑爾環(huán)全部更換為了φ50mm耐火瓷球)與變換系統(tǒng)提高水氣比的方式,以及在管道淬冷器(X2002)的后面增設(shè)管道混合器用于增強(qiáng)氣水混合率:來自氣化系統(tǒng)減壓減溫站的過熱蒸汽,經(jīng)管道進(jìn)入變換系統(tǒng)后,再經(jīng)減溫站進(jìn)一步對蒸汽溫度進(jìn)行調(diào)整,之后送入第一中溫變換爐催化劑床層中間部位及第二中溫變換爐入口的管道淬冷器(X2002),第二中溫變換爐出口中變氣入容器式淬冷器(V2002)提升水氣比及調(diào)節(jié)溫度后再入第三低溫變換爐。

      4 結(jié)束語

      變換系統(tǒng)是煤化工裝置中不可缺少的單元,其運(yùn)行狀況及變換催化劑的使用壽命是決定整個生產(chǎn)系統(tǒng)能否長周期、穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)之一,也是整個生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能降耗的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。目前開陽化工已將第一中溫變換爐內(nèi)的15m3鮑爾環(huán)取消,改為裝填15m3的φ50mm耐火瓷球,變換系統(tǒng)維持運(yùn)行。為進(jìn)一步滿足開陽化工當(dāng)前水煤氣低水氣比工況所需及避免設(shè)備、催化劑的損壞,補(bǔ)水系統(tǒng)及控溫流程優(yōu)化是下一步將采取的技改措施(目前尚未實(shí)施)。預(yù)計改造完成后在滿足變換系統(tǒng)節(jié)能降耗的同時,可保證變換催化劑的使用壽命不低于設(shè)計值,并保證變換系統(tǒng)出口變換氣CO含量≤0.7% (干基),實(shí)現(xiàn)變換系統(tǒng)的長周期、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)運(yùn)行。

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