李嬌
(中鋁山西新材料有限公司,山西運城 043304)
焙燒爐將含水分的氫氧化鋁經(jīng)高溫焙燒成工業(yè)用氧化鋁時,它的熱能主要由燃燒站來提供??梢哉f燃燒器站是焙燒爐中的核心設(shè)備。我廠的燃燒器站采用了德國西門子PLC可編程控制,與Honeywell的TPS系統(tǒng)連接構(gòu)成整個控制系統(tǒng)。為保證燃燒器站穩(wěn)定可靠的運行,除了對燃燒站的單體儀表維護外,更重要的是熟悉燃燒站點火程序,從而實現(xiàn)對整個點火過程的故障現(xiàn)象做出微觀準(zhǔn)確的判斷。
焙燒爐各有T11、T12、V08、V19 4套燃燒站。每個燃燒站在工藝中起著不同的作用:T11(干燥熱發(fā)生器),主要作用是去除進料中的部分附著水;T12(啟動熱發(fā)生器)主要是烘爐時提供熱源,保持烘爐曲線;V08(點火熱發(fā)生器)給V19啟動提供明火;V19(主燃燒器站)保持主爐溫度在1100℃左右,使氫氧化鋁轉(zhuǎn)變?yōu)檠趸X。
燃燒站的點火過程控制是一典型的順序控制。其啟動順序如下:
(1)煤氣排空閥V05關(guān),泄漏控制開始,運行18s。(2)煤氣閥V02到啟動位置,風(fēng)機M12啟動。(3)9s后,風(fēng)門M11到最大。(4)開V11風(fēng)閥,吹掃140s。(5)檢漏閥V03、V04開,煤氣噴入,點火槍打火,燃燒運行,火焰連續(xù)監(jiān)測。
相應(yīng)的其控制過程可描述為調(diào)節(jié)閥控制、開關(guān)閥控制、助燃風(fēng)調(diào)節(jié)控制、檢漏控制、點火控制5部分。如果哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障,可以檢查與其相關(guān)的設(shè)備即可。
火焰存在而檢測器測不到火焰,火點著了很快就熄滅了。這種現(xiàn)象多事由于燒嘴的脫火導(dǎo)致檢測裝置無法檢測到信號產(chǎn)生。當(dāng)火焰檢測裝置測不到火焰時,電磁閥自動關(guān)閉,火焰熄滅。此時需要操作工人從觀火孔觀察是否能夠看到火焰,排查問題。
煤氣壓力偏低時,點火常常會失敗,或點著了保持不住。這時需要檢查:(1)由于手閥未開等操作失誤管道沒有煤氣;(2)燃?xì)夥e水等實際壓力偏低;(3)由于儀表故障引起的壓力低。
一是煤氣沒有通過,電磁閥未及時打開,或者爐膛堆料、燒嘴堵等導(dǎo)致燃?xì)獠荒芡ㄟ^,這種情況首先需要排查煤氣通道是否暢通。還有一種原因是燃?xì)怆m然能通過,但濃度較低,這一點需要了解煤氣的情況,有變化時及時調(diào)整煤風(fēng)比。
3.1.1 故障經(jīng)過
某日,因2#焙燒爐煤氣流量一直上不去,導(dǎo)致不能提產(chǎn),生產(chǎn)車間停爐清理燒咀,清理完V19點著后, 燒咀開到4個(均為半只),流量大約6500M3/H自動滅火,點火幾次都一樣,初步判斷燃燒站故障[1]。
處理過程:(1)燃燒站設(shè)備故障。現(xiàn)場檢查燃燒站控制柜設(shè)備,都正常,閥門也都故障正常。判斷不是燃燒站設(shè)備問題。(2)PLC程序。為排除PLC程序問題,將程序進行了重新下裝,點火后還滅火。判斷不是程序問題。(3)煤氣壓力P05處置過程。在點火后開燒咀時仔細(xì)觀察,發(fā)現(xiàn)開到4個(均為半只)時,P05壓力急劇下降,檢查并清理取壓管均正常,為排除P05 原因,更換P05壓力變送器,點火后還滅火。判斷不是壓力變送器問題。(4)煤氣壓力處置過程。經(jīng)分析可能是煤氣總管堵,導(dǎo)致煤氣壓力用到一定程度后急劇下降,后生產(chǎn)車間在煤氣總管排污閥防水,水比較多,放了大約2~3d才放完,開燒咀后V19不滅火,正常。
3.1.2 故障原因
煤氣總管因污水多,導(dǎo)致煤氣通過量減少,等燒咀開到一定程度時煤氣壓力低報滅火。
3.1.3 采取的措施
V19滅火原因極為罕見,一般分析原因考慮不到煤氣總管,處置過程中分析問題要全面考慮。生產(chǎn)車間也根據(jù)故障原因定期對煤氣總管進行排污。
3.2.1 故障經(jīng)過
某日中午,3#焙燒爐點火烘爐,在點火過程中風(fēng)門工作不正常,值班人員和班長將風(fēng)門調(diào)整好,但在點火槍進入后,面板立即出現(xiàn)電器故障報警,因點火槍為前一段時間剛更換,首先判斷高壓點火裝置故障。
處理過程:(1)高壓點火裝置處置過程:更換1高壓點火裝置備件,點火時還出現(xiàn)同樣的故障,又在車間拿一新備件,還出現(xiàn)同樣故障。判斷不是高壓點火裝置問題。(2)點火槍處置過程:在車間領(lǐng)一新的備件,更換后點火正常,原因為點火槍故障。
3.2.2 故障原因
故障原因為點火槍故障,因剛更換的點火槍為舊點火槍,點火槍碳電極損壞嚴(yán)重,導(dǎo)致點火槍不打火。
3.2.3 采取的措施
(1)以前測試點火槍不打火時,高壓點火裝置不報警。(2)本次點火槍不打火,高壓點火裝置也報警,為新現(xiàn)象。(3)將點火槍碳電極打磨后,點火槍都正常,自控一班將班組舊點火槍進行了打磨修理。
3.3.1 故障經(jīng)過
某日,焙燒車間值班室給值班人員反映3#焙燒爐T11點著火后維持十幾秒就滅火。值班人員到現(xiàn)場檢查火焰掃描器、煤氣壓力、V02閥門、煤氣流量都正常;隨后通知主控室再次點火觀察,點著火后,在觀察口觀察火焰為藍(lán)色,燃燒正常。主控室隨后加大風(fēng)量,期間發(fā)現(xiàn)風(fēng)量加大,煤氣閥門也跟著開大,同時煤氣壓力就會瞬間下降,低于18kPa自動聯(lián)鎖滅火,應(yīng)該為煤氣管道不暢通,屬于工藝原因[2]。
處理過程:值班人員配合操作工檢查管道,發(fā)現(xiàn)V02閥的前面有一個逆止閥,懷疑逆止閥堵,隨后操作工組織人員進行清理,發(fā)現(xiàn)逆止閥里積了不少水(因煤氣含水多,逆止閥結(jié)構(gòu)容易積水),操作工把水排完并把過濾網(wǎng)清理干凈,回裝好后再次點火,煤氣加量后壓力保持穩(wěn)定,燃燒站工作正常。
3.3.2 故障原因
故障原因為煤氣管道上逆止閥堵,導(dǎo)致煤氣閥門開大時,煤氣用量跟不上,煤氣壓力降低,報警滅火。
3.3.3 采取的措施
(1)將此故障原因?qū)Π嘟M成員進行講解,并說明針對此種情況快速判斷問題的方法。(2)與操作工溝通,定時清理閥門。
3.4.1 故障經(jīng)過
某日,焙燒車間值班室給值班人員反映2#焙燒爐V08在正常運行中,突然閥門自動關(guān)閉滅火,再次點火兩次,一次維持了10多分鐘,一次幾分鐘,沒有規(guī)律。值班人員到現(xiàn)場檢查,測試V03、V04閥開關(guān)正常,點火槍進出正常。檢查煤氣壓力、火焰控制都正常。通知中心點火觀察,點火成功后,約5min后火焰報警滅火;值班人員通知中心再次點火觀察,點著火后持續(xù)了20min,還是火焰報警滅火;值班人員通知班長。
處理過程:(1)班長到后檢查懷疑火焰掃描儀可能有故障,更換后此類故障還存在,排除火焰掃描器的故障。(2)隨后檢查V03、V04閥電磁閥供電線路,發(fā)現(xiàn)供電的空開接線松動,緊固后故障消除[3]。
3.4.2 故障原因
故障原因為V03、V04閥的電磁閥供電空開接線松動,導(dǎo)致V03、V04閥時間間隔不等關(guān)閉。此類故障不明顯,排除故障時要全面分析檢查。
3.4.3 采取的措施
(1)將此故障原因?qū)Π嘟M成員進行講解,并說明針對此種情況快速判斷問題的方法。(2)每次檢修時,緊固機柜所有接線端子。