王峰 范明樂
摘要:鍋爐床溫的穩(wěn)定是鍋爐燃燒穩(wěn)定的必要條件,直接影響鍋爐的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,鍋爐長周期運(yùn)行時(shí),大顆粒沉積導(dǎo)致鍋爐床溫低,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致鍋爐結(jié)焦停爐。鍋爐床溫低處理非常困難,存在較大的安全隱患。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐 ?大顆粒沉積
一、概述
循環(huán)流化床鍋爐的床溫高低情況,直接影響著鍋爐的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。循環(huán)流化床鍋爐入爐煤顆粒對(duì)鍋爐床溫影響較大,煤顆粒度大造成流化不良,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致大顆粒沉積鍋爐床溫局部較低,導(dǎo)致鍋爐低溫結(jié)焦。從運(yùn)行的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)得出床溫低的原因與處理,并取得較好的效果。
二、設(shè)備概況
潘三電廠鍋爐 (DG440/13.8-II8型)單汽包、自然循環(huán)、循環(huán)流化床燃燒方式。鍋爐主要由一個(gè)水冷壁爐膛,兩臺(tái)汽冷式旋風(fēng)分離器和一個(gè)有汽冷包墻包覆的尾部豎井(HRA)三部分組成。爐膛內(nèi)布置有屏式受熱面:六片屏式過熱器管屏、四片屏式再熱器管屏和一片水冷分隔墻。四個(gè)排渣口布置在爐膛后水冷壁下部,分別對(duì)應(yīng)兩臺(tái)滾筒式冷渣器,其余兩個(gè)為事故排渣口。爐膛與尾部膜式豎井之間,布置有兩臺(tái)汽冷式旋風(fēng)分離器,其下部各布置一臺(tái)“J”閥回料器。尾部采用雙煙道結(jié)構(gòu),前煙道布置兩組低溫再熱器,后煙道由上至下依次布置有高溫過熱器、低溫過熱器,向下前后煙道合成一個(gè),在其中布置有螺旋肋片管省煤器和臥式空氣預(yù)熱器。空氣預(yù)熱器采用光管式,沿爐寬方向雙進(jìn)雙出。過熱器系統(tǒng)中設(shè)有兩級(jí)噴水減溫器,再熱器系統(tǒng)中布置有事故噴水減溫器和微噴減溫器。
鍋爐給沒采用前墻給煤,共設(shè)6個(gè)給煤口、4個(gè)石灰石給料口,石灰石給料口在落煤管處。上、中、下三層播煤風(fēng)將燃料均勻的送入左右側(cè)爐膛。為了防止煙氣反串至給煤機(jī),給煤機(jī)密封風(fēng)由進(jìn)入空預(yù)器前的一次冷風(fēng)提供。播煤風(fēng)由空預(yù)器出口的一次熱風(fēng)提供(一次熱風(fēng)200℃左右),由于一次風(fēng)壓較高(12~14KPa),故取消播煤增壓風(fēng)機(jī)。
三、鍋爐大顆粒沉積的導(dǎo)致床溫低的原因、預(yù)防與處理
3.1大顆粒沉積導(dǎo)致床溫低的原因
大顆粒沉積導(dǎo)致鍋爐局部床溫低,嚴(yán)重影響鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致鍋爐結(jié)焦造成停爐。導(dǎo)致鍋爐床溫低的主要原因主要是來煤中含有大顆粒的矸石,由于大顆粒的矸石在爐內(nèi)不能燃燒導(dǎo)致大量堆積,無法排除,造成鍋爐流化不良,導(dǎo)致床溫異常波動(dòng),因流化不良導(dǎo)致料層小面積的低溫結(jié)焦。如以下鍋爐床溫低分布情況、煤中含有的矸石、排渣中的矸石及排出的低溫焦塊情況:
3.2大顆粒沉積導(dǎo)致床溫低的處理
鍋爐頻繁出現(xiàn)局部床溫點(diǎn)偏低報(bào)警現(xiàn)象,甚至有低于300℃以下現(xiàn)象,究其根本原因還是入爐煤顆粒度不合格,大的太大,細(xì)的太細(xì),更有破碎不掉的矸石,尤其是這些大的矸石有20~30mm。隨著的時(shí)間的推移,大量的沉積在爐膛墻根的最低部,吹不掉,燒不掉,沉積在布風(fēng)板上,相當(dāng)于增加了幾層布風(fēng)板,增加了數(shù)倍的風(fēng)阻,只有排出來才能從根本解決。這時(shí)毫無疑問的就是要加大一次風(fēng),一次風(fēng)大了自然就的需要厚料層,否則容易局部吹穿后果更嚴(yán)重,更主要的是需要大量的循環(huán)物料來提高整個(gè)爐膛顆粒團(tuán)的攜帶能力。
如何能提高這些顆粒團(tuán)的攜帶能力,把爐膛底部的大矸石帶起來,排出去,在保證高負(fù)荷、大一次風(fēng)量、厚料層的前提下,我們還是要從入爐煤顆粒度下手。第一,可適當(dāng)放寬入爐煤顆粒度大一些,但絕不能超標(biāo),2~6mm的份額可適當(dāng)大一些,就像滾雪球一樣只有越滾越大才能將大的矸石帶起來;第二,選擇燒一些低發(fā)熱量,低揮發(fā)份的劣質(zhì)煤,盡量提高循環(huán)灰量。
運(yùn)行調(diào)整方面采取的措施:
a、申請(qǐng)機(jī)組搞負(fù)荷,負(fù)荷在110MW以上;
b、一次風(fēng)控制在19~20萬,盡量少調(diào);
c、以關(guān)小冷渣器開度蓄料的方法,提升風(fēng)室壓力至14KPa,風(fēng)室壓力控制在13.5~14kpa;
d、在保證氧量的前提下,爐前墻下二次小風(fēng)門全開至100%,爐后墻下二次小風(fēng)門節(jié)流至20%~30%,前后墻上二次小風(fēng)門均節(jié)流至10~20%,這樣做的目的主要是:提高二次風(fēng)壓在9~11kp(不宜再高,以防二次風(fēng)道撕裂);提高前墻下二次風(fēng)的穿透力。因爐內(nèi)流化不是很理想,前墻始終有少量物料堆積,就是我們看到的前墻床溫經(jīng)常掉下來的最直觀原因。若橫向提高此處二次風(fēng)壓可大大增加密相區(qū)物料的擾動(dòng)。二次風(fēng)壓一般要大于9kp,否則也吹不動(dòng);節(jié)流上二次風(fēng)門,不但提高了二次風(fēng)母管壓力,同時(shí)也減弱了稀相區(qū)的燃燒,通過鍋爐的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán),未燃燒燃盡的煤顆粒還是回到了爐膛,既加強(qiáng)了密相區(qū)的燃燒也提高了床溫;降低上二次風(fēng)的同時(shí)也大大降低了密相區(qū)上部的阻力,密相區(qū)的高度也隨之提高,對(duì)加強(qiáng)密相區(qū)的流化和燃燒也是大大有利的。
3.3預(yù)防措施:
3.3.1、上煤期間安排專人檢查顆粒度,防止大顆粒煤及大塊矸石進(jìn)入爐前倉。
3.3.2、對(duì)鍋爐床溫異常波動(dòng)做預(yù)防性調(diào)整,原則上每半月進(jìn)行一次床料置換,根據(jù)煤質(zhì)、排渣以及機(jī)組負(fù)荷情況,安排時(shí)間進(jìn)行置換床料。
3.3.3、做預(yù)防性調(diào)整,在機(jī)組高負(fù)荷(110MW)階段,以蓄床料的方式提高風(fēng)室壓力至13.5KPa,同時(shí)以關(guān)小上二次小風(fēng)門及后墻下二次風(fēng)小風(fēng)門的方式,提高二次風(fēng)壓至10~11KPa加強(qiáng)對(duì)床料的擾動(dòng),維持運(yùn)行4小時(shí)后恢復(fù)原工況運(yùn)行,在此調(diào)整時(shí)間段維持一次風(fēng)量19~20萬。此預(yù)防性調(diào)整將作為長期定期工作執(zhí)行。
3.3.4、在機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),需投運(yùn)煤泥控制NOx排放時(shí),應(yīng)全面評(píng)估鍋爐燃燒狀況,投運(yùn)煤泥時(shí),床溫在800℃以上,爐膛出口煙溫730℃以上以及控制風(fēng)室壓力在11.5KPa以上,同時(shí)控制一次風(fēng)量18萬以上。
3.3.5、定期打開細(xì)碎機(jī)蓋檢查錘頭磨損情況,發(fā)現(xiàn)錘頭磨損嚴(yán)重時(shí),立即更換新錘頭以保證細(xì)碎機(jī)破碎效果。
3.3.6、嚴(yán)密監(jiān)視各點(diǎn)床溫變化情況,發(fā)現(xiàn)床溫異常下降因大顆粒沉積造成,應(yīng)及時(shí)果斷按照措施進(jìn)行燃燒調(diào)整。
4 結(jié)束語
大顆粒沉積導(dǎo)致床溫低對(duì)鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行影響較大,經(jīng)過長時(shí)間的運(yùn)行摸索,基本掌握了大顆粒沉積的處理與預(yù)防,保證了鍋爐的安全穩(wěn)定長周期運(yùn)行,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn)
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[4]電力工程材料(通用材料 )ISBN 7-5083-0432-2 中國電力出版社 2000
作者簡介:
王峰 淮南礦業(yè)集團(tuán)發(fā)電有限責(zé)任公司潘三電廠 ?郵編:232096
范明樂 ?淮南礦業(yè)集團(tuán)發(fā)電有限責(zé)任公司潘三電廠 ?郵編:232096
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