李長(zhǎng)連
(中車大連機(jī)車車輛有限公司,遼寧 大連 116000)
Q42-1000 型千噸棒料剪斷機(jī)是我公司鍛件下料生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備,該設(shè)備下壓緊壓頭主要由油缸和活塞組成。工作中,由高壓風(fēng)驅(qū)動(dòng)的油液通過(guò)油缸作用在活塞上,由運(yùn)動(dòng)凸輪凸型的自動(dòng)控制來(lái)實(shí)現(xiàn)棒料剪斷過(guò)程中的壓料運(yùn)作。由于該系統(tǒng)工作環(huán)境惡劣,油缸和活塞配合面磨損嚴(yán)重,工作中油液沿著配合面縫隙上下泄漏,重則呈線性外漏,造成油缸內(nèi)壓力降低,直接影響活塞壓頭的壓料力不足,設(shè)備不能正常工作。為了不影響生產(chǎn),操作人員經(jīng)常一天要注油2 次。一年消耗的油量達(dá)3t 以上,合人民幣13000 余元,不但造成了很大的浪費(fèi),而且設(shè)備時(shí)常處于停產(chǎn)狀態(tài)。
Q42-1000 型棒料剪斷機(jī)下壓系統(tǒng)工作原理,如圖1 所示。
圖1 Q42-1000 型棒料剪斷機(jī)工作原理
Q42-1000 型棒料剪斷機(jī)工作時(shí),儲(chǔ)油罐中的油在壓縮空氣的作用下注入單向閥1。單向閥1 的開關(guān)由剪斷機(jī)主軸上的外凸輪2 控制。當(dāng)剪斷機(jī)處于上料定位狀態(tài)時(shí),主軸上的外凸輪凸型處在最高位置,單向閥1 處于開啟狀態(tài),油液由單向閥1 注入油缸,此時(shí)缸內(nèi)油壓和儲(chǔ)油罐油壓及風(fēng)壓平衡,通常為5kg/cm2?;钊麎侯^在主軸端部固定的內(nèi)凸輪凸形3 的作用下向上抬起。當(dāng)設(shè)備處于剪切狀態(tài)時(shí),主軸外凸輪凸形處于最低位置,壓下單向閥控制滾輪4,單向閥處于關(guān)閉狀態(tài),則油缸內(nèi)形成充滿油液的封閉油腔。當(dāng)設(shè)備滑塊帶動(dòng)剪牙在偏心主軸慣性的作用下剪切料坯時(shí),壓頭承受剪切反力形成瞬間高壓保證切斷料坯,完成整個(gè)棒料的上料定位及剪切動(dòng)作。
設(shè)備在剪切瞬間,活塞壓頭要有足夠的壓力壓緊料坯,承受剪切力的反作用力,即可克服棒料因剪切而產(chǎn)生的力矩M壓=P壓*L(P 為剪切力,L 為下剪牙刃端與活塞壓頭中心的水平距離),如圖2。
圖2 活塞壓頭工作示意圖
根據(jù)密封容器油液的不可壓縮性,缸內(nèi)油壓的高低是隨著剪切力的增大而增大的。缸內(nèi)油壓的數(shù)值可按圖2壓頭受力分析公稱剪切力計(jì)算。如圖2所示,剪斷機(jī)在剪切瞬間也產(chǎn)生一個(gè)以剪刃點(diǎn)a為支撐點(diǎn)的力矩。
P剪為公稱剪切力,P剪=1000×103kg;
δ 為剪刃厚度,δ=40mm。
若使剪斷機(jī)在工作中能正常剪斷坯料,所形成的力矩M剪就要與活塞壓頭壓料力P壓所形成的力矩M壓處于平衡。
即M剪=M壓
設(shè)剪斷機(jī)剪切瞬間壓料缸內(nèi)油壓為F, 則:P剪×δ/2=F×A×L
剪斷機(jī)下壓緊壓頭中心點(diǎn)與剪刃剪切面的距離L 為260mm?;钊S向受油壓面積為A。
顯然,活塞壓頭產(chǎn)生的壓料力的大小主要取決于油缸油液的壓力,以此來(lái)保證設(shè)備的正常工作。
油缸漏油有兩方面原因。一是選用單道Y型密封圈達(dá)不到密封的目的。對(duì)于按HG4-335-66 標(biāo)準(zhǔn)制造的Y型密封圈,通常直徑在200 ~300 mm之間。安裝后內(nèi)外徑壓縮率在2.2%~1.76%時(shí),適用壓力為200kg/cm2。可見(jiàn),當(dāng)設(shè)備剪切瞬間缸內(nèi)油壓達(dá)471kg/cm2時(shí),必然壓壞密封圈而漏油。二是剪斷機(jī)在剪切過(guò)程中,活塞壓頭所承受的壓料反力不僅有軸向力,還存在著徑向力。由于油缸與活塞的運(yùn)動(dòng)配合面磨損嚴(yán)重,形成的間隙量較大,油缸內(nèi)徑不能形成導(dǎo)柱作用來(lái)抵抗徑向力,所以產(chǎn)生的徑向力首先作用在密封圈上。通過(guò)觀察,新配置的密封圈工作不到一周時(shí)間就會(huì)被破壞而失去密封作用。這是導(dǎo)致油缸漏油的主要原因。
根據(jù)上述分析,提高油缸和活塞壓頭的密封性能是保證剪斷機(jī)剪切瞬間壓力的途徑之一。具體辦法是,增大油缸和活塞密封環(huán)面積,使之保持工作時(shí)的瞬間高壓。將原來(lái)的單個(gè)Y 型密封圈改為現(xiàn)在的按HG4-337-66 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的5 個(gè)B 型V 形夾織物橡膠密封圈疊加使用,使油缸和活塞的密封面積增大了5 倍。上密封采用4 個(gè)B 型V 形夾織物密封圈疊加使用。
除上述改進(jìn)密封結(jié)構(gòu)外,還對(duì)油缸和活塞壓頭的結(jié)構(gòu)尺寸進(jìn)行改進(jìn)。圖3 為改進(jìn)前的油缸和活塞尺寸,圖4 為改進(jìn)后的油缸和活塞尺寸。
圖3 改進(jìn)前的油缸和活塞尺寸
圖4 改進(jìn)后的油缸和活塞尺寸
活塞軸頸改進(jìn):采用堆焊補(bǔ)肉的方法增大原來(lái)活塞軸頸尺寸,然后用車床加工至φ250mm 和φ290mm(原活塞軸頸為φ240mm 和φ280mm)。油缸上密封段活塞軸頸從φ110mm 加工至φ105mm。
油缸改進(jìn):對(duì)于直徑φ280mm 的油缸內(nèi)工作面,由于年久失修,表面磨損嚴(yán)重,已不能使用。上鏜床修正φ280mm內(nèi)孔至φ320mm,油缸上部φ110mm 孔修正到φ130mm,并保證油缸上下孔φ130mm 和φ320mm 的不同軸度在500mm 長(zhǎng)度的范圍內(nèi)誤差不超過(guò)0.02mm。
考慮到V 型密封圈不能承受徑向力的特點(diǎn),再加工一個(gè)內(nèi)徑為mm、外徑為mm、長(zhǎng)度為100mm 的錫青銅套以過(guò)盈配合安裝在油缸下部的φ320mm 孔處,加工一個(gè)內(nèi)徑為mm、外徑為mm、長(zhǎng)度為31mm的錫青銅套以過(guò)盈配合安裝在油缸上部的φ130mm 孔處,用以保證油缸內(nèi)工作面的表面粗糙度。這種改進(jìn)方式一方面改善了油缸和活塞運(yùn)動(dòng)配合面的工作精度,另一方面也減輕了二者之間的滑動(dòng)磨損。工作中,和床體固定的油缸對(duì)運(yùn)動(dòng)的活塞壓頭起導(dǎo)向作用,使活塞壓頭所承受的徑向反力直接作用在油缸上,改善了密封圈的工作條件。改進(jìn)后的剪斷機(jī)下壓緊壓頭系統(tǒng)如圖5 所示。
圖5 改進(jìn)后的下壓系統(tǒng)
經(jīng)上述改進(jìn)后,提高了剪斷機(jī)的密封性能?,F(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用表明,在缸內(nèi)瞬間油壓高達(dá)471kg/cm2的情況下沒(méi)有發(fā)生漏油現(xiàn)象。
改進(jìn)后的Q42-1000型千噸棒料剪斷機(jī)下壓緊壓頭系統(tǒng),經(jīng)過(guò)1年半的運(yùn)行,沒(méi)有發(fā)生油缸泄漏現(xiàn)象。特別是活塞與油缸的運(yùn)動(dòng)配合面采用鋼與銅套的滑動(dòng)接觸后,磨損現(xiàn)象明顯減輕,即使是缸內(nèi)銅套年久磨損,只要更換銅套即可,其維修之簡(jiǎn)便,是原設(shè)備結(jié)構(gòu)無(wú)法達(dá)到的。