葛鮮玉 鄧永泉 李 飛 陳倫樹(shù) 王建星
(二重(德陽(yáng))重型裝備有限公司,四川618000)
近幾年,鋁合金中厚板的應(yīng)用也從軍工、航空航天應(yīng)用向模具、輕量化汽車(chē)、交通運(yùn)輸?shù)让裼眯袠I(yè)迅速擴(kuò)展。鋁板帶拉伸機(jī)作為鋁合金中厚板生產(chǎn)中的重要設(shè)備之一,迅速發(fā)展起來(lái),主要用于鋁合金熱軋板材淬火后的預(yù)拉伸以及鋁合金熱軋板拉伸矯平去應(yīng)力。
隨著市場(chǎng)對(duì)鋁板需求越來(lái)越大,對(duì)其質(zhì)量要求也越來(lái)越高。2001年某鋁廠投產(chǎn)的60 MN拉伸機(jī)經(jīng)過(guò)多次升級(jí)改造后,仍不能滿(mǎn)足工藝和市場(chǎng)需求,因此在2018年對(duì)其設(shè)備和控制系統(tǒng)作了進(jìn)一步升級(jí)改造。該拉伸機(jī)于2019年改造完畢并投產(chǎn),取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步,在工業(yè)生產(chǎn)中對(duì)自動(dòng)控制的要求越來(lái)越高,在越來(lái)越趨向于自動(dòng)化的工業(yè)生產(chǎn)中,PLC在工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)中是一種重要的自動(dòng)控制設(shè)備,它是一種體積小巧功能強(qiáng)大的通用型可編程控制器,能適合于自動(dòng)化工程中的各種應(yīng)用場(chǎng)合。PLC的基本組成包括中央處理器、存儲(chǔ)器、輸入/輸出接口、外部設(shè)備等。它是基于計(jì)算機(jī)技術(shù)和自動(dòng)控制理論發(fā)展來(lái)的,作為一種特殊形式的計(jì)算機(jī)控制裝置,在系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、硬件組成、軟件結(jié)構(gòu)、用戶(hù)人機(jī)界面等方面有其特殊性。它采用緊湊模塊化結(jié)構(gòu),具有循環(huán)周期短、處理速度快,指令集功能強(qiáng)大、可用于復(fù)雜功能,免維護(hù)且支持多種通訊協(xié)議的特點(diǎn),同時(shí)具有抗干擾能力強(qiáng)、可靠性高,編程組態(tài)方便等特點(diǎn)。
拉伸機(jī)主要由移動(dòng)拉伸頭裝置、固定拉伸頭裝置、拉伸缸裝置、承壓梁裝置和對(duì)中裝置等組成。
通過(guò)調(diào)整和控制固定拉伸頭的位置,使兩拉伸頭間的距離滿(mǎn)足拉伸不同板長(zhǎng)的需求,拉伸機(jī)工藝控制順序簡(jiǎn)圖如圖1。
圖1 工藝控制順序簡(jiǎn)圖
需要拉伸矯直的板材通過(guò)上、下料裝置(行車(chē)或?qū)S蒙舷铝显O(shè)備)人工放到兩個(gè)拉伸頭之間的板材支架和高度對(duì)中裝置上。
先通過(guò)高度對(duì)中,液壓缸完成高度自動(dòng)對(duì)中控制,再通過(guò)寬度對(duì)中裝置的對(duì)中臂移動(dòng)完成寬度對(duì)中。
控制移動(dòng)拉伸頭預(yù)夾緊缸夾緊板材,固定拉伸頭預(yù)夾緊缸夾緊板材,高度對(duì)中裝置下降到最低位,兩個(gè)拉伸頭參與夾持的夾緊缸推動(dòng)夾鉗進(jìn)一步夾緊板材,喂料夾緊完成。
拉伸過(guò)程分兩步進(jìn)行,即預(yù)拉伸和拉伸兩個(gè)過(guò)程。正常情況下,兩個(gè)過(guò)程在拉伸機(jī)上是連續(xù)自動(dòng)完成的,過(guò)程中的相關(guān)控制和操作由設(shè)備自動(dòng)實(shí)現(xiàn),不需人工干預(yù)。
控制夾鉗回程松開(kāi)板材,移動(dòng)拉伸頭寬度對(duì)中裝置夾緊板材,板材從固定拉伸頭鉗口移出,固定拉伸頭寬度對(duì)中裝置夾緊板材,板材從移動(dòng)拉伸頭鉗口移出,高度對(duì)中裝置下降至最低位,通過(guò)下料裝置將拉伸好的板材吊離設(shè)備,松夾和卸料完成,控制系統(tǒng)自動(dòng)讓各設(shè)備回到起始位置,重復(fù)前述控制和操作拉伸下一塊板材。
根據(jù)以往工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),結(jié)合60 MN拉伸機(jī)經(jīng)過(guò)多次升級(jí)改造后的控制設(shè)備特點(diǎn),選用切合實(shí)際的PLC系統(tǒng),PLC各種功能模塊可以較好地滿(mǎn)足和適應(yīng)自動(dòng)控制任務(wù),各種單獨(dú)的模塊之間也可進(jìn)行廣泛組合以用于擴(kuò)展;由于PLC簡(jiǎn)單實(shí)用的分散式結(jié)構(gòu)和多界面網(wǎng)絡(luò)能力,使應(yīng)用十分靈活。自動(dòng)化系統(tǒng)采用遠(yuǎn)程和本地I/O,具有快速反應(yīng)性質(zhì)的傳感器信號(hào)、主控信號(hào)等直接進(jìn)入本地I/O;現(xiàn)場(chǎng)其它檢測(cè)儀表、傳感器等的信號(hào)進(jìn)入遠(yuǎn)程I/O站。
PLC控制器CPU與遠(yuǎn)程I/O站之間通過(guò)PROFIBUS DP進(jìn)行通訊。PROFIBUS DP是一種用于具有有限數(shù)量站點(diǎn)的單元級(jí)和現(xiàn)場(chǎng)級(jí)子網(wǎng),它是與制造商無(wú)關(guān)的開(kāi)放式通訊系統(tǒng),PROFIBUS DP(分散的外圍設(shè)備)協(xié)議適用于分散的外圍設(shè)備(如ET200M)的連接,具有快速的響應(yīng)時(shí)間。改造后的自動(dòng)化控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)配置圖見(jiàn)圖2。
圖2 自動(dòng)化控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖
拉伸機(jī)改造電氣控制系統(tǒng)的PLC控制器處理單元選用CPU315-2DP。設(shè)置一個(gè)獨(dú)立操作臺(tái)(帶遠(yuǎn)程I/O站和TP系列觸摸屏),設(shè)置兩個(gè)現(xiàn)場(chǎng)控制箱(固定頭和移動(dòng)頭遠(yuǎn)程子站),設(shè)置一個(gè)液壓站現(xiàn)場(chǎng)操作控制箱(液壓站遠(yuǎn)程I/O站)。
HMI系統(tǒng)選用觸摸屏,用于完成新增設(shè)備和泵站的運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控、參數(shù)設(shè)置、故障報(bào)警及顯示記錄。
PLC控制軟件采用專(zhuān)用編程軟件SIMATIC STEP 7 V5.5編制,操作臺(tái)觸摸屏畫(huà)面采用TIA Portal Wincc comfort V14簡(jiǎn)體中文版開(kāi)發(fā)。
拉伸機(jī)的新增現(xiàn)場(chǎng)IO信號(hào)、操作信號(hào)及液壓站的IO信號(hào)采用遠(yuǎn)程I/O站(ET200M),通過(guò)Profibus DP總線(xiàn)與PLC進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。拉伸機(jī)新增PLC與原電控系統(tǒng)PLC控制器采用DP耦合器實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換,用以完成控制信號(hào)的對(duì)接。
固定拉伸頭裝置移動(dòng)位置計(jì)算和控制;
固定拉伸頭裝置行走控制;
固定拉伸頭鎖緊銷(xiāo)鎖緊或松開(kāi)控制;
內(nèi)、外輥高度對(duì)中控制;
板材寬度對(duì)中控制;
固定拉伸頭和移動(dòng)拉伸頭夾緊力的計(jì)算和控制;
固定拉伸頭預(yù)夾緊位置同步控制;
移動(dòng)拉伸頭同步預(yù)拉伸控制;
移動(dòng)拉伸頭同步拉伸控制;
移動(dòng)拉伸頭預(yù)夾緊位置同步控制;
固定拉伸頭和移動(dòng)拉伸頭夾鉗提升控制;
夾持板材的夾鉗數(shù)量計(jì)算和控制;
設(shè)備聯(lián)鎖控制;
泵組控制;
MCC控制;
油位、溫度和壓力監(jiān)視;
油箱油溫控制;
與原PLC控制器的通訊。
60 MN拉伸機(jī)控制系統(tǒng)經(jīng)改造后智能化程度高,具有友好的人機(jī)對(duì)話(huà)界面。在人工輸入鋁板板材的長(zhǎng)度、寬度、厚度、延伸率、屈服強(qiáng)度極限、抗拉強(qiáng)度極限等相關(guān)參數(shù)后,控制系統(tǒng)將根據(jù)這些參數(shù)自動(dòng)計(jì)算出固定拉伸頭位置、預(yù)拉伸力、預(yù)拉伸速度、拉伸力、拉伸速度、回程速度、喂料行程、板材夾持長(zhǎng)度、高度對(duì)中裝置的行程位置、寬度對(duì)中裝置的行程位置、寬度對(duì)中裝置夾持力、夾緊缸工作壓力、預(yù)夾緊缸工作壓力、拉伸長(zhǎng)度、預(yù)夾緊缸位置控制等參數(shù),自動(dòng)實(shí)現(xiàn)固定拉伸頭位置調(diào)整和走位,移動(dòng)和鎖緊同時(shí)反饋移動(dòng)拉伸頭位置參數(shù),自動(dòng)控制和判斷采用哪幾組夾鉗夾緊投入;能夠自動(dòng)確定預(yù)夾緊缸和夾緊缸的壓力;能夠自動(dòng)預(yù)夾緊和夾緊板材等。從而自動(dòng)實(shí)現(xiàn)和完成拉伸機(jī)的控制。
拉伸機(jī)操作臺(tái)觸摸屏畫(huà)面的組態(tài)軟件采用TIA Portal Wincc comfort V14簡(jiǎn)體中文版開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì),實(shí)時(shí)獲取PLC可編程控制器數(shù)據(jù),利用圖形、圖表、文字、報(bào)警等方式動(dòng)態(tài)直觀反映60 MN拉伸機(jī)的動(dòng)作和工藝參數(shù),并實(shí)時(shí)將操作人員設(shè)定參數(shù)發(fā)送給PLC,操作人員可以方便地監(jiān)視生產(chǎn)過(guò)程。人機(jī)界面包括主畫(huà)面、同步錯(cuò)誤處理畫(huà)面、夾鉗選擇畫(huà)面、傳感器標(biāo)定畫(huà)面、故障記錄畫(huà)面、報(bào)警畫(huà)面、液壓站畫(huà)面等共11個(gè)畫(huà)面,其主畫(huà)面見(jiàn)圖3。
圖3 60 MN拉伸機(jī)主畫(huà)面
斷帶是拉伸機(jī)不可避免的,當(dāng)板材發(fā)生斷裂時(shí),鉗體快速回退形成的巨大沖擊載荷會(huì)直接或間接地作用到鉗口組件及預(yù)夾緊系統(tǒng)上,可能導(dǎo)致設(shè)備的損壞。在某鋁廠60 MN拉伸機(jī)改造項(xiàng)目中,多次出現(xiàn)預(yù)夾緊缸受斷帶震動(dòng)后,使上料側(cè)和操作側(cè)預(yù)夾緊缸位置大于允許偏差,位置同步出現(xiàn)異常,導(dǎo)致設(shè)備無(wú)法正常運(yùn)行或需要較長(zhǎng)時(shí)間來(lái)人工恢復(fù)。為此我們?cè)诳刂乒δ芎涂刂瞥绦蛏献髁藘?yōu)化處理,結(jié)合預(yù)夾緊缸同步控制和程序的優(yōu)化設(shè)計(jì),增加同步錯(cuò)誤處理功能,實(shí)現(xiàn)了出現(xiàn)斷帶后設(shè)備快速恢復(fù)及檢修。同步錯(cuò)誤處理畫(huà)面見(jiàn)圖4所示。
圖4 同步錯(cuò)誤處理畫(huà)面
根據(jù)拉伸板材規(guī)格,自動(dòng)設(shè)定和計(jì)算夾鉗的總夾緊力,不需要人工設(shè)定和輸入;夾緊力的自動(dòng)設(shè)定和計(jì)算主要與板厚、板寬、板材屈服強(qiáng)度、夾持板材的夾鉗數(shù)量、夾緊缸活塞半徑等相關(guān)聯(lián),在控制程序中實(shí)現(xiàn)計(jì)算自動(dòng)完成夾緊和預(yù)夾緊等控制功能。
60 MN拉伸機(jī)改造在技術(shù)方案的制定及系統(tǒng)的配置中,既考慮到整個(gè)系統(tǒng)的先進(jìn)性,又充分考慮到系統(tǒng)配置的實(shí)用性及可升級(jí)性,從而使整個(gè)系統(tǒng)達(dá)到先進(jìn)的控制水平;該電氣控制系統(tǒng)運(yùn)用了先進(jìn)的控制思想和現(xiàn)代控制網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù),在拉伸機(jī)工藝控制功能上實(shí)現(xiàn)多處優(yōu)化,增加同步錯(cuò)誤處理功能,便于出現(xiàn)斷帶后設(shè)備快速恢復(fù)及檢修?,F(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行結(jié)果表明,具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的基于PLC的60 MN拉伸機(jī)改造控制技術(shù),能夠滿(mǎn)足工藝和市場(chǎng)需求,具有較高的應(yīng)用推廣價(jià)值。