郭曉華 秦燕鴿 張海偉
摘要:某引進型空空導彈是部隊主要裝備之一,控制組件作為該型導彈導引頭跟蹤平臺的重要組成部分,故障率較高。由于不具備該組件的深修能力,制約了該型導彈導引頭艙的修理進度。為解決此技術(shù)瓶頸,對組件進行電路測繪,分析電路原理,弄清工作過程,確定測試項目及技術(shù)指標,完成測試設(shè)備研制。通過對故障件的測試、故障定位及修理,驗證了測試項目及技術(shù)指標準確、可靠,能夠定位到故障元器件,指導現(xiàn)場修理。
關(guān)鍵詞:紅外導引頭;控制組件;故障分析
Keywords:infrared seeker;control assembly;fault analysis
某型俄制紅外導引頭空空導彈是世界先進的近距格斗空空導彈,其戰(zhàn)術(shù)技術(shù)性能遠高于美國近距格斗空空導彈“響尾蛇”AIM-9L/M[1]。跟蹤平臺控制組件是該型紅外導引頭跟蹤回路的重要組成部分,主要用于將極坐標轉(zhuǎn)換為直角坐標,形成控制框架電機轉(zhuǎn)動的驅(qū)動信號。
1 原理分析
跟蹤平臺控制組件由2塊電路板組成,對2塊電路板進行電路測繪、電路原理分析,得到該組件工作原理框圖,如圖1所示。跟蹤平臺控制組件主要實現(xiàn)以下功能:
1)將位置線包產(chǎn)生的陀螺位置極坐標信號轉(zhuǎn)換為直角坐標信號;
2)兩路直角坐標信號經(jīng)過處理后,輸入到CP信號形成電路和功放電路,驅(qū)動兩個電機旋轉(zhuǎn),消除陀螺轉(zhuǎn)子軸與定子軸誤差,配合完成角度回路閉環(huán),實現(xiàn)對目標的持續(xù)跟蹤。
2 測試設(shè)備研制
根據(jù)跟蹤平臺控制組件電路板原理分析,確定測試項目與參數(shù)指標。根據(jù)測試所涉及的激勵信號和響應(yīng)信號選擇搭建測試設(shè)備,如圖2所示。其中,電源提供跟蹤平臺控制組件工作所需的±12V、±20V直流電源和其他直流信號;信號發(fā)生器提供方波信號(基準信號1和2)、極坐標信號;模擬負載電阻模擬電機;示波器顯示輸出信號;控制及轉(zhuǎn)接單元實現(xiàn)對激勵信號、響應(yīng)信號的控制以及被測產(chǎn)品和測試設(shè)備的通信。
3 修理文件編寫
編寫該組件修理技術(shù)條件,規(guī)定測試項目、技術(shù)指標和測試方法;編寫該組件修理工藝文件,規(guī)定故障檢查、分解、裝配、測試、高低溫試驗等內(nèi)容以及適用于該組件的修理和檢驗內(nèi)容。
4 典型故障分析
選擇現(xiàn)場三個典型故障跟蹤平臺控制組件進行試修,三個故障件分別命名為A、B、C,對應(yīng)導引頭測試的故障現(xiàn)象分別為:A產(chǎn)品加КЦУ,紅外信號丟失;B產(chǎn)品最大跟蹤角速度不合格;C產(chǎn)品的±20V電流超差。按照該組件修理工藝文件,分別對三個故障件進行測試、故障定位和修理。
4.1 A產(chǎn)品的修理
1)故障現(xiàn)象:常溫測試,圖3中9′腳輸出0電平。
2)故障影響:圖1中D觸發(fā)器不工作,導引頭無法控制電機轉(zhuǎn)動,造成跟蹤目標丟失。
3)排故過程:CP充電電壓是由陀螺旋轉(zhuǎn)板33腳來的+12V或零電位與基準信號形成的四脈沖經(jīng)與非門2D3A而得到。當10/37腳輸入0V,2D3A∶2和2D3A∶3腳的輸出波形如圖3中所示,但實際測試得到2D3A∶3腳輸出0V,證明元器件2D3A已損壞。更換元器件2D3A后對產(chǎn)品進行測試,檢測2D3A∶3腳輸出波形正常,故障排除。
4)故障原因:與非門2D3損壞。
4.2 B產(chǎn)品的修理
1)故障現(xiàn)象:常溫測試,圖3中 10′腳輸出的鋸齒波信號時有時無。
2)故障影響:引起CP信號時有時無,當導引頭進行最大跟蹤角速度測試時,測試不合格。
3)排故過程:通過分析電路圖進行逐級排查,或非門2D4A的2腳和4腳輸入波形不穩(wěn)定,時有時無;而與2D4A的2腳和4腳相連的2D1A∶3和2D3D∶11輸出波形正常、穩(wěn)定。用萬用表測相連兩點通斷,發(fā)現(xiàn)2D4∶2管腳和2D1∶3管腳與焊盤焊接不穩(wěn)。對2D4的所有焊點重新焊接后故障消失。
4)故障原因:由于或非門2D4與2D1相連管腳虛焊,隨著產(chǎn)品使用環(huán)境變化及時間推移,接觸表面逐步氧化,最終造成接觸點時通時斷,造成圖3中10′腳輸出時有時無[2,3]。
4.3 C產(chǎn)品的修理
1)故障一
常溫測試,到電機的117腳輸出為0V,無信號輸出。電路圖如圖4所示。該故障無法控制位標器Ⅱ通道電機轉(zhuǎn)動,同時檢測供電±20V電流超差。排故過程如下:
a. 測量顯示1D1A∶3和1D1B∶4輸出波形正常;
b. 當1D1A∶3輸出低電平時,1R5一端(圖4中A點)測量值為7V左右(正常值為12V),說明開關(guān)1S2D觸點隨使用時間增加,氧化層變厚,接觸電阻變大[4],開關(guān)1S2D故障;
c. 三極管1V10的基極和發(fā)射極均有電壓輸出,而集電極電壓為0V,說明三極管1V10故障[5];
d. 更換開關(guān)1S2D和三極管1V10后,故障消失。
故障原因為:常溫測試時,由于模擬開關(guān)1S2和三極管1V10故障,造成117腳沒有輸出信號。
2)故障二
低溫測試顯示117腳輸出波形幅值比常溫測試值下降5V。導致低溫工作狀態(tài)下,無法精確控制Ⅱ通道電機轉(zhuǎn)動。
測量發(fā)現(xiàn)三極管1V6的集電極輸出波形幅值電壓比正常電壓小1.5V左右;三極管1V9的發(fā)射極輸出波形幅值電壓比正常電壓小1.5V左右。由此判斷三極管1V6、1V9性能下降。更換新的備件后,對該組件重新進行溫度測試,組件溫度測試性能合格。
故障原因為:低溫測試時,因三極管1V6、1V9性能下降,消耗電流增加,造成117腳輸出方波幅值過低。
5 結(jié)論
將經(jīng)過試修的三件跟蹤平臺控制組件裝配到導引頭艙上進行整艙測試,導引頭艙測試均合格,原艙段故障消失,證明測試項目及技術(shù)指標準確、可靠,能夠?qū)崿F(xiàn)故障電路元器件級定位,可指導現(xiàn)場修理,保證以該組件具備深度修理能力。該項目的完成加深了對產(chǎn)品的認識,節(jié)約了修理成本。
參考文獻
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[3]李春來.電子產(chǎn)品“虛焊”原因分析及控制方法[J].信息技術(shù),2010(10):119-121.
[4]張海泉.電器開關(guān)觸點間的接觸電阻研究[J].河南教育學院學報(自然科學版)2008(6):26-28.
[5]童詩白,華成英.模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)[M].北京:高等教育出版社,2006.