鄧春芳
摘要:介紹了影響外排達(dá)標(biāo)排放的各項(xiàng)問(wèn)題,并針對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行了分析和處理。經(jīng)過(guò)近一年時(shí)間的技術(shù)攻關(guān),將各項(xiàng)影響因素逐項(xiàng)消除,保證了外排連續(xù)達(dá)標(biāo)排放。
關(guān)鍵詞:達(dá)標(biāo)排放;總氮;COD;氨氮;
前言
煉油化工污水外排口是天津石化的環(huán)保窗口。該污水處理廠主要負(fù)責(zé)接收煉油部和化工部生產(chǎn)廢水及廠區(qū)生活污水,經(jīng)過(guò)生化+提標(biāo)工藝流程處理后,污水達(dá)標(biāo)排放。據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年全年外排口停排次數(shù)達(dá)到了25次,合計(jì)停排時(shí)長(zhǎng)達(dá)到368.12小時(shí)。按照污水平均處理量450 m3/h計(jì)算,共計(jì)減少污水處理量165654 m3。技術(shù)人員對(duì)2019年停排統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)影響停排的主要因素是COD、氨氮和總氮超標(biāo)。針對(duì)主要影響因素,成立技術(shù)攻關(guān)小組,進(jìn)行污水全流程排查,確定影響關(guān)鍵要素并制定出解決方案。
1分析來(lái)水情況,確定解決方法
該污水處理廠改變以往只注重裝置運(yùn)行及出水情況,而忽略進(jìn)水情況的思維方法,采取關(guān)口前移的管理思路,將排查的第一道工序?qū)?zhǔn)前方作業(yè)部的排水水質(zhì),即含鹽系統(tǒng)和化工系統(tǒng)來(lái)水情況。
1.1含鹽系統(tǒng)來(lái)水情況分析
含鹽系統(tǒng)來(lái)水主要為煉油部常Ⅲ電脫鹽污水、汽提凈化水,污泥脫水直接進(jìn)入含鹽均質(zhì)罐,烷基化中和水廢水進(jìn)入含鹽調(diào)節(jié)罐。
含鹽系統(tǒng)所處理的污水含鹽量高、COD高、水質(zhì)較差。對(duì)來(lái)水進(jìn)行取樣觀察,發(fā)現(xiàn)來(lái)水頻繁出現(xiàn)異常,且化驗(yàn)數(shù)據(jù)頻繁超標(biāo)(表1)。含鹽系統(tǒng)來(lái)水異常主要受汽提凈化水的COD、氨氮影響。
1.2化工系統(tǒng)來(lái)水情況分析
化工系統(tǒng)來(lái)水分為高濃度生產(chǎn)廢水和低濃度污水。高濃度生產(chǎn)廢水包括PTA、PET、BPX、聚醚,低濃度污水主要是廠區(qū)生活污水、循環(huán)水排污水及裝置反洗廢水等混合后,通過(guò)9#線進(jìn)入放流集水池。
通過(guò)取樣觀察發(fā)現(xiàn)來(lái)水頻繁出現(xiàn)異常情況,且化驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示來(lái)水?dāng)?shù)據(jù)超標(biāo)。化工系統(tǒng)來(lái)水異常主要受聚醚和放流來(lái)水COD、氨氮影響。以上是對(duì)含鹽系統(tǒng)和化工系統(tǒng)來(lái)水情況的分析。針對(duì)來(lái)水超標(biāo),污水處理廠采取的應(yīng)對(duì)措施主要包括以下幾個(gè)方面:
(1)在來(lái)水管線處增加在線分析儀表,實(shí)時(shí)監(jiān)控在線數(shù)據(jù),便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)進(jìn)行工藝調(diào)整。
(2)外操2小時(shí)/次巡檢時(shí)檢查來(lái)水水質(zhì)情況,發(fā)現(xiàn)異常立即通知管理人員,并按照工藝指令進(jìn)行操作,避免因在線儀表未監(jiān)測(cè)到而造成的疏漏。
(3)重新完善工藝指令,增加來(lái)水異常時(shí)的有效應(yīng)急調(diào)整措施。發(fā)現(xiàn)含鹽系統(tǒng)來(lái)水異常時(shí)進(jìn)行切罐運(yùn)行,減少進(jìn)裝置進(jìn)水量,防止異常排污水對(duì)含鹽系統(tǒng)運(yùn)行造成影響。發(fā)現(xiàn)化工系統(tǒng)來(lái)水異常時(shí)進(jìn)行工藝切換,將來(lái)水切入調(diào)節(jié)池進(jìn)行均質(zhì)、調(diào)節(jié),同時(shí)減少裝置水量負(fù)荷,防止來(lái)水異常對(duì)化工系統(tǒng)運(yùn)行造成影響。
2沿流程分析各裝置運(yùn)行情況,進(jìn)行工藝攻關(guān)
該污水處理廠污水處理特點(diǎn)是來(lái)水水源多、水質(zhì)復(fù)雜、污水處理運(yùn)行裝置多、污水工藝流程長(zhǎng),而各裝置運(yùn)行是否穩(wěn)定、出水是否合格將會(huì)直接影響外排達(dá)標(biāo),因此,各裝置運(yùn)行情況的分析作為第二道排查工序。
2.1含鹽系統(tǒng)各裝置運(yùn)行情況分析
含鹽系統(tǒng)工藝流程如下:煉油部常Ⅲ電脫鹽污水、汽提凈化水通過(guò)沉井進(jìn)入含鹽均質(zhì)罐。均質(zhì)罐出水自流進(jìn)入隔油池,經(jīng)油水分離后,隔油池出水進(jìn)入兩級(jí)氣浮。兩級(jí)氣浮出水通過(guò)提升泵將污水提升至純氧曝氣Ⅲ,純氧曝氣Ⅲ二沉池出水進(jìn)入鼓風(fēng)曝氣池。鼓曝二沉池出水進(jìn)入二次生化處理后,出水送至提標(biāo)系統(tǒng)。
通過(guò)對(duì)含鹽系統(tǒng)流程排查,發(fā)現(xiàn)兩級(jí)氣浮運(yùn)行不穩(wěn)定,造成出水中含有大量浮渣,直接影響了純氧曝氣Ⅲ及后續(xù)裝置的出水水質(zhì),從而影響提標(biāo)系統(tǒng)的運(yùn)行。
兩級(jí)氣浮存在的問(wèn)題主要包括:設(shè)備設(shè)施不完好,主要包括渦凹曝氣機(jī)葉輪堵塞、溶氣罐液位計(jì)卡阻、排氣;閥頻繁失靈、溶氣釋放器結(jié)垢等,影響裝置運(yùn)行效果;藥劑投加量不合理,影響氣浮產(chǎn)渣效果;溶氣罐進(jìn)氣量偏大,排氣頻次較高,影響溶氣罐的氣水混合效果;溶氣氣浮刮渣不徹底,導(dǎo)致部分浮渣溶于水中,出水帶有大量懸浮物。
針對(duì)以上問(wèn)題,對(duì)兩級(jí)氣浮裝置采取了如下攻關(guān)措施:針對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的問(wèn)題,設(shè)備主任帶領(lǐng)設(shè)備組成員,分別制定檢修計(jì)劃,立即實(shí)施,逐一解決各項(xiàng)硬件缺陷;通過(guò)燒杯實(shí)驗(yàn),確定兩級(jí)氣浮藥劑投加的種類(lèi)以及藥劑合理的投加量,確保氣浮產(chǎn)渣正常;通過(guò)反復(fù)試驗(yàn)摸索,將溶氣罐排氣頻次確定為15分鐘排氣1次,并指導(dǎo)職工如何調(diào)整溶氣罐進(jìn)氣量,如何通過(guò)巡檢確認(rèn)排氣頻次處在合理范圍內(nèi);專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)班組刮渣操作,修訂操作規(guī)程和工藝指令,提高刮渣效果。
2.1化工系統(tǒng)各裝置運(yùn)行情況分析
化工系統(tǒng)工藝流程如下:化工部高濃度生產(chǎn)廢水PTA、PET、BPX和聚醚廢水經(jīng)過(guò)均質(zhì)、調(diào)節(jié)后進(jìn)入?yún)捬跹b置。經(jīng)厭氧反應(yīng)器處理后,出水進(jìn)入?yún)捬醮得摮?。厭氧出水再與低濃度生活污水混合,進(jìn)入純氧曝氣Ⅰ、Ⅱ,純氧曝氣Ⅰ、Ⅱ的二沉池出水進(jìn)入污水提標(biāo)裝置。
通過(guò)對(duì)化工系統(tǒng)流程排查,發(fā)現(xiàn)純氧曝氣Ⅰ、Ⅱ裝置運(yùn)行不穩(wěn)定。其主要原因是高濃度生產(chǎn)廢水水量由230t/h減少至50t/h,而低濃度生活污水水量由400-450t/h增加至650-680t/h,導(dǎo)致進(jìn)入純氧曝氣Ⅰ、Ⅱ裝置平均COD負(fù)荷由之前的400-500mg/L降低至100-200mg/L。有機(jī)負(fù)荷降低,水量增加,造成二沉池出水含有大量懸浮物,從而導(dǎo)致出水COD上升,直接影響了提標(biāo)系統(tǒng)的運(yùn)行。
純氧曝氣Ⅰ、Ⅱ存在的問(wèn)題主要包括以下幾點(diǎn):曝氣池表曝機(jī)未全部運(yùn)行,造成溶解氧不足,影響活性污泥沉降性能,造成出水水質(zhì)偏差;因來(lái)水COD總負(fù)荷降低,氧曝池內(nèi)碳源大大減少。而降解有機(jī)物的微生物數(shù)量過(guò)多,造成食物量不足,大量微生物自身氧化分解,形成死泥。過(guò)多的剩余污泥存在于曝氣池內(nèi),污泥濃度高且沉降性差,污泥隨出水流走,影響出水水質(zhì)。
針對(duì)以上問(wèn)題,對(duì)純氧曝氣Ⅰ、Ⅱ裝置采取了以下攻關(guān)措施:降低曝氣池內(nèi)污泥濃度;改變工藝運(yùn)行條件,合理控制曝氣池內(nèi)溶解氧,將曝氣池內(nèi)各段溶解氧控制在6-8 mg/L;合理選擇藥劑投加,提高污泥沉降性;污泥置換,剔除老化污泥。提高裝置運(yùn)行效果。
3分析外排口運(yùn)行情況,制定應(yīng)對(duì)措施
外排口數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo)與否不僅受外排水質(zhì)的影響,同時(shí)還受在線儀表精確度和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的影響。由2019年全年25次停排中因儀表問(wèn)題造成外排超標(biāo)的比例達(dá)到了40%,給外排連續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行帶來(lái)了很大困難。因此,外排口問(wèn)題的排查是全流程排查的最后一道關(guān)口。
外排口安裝有COD、氨氮、總磷、總氮在線分析儀表,用于連續(xù)監(jiān)控外排水質(zhì)。通過(guò)全年停排分析發(fā)現(xiàn),因在線儀表突增的問(wèn)題導(dǎo)致10次停排,對(duì)連續(xù)排放造成了很大影響。經(jīng)過(guò)研究,發(fā)現(xiàn)影響在線儀表正常運(yùn)行的主要原因是在線儀表取樣時(shí)取到懸浮物,從而影響了儀表檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,造成超標(biāo)的假數(shù)據(jù)。
針對(duì)這一問(wèn)題,采取了以下應(yīng)對(duì)措施:重新修訂停排應(yīng)急預(yù)案。再次細(xì)化停排操作步驟,將停排操作分為正常停排操作和儀表異常停排操作。當(dāng)在線儀表出現(xiàn)超標(biāo)數(shù)據(jù)時(shí),職工按照新的停排應(yīng)急預(yù)案能夠準(zhǔn)確判斷超標(biāo)的主因,從而采取不同的應(yīng)對(duì)措施,減少不必要的停排次數(shù);加強(qiáng)在線儀表的管理。一方面加強(qiáng)對(duì)外排在線儀表的巡檢與維護(hù)頻次,由每天1次改為每天2次。另一方面管理技術(shù)人員每天檢查在線儀表取樣管線的水質(zhì)情況,保證取樣管中水質(zhì)的干凈,無(wú)懸浮物;監(jiān)護(hù)池定期清淤。外排在線儀表的取樣位置為監(jiān)護(hù)池,隨著監(jiān)護(hù)池運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),池壁與池底會(huì)沉積懸浮物而形成污泥,污泥積累到一定數(shù)量會(huì)造成在線表取樣時(shí)取到懸浮物。因此,每半年對(duì)監(jiān)護(hù)池清淤一次,保持池內(nèi)水質(zhì)干凈,防止因取到懸浮物而造成在線表數(shù)據(jù)突增。
4成效
通過(guò)全流程問(wèn)題排查及應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施,2020年外排口連續(xù)達(dá)標(biāo)排放這一工作取得了顯著成效。
通過(guò)強(qiáng)化對(duì)來(lái)水水質(zhì)的管理,做到了及時(shí)發(fā)現(xiàn)水質(zhì)異常、及時(shí)報(bào)告調(diào)度臺(tái)、及時(shí)進(jìn)行工藝操作,減少了裝置受沖擊的次數(shù),生產(chǎn)管理工作由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)。
含鹽系統(tǒng)兩級(jí)氣浮裝置經(jīng)過(guò)攻關(guān),職工對(duì)兩級(jí)氣浮的重視程度明顯提升,設(shè)備設(shè)施運(yùn)行穩(wěn)定,藥劑投加量趨于合理,產(chǎn)渣效率大大提高,最終氣浮出水水質(zhì)顯著改善,為后續(xù)生化裝置的穩(wěn)定運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。化工系統(tǒng)純氧曝氣裝置經(jīng)過(guò)攻關(guān)后,曝氣池污泥濃度降低至3g/L,曝氣池溶解氧控制在6-8mg/L、二沉池溶解氧控制在2-5 mg/L,出水?dāng)y帶懸浮物情況得到了很大改善,二沉池出水水質(zhì)明顯好轉(zhuǎn)。
通過(guò)對(duì)外排口的管理,在線儀表監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度大大提升。2020年全年共計(jì)停排4次,較2019年減少了84%,創(chuàng)下了外排口129天連續(xù)運(yùn)行的歷史記錄。
參考文獻(xiàn)
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