楊俊行,孫愛軍,義曉斌,高雙成,陳紅毅
(中國石油化工股份有限公司河南油田分公司采油一廠,河南南陽 474780)
在油田開發(fā)過程中,如果油井不能依靠油層的天然能量采油,則必須借助機械補充能量[1]的方式進行采油。機械補充能量方式多樣,皮帶式抽油機就是其中的一種,該型抽油機具有沖程長、節(jié)電、系統(tǒng)效率高等諸多優(yōu)點,在河南油田雙河采油管理區(qū)得到了廣泛應(yīng)用。但在日常維護時發(fā)現(xiàn),該型抽油機的某些環(huán)節(jié)存在設(shè)計不足,例如電動機滑軌內(nèi)無支點,用撬杠移電機變得非常困難,不僅工序繁瑣而且用時長。根據(jù)雙河采油管區(qū)理生產(chǎn)信息指揮中心統(tǒng)計:“目前管理區(qū)有皮帶式抽油機井63口,更換皮帶平均耗時32.9min/次,其中移動電動機這個操作工序就用時13.3min,約占總用時的40.42%”。因此,提高電動機移動速度成為提升工作效率的必然選擇。
目前,工作中移動電機的方法主要有兩種:①用扳手交替扭動頂絲移動電機。移動時,為解決電動機兩端受力不同步而產(chǎn)生卡阻,需將兩個頂絲分別固定在同側(cè)兩條縱向滑軌上做支點,由于頂絲螺距小且操作空間受限,每次扭動頂絲只能轉(zhuǎn)動45°~60°的角度,移動電機平均耗時14.3min。②用撬杠移動電機。移動時,為防止電動機兩端受力不同步而產(chǎn)生卡阻,需將兩個頂絲分別固定在同側(cè)兩條縱向滑軌上做支點,由于滑軌與頂絲高度差只有3.5cm,每次用撬杠撬動電機只能前移2~3cm,然后再調(diào)整頂絲位置繼續(xù)撬動,移動電機平均耗時12.3min,移動速度也不理想。從以上兩種操作方法看,都具有移動電機工序繁瑣、耗時長、勞動強度大等特點;用撬杠撬動時,撬杠頭部與頂絲前端面接觸面積小,用力撬動時存在打滑傷人等安全隱患。為解決生產(chǎn)難題,消除安全隱患,雙河采油管理區(qū)技術(shù)人員經(jīng)過反復試驗,研制出了皮帶式抽油機電動機移動輔助裝置。
為解決生產(chǎn)難題,節(jié)約生產(chǎn)成本,切實提高員工工作效率,降低勞動強度,消除安全隱患等目標實現(xiàn),在不對電動機滑軌改造的前提下,突破傳統(tǒng)思維定式,放棄目前移動電機方式,研制出了皮帶式抽油機電動機移動輔助裝置,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。該移動裝置主要由支撐部分、連接部分兩大結(jié)構(gòu)組成。支撐部分由具有正、反梯形螺紋的螺桿(3)、圓管(8、9)及兩個互相垂直的環(huán)形孔(1、2)焊接而成;連接部分由具有正、反梯形螺紋的螺帽(10、11)、U型鉤(4、5、6、7)組成。為方便U型鉤與滑軌、工字鋼連接,焊接時標簽號為“4”與“5”兩個U型鉤開口方向相對放置,標簽號為“6”與“7”的U型鉤開口方向相背放置。
圖1 皮帶型抽油機電動機移動輔助裝置
操作時,利用工具對橫向滑軌、工字鋼進行有效連接,采 用阻力最小的水平推拉方式前后移動電動機。當電動機需要向前移動使皮帶松弛下來時,應(yīng)采用向前推的方式,將標簽號為“7”的U型鉤與電動機橫向滑軌外側(cè)邊的中間部位垂直相接,標簽號為“6”的U型鉤與抽油機底座工字鋼的內(nèi)側(cè)邊垂直相接,用手順時針轉(zhuǎn)動標簽號為“9”的圓管,使兩U型鉤吃緊受力,將小撬杠插入標簽號為“1”或“2”的環(huán)形孔內(nèi),順時針轉(zhuǎn)動絲杠即可快速將電動機向前移動;當電動機需要向后移動張緊皮帶時,應(yīng)采用向后拉的方式,將標簽號為“5”的U型鉤與電動機橫向滑軌內(nèi)側(cè)邊中間部位垂直相連,標簽號為“4”的U型鉤與抽油機底座工字鋼的外側(cè)邊垂直相接,用手逆時針轉(zhuǎn)動標簽號為“9”的圓管,使兩U型鉤吃緊受力,將小撬杠插入標簽號為“1”或“2”的環(huán)形孔內(nèi),逆時針轉(zhuǎn)動絲杠即可快速將電動機向后移動并張緊皮帶。
采用45號優(yōu)質(zhì)碳素鋼制作的電動機移動輔助工具,具有強度高、韌性好的性能;經(jīng)過調(diào)質(zhì)+高頻表面淬火工藝處理[2],表面硬度可達50~58HRC,具有較高的耐疲勞性能和較好的耐磨性能,綜合機械性能良好。
與傳統(tǒng)移動電動機工具相比,新型電動機移動輔助裝置具有以下結(jié)構(gòu)與技術(shù)優(yōu)勢:①采用45號優(yōu)質(zhì)碳素鋼,強度高韌性好。工具制作完成后,表面經(jīng)過調(diào)質(zhì)+高頻表面淬火工藝處理,表面硬度提高,絲桿的韌性與耐磨性能得到提高,適應(yīng)性好。②工具結(jié)構(gòu)簡單,使用方便。由支撐部分與連接部分兩大結(jié)構(gòu)組成,U型鉤分布在螺帽兩側(cè),不同的開口方向便于與橫向滑軌、底座工字鋼相連接,增加標簽號“9”的圓管避開了電動機內(nèi)側(cè)的狹小操作空間,前移、后退電動機時可以實現(xiàn)皮帶抽外側(cè)同一位置操作,操作安全方便。③新型工具有別于傳統(tǒng)移動電動機工具,支撐桿與螺帽均采用大螺距的梯形螺紋,移動速度快,傳遞動力強,再加上支撐桿的兩端分別采用不同旋向的梯形螺紋,這樣絲桿旋轉(zhuǎn)一圈,電動機移動兩個螺距長度,從而大幅度提高了電動機移動速度,提高了工作效率。④工具的實用性能好,張緊皮帶時,通過逆時針轉(zhuǎn)動標簽號為“9”的圓管,可以直接將皮帶張緊合適,省略了用頂絲張緊皮帶的操作工序,提高了工作效率。
皮帶式抽油機電動機移動裝置研制成功后,在河南油田分公司采油一廠雙河采油管理區(qū)進行了試用。為驗證工具的實際使用效果,隨機選取了9口皮帶式抽油機,分別利用傳統(tǒng)移動工具和新型移動輔助工具進行對比試驗,結(jié)果如表1所示。
表1 傳統(tǒng)移動工具與新型移動輔助工具用時對比表
通過兩種不同移動方式用時數(shù)據(jù)對比:新型移動輔助工具比傳統(tǒng)移動工具平均每口井每次節(jié)約時間742.6s,折合12.4min,更換油井傳動皮帶平均用時由32.9min/次下降到20.5min/次,效率得到明顯提升;每口油井每天平均產(chǎn)量按2.0t計算,每次加皮帶平均減少占產(chǎn)0.01t,增效明顯。
總結(jié)初步試用效果,皮帶式抽油機電動機移動輔助裝置具有以下優(yōu)點:①工具工藝性能優(yōu),結(jié)構(gòu)簡單,機械性能好,使用方便。②大幅度提高電動機移到速度,提高工作效率。③節(jié)省操作工序,降低工人勞動強度。④新型工具不再使用撬杠撬動電動機,并解決了操作空間受限問題,消除了安全隱患。
皮帶式抽油機電動機移動輔助裝置有別于傳統(tǒng)移動電動機工具,采用大螺距,正、反扣梯形螺桿作為支撐桿,用U型鉤作為連接部件,采用摩擦阻力最小的水平推拉方式前后移動電動機。通過現(xiàn)場9口皮帶式抽油機試用對比結(jié)果表明:大幅提高了電動機移動速度,提升了工作效率;節(jié)省操作工序,降低工人勞動強度;解決操作空間受限問題,消除安全隱患。適用于皮帶式抽油機井更換電動機傳動皮帶的場合,具有較高的推廣價值和應(yīng)用前景。