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      LEAP-1B發(fā)動(dòng)機(jī)徑向驅(qū)動(dòng)軸軸承(RDS)孔探方案

      2021-12-21 06:34:04吳憲林育森黃偉桓
      航空維修與工程 2021年11期
      關(guān)鍵詞:保持架鉚釘磨損

      吳憲 林育森 黃偉桓

      摘要:本文詳細(xì)介紹了LEAP-1B發(fā)動(dòng)機(jī)徑向驅(qū)動(dòng)軸(RDS)孔探開發(fā)完善過程及其控制方案。

      關(guān)鍵詞:徑向驅(qū)動(dòng)軸;孔探;LEAP-1B 發(fā)動(dòng)機(jī)

      Keywords: radial driven shaft;bore-scope inspection;LEAP-1B engine

      0 引言

      LEAP-1B是CFM公司研發(fā)的一款裝于波音737MAX飛機(jī)的新型發(fā)動(dòng)機(jī),因其節(jié)能、降噪等突出優(yōu)勢(shì)得到了運(yùn)營(yíng)商的青睞,截至2019年3月停飛時(shí)全球有390架波音737MAX飛機(jī)安裝了該型發(fā)動(dòng)機(jī),國(guó)內(nèi)有96架,其中南方航空有24架。新型發(fā)動(dòng)機(jī)初期使用中普遍存在不同程度的技術(shù)問題,僅在停飛前半年內(nèi),該型發(fā)動(dòng)機(jī)就發(fā)生了8起空中停車事件,其中5起緣于發(fā)動(dòng)機(jī)傳動(dòng)齒輪箱(TGB)徑向驅(qū)動(dòng)軸(RDS)的設(shè)計(jì)缺陷,導(dǎo)致其內(nèi)部無法形成足夠的潤(rùn)滑油膜,使軸承與保持架發(fā)生磨損、失效[1]。RDS已經(jīng)成為影響LEAP-1B發(fā)動(dòng)機(jī)安全使用的主要薄弱環(huán)節(jié),為此,南方航空工程團(tuán)隊(duì)決定對(duì)其失效防范方案進(jìn)行立項(xiàng)研究。

      1 孔探方案

      1.1 方案的提出

      CFM公司早期針對(duì)LEAP-1B發(fā)動(dòng)機(jī)RDS失效給出的預(yù)防方案是對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)磁堵進(jìn)行定期檢查,其原理是RDS軸承在發(fā)生磨損后產(chǎn)生的碎屑可被磁堵探測(cè)器抓取,通過檢查磁堵是否有碎屑就能夠判斷軸承是否有磨損。但廠家方案有兩個(gè)弊端:

      1)滯后性,磨損發(fā)生后才會(huì)有碎屑產(chǎn)生,無法及時(shí)發(fā)現(xiàn),十分被動(dòng);

      2)精準(zhǔn)差,實(shí)際使用中軸承磨損產(chǎn)生的碎屑并不一定都會(huì)被磁堵抓取。

      世界機(jī)隊(duì)頻發(fā)的空停事件也說明了以上方案的局限性。

      RDS失效的直接原因是軸承磨損,南航項(xiàng)目組認(rèn)為,如果能夠通過孔探的方式檢查RDS軸承的真實(shí)狀態(tài),就可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)失效前的早期征兆。

      1.2 程序開發(fā)

      發(fā)動(dòng)機(jī)例行維護(hù)中,一般只有針對(duì)內(nèi)部氣路通道的孔探檢查程序,對(duì) LEAP-1B發(fā)動(dòng)機(jī)的RDS和軸承的孔探并無先例可循。軸承腔體結(jié)構(gòu)復(fù)雜(見圖1),極易卡住孔探設(shè)備,需要小心探索;腔體中有滑油聚積,易污染鏡頭,需要反復(fù)退出清潔。

      為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo),項(xiàng)目組查閱了大量圖紙和資料,對(duì)RDS的內(nèi)部結(jié)構(gòu)有了詳細(xì)的了解。2019年1月31日,經(jīng)多次嘗試,在拆卸TGB和RDS外軸后,用4mm直徑的孔探設(shè)備,通過RDS余油孔完成了首次孔探,直接觀察到了RDS軸承保持環(huán)的真實(shí)狀態(tài)(見圖2)。

      1.3 程序優(yōu)化

      以上的孔探檢查需要拆裝TGB,所需工時(shí)人力和飛機(jī)停場(chǎng)時(shí)間較多,并且由于當(dāng)時(shí)廠家供應(yīng)問題,相關(guān)航材緊缺。為了進(jìn)一步提高RDS孔探檢查普及的可行性,項(xiàng)目組從檢查方法、設(shè)備、輔助導(dǎo)管等方面不斷改進(jìn),成功探索出無需拆卸TGB即可完成孔探的方法[2]。

      1)使用孔探導(dǎo)管輔助照明,將導(dǎo)管輕柔穿過TGB內(nèi)部第一層右側(cè)中部小孔(見圖3)。

      2)選擇靠上部螺桿的位置,沿紅色箭頭方向向上穿入TGB內(nèi)部第2層腔體,接近第2層的小孔(見圖4)。

      3)將孔探管穿過導(dǎo)管,可以看到一側(cè)為TGB內(nèi)部齒輪,另一側(cè)橢圓形孔洞為目標(biāo)方向,向橢圓形孔方向90°緩慢調(diào)整孔探管,會(huì)看到有2個(gè)距離相近的孔,注意兩孔之間的螺桿,在圖5所示的視角下,螺桿右側(cè)的孔即為正確方向,穿過橢圓孔后可觀看到圖2中的圓形余油孔,穿過圓孔后即可到達(dá)軸承檢查區(qū)域。

      4)固定孔探頭,人工轉(zhuǎn)動(dòng)齒輪箱N2驅(qū)動(dòng)軸,可以同步轉(zhuǎn)動(dòng)RDS,即可實(shí)現(xiàn)360°全面檢查。

      2 檢查標(biāo)準(zhǔn)

      2.1 軸承變色

      通過孔探檢查方式,完成了全機(jī)隊(duì)48臺(tái)LEAP-1B發(fā)動(dòng)機(jī)RDS的檢查,發(fā)現(xiàn)10臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)RDS軸承有不同程度的變色(見圖6)。

      初步懷疑變色為軸承磨損發(fā)熱滑油結(jié)焦導(dǎo)致。該現(xiàn)象比較直觀,因此,早期的檢查方案將RDS變色程度作為RDS磨損的主要評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。然而,隨著變色發(fā)動(dòng)機(jī)陸續(xù)進(jìn)廠分解檢查以及對(duì)測(cè)試發(fā)動(dòng)機(jī)的持續(xù)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)RDS的變色程度與磨損程度并無直接關(guān)聯(lián)(圖7)。

      2.2 保持環(huán)及鉚釘磨損

      RDS失效始于軸承內(nèi)部無法形成滑油油膜,軸承保持環(huán)與內(nèi)環(huán)外表面局部相磨,隨著間隙逐漸增加,進(jìn)一步加速了磨損,最終在疲勞應(yīng)力作用下鉚釘破壞,保持環(huán)被分解。整個(gè)過程中,軸承保持環(huán)與內(nèi)環(huán)接觸的內(nèi)表面是磨損最嚴(yán)重的地方(見圖8),因此,可以通過測(cè)量鉚釘?shù)哪p程度來反映保持架的磨損程度。但損傷的發(fā)展速率和控制方案還無法確定。為了進(jìn)一步研究磨損速率,對(duì)一臺(tái)有典型RDS磨損的LEAP-1B發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行耐久性測(cè)試。

      2.3 模擬測(cè)試

      耐久性測(cè)試進(jìn)行80h,模擬發(fā)動(dòng)機(jī)在起飛、爬升、巡航、下降過程的使用狀態(tài)共600多個(gè)循環(huán),每8h對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行TGB磁堵檢查和RDS孔探檢查,并下載發(fā)動(dòng)機(jī)連續(xù)性運(yùn)行數(shù)據(jù)(CEOD)進(jìn)行滑油數(shù)據(jù)分析,全程高頻采集發(fā)動(dòng)機(jī)各項(xiàng)參數(shù)。根據(jù)該機(jī)的測(cè)試參數(shù),得出以下有關(guān)RDS損傷發(fā)展的關(guān)鍵性結(jié)論。

      1)RDS軸承保持架的磨損規(guī)律在初期保持為線性磨損,可根據(jù)使用時(shí)間和磨損量進(jìn)行測(cè)算;線性磨損至0.8mm后,磨損率有所下降(見圖9);模擬測(cè)試的磨損率與在翼磨損率一致,這也反證了測(cè)試數(shù)據(jù)作為在翼使用時(shí)間預(yù)估的可行性。

      2)從保持架10個(gè)鉚釘?shù)哪p程度可以看出其磨損并非周向均勻的,在評(píng)估預(yù)期使用時(shí)間時(shí)需要考慮最大磨損量,這就要求在孔探檢查中必須對(duì)所有鉚釘?shù)哪p程度進(jìn)行測(cè)量(見圖10)。

      3)RDS分解后軸承的實(shí)物磨損測(cè)量值與孔探測(cè)量值接近,驗(yàn)證了孔探測(cè)量磨損程度的準(zhǔn)確性。

      2.4 失效時(shí)間預(yù)測(cè)

      LEAP-1B RDS軸承保持架的內(nèi)圈到鉚釘桿的厚度為1.4mm,當(dāng)磨損量到達(dá)1.4mm時(shí),鉚釘桿體受損,無法固定保持架,組件被破壞(見圖11)。

      根據(jù)模擬測(cè)試結(jié)論,如果將放行標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置為0.8mm,根據(jù)線性磨損結(jié)論,通過RDS的使用時(shí)間與當(dāng)前磨損程度可以推算出其磨損至0.8mm時(shí)需要的時(shí)間,作為預(yù)期使用時(shí)間,此時(shí)離實(shí)際磨損失效程度還有0.6mm的厚度,加之磨損速率下降,有較高的安全使用裕度(見圖12)。

      3 方案應(yīng)用

      通過以上檢查,南方航空已經(jīng)發(fā)現(xiàn)16臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)有磨損需要更換,有效降低了LEAP-1B發(fā)動(dòng)機(jī)因RDS失效導(dǎo)致的空停風(fēng)險(xiǎn)。

      2019年3月,南方航空通過發(fā)動(dòng)機(jī)廠家CFM公司以服務(wù)通告(SB)的形式將LEAP-1B發(fā)動(dòng)機(jī)RDS孔探程序分享給其他用戶,CFM公司又根據(jù)南航提供的機(jī)隊(duì)檢查結(jié)果和測(cè)試發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù),推出了RDS孔探2.0項(xiàng)目,以TGB磁堵檢查為輔,結(jié)合軟件分析,通過孔探測(cè)量RDS保持架磨損程度和磨損速率,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)在翼預(yù)期使用時(shí)間進(jìn)行精準(zhǔn)測(cè)算[3,4]。同年,中國(guó)民用航空局(CAAC)、美國(guó)聯(lián)邦航空局(FAA)、歐洲航空安全局(EASA)分別發(fā)布適航指令2019-MULT-37、2019-12-01、2019-0137,將RDS的孔探加入適航檢查項(xiàng)目。

      參考文獻(xiàn)

      [1] CFMI.737MAX/LEAP-1B WTT Meeting [R]. 2019.

      [2] 趙亮亮. B737MAX LEAP-1B RDS檢查接近指引[Z]. 2019.

      [3] CFMI.LEAP-1B SB72-0317 [Z]. 2020.

      [4] CFMI.LEAP-1B SB72-0222 [Z]. 2019.

      作者簡(jiǎn)介

      吳憲,工程師,南航機(jī)務(wù)工程部發(fā)動(dòng)機(jī)管理中心。

      林育森,工程師,南航機(jī)務(wù)工程部發(fā)動(dòng)機(jī)管理中心。

      黃偉桓,工程師,南航機(jī)務(wù)工程部發(fā)動(dòng)機(jī)管理中心。

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