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      重慶市某污水廠不停產(chǎn)提標(biāo)改造工程設(shè)計

      2021-08-17 03:06:36石春寅鄒浩東
      凈水技術(shù) 2021年8期
      關(guān)鍵詞:沉淀池濾池導(dǎo)流

      石春寅,彭 晨,鄒浩東

      (重慶市市政設(shè)計研究院有限公司,重慶 400020)

      近年來,污水處理廠出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)不斷提高,《水污染防治行動計劃》要求到2017年底出水水質(zhì)全面達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級A排放標(biāo)準(zhǔn),而地方標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格。2020年3月《梁灘河流域城鎮(zhèn)污水處理廠主要水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 50/963—2020)正式發(fā)布,明確要求重慶市梁灘河流域重點控制區(qū)域內(nèi)處理規(guī)?!?.0萬t/d的城鎮(zhèn)污水處理廠必須提標(biāo)改造,相對于《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級A標(biāo)準(zhǔn),新標(biāo)準(zhǔn)重點針對的污染物指標(biāo)為COD、NH3-N、TN和TP,并要求污水廠從2022年1月1日起執(zhí)行。

      梁灘河流域重點控制區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有大中型城鎮(zhèn)污水處理廠共5座,設(shè)計總處理規(guī)模為30萬t/d,部分污水廠已經(jīng)滿負荷運行,根據(jù)環(huán)保要求,不能進行停產(chǎn)或者減產(chǎn)改造。國內(nèi)污水處理廠升級改造案例較多,一般需要新建生物處理池或原生物池利舊改造。新建生物處理池需要新征地甚至增加中間提升,而原生物池利舊改造一般采用逐池改造,水量分?jǐn)傊疗溆嗨兀嬖诟脑炱陂g出水水質(zhì)超標(biāo)的風(fēng)險。基于此,本文以流域內(nèi)某水廠為例,在分析一期工程實際運行水質(zhì)和設(shè)計參數(shù)的基礎(chǔ)上,詳細闡述了污水廠不停產(chǎn)提標(biāo)改造的具體設(shè)計方案,將一期氧化溝改造為AAO生物池,并增加高密度沉淀池,改造期間及改造后污水廠出水水質(zhì)穩(wěn)定達標(biāo)。設(shè)計充分考慮了原有設(shè)施的利用及不停產(chǎn)改造方案,可供類似工程項目參考借鑒。

      1 工程概況

      1.1 一期工程概況

      重慶市某污水處理廠一期工程建成于2008年,服務(wù)范圍為大學(xué)城、陳家橋、曾家等片區(qū),設(shè)計規(guī)模為5萬t/d,一期設(shè)計出水水質(zhì)為一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。

      一期工程污水處理工藝為粗格柵進水泵房→細格柵旋流沉砂池→厭氧池→Carrousel氧化溝→二沉池→中間提升泵房→纖維轉(zhuǎn)盤濾池→二氧化氯消毒池→達到一級A標(biāo)準(zhǔn)排放。氧化溝采用倒傘型表曝機,在氧化溝出水井加藥輔助除磷,剩余污泥采用帶機脫水處理后外運處置。

      1.2 設(shè)計水質(zhì)

      2019年污水廠實際運行水質(zhì)如表1所示,其中出水水質(zhì)COD、NH3-N、TP這3項指標(biāo)未達到梁灘河地標(biāo)要求。本次提標(biāo)改造工程設(shè)計出水水質(zhì)執(zhí)行《梁灘河流域城鎮(zhèn)污水處理廠主要水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 50/963—2020)表1重點控制區(qū)域限值。本改造工程設(shè)計進、出水水質(zhì)如表1所示。

      表1 2019年污水廠實際運行水質(zhì)及本改造工程設(shè)計水質(zhì)Tab.1 Actual Water Quality in 2019 and Design Water Quality of the Upgrading and Reconstruction Project

      1.3 一期工程設(shè)計參數(shù)復(fù)核及存在的問題

      為提出技術(shù)可靠、經(jīng)濟合理的提標(biāo)改造方案,本文對一期工程主要處理設(shè)施的設(shè)計參數(shù)進行復(fù)核。

      (1)氧化溝設(shè)計參數(shù)

      一期工程厭氧池停留時間為1.2 h,氧化溝停留時間為13.2 h,生物池總停留時間為14.4 h;按照新的設(shè)計進水、出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),采用硝化反硝化動力學(xué)公式計算,生物池厭氧池停留時間為1.2 h,缺氧區(qū)停留時間為4.2 h,好氧區(qū)停留時間為9.0 h。因此,在現(xiàn)狀進水水質(zhì)前提下,氧化溝設(shè)計池容滿足新標(biāo)準(zhǔn)的要求,但氧化溝池底污泥沉積,導(dǎo)致實際池容減少,不能滿足新標(biāo)準(zhǔn)的要求。

      (2)曝氣設(shè)計參數(shù)

      一期工程氧化溝設(shè)置表曝機10臺,每臺機組充氧量為110 kg O2/h,總充氧量為1 100 kg O2/h;按照新的設(shè)計出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),計算得出標(biāo)準(zhǔn)需氧量為1 350 kg O2/h。由此可知,在現(xiàn)狀進水水質(zhì)前提下,氧化溝曝氣量不能滿足新標(biāo)準(zhǔn)的要求。

      (3)二沉池設(shè)計參數(shù)

      一期工程二沉池采用2座周邊進水周邊出水二沉池,直徑為42 m,最大流量時表面負荷為1.0 m3/(m2·h),沉淀負荷較低,能滿足新標(biāo)準(zhǔn)的要求。

      (4)加藥系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)

      一期工程加藥間采用2臺隔膜計量泵加藥輔助化學(xué)除磷,流量為500 L/h,揚程為0.3 MPa,投加點為氧化溝出水井;經(jīng)計算,化學(xué)除磷量為2.0 mg/L,PAC投加摩爾比為2,PAC溶液(氧化鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)為6%)投加量為230 L/h。因此,一期工程計量泵流量能滿足新標(biāo)準(zhǔn)的要求,但除磷藥劑隨污泥回流至氧化溝會影響微生物生長,實際投藥量受到限制,導(dǎo)致加藥系統(tǒng)不能滿足新標(biāo)準(zhǔn)的要求。

      (5)污泥系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)

      一期工程脫水車間采用2臺帶式濃縮脫水機,帶寬為2 000 mm,處理量為30~55 m3/h;經(jīng)計算,污水廠提標(biāo)改造后剩余污泥量為7.5 t DS/d,化學(xué)污泥量為0.7 t DS/d,折算成含水率99.2%的濕污泥量為1 025 m3/d。因此,2臺帶機同時工作,每天工作10 h,能滿足新標(biāo)準(zhǔn)的要求。

      (6)濾池設(shè)計參數(shù)

      一期工程濾池采用2套纖維轉(zhuǎn)盤濾池,每套12片轉(zhuǎn)盤,轉(zhuǎn)盤直徑為3.0 m,過濾面積為453.6 m2,最大流量時濾速為處理量為6.34 m/h,能滿足新標(biāo)準(zhǔn)的要求。

      (7)存在的問題

      根據(jù)污水廠實際運行情況,改造前出水水質(zhì)COD、NH3-N、TP這3項指標(biāo)未達到梁灘河地標(biāo)要求。結(jié)合一期工程設(shè)計工藝參數(shù)分析,原處理工藝水質(zhì)難以達標(biāo)的原因:①氧化溝中好氧區(qū)和缺氧區(qū)的分布不合理[1],溝內(nèi)循化流態(tài)導(dǎo)致無法形成獨立穩(wěn)定的缺氧和好氧環(huán)境;②氧化溝表面曝氣機老舊,充氧能力不足,效率低,能耗高;③氧化溝底部流速低,污泥易沉積,底部沉泥高度達到了0.8 m,導(dǎo)致氧化溝有效容積不足;④二沉池除磷藥劑隨污泥回流至氧化溝,影響微生物生長,TP難以進一步去除。因此,需對原工藝設(shè)施進行改造,重點方向為改造氧化溝強化生物脫氮及增加化學(xué)除磷工藝。

      2 工藝方案

      提標(biāo)改造技術(shù)路線包括優(yōu)化預(yù)處理單元、改造生物處理單元、增加深度處理單元[2]。通過上述對一期工程運行水質(zhì)、設(shè)計參數(shù)的復(fù)核及存在問題的分析,本文主要對一期氧化溝及曝氣設(shè)施進行改造以及功能分區(qū),增加曝氣量,減少池底淤泥,增大有效容積,強化去除COD和NH3-N,并在二沉池后增加獨立的化學(xué)除磷設(shè)施,以免二沉池過量投加除磷藥劑影響生物處理系統(tǒng),進一步去除TP。

      2.1 氧化溝改造工藝方案

      目前,國內(nèi)城市污水處理廠一般可將氧化溝改造為AAO、MBBR或MBR等的污水處理工藝。AAO工藝將生物池分為厭氧、缺氧、好氧,3種不同的環(huán)境條件和微生物菌群種類的有機配合,具有同時去除有機物、脫氮除磷的功能;MBBR工藝通過向生物池中投加一定數(shù)量的懸浮載體,可以提高生物池中的生物量及生物種類;MBR是一種由膜分離單元與生物處理單元相結(jié)合的新型水處理技術(shù)。表2為3種常見氧化溝改造工藝對比情況。

      表2 氧化溝改造工藝比較Tab.2 Comparison of Oxidation Ditch Reconstruction Processes

      根據(jù)污水廠氧化溝的型式及存在的問題,由表2可知,一期Carrousel氧化溝改造為AAO工藝施工簡單,可實現(xiàn)不停產(chǎn)改造,運行管理方便,更為經(jīng)濟合理,主要內(nèi)容包括:①調(diào)整氧化溝導(dǎo)流墻布置,分為缺氧區(qū)和好氧區(qū)2個功能分區(qū),增加內(nèi)回流設(shè)施;②拆除表曝機,設(shè)置鼓風(fēng)曝氣設(shè)施;③增加推流器,形成缺氧區(qū)和好氧區(qū)分別獨立循環(huán)流態(tài),防止污泥沉積。

      2.2 深度處理改造方案

      經(jīng)過生物處理單元改造后,COD和NH3-N可達到梁灘河地標(biāo)要求。一般單采用生物除磷工藝很難滿足出水含磷量低于1.0 mg/L的排放要求[3],更難以滿足梁灘河地標(biāo)出水TP限值0.3 mg/L的要求。

      在美國EPA推薦的技術(shù)中通常是生物、化學(xué)與物理除磷的組合工藝,可將其分為3大類:①生物除磷+化學(xué)除磷+沉淀過濾;②生物除磷+化學(xué)除磷+兩級過濾;③生物除磷+化學(xué)除磷+膜分離。3類技術(shù)中第①類技術(shù)最常用,應(yīng)用范圍較廣,該技術(shù)出水TP為0.01~0.07 mg/L。沉淀過濾既可以采用傳統(tǒng)工藝,如平流、豎流和輻流式沉淀池,以及砂濾池、多介質(zhì)濾池和流化床濾池;也可以采用新技術(shù),如斜板(管)沉淀池、高密度沉淀池、磁混凝工藝以及活性砂濾池[4]。一期工程已有濾池,本次深度處理只增加沉淀工序,表3為3種常見深度處理沉淀池池型對比情況。

      表3 深度處理沉淀池池型比較Tab.3 Comparison of Advanced Treatment Sedimentation Tanks

      根據(jù)國內(nèi)外污水廠除磷工藝運行情況,由表3可知,雖然高密度沉淀池的運營維護較復(fù)雜,成本較高,但出水TP月均值低于傳統(tǒng)工藝,節(jié)省占地面積。因此,本工程除磷沉淀工藝擬采用高密度沉淀池,在AAO生物除磷基礎(chǔ)上,增加化學(xué)除磷和沉淀過濾,沉淀采用高密度沉淀池,并利用現(xiàn)狀纖維轉(zhuǎn)盤濾池過濾,出水TP可滿足新標(biāo)準(zhǔn)0.3 mg/L的限值要求。

      化學(xué)除磷的藥劑一般采用鋁鹽、鐵鹽(包括亞鐵鹽)、石灰和鋁鐵聚合物等[5]。由于鐵鹽影響出水色度,石灰投加系統(tǒng)復(fù)雜且投資較高,本工程化學(xué)除磷藥劑采用鋁鹽(PAC)。本工程除磷藥劑投加點包括生化池出水井和高密池進水井2處,TP可通過二沉池的剩余污泥和高密池的化學(xué)污泥去除,兩級沉淀可提高除磷保證率,降低藥劑對生物處理系統(tǒng)的影響,節(jié)省投藥量等。

      根據(jù)以上分析,本工程推薦污水處理流程工藝如圖1所示。

      圖1 處理工藝流程Fig.1 Flow of Treatment Process

      2.3 工藝設(shè)計

      本工程改造擴容的構(gòu)(建)筑物為氧化溝改造、中間泵房擴容、加藥間擴容,新建構(gòu)筑物為鼓風(fēng)機房、高密度沉淀池。

      (1)氧化溝改造

      設(shè)計規(guī)模為5.0萬t/d,分為2座。設(shè)計水溫為15 ℃,污泥濃度為4 g/L,脫氮速率為0.05 kg NO3-N/(kg MLSS·d),污泥總產(chǎn)率系數(shù)為0.7 kg MLSS/(kg BOD5),好氧區(qū)污泥泥齡為12.8 d,BOD5污泥負荷為0.073 kg BOD5/(kg MLSS·d),標(biāo)準(zhǔn)供氣量為16 800 m3/h,氣水比為8∶1,混合液回流比為100%~300%,污泥回流比為50%~100%。

      一期氧化溝分2座,圖2是其中1座氧化溝改造前的平面圖,厭氧池長度為42.4 m,寬度為5.0 m,深度為6.5 m,有效水深為6.0 m,有效容積為1 250 m3;氧化溝長度為82.0 m,寬度為44.6 m(單溝凈寬為7 m),深度為4.7 m,有效水深為4.2 m,有效容積為13 750 m3。圖3是氧化溝改造為AAO生物池后的平面圖,改造后生物池總停留時間為14.4 h,其中厭氧區(qū)停留時間為1.2 h,缺氧區(qū)停留時間為4.0 h,好氧區(qū)停留時間為9.2 h。

      圖2 一期氧化溝改造前平面圖Fig.2 Plan of Oxidation Ditch before Reconstruction

      圖3 一期氧化溝改造后平面圖Fig.3 Plan of Oxidation Ditch after Reconstruction

      改造內(nèi)容:2座氧化溝調(diào)整導(dǎo)流墻位置,改為AAO生物池,缺氧池和好氧池分別形成循環(huán)流態(tài),具有較強的抗水質(zhì)沖擊能力;調(diào)整潛水推流器布置位置,確保生物池底部流速不小于0.3 m/s;拆除一期倒傘型表曝機,增加5 600個微孔曝氣盤(D300,3 m3/h);增加6臺混合液回流泵(流量為1 050 m3/h,揚程為0.8 m,功率為5.5 kW,變頻調(diào)速)。

      (2)鼓風(fēng)機房

      設(shè)計規(guī)模為5.0萬t/d,最大供氣量為280 m3/min。

      本工程設(shè)置鼓風(fēng)機1座,配置3臺離心式鼓風(fēng)機(2用1備),單臺參數(shù):風(fēng)量為140 m3/min,風(fēng)壓為50 kPa,功率為175 kW,用于改造后的AAO生物池好氧區(qū)曝氣。根據(jù)好氧池溶解氧濃度控制鼓風(fēng)機開?;蛘{(diào)節(jié)進口導(dǎo)流葉片角度自動調(diào)節(jié)風(fēng)量。

      (3)中間泵房擴容

      設(shè)計規(guī)模為5.0萬t/d,變化系數(shù)為1.38,設(shè)計流量為2 875 m3/h。

      一期工程設(shè)置泵房1座,平面尺寸為8.3 m×5.0 m,池深為4.0 m,水深為3.0 m,有效容積為124.5 m3,配置軸流泵3臺(2用1備),水泵參數(shù):流量為1 438 m3/h,揚程為4.0 m,功率為30 kW。本改造工程將軸流泵更換為3臺潛污泵,潛污泵流量為1 438 m3/h,揚程為6.0 m,功率為45 kW。

      (4)高密度沉淀池

      設(shè)計流量為2 875 m3/h,快速混合時間為2.6 min,速度梯度值為430 s-1;中間反應(yīng)時間為1.2 min;絮凝反應(yīng)時間為11.8 min,最大回流比為5%。絮凝反應(yīng)導(dǎo)流筒內(nèi)流速為0.5~0.6 m/s,導(dǎo)流筒外流速為0.1~0.3 m/s;斜管沉淀區(qū)表面負荷為11.1 m3/(m2·h);污泥濃縮區(qū)高度為2.4 m,污泥濃縮時間為6.0 h。

      新建高密度沉淀池1座,分2池,單池尺寸為33.6 m×24.85 m,池深為6.9 m。

      主要設(shè)備:斜管直徑為80 mm,長度為750 mm,面積為260 m2;2套快速混合攪拌機,直徑為1.0 m,功率為15 kW,變頻調(diào)速;2套絮凝反應(yīng)攪拌機,導(dǎo)流筒直徑為2.5 m,功率為11 kW,變頻調(diào)速;2套污泥濃縮機,直徑為14 m,功率為1.5 kW,轉(zhuǎn)速為0.02~0.1 r/min,無極調(diào)速;6套污泥螺桿泵,流量為75 m3/h,揚程為0.3 MPa,功率為9.0 kW,變頻調(diào)速。

      (5)加藥間擴容

      在保留一期工程生物池出水井投加除磷劑基礎(chǔ)上,增加高密度沉淀的加藥系統(tǒng)。設(shè)計流量為2 875 m3/h,化學(xué)除磷量為2.0 mg/L,PAC投加摩爾比為2,化學(xué)干污泥為0.7 t DS/d。PAM投加量為0.5~1.0 mg/L,投加濃度為0.2%,制備濃度為1%。

      本工程在加藥間增加2套隔膜計量泵,流量為300 L/h,揚程為0.3 MPa,1用1備,投加PAC至高密度沉淀池的快速混合池;并增加1套PAM制備裝置和2臺隔膜計量泵,流量為1 500 L/h,揚程為0.3 MPa,1用1備,投加PAM至高密度沉淀池的絮凝反應(yīng)池。

      3 不停產(chǎn)改造技術(shù)方案

      一期工程2組處理構(gòu)筑物設(shè)計規(guī)模各2.5萬t/d,目前,實際水量已經(jīng)達到3.0萬t/d,按照環(huán)保局要求,改造期間不能減量運行。因此,改造期間2組處理構(gòu)筑物要求正常運行。根據(jù)前述工藝方案,不停產(chǎn)改造難點包括氧化溝導(dǎo)流墻改造、氧化溝內(nèi)設(shè)備安裝及新老構(gòu)筑物管道對接3個方面,本文提出相應(yīng)的技術(shù)方案。

      (1)氧化溝導(dǎo)流墻改造

      為了滿足缺氧區(qū)和好氧區(qū)形成循化流態(tài)的要求,氧化溝局部需要拆除和新建導(dǎo)流墻。氧化溝廊道內(nèi)平均流速約為0.5 m/s,不停產(chǎn)的要求下采用潛水員拆墻,拆墻和澆筑導(dǎo)流墻難度極大。

      污水廠一期氧化溝導(dǎo)流墻分為鋼筋砼和磚砌兩種,在對氧化溝進行功能分區(qū)、導(dǎo)流墻布置時,為減少施工難度,設(shè)計考慮拆除磚砌導(dǎo)流墻。對于新建導(dǎo)流墻,設(shè)計3個方案進行研究。方案1:導(dǎo)流墻采用預(yù)制鋼筋砼結(jié)構(gòu),參照裝配式建筑模式整體吊裝,可依靠自重穩(wěn)固于生物池內(nèi);方案2:導(dǎo)流墻采用鋼結(jié)構(gòu),整體吊裝,鋼結(jié)構(gòu)與池壁之間采用化學(xué)螺栓固定;方案3:在氧化溝外部新建缺氧池,一期氧化溝全部改為好氧池。方案2鋼結(jié)構(gòu)需要水下固定,施工難度較大,工期較長。方案3流程不順暢、硝化液回流能耗高。經(jīng)過詳細技術(shù)經(jīng)濟比較后推薦采用方案1,即新建導(dǎo)流墻采用預(yù)制鋼筋砼結(jié)構(gòu),整體吊裝。

      (2)氧化溝內(nèi)設(shè)備安裝

      一期氧化溝設(shè)備改造包括曝氣系統(tǒng)、推流器、回流泵等。為實現(xiàn)不停產(chǎn)改造,一般采用水下施工方式,但存在施工困難、工期長、設(shè)備易脫落等缺點。本技術(shù)方案曝氣系統(tǒng)設(shè)備采用可提升式曝氣器,安裝、檢修方便,氧化溝無需放空;對于推流器及回流泵(潛污泵)的安裝,設(shè)計采用配重固定方式,即預(yù)制重量約3 t的鋼筋砼底座,將設(shè)備固定于鋼筋砼底座,整體吊裝于氧化溝池底。

      (3)新老構(gòu)筑物管道對接

      改造工程高密度沉淀池與一期中間提升泵房、一期濾池存在管道對接問題。為實現(xiàn)不停產(chǎn)改造,新建構(gòu)筑物在完成土建及其設(shè)備管道安裝后,做好臨時調(diào)水措施,然后對接一期構(gòu)筑物管道。本改造工程新建高密池出水管高于一期濾池進水渠水位,先將其連通,然后連接一期中間泵房與高密池進水渠;一期中間泵房配置3臺潛污泵,2用1備,潛污泵單獨設(shè)置出水管連接至高密池,潛污泵及出水管可逐臺更換。

      4 改造期間出水水質(zhì)

      本污水廠于2020年10月—12月實施提標(biāo)改造,為確保改造期間出水水質(zhì)穩(wěn)定達標(biāo),采取了以下措施:在污水量較小時實施氧化溝改造;氧化溝改造前進行水下清淤;拆除氧化溝隔墻時及時清除廢渣;預(yù)制鋼筋砼隔墻及設(shè)備基礎(chǔ)達到設(shè)計強度后方可進行吊裝,吊裝前應(yīng)進行水下定位并清除池底淤泥,確保一次性安裝到位;安裝完曝氣器、推流器等設(shè)備后再拆除原有表曝機。改造期間出水水質(zhì)如表4所示,出水各項指標(biāo)均達到《污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級A標(biāo)準(zhǔn)。

      表4 改造期間實際進、出水水質(zhì)Tab.4 Actual Water Quality of Influent and Effluent during Reconstruction

      5 改造后運行效果

      (1)本提標(biāo)改造工程總投資為5 000萬元,于2021年初調(diào)試運行。由于氧化溝改造期間正常運行,無需進行微生物培養(yǎng),經(jīng)過半個月試運行后污水廠出水各項指標(biāo)均穩(wěn)定達到《梁灘河流域城鎮(zhèn)污水處理廠主要水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,如表5所示。

      表5 改造后實際進、出水水質(zhì)Tab.5 Actual Influent and Effluent Water Quality after Reconstruction

      (2)生物池改造前氧化溝運行電耗約為480萬kW/a,改造后AAO生物池及鼓風(fēng)機運行電耗約為330萬kW/a,可節(jié)省電耗150萬kW/a,主要原因是生物池底部曝氣比表面曝氣效率更高。

      (3)化學(xué)除磷作為輔助除磷措施,采用高密度沉淀池,TP可降至0.3 mg/L以下,高密池需新增用地面積約為2 000 m2。

      (4)本工程新增化學(xué)污泥量約0.7 t DS/d,占總污泥量的10%,采用一期帶機脫水含水率降至80%后外運江津珞璜熱電廠協(xié)同焚燒處置。

      6 結(jié)論

      (1)本設(shè)計詳細分析一期污水處理工藝參數(shù),針對去除污染物指標(biāo),通過多方案技術(shù)經(jīng)濟比較,選擇了“原有氧化溝改造為AAO池+新建高密度沉淀池”的提標(biāo)改造方案,改造后出水水質(zhì)穩(wěn)定達到《梁灘河流域城鎮(zhèn)污水處理廠主要水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。

      (2)改造工藝“AAO池+新建高密度沉淀池”具有脫氮除磷效果好、工藝可靠、運行成本低等優(yōu)點,工藝合理有效。

      (3)本設(shè)計提出了氧化溝正常運行同時實施改造的技術(shù)措施,滿足了原有構(gòu)筑物改造期間不停水不超負荷運行的需求,改造期間出水水質(zhì)不受影響。對同類污水廠提標(biāo)改造工程具有一定的借鑒意義。

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