翟建偉,王朝亮,付榮申
(1.海洋石油富島有限公司,海南 東方 572600;2.中國(guó)五環(huán)工程有限公司,湖北 武漢 430223)
海洋石油富島有限公司(以下簡(jiǎn)稱富島公司)二期2 700t/d尿素裝置已運(yùn)行18年,尿素高壓設(shè)備進(jìn)入壽命后期。2017年大修檢測(cè)發(fā)現(xiàn),尿素合成塔內(nèi)部襯里出現(xiàn)局部腐蝕缺陷,日常維護(hù)檢查,需要提高設(shè)備檢漏排查的及時(shí)性、有效性和可靠性。原檢漏方法非在線而且不能連續(xù)監(jiān)控,間隔取樣時(shí)間長(zhǎng)、誤差大。2020年7月,改造為中國(guó)五環(huán)工程有限公司專利設(shè)備“在線氨泄漏檢測(cè)系統(tǒng)”,調(diào)試合格投用。高壓設(shè)備在線氨泄漏檢測(cè)系統(tǒng),提供高壓圈設(shè)備在線泄漏監(jiān)測(cè)的一體化解決方案,能夠把由于設(shè)備泄漏造成的安全事故的概率降到最低,符合國(guó)家對(duì)尿素高壓設(shè)備日常維護(hù)和安全管理的要求。
尿素生產(chǎn)裝置高壓系統(tǒng)主要包括尿素合成塔、汽提塔、高壓甲銨冷凝器、高壓洗滌器等4臺(tái)設(shè)備[1,2]。在正常生產(chǎn)中,高壓設(shè)備都處在高溫、高壓和強(qiáng)腐蝕工作環(huán)境之中,其運(yùn)行狀況對(duì)尿素裝置的安全生產(chǎn)起著至關(guān)重要的作用,所以生產(chǎn)中有必要對(duì)4臺(tái)高壓設(shè)備本身的性能狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。由于尿素高壓設(shè)備工作條件惡劣,加之平時(shí)生產(chǎn)中難免出現(xiàn)超溫、超壓,氨碳比、水碳比、防腐氧含量等物料輕微失調(diào),以及檢修中留下的缺陷,這些都會(huì)造成設(shè)備襯里的腐蝕加劇,嚴(yán)重時(shí)發(fā)生泄漏。當(dāng)設(shè)備發(fā)生泄漏時(shí),若不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理,則泄漏會(huì)不斷擴(kuò)大。泄漏的介質(zhì)還會(huì)將設(shè)備外殼的碳鋼層腐蝕穿透,甚至產(chǎn)生爆裂現(xiàn)象,以至造成惡性的安全、環(huán)保事故。所以檢漏系統(tǒng)的作用就是當(dāng)高壓設(shè)備的襯里發(fā)生泄漏時(shí),能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并立即停車,排放后進(jìn)行維修,防止泄漏不斷擴(kuò)大,確保不會(huì)由于泄漏而發(fā)生安全事故。
高壓設(shè)備筒節(jié)襯里上典型的檢漏通道[3,4]見圖1,高壓設(shè)備襯里由襯板焊接而成,因此襯里的焊縫為整個(gè)設(shè)備的最薄弱處,故檢漏通道基本都是沿焊縫設(shè)置在襯里的外表面,每個(gè)襯板的檢漏通道組成的回路稱為一個(gè)檢漏分區(qū),各檢漏分區(qū)均在設(shè)備外殼上設(shè)置檢漏口(圖1中 A1、A2、B1、B2)。檢漏系統(tǒng)的基本原理如下:將發(fā)生在襯里焊縫處的泄漏介質(zhì)通過(guò)設(shè)置的檢漏通道引出來(lái),連接在檢漏口的檢漏管,將檢漏通道內(nèi)的泄漏介質(zhì)引至設(shè)備外分析儀表處,分析儀表檢測(cè)到泄漏介質(zhì)即可進(jìn)行顯示、報(bào)警等,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)高壓設(shè)備襯里的狀態(tài)監(jiān)測(cè)。
圖1 高壓設(shè)備襯里檢漏通道
傳統(tǒng)檢漏系統(tǒng)的循環(huán)氣體一般采用蒸汽,缺點(diǎn)有以下幾點(diǎn):①蒸汽系統(tǒng)為調(diào)節(jié)冷凝液pH值加入一定的氨水,影響分析結(jié)果;②易攜帶腐蝕性介質(zhì)進(jìn)入設(shè)備(如氯離子、硫化物等),對(duì)不銹鋼襯里帶來(lái)應(yīng)力腐蝕風(fēng)險(xiǎn);③蒸汽冷凝液可能與泄漏介質(zhì)生成氨水、碳酸等腐蝕性介質(zhì),造成塔體的腐蝕風(fēng)險(xiǎn);④蒸汽壓力高,停車過(guò)程因操作失誤而損壞設(shè)備襯里。
綜上原因,傳統(tǒng)檢漏蒸汽作為介質(zhì)有風(fēng)險(xiǎn)。隨著工藝技術(shù)的不斷改進(jìn)和對(duì)高壓設(shè)備安全性認(rèn)識(shí)的不斷提高,氮?dú)庾鳛闄z漏介質(zhì)從經(jīng)濟(jì)性、穩(wěn)定性和腐蝕角度考慮,已被普遍接收使用[5,6]。
高壓池式冷凝器303C和合成塔301D采用全人工操作檢漏,該檢測(cè)系統(tǒng)從公用站引用氮?dú)?,氮?dú)庥煽偣芊植嫉街Ч苓M(jìn)入設(shè)備的各檢測(cè)點(diǎn),氮?dú)饪偣苌嫌姓{(diào)節(jié)閥和壓力表,用來(lái)調(diào)節(jié)氮?dú)獾膲毫?,從各檢測(cè)點(diǎn)出來(lái)的氮?dú)庵Ч軈R總到一個(gè)檢漏槽中(見圖2),檢漏槽中的水為蒸汽冷凝液,液位淹沒(méi)支管的出氣口,各支管上有表示檢測(cè)位置的編號(hào)。
操作方法如下:先將檢漏槽的水進(jìn)行更換,通入氮?dú)?,調(diào)整氮?dú)饪偣艿膲毫υ?0kPa,氮?dú)馔ㄟ^(guò)支管通向襯里各個(gè)檢測(cè)點(diǎn),再返回至水槽中(見圖3),檢測(cè)過(guò)程中,要確認(rèn)各個(gè)支管冒泡均勻且連續(xù),持續(xù)3~5min后,取水槽的水樣送檢,分析氨含量,根據(jù)氨含量判斷設(shè)備泄漏情況。
圖3 檢漏管編號(hào)
2.2.1 檢漏介質(zhì)壓力無(wú)法監(jiān)控
國(guó)內(nèi)出現(xiàn)很多尿素高壓設(shè)備襯里因檢漏過(guò)程介質(zhì)壓力控制不當(dāng),造成設(shè)備內(nèi)部襯里損壞、變形的案例。人工手動(dòng)檢漏過(guò)程,需要嚴(yán)格控制檢漏介質(zhì)壓力不高于50kPa,在未改造在線氨檢漏系統(tǒng)前,人工檢漏沒(méi)有在線儀表遠(yuǎn)程監(jiān)控,異常壓力會(huì)損害設(shè)備襯里。
2.2.2 不能連續(xù)監(jiān)測(cè)
原高壓池式冷凝器采用直接檢測(cè)法,每周二對(duì)檢漏槽中的冷凝液進(jìn)行分析。如果只依靠分析數(shù)據(jù)判斷襯里完好性,不能滿足對(duì)襯里泄漏發(fā)現(xiàn)的及時(shí)性。其他時(shí)間只能依靠巡檢過(guò)程中的目視檢查,但包括泄漏的甲銨液將檢漏管堵塞等現(xiàn)象,并不能從外觀目視判斷,存在檢測(cè)盲區(qū)。
2.2.3 分析偏差大
合成裝置蒸汽系統(tǒng)調(diào)節(jié)pH值加入的氨水量,影響蒸汽冷凝液中的游離氨含量,會(huì)造成分析偏差。由于檢漏槽為敞開式容器,蒸汽冷凝液隨時(shí)間及溫度變化,氨從冷凝液中析出,導(dǎo)致分析檢測(cè)效果不準(zhǔn)確。外部氨進(jìn)入檢漏槽,使蒸汽冷凝液中氨含量變化,導(dǎo)致分析檢測(cè)效果偏差。
2.2.4 檢漏介質(zhì)分布不均
人工手動(dòng)檢漏,襯里進(jìn)氣口集成在一條總管上,因設(shè)備檢漏位置及檢漏管長(zhǎng)短不同,檢漏介質(zhì)在設(shè)備內(nèi)的阻力也不同。相同檢漏壓力下,會(huì)出現(xiàn)有的檢漏管出氣、有的沒(méi)有出氣的現(xiàn)象。介質(zhì)壓力高出氣量大,檢漏槽內(nèi)鼓泡大,影響對(duì)其他檢測(cè)管的檢查判斷。設(shè)備上單個(gè)檢漏管就沒(méi)有辦法檢漏。
從公用站引入的氮?dú)?,?jīng)過(guò)濾減壓后送至檢測(cè)系統(tǒng)總管,總管上安裝有彈簧管壓力表和U型管壓力表,總管上還有一根管深入呼吸水槽中,通過(guò)水槽的液位產(chǎn)生的靜壓保證總管內(nèi)氮?dú)獾膲毫Γ鄣乃疄檠h(huán)冷卻水,氮?dú)饪偣芊殖鋈舾芍Ч芡ㄏ蚋鱾€(gè)檢測(cè)點(diǎn),各支管上有轉(zhuǎn)子流量計(jì),正常運(yùn)行時(shí),通過(guò)調(diào)節(jié)浮子的位置來(lái)控制進(jìn)入各檢測(cè)點(diǎn)的流量,各檢測(cè)點(diǎn)返回的氮?dú)庠俅螀R集到總管中,因?yàn)榈獨(dú)饬魍ㄟ^(guò)程中吸收熱量,溫度較高,返回總管上設(shè)置有換熱器,經(jīng)過(guò)降溫后進(jìn)入氨檢測(cè)儀表,檢測(cè)氮?dú)庵械陌焙?,檢測(cè)后的氣體排入大氣中,高壓設(shè)備在線氨泄漏檢測(cè)系統(tǒng)在中控室設(shè)有報(bào)警裝置,當(dāng)?shù)獨(dú)庵邪焙窟_(dá)到一定數(shù)值后觸動(dòng)報(bào)警器。在檢測(cè)器前設(shè)有標(biāo)定氣入口,用來(lái)校驗(yàn)氨檢測(cè)儀表。高壓設(shè)備在線氨泄漏檢測(cè)系統(tǒng)流程見圖4。
圖4 高壓設(shè)備在線氨泄漏檢測(cè)系統(tǒng)流程
高壓檢測(cè)系統(tǒng)投用前,先投用換熱器循環(huán)水、呼吸水槽,根據(jù)氮?dú)饪刂茐毫铀劣兴绯?。第一次使用時(shí),在不投用氨檢測(cè)表的情況下,用氮?dú)庵脫Q管路及設(shè)備夾層2h,把系統(tǒng)內(nèi)部的空氣全部置換。系統(tǒng)置換完成后,氮?dú)鈮毫φ{(diào)整到2kPa左右,最大不超過(guò)5kPa,各支管氮?dú)饬髁吭O(shè)定為60~70mL/min,轉(zhuǎn)子流量計(jì)的浮子在中間位置,確定系統(tǒng)運(yùn)行無(wú)異常后,投用氨檢測(cè)儀。
工藝人員巡檢維護(hù),檢查氮?dú)饪偣艿膲毫κ欠裨?kPa,各支管流量計(jì)的流量正常,確認(rèn)檢漏氮總管壓力表指示和壓差計(jì)指示相同。定時(shí)往液封水槽中補(bǔ)水,至溢流口有水溢出,保證水位正常。
與原手動(dòng)檢漏操作相比,在線氨泄漏檢測(cè)系統(tǒng)具有以下特點(diǎn):檢測(cè)靈敏度高,當(dāng)塔體襯里有泄漏發(fā)生時(shí),進(jìn)入筒節(jié)盲層板內(nèi)檢漏通道的循環(huán)媒介可及時(shí)把泄漏介質(zhì)引出筒節(jié),氨檢漏系統(tǒng)會(huì)立即分析氨含量并發(fā)出報(bào)警。遠(yuǎn)程監(jiān)控功能,檢測(cè)數(shù)值以電信號(hào)送入DCS控制系統(tǒng),能隨時(shí)監(jiān)控氨檢漏分析儀的數(shù)據(jù)變化情況。性能安全可靠,該系統(tǒng)為全封閉系統(tǒng),不受外界的影響,檢漏氮?dú)鈮毫θ胤雷o(hù)控制,自動(dòng)排放泄壓。泄漏后方便查找,對(duì)檢漏管進(jìn)行分組檢漏,按組切除系統(tǒng)排查,提高效率。
2020年6月,富島公司用一周時(shí)間將設(shè)備全部安裝、調(diào)試完成。該系統(tǒng)自動(dòng)化程度高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作簡(jiǎn)潔。在線氨泄漏檢測(cè)系統(tǒng)投用近一年來(lái),運(yùn)行效果良好,通過(guò)與取樣分析數(shù)據(jù)作對(duì)比,系統(tǒng)檢測(cè)的數(shù)據(jù)精度更高,同時(shí)該系統(tǒng)還會(huì)自動(dòng)生成歷史趨勢(shì),減少?gòu)?fù)雜的人員操作,也增強(qiáng)了系統(tǒng)的安全性,符合企業(yè)安全意識(shí)日益提升的要求。
在線氨泄漏檢測(cè)系統(tǒng)只分析檢漏氮?dú)庵邪焙?,如果檢測(cè)儀表故障失靈,缺少備用對(duì)比手段。目前,富島公司每3個(gè)月用濃度為150×10-6標(biāo)定氨氣,校正1次檢測(cè)儀;每周增加1次檢漏氮?dú)庵邪焙渴謩?dòng)分析;崗位人員巡檢過(guò)程中,使用便攜式氨測(cè)量?jī)x檢查確認(rèn)。
尿素高壓設(shè)備襯里腐蝕一直是尿素工藝發(fā)展瓶頸,除生產(chǎn)中控制運(yùn)行環(huán)境、減緩襯里腐蝕外,更應(yīng)該采用先進(jìn)的手段對(duì)設(shè)備襯里進(jìn)行監(jiān)控預(yù)防。高壓設(shè)備在線氨泄漏檢漏系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)合理、工藝操作方便、設(shè)備維護(hù)簡(jiǎn)單、系統(tǒng)安全性高、檢測(cè)可靠性好,投入運(yùn)行一年穩(wěn)定可靠。本項(xiàng)目采用的國(guó)產(chǎn)化新技術(shù)、新工藝為用戶節(jié)約投資百萬(wàn)元。