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      核電廠(chǎng)定子冷卻水泵切換失敗原因分析

      2021-09-25 09:35:12劉斌張精干史慶峰陳松邵家泉岳興華
      機(jī)械工程師 2021年9期
      關(guān)鍵詞:定子水泵彈簧

      劉斌,張精干,史慶峰,陳松,邵家泉,岳興華

      (中核核電運(yùn)行管理有限公司技術(shù)二處,浙江海鹽 314300)

      0 引言

      國(guó)內(nèi)某核電廠(chǎng)2號(hào)機(jī)組發(fā)電機(jī)定子冷卻水泵采用一用兩備的方式,當(dāng)運(yùn)行泵發(fā)生故障時(shí)可自動(dòng)切換到備用泵運(yùn)行,保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行,如果運(yùn)行泵發(fā)生故障而無(wú)法進(jìn)行正常切換,將可能導(dǎo)致定子冷卻水系統(tǒng)失效從而引起停機(jī),甚至可能損壞發(fā)電機(jī)設(shè)備[1]。該電廠(chǎng)在進(jìn)行發(fā)電機(jī)定子冷卻系統(tǒng)冷卻水泵切換試驗(yàn)過(guò)程中曾多次發(fā)生切換備用泵失敗情況,懷疑原因?yàn)閮膳_(tái)泵同時(shí)運(yùn)行時(shí)備用泵不能正常出力,導(dǎo)致壓力低,無(wú)法頂開(kāi)出口逆止閥。鑒于該核電廠(chǎng)多次出現(xiàn)定子冷卻水泵切換失敗現(xiàn)象,并且該現(xiàn)象不是個(gè)例,因此有必要對(duì)該缺陷進(jìn)行原因分析,從根本上解決該缺陷,同時(shí)為發(fā)生類(lèi)似缺陷的電廠(chǎng)提供一種解決問(wèn)題的思路與方法,從而提高系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。

      1 定子冷卻水泵切換情況

      圖1為某核電廠(chǎng)該機(jī)組定子冷卻系統(tǒng)一用兩備泵管道流體走向及某次從3號(hào)泵切換至1號(hào)泵失敗情況示意圖。3號(hào)泵正常切換至1號(hào)泵操作過(guò)程為:維持1號(hào)泵出口截止閥關(guān)閉,開(kāi)啟1號(hào)泵,待1號(hào)泵運(yùn)行穩(wěn)定后,緩慢開(kāi)啟1號(hào)泵出口截止閥,待兩臺(tái)泵出口流量及壓力基本相同并穩(wěn)定時(shí)緩慢關(guān)閉3號(hào)泵出口截止閥,后停止3號(hào)泵。在1、3號(hào)泵同時(shí)運(yùn)行時(shí),1號(hào)泵需同時(shí)克服逆止閥彈簧力與逆止閥背部壓力才能將逆止閥頂開(kāi),實(shí)現(xiàn)兩臺(tái)泵之間切換。力,流量基本無(wú)變化,1號(hào)泵對(duì)系統(tǒng)流量貢獻(xiàn)為0,表明1號(hào)泵出口逆止閥未被頂開(kāi);2)當(dāng)單泵運(yùn)行時(shí),各泵出口壓力、電流、流量均正常,滿(mǎn)足系統(tǒng)運(yùn)行需要;3)根據(jù)單泵的電流和流量,單泵運(yùn)行的性能排序?yàn)?號(hào)泵>1號(hào)泵>2號(hào)泵。

      圖1 定子冷卻系統(tǒng)一用兩備泵管道流體走向及切換情況示意圖

      表1 定子冷卻水泵具體切換數(shù)據(jù)

      2 定子冷卻水泵切換失敗原因分析及處理

      對(duì)定子冷卻水泵進(jìn)水管路布置、泵性能檢查、泵出口逆止閥等可能引起泵切換失敗的原因進(jìn)行了全面分析,同時(shí)對(duì)逆止閥彈簧斷裂原因進(jìn)行了分析,明確了泵切換失敗原因,并實(shí)施了相應(yīng)處理措施,備用泵能正常切換。

      2.1 管路布置分析

      從圖1中可以看出,3臺(tái)泵進(jìn)水管道均由1根主管道引出,并且3號(hào)泵進(jìn)水管道在1、2號(hào)泵進(jìn)水管道上游更靠近定子冷卻水箱,懷疑3號(hào)泵可能優(yōu)先搶水,引起1號(hào)泵進(jìn)水流量較低,導(dǎo)致切換失敗。該電廠(chǎng)1號(hào)機(jī)組與該機(jī)組管道布置方式一致,每次從3號(hào)泵均能正常切換至1號(hào)泵。某次切換數(shù)據(jù)如表2所示,根據(jù)單泵的電流和流量,單泵運(yùn)行相對(duì)性能與2號(hào)機(jī)組相同:3號(hào)泵>1號(hào)泵。并且2號(hào)機(jī)組1、2號(hào)泵入水管道布置方式一致,3號(hào)泵可正常切換至2號(hào)泵,因此可排除因泵進(jìn)水管路布置不合理原因?qū)е卤们袚Q失敗。

      表2 1號(hào)機(jī)組3號(hào)泵切換至1號(hào)泵數(shù)據(jù)

      2.2 定子冷卻水泵性能分析

      表3 3臺(tái)泵單運(yùn)行參數(shù)

      2.3 定子冷卻水泵出口逆止閥性能分析

      2.3.1 逆止閥性能分析

      定子冷卻水泵出口逆止閥為對(duì)夾雙瓣碟式逆止閥,由閥體、閥瓣、閥軸、彈簧、螺栓、墊圈構(gòu)成,彈簧位于閥門(mén)背側(cè),泵出口逆止閥為豎直安裝,彈簧朝上,當(dāng)介質(zhì)停止流動(dòng)或倒流時(shí),閥瓣靠自身質(zhì)量、彈簧彈力作用及倒流截止作用而旋轉(zhuǎn)到閥座上,起到逆止作用,如圖2、圖3所示。

      圖2 逆止閥及彈簧示意圖

      圖3 逆止閥安裝位置圖

      3臺(tái)泵出口逆止閥解體情況如圖4所示,2、3號(hào)泵出口逆止閥彈簧斷裂,1號(hào)泵出口逆止閥彈簧保持完整,在3號(hào)泵單獨(dú)運(yùn)行時(shí),1號(hào)泵出口逆止閥背部壓力與3號(hào)泵出口壓力一致,3號(hào)泵切換至1號(hào)泵時(shí),1號(hào)泵需同時(shí)克服逆止閥彈簧力與背部壓力才能將逆止閥頂開(kāi),實(shí)現(xiàn)3號(hào)泵切換至1號(hào)泵。在每次大修結(jié)束首次切換時(shí),3臺(tái)泵出口逆止閥彈簧均完好,3號(hào)泵均能成功切換至1號(hào)泵,當(dāng)3號(hào)泵出口逆止閥彈簧斷裂后無(wú)法正常切換,切換情況如表4所示,說(shuō)明泵出口逆止閥性能是導(dǎo)致泵無(wú)法正常切換的主要原因。

      表4 逆止閥彈簧斷裂與泵切換情況

      圖4 3臺(tái)泵出口逆止閥解體情況

      當(dāng)1號(hào)泵出口逆止閥彈簧完好,2號(hào)泵出口逆止閥彈簧斷裂時(shí),2號(hào)泵可成功切換至1號(hào)泵,2號(hào)泵性能要弱于1號(hào)泵,說(shuō)明逆止閥彈簧斷裂不是泵切換失敗的唯一原因,2、3號(hào)泵切換至1號(hào)泵情況如圖5所示。從切換情況中可以得出3號(hào)泵切換至1號(hào)泵失敗的原因?yàn)?號(hào)泵出口逆止閥彈簧完好,3號(hào)泵出口逆止閥彈簧斷裂,1號(hào)泵需同時(shí)克服逆止閥彈簧力及3號(hào)泵直接施加在逆止閥背部的壓力,另外3號(hào)泵性能優(yōu)于1號(hào)泵,兩種因素疊加導(dǎo)致3號(hào)泵切換至1號(hào)泵失敗。其中逆止閥彈簧斷裂為主要原因,1號(hào)泵性能弱于3號(hào)泵為次要原因。

      圖5 3號(hào)泵切換至1、2號(hào)泵情況

      2.3.2 逆止閥彈簧斷裂原因分析[3-4]

      泵正常工作流量為110 t/h,正常工作壓力為0.8 MPa,流體介質(zhì)為水,管道規(guī)格為DN80,逆止閥閥軸直徑為8 mm,彈簧內(nèi)徑為19 mm,兩者相差較大。當(dāng)彈簧配合到閥軸上時(shí),彈簧和閥軸之間會(huì)存在較大間隙,易于造成碰撞和磨損,如圖6所示。當(dāng)彈簧處于工作狀態(tài)時(shí),扭臂扭轉(zhuǎn)90°,彈簧整體暴露于流體介質(zhì)中。流體通過(guò)閥門(mén)時(shí),對(duì)彈簧造成沖擊,然后從2個(gè)閥瓣之間流過(guò),如圖7所示,形成湍流,可引起彈簧發(fā)生振動(dòng)。逆止閥安裝在冷卻水泵出口管道,離泵體非常近,此部位流體湍流強(qiáng)度很高,管道內(nèi)的湍流強(qiáng)度可通過(guò)雷諾數(shù)(Re)進(jìn)行計(jì)算:

      圖6 閥軸和彈簧配合

      圖7 逆止閥迎水面形貌

      式中,V、ρ、μ、d分別為流體的流速、流體密度、黏性系數(shù)與管道內(nèi)徑。

      泵正常工作流量為110 t/h,換算成流速約為6.08 m/s(閥門(mén)入口內(nèi)徑為80 mm),常溫(25℃)下黏性系數(shù)為0.8937×103N·s/m2,流體密度為1×103kg/m3。將以上數(shù)據(jù)代入公式計(jì)算得出[5]:Re=544254。

      在管流中,雷諾數(shù)Re小于2100 的流動(dòng)是層流,等于2100~4000時(shí)為過(guò)渡狀態(tài),大于4000時(shí)是湍流[6]。冷卻水泵出口管道雷諾數(shù)Re為544 254,遠(yuǎn)大于4000,說(shuō)明流體湍流非常強(qiáng)烈。同時(shí),彈簧位于閥門(mén)中心,正向受到流體沖擊作用,在流體擾動(dòng)作用下,產(chǎn)生強(qiáng)烈的振動(dòng),導(dǎo)致彈簧受到交變應(yīng)力的作用,引起彈簧發(fā)生疲勞斷裂。宏觀檢查發(fā)現(xiàn),彈簧表面及閥瓣表面有明顯的磨損痕跡,說(shuō)明振動(dòng)導(dǎo)致彈簧交變應(yīng)力的同時(shí)也引起彈簧和閥瓣及閥軸之間產(chǎn)生磨損。

      從逆止閥彈簧斷裂原因分析中得出對(duì)夾雙瓣碟式逆止閥無(wú)法滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行要求,需要對(duì)逆止閥結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),經(jīng)過(guò)分析可將逆止閥結(jié)構(gòu)改為旋啟式逆止閥,如圖8所示,該逆止閥彈簧在內(nèi)孔一側(cè),可防止水流對(duì)彈簧造成直接沖擊,避免因流體引發(fā)的振動(dòng)而導(dǎo)致彈簧斷裂[7]。

      圖8 旋啟式逆止閥

      2.4 處理措施

      通過(guò)以上原因分析結(jié)果,可得出解決切換泵失敗的措施為:1)將泵出口逆止閥由對(duì)夾彈簧式改成旋啟式逆止閥;2)使3臺(tái)泵性能保持一致。將3臺(tái)泵出口逆止閥改為旋啟式后,未出現(xiàn)切換失敗情況,并且泵各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)正常,驗(yàn)證了上述分析結(jié)果。

      3 結(jié)語(yǔ)

      國(guó)內(nèi)某核電廠(chǎng)2號(hào)機(jī)組發(fā)生過(guò)多次定子冷卻水泵切換失敗的情況,針對(duì)該缺陷對(duì)該機(jī)組定子冷卻水泵歷史切換情況、系統(tǒng)管路布置、泵性能、出口逆止閥彈簧斷裂情況進(jìn)行了收集與分析,同時(shí)分析了逆止閥彈簧斷裂原因,通過(guò)以上分析明確了定子冷卻水泵切換失敗原因,總結(jié)如下。

      1)主要原因。2、3號(hào)泵出口逆止閥彈簧斷裂,1號(hào)泵出口逆止閥彈簧完好,導(dǎo)致1號(hào)泵啟動(dòng)時(shí)無(wú)法克服逆止閥的彈簧力。

      2)次要原因。1號(hào)泵葉輪直徑相對(duì)3號(hào)泵葉輪直徑偏小4 mm,1號(hào)泵性能弱于3號(hào)泵性能,導(dǎo)致1號(hào)泵相對(duì)出力不足,無(wú)法正常頂開(kāi)逆止閥。

      逆止閥彈簧斷裂原因?yàn)椋汗艿纼?nèi)流體的雷諾數(shù)Re=544254(大于4000為湍流),流體湍流非常強(qiáng)烈,彈簧位于閥門(mén)中心,正向受到流體沖擊作用,在流體擾動(dòng)作用下,產(chǎn)生強(qiáng)烈的振動(dòng),導(dǎo)致彈簧受到交變應(yīng)力的作用,引起彈簧發(fā)生疲勞斷裂,將逆止閥結(jié)構(gòu)改為旋啟式逆止閥,可有效解決彈簧斷裂問(wèn)題。

      將3臺(tái)泵出口逆止閥改為旋啟式后,未出現(xiàn)切換失敗情況,并且泵各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)正常,驗(yàn)證了原因分析的正確性。該缺陷的原因分析及成功處理提高了核電機(jī)組運(yùn)行的可靠性,并為類(lèi)似一用多備泵切換失敗問(wèn)題研究提供了思路與方向。

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