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      殼牌煤氣化撈渣機改造

      2021-08-26 06:18:14劉祖勝
      氮肥與合成氣 2021年8期
      關(guān)鍵詞:人字形導(dǎo)輪回程

      劉祖勝

      (空氣產(chǎn)品潞安(長治)有限公司, 山西襄垣 046200)

      空氣產(chǎn)品潞安(長治)有限公司(簡稱潞安公司)采用原殼牌煤氣化工藝廢鍋流程,共有4套氣化裝置,投煤質(zhì)量流量為3 000 t/d。該工藝對氣化爐反應(yīng)后產(chǎn)生的熔融渣進行水激冷、破渣機破碎、液態(tài)排渣、撈渣機固液分離等,最后污水進入澄清系統(tǒng)進行污水處理,然后再循環(huán)利用,固體干渣則經(jīng)過輸送皮帶送入渣倉,可實現(xiàn)渣水系統(tǒng)污水零排放。

      撈渣機屬于殼牌氣化爐的核心設(shè)備,該設(shè)備的穩(wěn)定運行是氣化爐高負荷、長周期運行的基礎(chǔ),潞安公司使用青島達能環(huán)保設(shè)備股份有限公司生產(chǎn)的撈渣機,設(shè)計撈渣質(zhì)量流量為55.2~108.36 t/h(濕基),刮板速度為1.57~3.39 m/min,單臺主電機功率為11 kW。

      自開車以來,潞安公司撈渣機運行故障率高,撈渣機鏈條和抬輪磨損嚴重,每臺撈渣機平均1年更換1次抬輪,每次更換費用為5萬元左右,4臺撈渣機每年維護費用高達20萬元。經(jīng)過對撈渣機故障進行分析,決定取消撈渣機上部所有抬輪,改為人字形托軌,同時將撈渣機內(nèi)導(dǎo)輪由外置式改為內(nèi)置式,方便觀察運行情況。

      1 存在的問題

      1.1 抬輪運行問題

      現(xiàn)場抬輪采用通軸小導(dǎo)輪,回程帶渣嚴重,當(dāng)渣較多時抬輪出現(xiàn)不轉(zhuǎn),造成鏈條鉸叉與抬輪的摩擦由滾動變?yōu)榛瑒樱Σ亮υ龃?,加速了鏈條刮板及抬輪的磨損[1-2]。運行一段時間后,隨著渣量的增加需要安排人員定時清掃,才能確保設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。抬輪和鏈條磨損情況見圖1和圖2。

      圖1 抬輪磨損嚴重

      圖2 抬輪與鏈條磨損

      1.2 斜升段回程托軌問題

      斜升段回程托軌采用人字形耐磨板與直鋪耐磨板相結(jié)合的方式,耐磨板與刮板的摩擦因數(shù)大,磨損快,使用壽命短。

      1.3 內(nèi)導(dǎo)輪問題

      撈渣機內(nèi)導(dǎo)輪采用普通外置內(nèi)導(dǎo)輪,該結(jié)構(gòu)不能隨時觀測內(nèi)導(dǎo)輪運轉(zhuǎn)情況,如果內(nèi)導(dǎo)輪不能正常運行,會加大撈渣機的負荷,加劇鏈條的磨損,縮短主要備件的使用壽命,給生產(chǎn)運行帶來被動[3-4]。

      2 撈渣機改造

      2.1 抬輪和斜升段回程托軌改造

      抬輪及斜升段回程托軌改為不銹鋼人字形托軌(見圖3),底部使用不銹鋼槽鋼支撐,裝有耐磨鑄石板的不銹鋼槽鋼呈人字形焊接在支撐槽鋼上。該結(jié)構(gòu)使刮板均勻摩擦,鑄石板的摩擦因數(shù)低,與刮板的摩擦磨損小,延長刮板壽命。鑄石板耐磨耐腐蝕性能優(yōu)越,延長使用壽命并且免維護,有效地減少工人的工作量。不銹鋼耐腐蝕性能優(yōu)越,當(dāng)鑄石槽鋼磨損更換時,只更換鑄石槽鋼即可,支撐槽鋼不用更換。同時,鑄石托軌不直接與鏈條及刮板鉸叉接觸,避免了抬輪運轉(zhuǎn)造成鏈條及鉸叉的磨損,增加鏈條及鉸叉的使用壽命?;爻潭畏e渣不會對人字形托軌有影響,設(shè)備可正常運轉(zhuǎn)。

      圖3 人字形托軌

      2.2 內(nèi)導(dǎo)輪改造

      針對傳統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)輪進行改進,采用新型內(nèi)置式內(nèi)導(dǎo)輪,密封形式采用雙層凹式多重密封,密封分為內(nèi)層密封+外層密封,2道密封和旋轉(zhuǎn)輪體及軸有機結(jié)合,既相對運動,又相對密封。該新型內(nèi)置式內(nèi)導(dǎo)輪的使用壽命是傳統(tǒng)軸承內(nèi)置結(jié)構(gòu)的2倍以上。第一道和輪體壓蓋結(jié)合處設(shè)軸封水或軸封油密封,軸封水密封采用多槽迷宮形式,軸封水通過迷宮形成水壓,增大渣水進入的困難性;軸封油密封采用骨架油封與盤根結(jié)合將油腔與渣水分離,增加了灰水進入的困難性;第二道采用特制耐磨材料的密封環(huán),密封環(huán)經(jīng)過一段時間的磨損會和內(nèi)層密封存在一定的間隙,這時第三道泥狀填料在一定壓力下便會及時補充,阻止灰水進入;第四道仍采用特制耐磨材料的密封環(huán);第二、三、四道密封形成一個相對獨立的密封腔,能及時地補充運轉(zhuǎn)出現(xiàn)的軸間隙,密閉性很好,損耗小,周期長,灰水難以進入;第五道為2個相對布置的骨架油封,和軸承室相連,對軸起到潤滑作用。

      軸承外皮壓蓋與輪體連為一體,即壓蓋和輪體的運行狀態(tài)一致。在壓蓋中心位置固定1個細長桿件穿過軸中心透出固定法蘭,細長桿件與軸之間加裝軸承,以保證減少旋轉(zhuǎn)的阻力;細長桿件端部安裝指示針并涂上色標(biāo)。細長桿件、輪體、軸承壓蓋連為一體,從外部就可根據(jù)指針的旋轉(zhuǎn)狀況(人工觀測或者接近開關(guān))進而判斷艙內(nèi)內(nèi)導(dǎo)輪體的運行情況,一旦發(fā)現(xiàn)狀況,及時排空艙內(nèi)灰水進行內(nèi)導(dǎo)輪的維修更換,保證設(shè)備的正常安全運行。內(nèi)置式內(nèi)導(dǎo)輪見圖4。

      圖4 內(nèi)置式內(nèi)導(dǎo)輪

      3 撈渣機改造效果

      目前,潞安公司4套撈渣機全部完成改造,改造完運行1 a,在運行過程中從未發(fā)生過撈渣機因備件磨損造成的停機維修,也未發(fā)生就地排渣情況,撈渣機故障率很低,運行效果良好,降低了設(shè)備維護人力、物力、財力及環(huán)保壓力。改造后撈渣機見圖5。

      圖5 撈渣機改造完成

      撈渣機改造存在以下4點優(yōu)點:

      (1) 由于取消了撈渣機頂部抬輪,回程帶渣對設(shè)備運行沒有影響。

      (2) 減少設(shè)備備件的損壞頻率,減少鏈條磨損。

      (3) 降低了設(shè)備維修成本,人字形托軌磨損很小。

      (4) 提高設(shè)備的完好率。

      4 結(jié)語

      通過對撈渣機的抬輪改造,撈渣機鏈條磨損減少,回程刮板帶渣對設(shè)備運行沒有影響,設(shè)備在線率接近100%,每年節(jié)省維修成本20余萬元,在減少設(shè)備的維護工時的同時,為氣化裝置的高負荷、長周期運行奠定了堅實基礎(chǔ)。

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