劉祥蒽,陳仕學,龍春花
(威頓達州化工有限責任公司,四川達州 653000)
威頓達州化工有限責任公司(以下簡稱威頓達州)有2套硫磺制酸裝置,一期800 kt/a裝置于2011年投產(chǎn),二期400 kt/a裝置于2014年投產(chǎn),兩套裝置均為“3+1”二轉(zhuǎn)二吸制酸工藝,并配套有低溫位熱回收系統(tǒng)(HRS)及氨法尾氣脫硫系統(tǒng),原料為液體硫磺,脫鹽水、循環(huán)水、儀表空氣和電等由基地集中供應(yīng)。
硫酸裝置的中壓余熱鍋爐和低壓余熱鍋爐(HRS鍋爐)每小時均需要排出一定量的污水,而HRS稀釋器每小時需要補充一定量的脫鹽水。經(jīng)過研究設(shè)計,威頓達州采取技術(shù)措施將中壓余熱鍋爐和低壓余熱鍋爐連排污水回收,用于HRS稀釋器補水,相應(yīng)地提高了裝置的蒸汽產(chǎn)量,減少了脫鹽水的消耗和污水的排放。
從中壓余熱鍋爐排出的污水為4.0 MPa、250 ℃的中壓飽和水,中壓飽和水經(jīng)過連排膨脹器閃蒸回收蒸汽后排出0.5 MPa、152 ℃的低壓飽和水,低壓飽和水再經(jīng)過定排膨脹器閃蒸后形成常壓約99 ℃的水排放。
從HRS鍋爐排出的污水為0.5 MPa、152 ℃的低壓飽和水,低壓飽和水經(jīng)過排污膨脹器閃蒸后形成常壓約99 ℃的水排放。
1.2.1 鍋爐連排污水量
由于中壓余熱鍋爐和HRS鍋爐的給水均是二級脫鹽水,所以4臺鍋爐的排污率均控制在2%。根據(jù)鍋爐的額定蒸發(fā)量核算出4臺鍋爐的連排污水量約為4.5 t/h,具體情況見表1。
表1 鍋爐連排污水量情況
1.2.2 鍋爐連排污水主要成分
經(jīng)取樣測定,鍋爐連排污水中ρ(PO43-)≤15 mg/L,ρ(Cl-)≤0.1 mg/L,PO43-和Cl-被帶入HRS稀釋器不會增大HRS系統(tǒng)的設(shè)備腐蝕率,也不會影響產(chǎn)品硫酸的質(zhì)量。
HRS稀釋器是HRS的一臺關(guān)鍵設(shè)備。除氧水經(jīng)低壓余熱鍋爐給水泵加壓后送進HRS稀釋器,稀釋水在HRS稀釋器中與HRS一級酸進行混合,以控制HRS一級循環(huán)酸濃度。
一期800 kt/a裝置和二期400 kt/a裝置的稀釋水量設(shè)計值分別為12 t/h和6 t/h,從裝置水平衡上來看,硫磺制酸裝置的HRS稀釋器能夠消耗掉2臺鍋爐的連排污水。
HRS稀釋器加水的壓力設(shè)計值為大于0.4 MPa,從中壓余熱鍋爐連排膨脹器排出的低壓飽和水壓力為0.5 MPa,從HRS鍋爐排出的低壓飽和水壓力也為0.5 MPa,兩股連排水壓均大于0.4 MPa,因此鍋爐連排污水的壓力滿足HRS稀釋器的加水水壓要求。
通過研究分析,威頓達州在中壓余熱鍋爐連排膨脹器、HRS鍋爐和HRS稀釋器之間新增管道、閥門和噴射器等設(shè)備設(shè)施,將鍋爐連排污水作為補水回用于HRS稀釋器,采取的主要技術(shù)措施有:
1)利用連排水其自身的壓力輸送至HRS稀釋水管的噴射器處,無需新增輸送泵。
2)在中壓余熱鍋爐和HRS鍋爐的連排污水管上各安裝1個污水回收開關(guān)閥和1個污水排放開關(guān)閥。當需要回收連排污水時,打開污水回收開關(guān)閥,同時關(guān)閉污水排放開關(guān)閥。
3)在進入HRS稀釋器的水管上安裝1臺噴射器,將連排污水與HRS鍋爐給水泵送來的稀釋水混合。
4)為控制連排污水的量,在污水回收開關(guān)閥前安裝節(jié)流孔板,以防止連排污水量過大影響HRS稀釋器加水。
鍋爐連排污水回用流程示意見圖1。
圖1 鍋爐連排污水回用流程示意
中壓余熱鍋爐和HRS鍋爐連排污水回用1年多以來,裝置整體運行平穩(wěn),節(jié)能減排效果明顯,具體情況如下:
1)對余熱鍋爐和HRS鍋爐連排污水沒有明顯影響。
2)HRS稀釋器振動沒有增加,聲音略有增大。
3)大修時檢測HRS稀釋器出口的酸管壁厚沒有發(fā)現(xiàn)異常腐蝕。
4)進HRS稀釋器的水溫從104 ℃上升到約116 ℃,該溫度下在0.2 MPa的稀釋器中不會產(chǎn)生閃蒸,即使在加水管中產(chǎn)生部分蒸汽,也不影響液體硫酸對蒸汽的吸收,只是加水管會產(chǎn)生輕微振動。
5)制酸裝置每噸硫酸的產(chǎn)汽量從1.60 t上升到1.61 t,脫鹽水單耗從1.92 t下降到1.89 t,同時每年減排污水約37.8 kt。
中壓余熱鍋爐和HRS鍋爐連排污水的熱量被回收到一級循環(huán)酸之后再傳熱至HRS鍋爐回收,同時可減少HRS預(yù)熱器及除氧器加熱脫鹽水的蒸汽量?;厥斟仩t連排污水的熱量可使HRS鍋爐多產(chǎn)蒸汽,一期和二期制酸裝置回收熱量估算見表2。
表2 回收熱量估算
HRS鍋爐的熱效率按90%,0.5 MPa蒸汽的熱焓按2 752.8 kJ/kg計,一期和二期硫磺制酸裝置4臺鍋爐的連排污水輸送到HRS稀釋器后,可讓裝置多回收熱量約2 878 200 kJ,多產(chǎn)蒸汽約1 t/h。
制酸裝置正常運行時,鍋爐的連排污水回用于HRS稀釋器的安全風險較小。為防止制酸裝置停車后忘記關(guān)閉污水回收開關(guān)閥,導致污水進入HRS稀釋器形成稀酸腐蝕設(shè)備,在DCS上設(shè)置安全聯(lián)鎖,即主裝置停車觸發(fā)聯(lián)鎖關(guān)閉中壓余熱鍋爐和HRS鍋爐的污水回收開關(guān)閥,以減少安全風險。
中壓余熱鍋爐和HRS鍋爐連排污水回用增加了蒸汽產(chǎn)量,減少了脫鹽水的用量和污水排放量,一期和二期制酸裝置年運行時間按350 d計,兩套裝置增加的蒸汽產(chǎn)量為1 t/h×24 h/d×350 d/a=8 400 t/a,減少使用脫鹽水和減排污水的量為4.5 t/h×24 h/d×350 d/a=37 800 t/a。蒸汽價格按200元/t、脫鹽水價格按5元/t、污水處理費按1元/t計,可產(chǎn)生經(jīng)濟效益約190萬元/a。
鍋爐連排污水回用項目的投資包括設(shè)計費、材料費和施工費等,一期和二期制酸裝置改造總費用約20萬元,改造后約40 d即可收回全部投資。
將中壓余熱鍋爐和低壓余熱鍋爐的連排污水回收用于HRS稀釋器的優(yōu)化設(shè)計方式,改造工程量小,投資小,運行風險小,既不影響鍋爐的連排和HRS稀釋器的運行,又可多產(chǎn)蒸汽,減少脫鹽水用量及污水排放量,是一項有效的節(jié)能減排措施,對于帶HRS的硫酸生產(chǎn)裝置具有借鑒意義。