曹國玉,葉鵬云,劉建樓
(陜西北元化工集團股份有限公司,陜西 榆林719319)
公用系統(tǒng)主要是為各生產(chǎn)裝置提供動力源和能源,輔助生產(chǎn)運行,一般作為一個獨立的生產(chǎn)裝置。主要工序有空壓制氮系統(tǒng)、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)和冷凍水制水系統(tǒng),承擔著氣源的供應和各種冷凍水的循環(huán),能量通過不同形式相互轉換,滿足生產(chǎn)需求。同時公用系統(tǒng)是一個耗能的系統(tǒng),不管是工藝氣體的制備還是各種冷凍水的循環(huán),都需要能量的輸入,所以在實際生產(chǎn)運行過程中,公用系統(tǒng)的日常管理和運行操作尤為重要,企業(yè)應設立專門的管理機構,配備專業(yè)的技術人員研究解決公用系統(tǒng),挖掘系統(tǒng)節(jié)能潛力。
陜西北元化工集團股份有限公司(簡稱“北元化工”)110萬t/a聚氯乙烯循環(huán)項目化工片區(qū)有3套7℃水制備系統(tǒng),制冷機組為蒸汽型溴化鋰機組和熱水型溴化鋰機組,主要給燒堿裝置、PVC裝置和乙炔發(fā)生裝置提供冷媒量,實現(xiàn)降低物料溫度和相態(tài)轉化。其中,公用A、B線各配置4臺供水泵,正常情況下用4臺,無備機,后來將A、B線公用冷凍水泵增加至5臺運行。C線配備2臺供水泵,設計1用1備,而實際運行2臺。針對“大循環(huán),小溫差”設備無備機等問題,進行分析研究,制定改進方案。
(1)根據(jù)設計要求,冷凍水供水系統(tǒng)設有備用水泵,而實際運行過程中無備機,一旦運行設備出現(xiàn)故障或者異常,需要降負荷停車操作,不利于系統(tǒng)穩(wěn)定運行。(2)冷凍水系統(tǒng)循環(huán)量不能滿足工藝要求,需要增加供水泵來增大循環(huán)量。(3)供水和回水溫度差較小,設計冷凍水供水和回水溫差至少要大于5℃,而實際運行溫差為3.0~3.5℃,制冷機組制冷效率低,動力消耗較大。(4)冷凍水使用不合理,末端各類換熱設備溫度控制指標基本在下限運行,造成熱量交換不充分,實際冷量與需要量不符合,造成回水溫度較低,運行不合理。
針對公用冷凍水系統(tǒng)存在的問題,2020年5月6日-2020年6月30日,北元化工對冷凍水系統(tǒng)進行優(yōu)化調(diào)整,主要從兩個方面進行優(yōu)化控制調(diào)整:(1)提高上、回水溫差,由3.0~3.5℃提高至5℃以上,進而提高制冷機組制冷效率,主要從冷凍水用戶進行優(yōu)化調(diào)整,確保單臺換熱設備的進、出水溫差大于3℃,單臺設備出水溫度大于12℃。(2)根據(jù)用戶調(diào)整情況優(yōu)化制冷機和供水泵運行方式,單臺溴化鋰機組冷水出水溫度控制要求為6.0~8.0℃。將優(yōu)化期內(nèi)前10天與后10天數(shù)據(jù)進行比較,評價優(yōu)化效果。
(1)回水總管溫度由10.18℃升高至10.65℃,升高0.47℃,符合提高回水溫度優(yōu)化思路。
(2)供水總管溫度由6.86℃升高至7.33℃,升高0.47℃,供回水總管溫差在優(yōu)化前后均為0.47℃,溫差無變化。
(3)在環(huán)境溫度升高、循環(huán)水溫度升高3.73℃、溴化鋰機組和供水泵運行臺數(shù)未調(diào)整的情況下,7℃水供回水總管溫差未變,說明溴化鋰機組制冷效率提高。
(1)一期回水總管溫度由8.16℃升高至9.00℃,升高0.84℃,符合提高回水溫度優(yōu)化思路。
(2)一期供水總管溫度由5.36℃升高至5.80℃,升高0.44℃,供水總管優(yōu)化前后溫差低于回水總管優(yōu)化前后溫差,說明制冷機冷效率提高。
表1 A線7℃水系統(tǒng)優(yōu)化前后溫度比較 ℃
表2 乙炔裝置5℃水優(yōu)化前后溫度比較 ℃
(3)一期在環(huán)境溫度升高、循環(huán)水溫度升高3.1℃、制冷機組和供水泵運行臺數(shù)未調(diào)整的情況下,供水總管優(yōu)化前后溫差低于回水總管優(yōu)化前后溫差,說明制冷機制冷效率提高。
(4)二期回水總管溫度由8.17℃升高至8.79℃,升高0.62℃,符合提高回水溫度優(yōu)化思路。
(5)二期供水總管溫度由5.20℃升高至5.60℃,升高0.40℃,供水總管優(yōu)化前后溫差低于回水總管優(yōu)化前后溫差,說明制冷機冷效率提高。
(6)二期在環(huán)境溫度升高、循環(huán)水溫度升高2.06℃、制冷機組和供水泵運行臺數(shù)未調(diào)整的情況下,供水總管優(yōu)化前后溫差低于回水總管優(yōu)化前后溫差,說明制冷機制冷效率提高。
用同樣的方法對C、D線7℃水系統(tǒng)進行分析。
(1)公用A線7℃水系統(tǒng)通過調(diào)整運行方式,停運1臺供水泵,節(jié)約電耗400 kW·h。
(2)公用C線7℃水系統(tǒng)通過調(diào)整,停運1臺供水泵,節(jié)約電耗250 kW·h。
(3)公用A線7℃水供水總管閥門開度由50%調(diào)整至100%,降低壓頭損失。
(4)公用7℃水系統(tǒng)單臺溴化鋰機組冷水出水溫度控制要求為6.0~8.0℃。
(5)公用-26℃冷凍鹽水系統(tǒng)A、B線各運行3臺武冷機組,通過調(diào)整,A、B線各停運1臺武冷機組,高壓級電機功率分別為400 kW和800 kW。
(6)乙炔裝置2019年7月和2020年7月制冷機和供水泵運行臺數(shù)、用電量對比見表3。
從表3可知,優(yōu)化運行后與歷年同期比較:a.停運1臺制冷機和1臺供水泵;b.制冷機組節(jié)電44 401 kW·h。
(7)采鹵分廠2019年7月和2020年7月溴化鋰機組和供水泵運行臺數(shù)、用電量、蒸汽用量對比見表4。
從表4可知,優(yōu)化運行后與歷年同期比較,a.停運1臺蒸汽型溴化鋰機組和3臺供水泵;b.供水泵節(jié)電601 130 kW·h;c.蒸汽型溴化鋰機組節(jié)約蒸汽1 322 t。
(8)采鹵分廠2019年7月和2020年7月武冷機組和供水泵運行臺數(shù)、用電量對比,見表5。
從表5可知,優(yōu)化運行后與歷年同期比較,a.停運2臺高壓級和1臺低壓級;b.高壓級節(jié)約電能為238 335 kW·h,低壓級節(jié)約電能為213 195 kW·h。
(9)效益分析。乙炔分廠和采鹵分廠2020年7月與2019年7月比較冷凍水系統(tǒng)節(jié)能數(shù)據(jù)匯總見表6(電能按照0.3元/kW·h,蒸汽按照80元/t計算)。
表3 乙炔裝置制冷機和供水泵用電量對比
表4 采鹵分廠溴化鋰機組用電量、蒸氣用量對比
從表6可知,優(yōu)化運行后與歷年同期比較,7月節(jié)約蒸汽1 322 t,節(jié)約電能1 152 861 kW·h,合計節(jié)約費用456 192.42元。
表5 采鹵分廠武冷機組和供水泵用電量對比
表6 冷凍水系統(tǒng)節(jié)能數(shù)據(jù)匯總
(1)7℃水系統(tǒng)單臺溴化鋰機組冷水出水溫度控制要求為6~8℃。
(2)-26℃水系統(tǒng)總管溫度控制要求為-24~-20℃。
(3)燒堿裝置、PVC裝置和乙炔發(fā)生裝置繼續(xù)調(diào)整7℃水換熱設備出水溫度,單臺換熱設備的出水溫度要求不低于12℃。
(4)燒堿裝置、PVC裝置和乙炔發(fā)生裝置供、回水溫差低于3℃的換熱設備水側切出系統(tǒng),停止換熱。
(1)繼續(xù)提高7℃水換熱設備進出水溫差,單臺設備出水溫度大于12℃。
(2)制冷機和供水泵匹配化運行,同時單臺溴化鋰機組冷水出水溫度控制要求為6.0~8.0℃。
(3)論證采鹵分廠公用工程C線停用1臺蒸汽型溴化鋰機組的可行性。
(4)乙炔發(fā)生裝置拿出提高7℃回水溫度與硫酸單耗經(jīng)濟對比報告。
北元化工通過調(diào)整控制冷凍水用戶工藝指標,提高供水與回水之間的溫度差,提高制冷機組的制冷效率,減少冷凍水的循環(huán)量,進而停運部分供水設備,有效的解決了“大流量、小溫差”現(xiàn)象,降低了生產(chǎn)消耗,實現(xiàn)設備備用,達到了預期效果。