吳永忠
(廣東大鵬液化天然氣有限公司,廣東深圳 518048)
2016年,某LNG接收站EBARA 高壓泵P-1105G 大修時發(fā)現(xiàn)出口泵蓋內(nèi)側(cè)存在3/4 圓周裂紋,經(jīng)過PT 檢測,確認(rèn)裂紋在內(nèi)部擴展較深,如圖1 所示。
圖1 電機端蓋裂紋
電機端蓋腔內(nèi)工作壓力9.0 MPa,為承壓部件,可視為壓力容器。根據(jù)ASME 第viii 分篇和《壓力容器監(jiān)察規(guī)程》等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定,直接判廢。為保障運營生產(chǎn),對該泵電機端蓋實施了國產(chǎn)化改進。
使用線切割機在試樣上分別切取SEM 試樣、金相試樣和XRF 試樣,試樣為裂紋位置附近試樣,進行熒光光譜X 射線檢測和金相觀察。
觀察試樣在50×和100×下進行的金相組織發(fā)現(xiàn),金相組織中,淺黃色的大塊組織為基體α 固溶體,聚集的點狀淺色組織為共晶硅,少數(shù)小的塊狀淺色組織為初晶硅,如圖2 和圖3 所示。同時,試樣上均有不同程度的黑色孔洞(疏松),且孔洞尺寸較大,肉眼即可觀察到,孔洞形狀也并不規(guī)則。裂紋的擴展和孔洞類似,不會穿過基體α 固溶體,多是沿著共晶硅組織擴展,導(dǎo)致裂紋形狀不規(guī)則,裂紋粗細(xì)也不均勻。
圖2 試樣(有裂紋試樣)的50×金相照片
圖3 試樣不同位置100×金相照片
使用超聲波和酒精清洗試樣,采用Zeiss-Supra55 型掃描電鏡觀察試樣(有裂紋試樣),并對試樣進行EDS 能譜分析。
(1)試樣SEM 照片(圖4)。從照片中可以看出,在未出現(xiàn)裂紋和出現(xiàn)裂紋的區(qū)域上,都存在大量細(xì)小的白色顆粒狀雜質(zhì)。進一步觀察裂紋區(qū)域發(fā)現(xiàn),裂紋粗細(xì)不均勻,開裂深度也較淺,裂紋內(nèi)部還存有較多的圓球狀顆粒。
圖4 試樣1(有裂紋試樣)SEM 照片
(2)試樣EDS 能譜分析。從EDS 能譜分析結(jié)果中可以發(fā)現(xiàn),裂紋附近組織的成分也是以Al 為主,為基體α 相。裂紋內(nèi)部顆粒以及球狀顆粒的成分主要由O、Si、Al 組成。推測這些顆粒主要是Al 或Si的氧化物,各位置未檢測到具有腐蝕性的元素。
超聲清洗后,觀察斷口形貌可以發(fā)現(xiàn),斷口表面仍然附著有較多細(xì)小的白色球狀顆粒,斷口形貌以大小不一的韌窩為主,屬于韌性斷裂,如圖5所示。
圖5 SEM 下斷口形貌觀察
在試樣上切取一塊沒有裂紋的試樣2-1,使用200#~600#水砂紙研磨試樣內(nèi)表面。研磨至光亮后進行XRF 成分分析,分析結(jié)果見表1。鋁合金A356.0-T6 各元素標(biāo)準(zhǔn)成分見表2。XRF 分析結(jié)果表明,該試樣中的Si 含量高于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的化學(xué)成分值。
表1 XRF 試樣的測試結(jié)果
表2 A356.0-T6 標(biāo)準(zhǔn)成分
使用維氏硬度計分別對試樣1(有裂紋試樣)和試樣2-2(無裂紋試樣)進行硬度測試。從顯微硬度測試結(jié)果可以看出,試樣1的兩組硬度平均值分別為91.3 HV 和93.1 HV,試樣2-2的平均硬度達到118.2 HV。試樣1的兩組硬度明顯低于試樣2-2的硬度。另一方面,在試樣1的裂紋兩側(cè),硬度值也稍有不同,一側(cè)硬度值較低,另一側(cè)硬度值則稍高一些。
綜合金相實驗、SEM 實驗、XRF 實驗和硬度測試實驗的結(jié)果,電機端蓋材料組織內(nèi)部存在較多孔洞。通過金相以及SEM 觀察,這些孔洞形狀較不規(guī)則,多有棱角,孔洞位置都集中在共晶硅以及初晶硅組織上,在基體α 相上幾乎沒有孔洞。電機端蓋的介質(zhì)是LNG,工作溫度-158.6 ℃。在設(shè)備運轉(zhuǎn)與停機過程中,電機端蓋溫度從-158.6 ℃上升到室溫;停機到運轉(zhuǎn)過程中,電機端蓋溫度又從室溫降到工作溫度-158.6 ℃,如此大的溫度變化,電機端蓋存在一定熱應(yīng)力。由于孔洞在組織內(nèi)部屬于不連續(xù)的缺陷,而且其形狀不規(guī)則且有棱角,因此很容易成為熱應(yīng)力集中的位置。當(dāng)集中的熱應(yīng)力值大于孔洞周圍的強度值時,便會形成裂紋源。隨著熱應(yīng)力的不斷作用,裂紋沿著共晶硅組織逐漸延伸,最終形成電機端蓋內(nèi)側(cè)表面的裂紋。
電機端蓋鑄件的力學(xué)性能不應(yīng)低于表3 要求。
表3 主要力學(xué)性能
對電機端蓋進行有限元分析。通過仿真可知,電機端蓋在打壓載荷作用下產(chǎn)生的最大膜應(yīng)力σm=54.287 MPa,最大膜加彎曲應(yīng)力σm+σb=70.679 MPa。電機端蓋材料在工作溫度下的材料許用應(yīng)力S=59.3 MPa。電機端蓋打壓載荷作用下的結(jié)構(gòu)應(yīng)力滿足σm<S,σm+σb<1.5 S=88.95 MPa,電機端蓋強度滿足打壓載荷作用下的設(shè)計要求。由材料特性可知,在低溫工作狀況下材料許用應(yīng)力更高,加上電機端蓋工作壓力比打壓載荷壓力低,因此電機端蓋在工作條件下能滿足強度要求。
電機端蓋國產(chǎn)化改進后,2018年2 月11 日,在接收站進行現(xiàn)場測試,振動值(1.1 mm/s)等各項性能指標(biāo)優(yōu)于原泵。
電機端蓋的材料化學(xué)成分不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,Si 含量超過標(biāo)準(zhǔn)值,電機端蓋材料內(nèi)部含有大量不規(guī)則孔洞。由于電機端蓋的工作溫度是-158.6 ℃,停機運轉(zhuǎn)過程中會產(chǎn)生一定熱應(yīng)力,在孔洞周圍會形成應(yīng)力集中,多次停開機引起的循環(huán)熱應(yīng)力,使得電機端蓋沿著應(yīng)力集中的孔洞逐漸開裂。
該泵電機端蓋實施國產(chǎn)化后,2018年2 月至今,運行情況始終良好。2020年1 月,對該高壓泵國產(chǎn)化電機端蓋進行驗證檢測,沒有發(fā)現(xiàn)缺陷,證明高壓泵電機端蓋國產(chǎn)化是成功的。