宋保民 王建江 史書廣
(沙鋼集團安陽永興特鋼有限公司)
沙鋼集團安陽永興特鋼有限公司有120 t 的轉爐兩座,高爐鐵水沒有經(jīng)過鐵水預處理直接入轉爐。鐵水中的硅含量高且波動較大,大多為0.30%~0.80%,部分爐次高達1.2%。鐵水硅含量高,一方面,會導致轉爐冶煉前期爐內升溫速度較快,產(chǎn)生大量的泡沫渣,在冶煉過程中極易噴濺[1],鋼鐵料消耗增加,成本增加。而鋼鐵料消耗是煉鋼過程中最主要的物料消耗,是影響煉鋼生產(chǎn)成本的關鍵因素,占轉爐煉鋼成本的90%以上[2];另一方面,會產(chǎn)生大量的SiO2,導致石灰消耗量變大[3],爐渣量增加,渣中氧化鐵和鐵珠量增加,鋼鐵料消耗增加,且爐內渣量的增加加劇了對爐襯的沖刷和侵蝕,增加了爐襯噴補料的消耗,成本升高[4]。此外,鐵水中的磷含量較高,通常在0.12%左右,而高Si 鐵水在冶煉前期,一方面因為Si 被氧化而釋放熱量,造成鋼水升溫[5];另一方面氧化產(chǎn)生了SiO2,造成爐渣堿度降低,不利于脫P[6]。
因此,根據(jù)鐵水條件,科學加入渣料,實現(xiàn)提高轉爐終點命中率,降低鐵損、減少鋼鐵料消耗,在爐渣堿度和MgO 含量滿足要求的前提下,減少造渣料的使用量顯得尤為重要。為此,安陽永興特鋼公司與安徽工業(yè)大學合作,開發(fā)應用了智能煉鋼模型,旨在在煉鋼模型的指導下,結合轉爐運行的實際情況,綜合探究轉爐內的反應過程、造渣料特性等,從而科學指導造渣料的加入量和加入時間,以減少造渣料和鋼鐵料消耗,降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟效益。
該模型是在前期研究的基礎上,深入研究了轉爐爐渣和造渣材料的特性,綜合考慮吹煉過程中的造渣機理、反應過程、溫度控制而建立的,在它的指導下可以進行科學加料,整體設計思路如圖1所示。
圖1 智能煉鋼模型設計思路
轉爐冶煉過程復雜,但總體而言就是物料平衡、能量平衡以及加料時間之間的協(xié)調問題。在研究了爐渣特性和造渣料特性的基礎上,根據(jù)鐵水成分、鐵水廢鋼等的加入量,通過對爐內物料平衡、能量平衡的精確計算,設計出指導各造渣料加入量和加入時間的智能煉鋼模型。
1.1.1 鐵水和廢鋼條件
鐵水成分、溫度和加入量、廢鋼成分和加入量見表1,可以根據(jù)實際測量的鐵水成分及溫度輸入。
表1 鐵水和廢鋼條件
1.1.2 轉爐用造渣料的種類及成分
轉爐用造渣料的種類及成分見表2。
表2 轉爐用造渣料的種類及成分
1.1.3 轉爐煉鋼主要原材料及產(chǎn)品的平均比熱容
轉爐煉鋼主要原材料及產(chǎn)品的平均比熱容見表3[7]。
表3 轉爐煉鋼主要原材料及產(chǎn)品的平均比熱容
1.1.4 鐵水中主要元素的氧化反應及反應放熱量
鐵水中主要元素的氧化反應及反應放熱量見表4[7]。
表4 鐵水中主要元素的氧化反應及反應放熱量
1.1.5 參數(shù)的選取與確定
根據(jù)國內同類型轉爐的實測數(shù)據(jù)選取的參數(shù)主要有[7]:(1)渣中鐵珠量以渣量的8%計算;(2)金屬中碳在氧化過程中生成CO 和CO2,其中碳氧化為CO 的比例為90%,碳氧化為CO2比例為10%;(3)轉爐冶煉噴濺鐵損為鐵水量的1%;(4)爐襯在冶煉過程中受鐵水侵蝕,爐襯侵蝕量為鐵水量的0.50%;(5)氧槍噴出的氧氣純度為98.5%,剩余部分為1.5%的N2;(6)轉爐煙塵量為鐵水量的1.60%,煙塵中FeO 的比例為77 %,F(xiàn)e2O3的比例為20%;(7)終點鋼水錳含量,一般為鐵水中錳含量的30%~40%,本文按終點Mn 含量為0.1%計算;(8)轉爐脫硫率一般為30%~50%,本文計算中按脫硫率為40%計算;(9)終點鋼水含碳量,冶煉鋼種的含碳量和預估計脫氧劑等增碳量之差即為終點含碳量;(10)爐氣和煙塵量,取爐氣平均溫度1 400 ℃。爐氣中的自由氧含量為0.5%。煙塵量為鐵水量的1.6%,其中w(FeO)=77%,w(Fe2O3)=20%。
1.1.6 終點成分要求
本文中用模型指導的煉鋼爐次的終點成分設定見表5。
表5 終點鋼水成分目標值
在進行模型計算和編程前,首先,在實驗室進行了幾方面研究:(1)轉爐冶煉過程中渣的特性分析;(2)加入轉爐的各種造渣料的特性分析;(3)通過對轉爐渣和造渣料的分析,結合轉爐的自身的特點,利用轉爐靜態(tài)冶煉模型,經(jīng)過計算科學合理地指導加料量和加料時間。然后,通過現(xiàn)場實驗分析來驗證造渣料加入的合理性。
在實驗室研究的基礎上,通過對轉爐熱平衡、供氧量平衡、脫磷階段渣料加入和脫碳階段渣料加入的計算,并依據(jù)三者的計算進行耦合分析,以達到轉爐吹煉的能量和物料平衡,實現(xiàn)轉爐終點的準確命中。
根據(jù)上述計算分析,利用C++編譯了溫度和裝入量預測計算過程[8],該計算循環(huán)過程如圖2 所示,這種計算模式可以根據(jù)鐵水成分、溫度、鐵水與廢鋼的裝入量以及現(xiàn)場情況指導加料。
圖2 轉爐智能煉鋼用戶界面
2.1.1 爐渣成分和堿度控制
本文所研究的爐次,終點爐渣成分中MgO 含量控制在7%左右,F(xiàn)eO 含量控制在20%左右,爐渣堿度值期望控制在2.8~3.5。堿度采用二元堿度計算公式,R=CaO/SiO2,式中CaO、SiO2分別代表終渣中的CaO、SiO2的質量百分數(shù)。經(jīng)驗煉鋼和智能模型指導煉鋼,爐渣堿度對比如圖3 所示,模型設定堿度與實際堿度對比如圖4 所示。
圖3 模型煉鋼和經(jīng)驗煉鋼堿度對比
圖4 預設堿度和實際堿度對比
從圖3 可以看出,和以往經(jīng)驗煉鋼相比,使用模型煉鋼堿度控制穩(wěn)定,經(jīng)驗煉鋼的堿度偏差較大,爐渣堿度最低為3.27,最高為5.83,造成石灰消耗量比較大,模型煉鋼堿度穩(wěn)定在3.0 左右。模型煉鋼預算的爐渣堿度和最終實驗的堿度相比,堿度最大相差0.7,基本上圍繞理想的爐渣堿度波動,這說明智能模型計算準確率高。堿度相差較大的爐次主要集中在第10~14 爐,這幾爐鋼的終渣堿度要求相對其他爐次高一些,加入石灰量相應的更高,而造成堿度差別大的原因是石灰的生燒率波動較大。
2.1.2 MgO 控制
本文所研究的爐次,爐渣中MgO 的目標成分范圍是7%左右。模型煉鋼和經(jīng)驗煉鋼渣中的MgO含量對比如圖5 所示。
圖5 模型煉鋼和經(jīng)驗煉鋼終渣MgO 含量對比
從圖5 可以看出,經(jīng)驗煉鋼的MgO 含量的波動比較大,過程具有不穩(wěn)定性,而模型煉鋼的MgO 含量在7%左右波動,具有良好的可控性,對轉爐爐襯的保護也非常有益。
2.1.3 出鋼溫度控制
模型設定出鋼溫度與實際出鋼溫度對比如圖6所示。
圖6 模型設定溫度與時間溫度對比
從圖6 可以看出,模型設定溫度在1 680 ℃左右,實際出鋼溫度與模型設定溫度存在一定偏差,但是差值在10 ℃范圍內??梢?,采用模型煉鋼加料,對終點溫度的控制也較為理想。
2.2.1 造渣料消耗情況
在安陽永興特鋼公司現(xiàn)場進行了三個月的模型運行跟蹤,充分利用轉爐智能煉鋼模型、各造渣料的造渣特性以及把握加料時間,做到了造少渣,做到了化渣良好,基本杜絕了噴濺,終點鋼成分合格,終點渣成分適宜,最大限度地減少了對爐襯的侵蝕。
2020 年10 月~12 月造渣材料的經(jīng)驗煉鋼和模型煉鋼消耗情況的對比如圖7 所示。
圖7 經(jīng)驗煉鋼和模型煉鋼渣料消耗對比
從圖7 可以看出,在模型煉鋼的指導下,轉爐石灰和白云石的加入量都有大幅度降低。石灰噸鋼平均降低了4.87 kg,白云石噸鋼平均降低了6.83 kg。
2.2.2 鋼鐵料消耗情況
在物料平衡計算值已給定了石灰和白云石的消耗量的情況下,使操作工的隨意性和盲目性得到糾正,隨著石灰和白云石用量的減少,總渣量減少,渣中TFe 總量也隨之減少。同時由于總渣量的減少,使得爐內有效容積增加,為減少噴濺提供了有利條件,鋼鐵料消耗也明顯降低。經(jīng)過三個月的跟蹤,使用模型煉鋼的鋼鐵料消耗明顯降低(如圖8 所示),特別是用智能模型煉鋼,轉爐鋼鐵料消耗控制更為穩(wěn)定,鋼鐵料消耗平均降低幅度在5.63 kg/t。
圖8 經(jīng)驗煉鋼和模型煉鋼鋼鐵料消耗對比
(1)智能煉鋼模型的開發(fā)及應用,驗證了模型能科學指導轉爐冶煉操作,且比經(jīng)驗煉鋼更加平穩(wěn)、高效、經(jīng)濟。
(2)智能煉鋼模型可以有效控制爐渣組分,爐渣的堿度和MgO 含量控制更加準確穩(wěn)定。
(3)應用智能煉鋼模型可以有效降低渣料和鋼鐵料消耗,實際跟蹤表明:石灰消耗平均降低了4.87 kg/t,白云石消耗平均降低了6.83 kg/t,鋼鐵料消耗平均下降了5.63 kg/t,經(jīng)濟效益明顯。