房曉權(quán)
(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江 鶴崗 154100)
中海石油華鶴煤化有限公司建有設(shè)計年產(chǎn)30萬t合成氨、52萬t大顆粒尿素裝置,2015年建成投產(chǎn),鍋爐采用上海鍋爐廠循環(huán)流化床鍋爐,煤氣化采用GE水煤漿氣化工藝,合成氨采用丹麥托普索工藝,尿素采用荷蘭Stamicarbon尿素2000+工藝。循環(huán)流化床鍋爐為所有工藝裝置提供高壓蒸汽、中壓蒸汽。
3臺170t/h的循環(huán)流化床鍋爐,單臺鍋爐設(shè)計排污量1.7t/h,汽包排污水進入連排擴容器內(nèi)擴容閃蒸(0.7MPa),閃蒸汽進入除氧器,高溫水(170℃)進入定排擴容器進行二次閃蒸,閃蒸后蒸汽放空(0.2MPa),高溫水(127℃)排放至雨水管網(wǎng)系統(tǒng)。乏汽雖然壓力低,但其凝結(jié)為水時可放出大量的汽化潛熱,直接放空造成了能量浪費、水資源浪費。
采用噴射式乏汽回收裝置來抽吸定排擴容器的閃蒸汽,從脫鹽水管引一支管接入噴射式乏汽回收裝置,將定排擴容器的排汽抽吸到噴射式乏汽回收裝置中,與除鹽水再混合換熱,乏汽全部凝結(jié)變?yōu)槟Y(jié)水與被加熱了的噴射水一起再送入疏水箱,再用疏水泵將其送入除氧器。在定排擴容器氣相出口管線進行改造,一路在三通后加閥門,當(dāng)噴射器檢修時,打開閥門對空排放;另一路去噴射器入口,通過脫鹽水抽吸控制擴容器壓力維持0.2MPa,如圖1所示。
圖1 改造后流程圖
此方案利用了原有的疏水箱和疏水泵,且改造部分相對集中,大大減少了施工工程量與改造材料,降低了初期投資,由于設(shè)備少系統(tǒng)簡單,也降低了運行和維護費用。
(1)通過改造,解決因乏汽大量放空,對生產(chǎn)區(qū)域的噪音污染和周圍環(huán)境污染,尤其是冬季,水汽較大,造成大量結(jié)冰。
(2)減少脫鹽水消耗、蒸汽浪費,除氧器蒸汽消耗降低,節(jié)約運行成本。
針對定排、連排工藝流程的改變,對改造后工藝流程、工藝參數(shù)、裝置安全等各個方面造成的影響和損失分析如下。
(1)對于定排、連排系統(tǒng),乏汽回收裝置的設(shè)計根據(jù)定排擴容器運行參數(shù)設(shè)計,能保證定排擴容器穩(wěn)定運行。
(2)除氧器操作溫度在130℃,乏汽回收采用脫鹽水驅(qū)動(20℃),乏汽溫度130℃,混合液溫度可達90℃,從而減少除氧器低壓蒸汽投入,對除氧器系統(tǒng)無影響。
(3)噴射器吸入端與排出端都有切斷閥,與原流程互備,噴射器故障、管線出現(xiàn)漏點,可切出系統(tǒng),對整個系統(tǒng)運行無影響。
(4)疏水泵設(shè)計功率22kW,流量50m3/h,根據(jù)熱平衡方程計算得出脫鹽水量為12t/h,滿足疏水泵正常運行。
(1)間接效益。項目改造后,定排擴容器再無蒸汽排放,無排汽噪音產(chǎn)生,改善了廠容廠貌,減少了排放出的蒸汽對周邊設(shè)備的腐蝕,同時,由于節(jié)能而減少了能源的消耗。
(2)直接效益。按照運行8000h,可回收0.2MPa乏汽1.5t,乏汽折合燃料煤為1826t;回收凝結(jié)水1.5t,預(yù)計可實現(xiàn)經(jīng)濟效益94.6萬元。
乏汽焓值650kcal/kg(1Kcal=4.184kJ),高壓蒸汽焓值3475kJ/kg,噸蒸汽耗燃料煤0.175,年運行時間8000h,鍋爐效率90%。
乏汽折合燃料煤=650×4.184×1.5×8000×0.175/0.9/3475=1826t。
表1 經(jīng)濟效益估算
乏汽折合燃料煤消耗1800t,折標(biāo)系數(shù)0.591(燃料煤發(fā)熱量4137kcal/kg)。
節(jié)能量=燃料煤消耗量×折標(biāo)系數(shù)=1800×0.591=1063.8t標(biāo)準煤。
通過對定排擴容器排汽進行回收再利用,加熱除鹽水的同時,回收凝結(jié)水,提高全廠熱效率。實現(xiàn)乏汽余熱利用,技術(shù)可行,效益可觀,無運行風(fēng)險。