朱鵬軍
摘要:本文介紹了dmb8013重介質(zhì)淺槽分離器的結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)特點(diǎn)。通過對(duì)謝溝礦選煤廠該型淺槽分離器在現(xiàn)場(chǎng)使用和維護(hù)中遇到的問題的分析,提出了該型重介質(zhì)淺槽分離器的優(yōu)化和改進(jìn)方向。針對(duì)淺槽分揀機(jī)在使用過程中因磨石、雜物等原因造成的跳鏈、斷鏈問題,提出改進(jìn)方案,在溜槽上方的進(jìn)料溜槽內(nèi)安裝400mm寬的斜擋板,在刮板起弧段和爬升段分別加一層耐磨板,將月平均故障影響時(shí)間從10h縮短到1h以下,提高設(shè)備維護(hù)效率,節(jié)約維護(hù)成本。
關(guān)鍵詞:淺槽分離器;跳鏈;斷鏈;傾斜擋板;耐磨板
某煤廠為礦井型選煤廠,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為15.0Mt/a,原系統(tǒng)主要采用塊煤重介淺罐和末煤兩級(jí)兩產(chǎn)品重介旋流器的復(fù)洗分離工藝。-150mm原煤進(jìn)廠后,通過分級(jí)篩進(jìn)行分級(jí),150-50mm篩上的塊煤進(jìn)入淺罐分離器進(jìn)行分離,-50mm篩下物料進(jìn)入末煤脫泥分離系統(tǒng),脫泥末煤進(jìn)入兩產(chǎn)品旋流器主再洗系統(tǒng)進(jìn)行分離,通過分級(jí)脫水回收1.5 mm的煤泥。淺槽分離器在該煤廠起到塊煤洗選的作用,投產(chǎn)后在使用過程中積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。針對(duì)DWMB8013重介質(zhì)淺槽在使用中存在的一些問題提出了改進(jìn)方案,取得了良好的效果,可為其他選煤廠重介質(zhì)淺槽的應(yīng)用和改進(jìn)提供參考或借鑒。
1DMB8013淺槽分揀機(jī)
1.1淺槽分離器的結(jié)構(gòu)
DMB801重介質(zhì)分揀機(jī)的主要部件有:槽體、頭輪和尾輪組、電機(jī)和減速器、傳動(dòng)鏈、刮板和刮板鏈、底板、水平介質(zhì)罐和上升介質(zhì)漏斗等底板的整個(gè)運(yùn)行狀態(tài)分為三個(gè)部分:水平段、起弧段和爬升段。
1.2重介質(zhì)淺槽分揀機(jī)工作原理
重介質(zhì)淺罐是根據(jù)不同比重物料在重介質(zhì)懸浮液中的下沉和漂浮原理工作的罐分揀設(shè)備。淺槽工作時(shí),預(yù)篩后粒度大于50mm的原煤從進(jìn)料側(cè)進(jìn)入充滿重介質(zhì)懸浮液的槽內(nèi),其中80%~90%的懸浮液從進(jìn)料側(cè)的水平流管進(jìn)料,形成縱向水平流:10%~20%的懸浮液通過罐底的上流管進(jìn)料,形成上流,在保證懸浮液密度均勻的同時(shí),促進(jìn)精煤浮選。在水平流的作用下,浮動(dòng)塊煤從另一側(cè)溢流至塊煤脫礦篩,磨石下沉至淺槽底部,鏈條帶動(dòng)刮板將磨石提升到一定傾角,然后通過粉磨溜槽排入塊狀粉磨除鹽篩網(wǎng)。
2重介質(zhì)淺槽分離器日常運(yùn)行中的故障及處理
2.1減速器常見故障
1) 軸承或齒輪磨損。在齒輪傳動(dòng)過程中,除節(jié)線位置的接觸面為純滾動(dòng)外,其他接觸面之間存在相對(duì)滑動(dòng),從而產(chǎn)生摩擦。此外,設(shè)備頻繁啟停會(huì)導(dǎo)致齒面溫度過高,潤(rùn)滑膜破裂,磨損加劇“,如果齒輪磨損,內(nèi)腔混入金屬雜質(zhì),則減速機(jī)運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的聲音會(huì)異常。打開蓋子檢查,磨損的軸承和齒輪應(yīng)及時(shí)更換。請(qǐng)清除潤(rùn)滑油,排出雜質(zhì)并添加新油。
2) 潤(rùn)滑油不符合標(biāo)準(zhǔn)。油號(hào)使用不準(zhǔn)確、雜質(zhì)、注油量過多或過少、散熱效果差都會(huì)導(dǎo)致減速器溫度過高。因此,加油時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的油號(hào)和油位操作:散熱風(fēng)扇損壞時(shí),應(yīng)及時(shí)更換。
2.2傳動(dòng)部件的磨損
滑道用于限制鏈條的運(yùn)行軌跡,如果滑道磨損,鏈條不能按設(shè)計(jì)軌道運(yùn)行,會(huì)增加鏈條的負(fù)荷,降低鏈條的運(yùn)行壽命,甚至造成斷鏈?zhǔn)鹿?。因此,磨損的滑道應(yīng)及時(shí)更換。鏈條、刮板等傳動(dòng)裝置長(zhǎng)期浸泡在合格的介質(zhì)懸浮液中,造成磨損加劇、跳鏈、斷鏈等問題,應(yīng)定期更換鏈條。在新安裝的鏈條運(yùn)行過程中,噴霧齒輪齒的扭矩變大,鏈條因節(jié)距變長(zhǎng)而松弛。因此,運(yùn)行一段時(shí)間后,應(yīng)再次調(diào)整鏈條,以確保鏈條的適當(dāng)張力和淺槽的正常分揀操作。
3重介質(zhì)淺槽分離器的優(yōu)化與改進(jìn)
2016年,謝溝選煤廠選煤車間新增了兩臺(tái)破碎機(jī),提高了大型磨石的破碎效果,但導(dǎo)致了片狀磨石的增加,導(dǎo)致了片狀磨石卡在淺槽底板與刮板之間,導(dǎo)致多起設(shè)備故障,底板與支架之間淺槽失效的沖擊時(shí)間從不足1h/月增加到10h/月,對(duì)安全生產(chǎn)產(chǎn)生不利影響。因此,迫切需要通過改造,徹底解決夾在淺槽底板與刮刀之間的切屑磨石對(duì)淺槽作業(yè)的影響問題。
3.1原因分析
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察,磨石對(duì)淺槽作業(yè)的影響主要有兩個(gè)方面:在支架下方,支架與底板之間的間隙呈“V”形“開口”形,進(jìn)料槽在靠近起弧段邊緣處有一個(gè)寬度約300mm的位置,該位置朝向支架運(yùn)行軌道的起弧段。磨石進(jìn)入淺槽后,直接落在起弧段的支架走行軌道上。支架正向運(yùn)行時(shí),磨石容易卡在支架下,支架運(yùn)行阻力大,導(dǎo)致淺槽驅(qū)動(dòng)載荷急劇增加。2) 在刮刀下,淺槽刮刀從尾部向頭部移動(dòng)時(shí),刮刀與水平段底板的間隙較?。?0~20mm),起弧段的間隙較大(平均42mm),爬升段的間隙較小(平均34mm),鏟運(yùn)機(jī)運(yùn)行期間,鏟運(yùn)機(jī)與底板之間的狀態(tài)圖如圖2所示。因此,刮板向前運(yùn)行時(shí),片狀矸石容易卡在刮板和底板之間:在攀爬段,由于間隙較小,磨石受到的擠壓壓力急劇增加;煤矸石與底板之間的摩擦力增大,導(dǎo)致淺槽跳閘、傳動(dòng)部分耦合失效等事故。
3.2改造方案
1)磨石進(jìn)入支架下方造成事故。由于支架在滑槽附近的軌道上運(yùn)行,因此只要防止材料落在支架旁邊,問題就可以解決。因此,在溜槽上方的進(jìn)料溜槽上安裝一個(gè)400mm寬的傾斜擋板,使進(jìn)料落點(diǎn)偏離起弧段支架的運(yùn)行軌跡,以減少矸石接近支架的機(jī)會(huì)。
2) 砂輪進(jìn)入刮板和底板之間造成事故。為避免刮板在運(yùn)行過程中刮板與底板之間的間隙發(fā)生較大變化,在刮板的起弧段和爬升段增加一層耐磨板,以減小刮板與底板之間的間隙,防止刮板從水平段到起弧段再到爬升段過程中物料進(jìn)入刮板與底板之間的間隙。對(duì)比見圖3,起弧段整體安裝16mm厚耐磨板,爬升段安裝14mm厚耐磨板,使刮板運(yùn)行時(shí)刮板與底板無差異,將20 mm-42 mm-34 mm更改為當(dāng)前的20 mm-26 mm-20 mm。刮板驅(qū)動(dòng)廢石運(yùn)行時(shí),刮板與底板之間可粘附的片狀磨石數(shù)量減少,淺槽失效率自然降低。
3.3改造效果
據(jù)統(tǒng)計(jì),改造后運(yùn)行一個(gè)月后,淺槽卡石磨礦事故數(shù)量減少,月平均故障影響時(shí)間縮短到1h以下,淺槽運(yùn)行可靠性大大提高。傳動(dòng)件斷軸、聯(lián)軸器連桿螺栓切割等故障未再次發(fā)生,達(dá)到了改造效果,保證了淺槽的正常運(yùn)行。
4結(jié)論
通過對(duì)重中淺槽分揀機(jī)常見故障的分析,對(duì)淺槽易磨損部位進(jìn)行了檢查,對(duì)淺槽進(jìn)行了科學(xué)合理的檢修、潤(rùn)滑和維護(hù)。針對(duì)采煤作業(yè)中刮板與淺槽底板之間存在雜物、介質(zhì)損耗、磨石等問題,提出了在溜槽上方的進(jìn)料溜槽上增設(shè)400mm寬斜擋板,在刮板起弧段和爬升段增設(shè)一層耐磨板等改造方案。目前淺槽分揀機(jī)已實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn),縮短了淺槽故障停機(jī)時(shí)間,降低了維護(hù)和巡檢工作強(qiáng)度,節(jié)約了維護(hù)成本。
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