吳安治
(云南云天化石化有限公司,云南 安寧 650309)
冷劑壓縮機組作為異辛烷裝置核心設備之一,安全穩(wěn)定運行,是保證裝置長周期生產的前提。該機組由電機、增速箱、壓縮機、油系統(tǒng)組成,機組電機和增速箱低速軸沒有配置在線振動監(jiān)測探頭。
壓縮機組自2017年9月底開車以來,一直運行平穩(wěn),在11月初巡檢發(fā)現(xiàn)壓縮機組振動速度有異常波動,查DCS后臺,發(fā)現(xiàn)增速箱高速軸振幅在11月4日出現(xiàn)第一次大的水平、垂直波動,之后一直存在無規(guī)律間斷性突跳現(xiàn)象,最大值為30 μm。查詢壓縮機2018年1月17日之前77天振動趨勢基本穩(wěn)定;電機和增速箱低速軸因沒有在線監(jiān)測,采用便攜式測振儀進行人工測量記錄,見表1~3,電機最大振動速度未超過0.8 mm/s,遠低于標準值2.3 mm/s,低速軸軸向振動速度比最初有增大,由于該突發(fā)現(xiàn)象的出現(xiàn),給裝置長周期安全穩(wěn)定運行留下了嚴重隱患。
表1 壓縮機原運行記錄
表2 電機原運行記錄
表3 增速箱原運行記錄
在增速箱低速軸和電機沒有在線監(jiān)測設備的情況下,根據現(xiàn)場實際工況、運行實測數(shù)據進行針對性分析,并進一步確認處理,詳細處理過程如下。
地腳螺栓松動造成增速箱箱體固定不牢,在高速旋轉離心力作用下,引起高、低速軸的大、小齒輪嚙合不良,導致高、低速軸水平、垂直方向振動增大,特別是水平方向的振動增大。
潤滑油含有雜質,特別是機械雜質進入齒輪嚙合,引起轉子發(fā)生突跳現(xiàn)象,造成齒面損傷。
從實測數(shù)據中可看出,低速軸軸向振動與之前試車數(shù)據相比有明顯增大。同時,通過高速軸在線監(jiān)測振動歷史趨勢圖看出,在2017年11月1日以前,基本為一條直線,從11月1日開始至今一直存在小幅波動,中間伴隨間斷大幅波動。
從增速箱結構看到,增速箱只有低速軸的電機端有推力軸承,其它全部為支撐軸承。當推力軸承發(fā)生磨損后,低速軸軸向振動增大,轉子就會往壓縮機端移動,而高速軸因壓縮機轉子未發(fā)生位移,保持了原有位置。在此種情況下,大、小齒輪因低速軸轉子的位移,造成了嚙合位置的改變,引起轉子出現(xiàn)水平、垂直方向振動小幅波動。而低速軸轉子質量較大,高速軸轉子質量較小,又表現(xiàn)為低速軸水平、垂直振動增長較小,高速軸水平、垂直振動增長較大。
點蝕使齒面承載面積減少,引起沖擊和噪聲。初始階段一般不構成破壞,隨著繼續(xù)運行,點蝕和剝落區(qū)域不斷擴大,出現(xiàn)齒輪運轉不平穩(wěn),振動增加,傳動噪聲增大,嚴重時導致輪齒折斷。
軸瓦運行中出現(xiàn)裂痕、磨損致使軸瓦間隙過大等原因,會使滑動軸承發(fā)生油膜渦動現(xiàn)象出現(xiàn),引起增速箱轉子表現(xiàn)為水平、垂直振動的增加。
從壓縮機入口溫度、流量、壓力的歷史趨勢圖中看出,壓縮機運行參數(shù)變化較大(表4),使齒輪在嚙合過程中,相互接觸的齒面受到周期性變化的接觸應力的作用,當接觸應力超出材料的接觸疲勞極限時,在載荷的多次重復作用下,齒面會產生細微的疲勞裂紋,封閉在裂紋中的潤滑油的擠壓作用使裂紋擴大,最后導致表層小片狀剝落而形成麻點,造成突跳現(xiàn)象的出現(xiàn)。
表4 入口溫度、流量、壓力變化值
在機組運行情況下,采用便攜式測振儀測量增速箱地腳螺栓處,記錄箱體和底座撐高8個方向的振動速度均未超過0.02 mm/s。檢查緊固所有地腳螺栓后,再進行箱體和底座撐高振動速度測量記錄,與之前一樣未超過0.02 mm/s。對比分析后,排除此種可能。
根據大機組管理規(guī)定,每月對潤滑油進行油質分析,對比各項指標,均滿足標準要求,排除潤滑油不合格的可能。分析結果見表5。
表5 2018年1~6月潤滑油分析結果
因生產需要繼續(xù)運行,采取每天監(jiān)控機組運行數(shù)據變化;以及梳理事故備件作好準備,如果振動增大到機組無法運行時,停車進行解體徹底檢查。
聯(lián)系工藝盡可能穩(wěn)定壓縮機運行負荷,減少頻繁波動,降低齒面受到周期性變化的接觸應力,延長齒輪壽命。
因生產需要繼續(xù)運行,保持現(xiàn)有振動繼續(xù)運行,每天監(jiān)控機組運行數(shù)據變化,一旦振動繼續(xù)增大到無法運行時,立即停車解體徹底檢查。
聯(lián)系工藝配合,改變潤滑油供油量、溫度和壓力的情況下,在每一種狀態(tài)運行穩(wěn)定后,進行數(shù)據記錄。通過試驗,壓縮機振動未發(fā)現(xiàn)明顯變化,基本排除該種原因。
聯(lián)系工藝穩(wěn)定壓縮機入口流量、壓力、溫度的情況下,進行振動數(shù)據測量記錄(表6)
表6 工藝參數(shù)穩(wěn)定時記錄數(shù)據
從記錄表中可看出,機組振動下降,基本與原記錄數(shù)據吻合。但是否存在齒輪疲勞損壞,有待停機解體徹底檢查。
同時查看對比工藝記錄與操作規(guī)程是否一致,經查閱工藝記錄均未超出操作規(guī)程要求范圍內,但存在負荷變動不可能及時進行數(shù)據記錄的現(xiàn)象。
經過長期的分析、試驗、監(jiān)測,冷劑壓縮機組異常振動控制在可控范圍內,有待進一步分析判斷。但基本可以肯定的是,入口流量、壓力、溫度的大幅變化,對壓縮機組的穩(wěn)定運行,有最直接的影響。另外機組本身的問題,待停機檢修時進行徹底解體檢查處理。