雷鍇,張彥鑫,王克勇,馬亮,周久立
(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300450)
隨著石油開采技術的不斷進步,油田的深入開發(fā)得以開展,伴隨開采量的上升,各油田原油輸送管道的輸送量不斷增加,導致輸送管道高壓超能力運行,存在一定的安全風險隱患,短期內無法完成新的輸送管道鋪設,同時鋪設新管道也需要考慮成本控制。降阻劑在石油行業(yè)的研究應用在最近幾十年快速發(fā)展,尤其是在輸油管道的成功應用,有效緩解了現有輸油管道的壓力,為油田的進一步開采提供了技術支持。
降阻劑是一種少量添加即能減少流體在輸送時所受阻力的試劑。目前,常用的降阻劑類型有聚合物型與表面活性劑型。對不同類型降阻劑作用機理的研究國內外早已開展,在各輸送管道也開始了應用。使用過程中,降阻劑的優(yōu)點逐漸體現出來,如投資少、加注簡便、節(jié)能降耗,有顯著的經濟效益和社會效益。
流體在管道內流動時,受各種阻力作用,能量損失逐漸增大,流動動力減弱[1]。原油降阻劑能降低原油管道輸送阻力,其作用在于能降低原油在紊流狀態(tài)下的內部能量消耗[2-4]。原油的黏度越高,其流動阻力越大,原油黏度主要受原油溫度及其中蠟含量、膠質及瀝青質含量影響,降阻劑的加入對原油的黏度改變影響很小,其作用機理并非靠改變原油的黏度引起,而是通過降低流體內部或者在管壁處由湍流造成的阻力。
聚合物型減阻劑的有效成分為長鏈超高相對分子質量聚合物,線性高分子在管道內隨流體流動時,沿著流動方向逐漸排列,形成無數與流體流向一致的線條,將流動區(qū)域切割成無數小流動空間,流體只能在線內向前運動,從而抑制了紊流的發(fā)展,進而大大降低流動摩擦阻力。當加入降阻劑后,使得緊貼管道內壁的層流區(qū)和緩沖區(qū)增加,管道徑向截面上流體的紊流區(qū)減小,從而降低整個管線中流體的摩阻。管線中流體的流動狀態(tài)對于減阻劑是否起作用很關鍵,經實驗研究,流體流動狀態(tài)為層流狀態(tài)時,添加降阻劑基本沒有作用,為過渡流時,降阻劑效果有限,紊流狀態(tài)時,降阻劑減阻效果良好[5]。
某海上油田A原處理合格原油輸送到下游浮式儲卸油輪(FPSO),因浮式儲卸油輪檢修,計劃將油田A原油轉輸至油田B,再由油田B轉輸后最終輸送至陸地終端。油田A原油轉輸后因海管尺寸由原10"輸油管道變?yōu)?"輸油管道,將導致海管壓力升高,外輸泵出口背壓上升,可能出現油田外輸泵無法滿足輸送壓力的情況。因此計劃在油田A原油外輸海管入口加注降阻劑,降低原油輸送壓差,使外輸泵滿足轉輸需求,同時也為后續(xù)油田增產做好充分的準備工作。
油田A油井產液經油水分離后進入原油緩沖罐,由外輸泵增壓后進行外輸,日常使用中兩臺運行,一臺備用。輸往FPSO管線為10"管線,輸往油田B管線為6"管線,工藝流程簡圖如圖1所示。
圖1 A油田原油外輸示意圖
外輸海管參數見表1。
表1 海管參數
A油田外輸原油性質見表2。
表2 油品性質
此次試驗所選降阻劑型號為HYJZ-03,為高分子聚合物型降阻劑。因外輸泵為多級離心泵,為避免泵葉輪對降阻劑進行剪切造成高分子聚合物結構破壞,削弱降阻劑的效果,降阻劑加注點選在外輸泵出口位置。
根據室內評價,將初始加注質量濃度設置為40 mg·L-1,觀察海管壓力變化趨勢,再逐步下調注入質量濃度,觀察不同注入質量濃度下海管壓力變化情況,最終評選出合適的加藥質量濃度。
試驗過程中,每隔0.5 h對A油田至B油田原油海管入口和出口壓力進行記錄。數據分析過程中,分別采用海管入口壓力和海管兩端壓力差計算減阻率。
根據試驗結果數據,做出壓力變化曲線,如圖2、圖3所示。
圖2 A油田至B油田海管入口壓力變化曲線
圖3 A油田至B油田海管進出口壓差變化曲線
A油田至B油田海管入口加注降阻劑后,入口壓力、兩端壓差明顯降低。隨著加注質量濃度的降低,海管入口壓力逐漸升高,但仍然保持較高的減阻率。采用兩種方法計算減阻率,減阻率1按照海管入口平均壓力計算,減阻率2按照海管兩端壓差計算,均按照加注降阻劑4 h穩(wěn)定后的平均值計算海管入口壓力平均值和壓差。
減阻率1計算公式為:
式中:DR—減阻率;
p0—未加減阻劑時海管入口壓力均值;
p1—添加減阻劑后海管入口壓力均值。
減阻率2計算公式為:
式中:DR—減阻率;
Δp0—未加降阻劑時海管進入口壓差;
Δp—添加降阻劑后海管進出口壓差。
從表3數據可以得出,按照海管入口壓力計算減阻率:加藥質量濃度為40 mg·L-1時,減阻率為51.09%;加藥質量濃度為30 mg·L-1時,減阻率為53.47%;當加藥質量濃度為20 mg·L-1時,減阻率為47.40%;當加藥質量濃度降低為10 mg·L-1時,減阻率為33.40%。
表3 A油田至B油田海管減阻率計算結果
按照海管兩端壓差計算減阻率:加藥質量濃度為40 mg·L-1時,減阻率為56.74%;加藥質量濃度為30 mg·L-1時,減阻率為59.19%;當加藥質量濃度為20 mg·L-1時,減阻率為52.20%;當加藥質量濃度降低為10 mg·L-1時,減阻率為36.26%。
隨加注質量濃度的下調,減阻效果有所下降,減阻率降低。但降阻劑加注質量濃度并不是越高越好,30 mg·L-1的加注質量濃度減阻效果稍優(yōu)于40 mg·L-1的加注質量濃度。
從試驗過程和數據來看,降阻劑開始加注后,海管入口壓力及進出口壓差有明顯的下降,且反應較快,說明該型號降阻劑起效快且作用明顯。隨著加注質量濃度的下調,海管入口壓力和進出口壓差有逐漸上漲的趨勢,但減阻效果還是比較明顯。試驗表明,本次試驗使用的減阻劑性能優(yōu)異,對于短距離輸送管道減阻效果依然明顯,在30 mg·L-1加注質量濃度下就能夠大幅降低原油海管入口壓力,實現減阻增輸的目的??蓪⒋私底鑴┊a品應用于現場,為各油田原油外輸系統(tǒng)和海管的安全運行提供保障。
本實驗應用降阻劑的主要成分為聚α烯烴,屬于高分子聚合物,所用溶劑為丁醇,具有良好的油溶性,常溫儲存時不存在結晶現象。加入原油中后,能快速溶于其中發(fā)揮作用,對短距離輸油管道也能達到良好的效果。
使用聚合物類降阻劑具有許多優(yōu)勢,包括:加注質量濃度低,減阻效果好;加注設備及流程簡單,可操作性強;運輸及使用過程中無明顯變質,有效期長;對原油質量和加工不造成有害影響。在現有管道運營中使用降阻劑能獲得可觀的經濟效益和社會效益。隨著我國海上油田的大規(guī)模持續(xù)開發(fā),降阻劑技術在海上油田的推廣應用將越來越普遍。同時,在海上油田原油輸送管道使用降阻劑還存在以下幾個優(yōu)點:
1)節(jié)省鋪設海底輸油管道的成本。
2)海上經常有船舶拋錨,對海管的安全運行存在隱患,降阻劑的應用一定程度減少了鋪設管道的數量,降低了輸油的安全風險。
3)加降阻劑降低了對輸送泵的揚程要求,對長輸管道系統(tǒng)有顯著的降本優(yōu)勢。
4)通過加注降阻劑,降低了海底輸送管道的壓力,提高了管道的安全性[6]。