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      燃氣發(fā)動機用起動機適配性研究

      2021-08-24 01:38:00段振濤
      關(guān)鍵詞:滑座滾柱起動機

      段振濤

      (廣西玉柴機器股份有限公司, 廣西 南寧 530007)

      0 引言

      隨著汽車排放法規(guī)的越來越嚴格,在2019 年7 月1日燃氣機已率先實施國六a 階段排放法規(guī),在2021 年7月1 日起全面開始實施的國六a 排放法規(guī)要求, 以及2019 年7 月1 日實施3 階段油耗標準(相比二階段整車油耗降低約15%)。而燃氣發(fā)動機在排放方面具有明顯的優(yōu)越性和有較高的經(jīng)濟效益, 使得燃氣發(fā)動機每年都在2%~5%的增長量。 而燃氣發(fā)動機用起動機,為與同排量柴油機通用,往往都是與柴油機公用同款起動機,但燃氣發(fā)動機由于工作方式不同,點火時間與柴油機有差異,這就導(dǎo)致同一個起動機, 在燃氣發(fā)動機上早期失效故障比在柴油機上要高。

      本文通過對故障的分析總結(jié), 理論與試驗相結(jié)合進行闡述燃氣用起動機與柴油機匹配性的不同。

      1 故障分析

      1.1 故障里程統(tǒng)計

      根據(jù)對2020 年1-5 月燃氣發(fā)動機起動機故障統(tǒng)計,在短短5 個月內(nèi), 燃氣用起動機故障率高達150000ppm,見圖1。

      圖1 故障趨勢圖

      1.2 故障里程分析

      根據(jù)統(tǒng)計,其發(fā)生故障基本都是短里程,平均里程都小于20000km 以內(nèi),見圖2。

      圖2 里程統(tǒng)計

      1.3 故障分布分析

      燃氣發(fā)動機表現(xiàn)的故障為發(fā)動機起動困難, 起動機表現(xiàn)為打滑、空轉(zhuǎn),見圖3。

      圖3 故障分布圖

      2 起動機分析

      2.1 起動機拆解分析

      通過對起動機故障返廠拆解分析,發(fā)現(xiàn)起動機單向器彈簧被壓縮失效,無法恢復(fù)到工作狀態(tài)。 如圖4、圖5 彈簧失效狀態(tài),圖6 為測量長度,正常工作長度為大于10mm。

      圖4 彈簧在單向器內(nèi)部情況

      圖5 彈簧壓饋

      圖6 彈簧長度測量

      2.2 失效機理分析

      單向器工作原理: 單向器彈簧自由狀態(tài)時滾柱處于楔緊狀態(tài),當起動機轉(zhuǎn)速高于發(fā)動機轉(zhuǎn)速時, 滑座轉(zhuǎn)速高于套管轉(zhuǎn)速,帶動滾柱楔緊,滑座和套管卡死,實現(xiàn)力矩的傳遞;當發(fā)動機轉(zhuǎn)速超過起動機時,套管轉(zhuǎn)速高于滑座轉(zhuǎn)速,帶動滾柱進入打滑區(qū)域,滾柱壓縮彈簧,滑座和套管間的間隙大于滾柱直徑,套管和滑座解耦,實現(xiàn)單向功能,見圖7、圖8。

      圖7 單向器裝配圖

      圖8 單向器工作原理簡圖

      單向器打滑失效機理:在起動機盤動發(fā)動機齒圈時,由于單向器滾柱無法順利的進入楔死區(qū)域, 起動機的軸套和滑座傳遞力矩降低,單向器發(fā)生相對轉(zhuǎn)動,發(fā)生單向器打滑。

      2.3 起動工況調(diào)查

      (1)第一種情況,發(fā)動機著火點轉(zhuǎn)速高,達到了280r/min以上,與柴油機著火點轉(zhuǎn)速120r/min 要高一倍多,見圖9。

      圖9 起動轉(zhuǎn)速曲線

      (2) 發(fā)動機在點火成功后,轉(zhuǎn)速提升的過程中,發(fā)動機轉(zhuǎn)速出現(xiàn)一段時間轉(zhuǎn)速有下降趨勢的狀況,出現(xiàn)“二次點火”,見圖10。

      圖10 二次點火

      (3) 數(shù)據(jù)分析。 燃氣發(fā)動機點火轉(zhuǎn)速高, 持續(xù)時間長, 起動機拖動燃氣發(fā)動機過程中伴隨著燃燒室的氣體持續(xù)燃爆, 起動過程中發(fā)生多次兩者轉(zhuǎn)速差的正反方向交替變化,即發(fā)生多次正反方向的交變沖擊,本測試數(shù)據(jù)為12 次,見圖11。

      圖11 燃氣發(fā)動機起動過程單向器交變次數(shù)

      柴油機點火轉(zhuǎn)速低,持續(xù)時間短、起動過程中,起動機在點火之前一直處于拖動發(fā)動機狀態(tài), 只有點火成功瞬間,兩者轉(zhuǎn)速差第一次且僅此一次發(fā)生方向變化,即此過程中只有1 次交變沖擊,見圖12。

      (4)結(jié)論。 由上述數(shù)據(jù)可知,氣體機的點火拖動轉(zhuǎn)速達到280r/min 以上,點火持續(xù)時間長,起動機單向器處在正向拖動和反向反拖(正向楔緊和反向解楔)反復(fù)沖擊;柴油機的拖動轉(zhuǎn)速為120 r/min,點火持續(xù)時間短,無反復(fù)沖擊。 根據(jù)公式P=mv(P-沖擊力,m-質(zhì)量,v-速度),可以得出氣體機起動機單向器承受的沖擊力大約是柴油機的2.3 倍。 在單向器解楔的時候彈簧受到的沖擊次數(shù)多,沖擊力超出了設(shè)計承受范圍, 且由于氣體機啟動工況會對單向器造成多次交變沖擊,所以短時間內(nèi),單向器彈簧發(fā)生了壓并圈失效故障。

      3 優(yōu)化改進

      3.1 降低起動機輸出轉(zhuǎn)速

      根據(jù)上述公式P=mv, 降低沖擊力的辦法有2 種,一種是降低單向器的質(zhì)量,二是降低單向器的旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速。單向器質(zhì)量與強度、可靠性有關(guān),最快捷的辦法就是降低單向器旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速,使起動機工作在正向拖動區(qū)域,以降低單向器的沖擊力,降低單向器彈簧發(fā)生壓并圈失效故障。如圖12,起動機工作區(qū)域大部分在0 點以上。

      3.2 方案

      氣體機起動與拖動轉(zhuǎn)速弱相關(guān), 只要拖動轉(zhuǎn)速高于50r/min 以上就能點火,故降低拖動轉(zhuǎn)速有2 種方法:

      (1)起動機內(nèi)部行星輪降提高速比。該方案改起動機機構(gòu),需要做內(nèi)部耐久試驗,驗證時間長。

      (2)改齒輪速比,即改變起動機驅(qū)動齒輪與發(fā)動機齒圈速比。 該方案改動小,起動機為現(xiàn)成方案。

      3.3 驗證

      通過降速比驗證與不降速比對比驗證, 降速比通過了耐久試驗。

      表1 對比驗證

      4 結(jié)論

      綜述, 燃氣發(fā)動機由于工作方式不同,燃氣發(fā)動機著火時間長,但轉(zhuǎn)速高特點,如采用共用柴油機用起動機,由于匹配點不同,會導(dǎo)致燃氣發(fā)動機用起動機早期失效故障高,故燃氣用起動機要經(jīng)過嚴格的匹配,找到最佳匹配點,才能使燃氣發(fā)動機用起動機故障降至最低。

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