伍欣華,陳媛媛,單高峰,謝庚華
(中國(guó)石化催化劑有限公司長(zhǎng)嶺分公司,湖南 岳陽(yáng) 414012)
Y分子篩是一種典型的微孔分子篩,作為催化劑的活性組元,廣泛應(yīng)用于石油煉制加工過(guò)程,特別是催化裂化及加氫裂化過(guò)程。Y分子篩的制備一般包括NaY分子篩的合成以及后改性?xún)蓚€(gè)步驟,其中NaY分子篩的合成采用以硅酸鈉為硅源,硫酸鋁、偏鋁酸鈉為鋁源,導(dǎo)向劑法合成工藝。晶化結(jié)束后經(jīng)過(guò)濾、洗滌得到合格的NaY分子篩,同時(shí)得到含硅母液及濾液。NaY分子篩合成過(guò)程中投料硅鋁比(8.4~8.7,SiO2/Al2O3質(zhì)量比,下同)遠(yuǎn)高于產(chǎn)品的硅鋁比(5.0~5.6),硅的一次利用率相對(duì)較低,只有60%~70%,剩下的硅存在于晶化母液及濾液中,如何合理地處理這部分廢水成為行業(yè)關(guān)注的課題。
這部分含硅廢水為低濃度、高堿度的硅酸鹽廢水,是一種較為復(fù)雜的混合物,其中含有無(wú)定形的氧化硅、氧化鈉,以及固體顆粒物——分子篩微晶(在溶液中以懸浮物的形式存在,可用濁度表征)?,F(xiàn)有的硅回用技術(shù)有多種處理方式:一是將母液與硫酸鋁接觸反應(yīng),先制備成硅鋁凝膠[1],再作為部分硅源和鋁源回用于后續(xù)的NaY分子篩合成,從而實(shí)現(xiàn)硅的循環(huán)利用,既節(jié)約了原材料又減少了環(huán)境污染[2-5]。這是含硅廢水的通用處理技術(shù),也是現(xiàn)在各大催化劑生產(chǎn)商普遍采用的方法,但硅的利用率有限,一般為80%~85%,不能完全回用。二是同晶回用至本系統(tǒng)代替稀水玻璃打漿作分散劑用[6],或者作為替代硅源異晶回用制備其他硅鋁材料[7-9],但回用量有限。三是加入絮凝劑或助濾劑處理,但該方法制備的硅鋁凝膠濾渣后續(xù)處理困難,無(wú)法用于合成NaY分子篩,更無(wú)法實(shí)現(xiàn)含硅濾液的回用[10-11]。不管采用上述哪種方法,硅的利用率均有限,文獻(xiàn)記錄的最高回用率為85%~90%[2-3],仍有部分含硅濾液作為廢水排放,既污染環(huán)境又浪費(fèi)資源。
隨著環(huán)保要求的日益嚴(yán)格,使用現(xiàn)有工藝,在保證NaY分子篩質(zhì)量的前提下,如何提高硅的利用率,減少含硅廢水的排放[2-5],成為急需解決的問(wèn)題。本研究通過(guò)NaY分子篩快速固-液分離含硅母液和濾液,去除NaY微晶和P型雜晶試驗(yàn),以及含硅母液和各級(jí)含硅濾液等比例在線混合全回用試驗(yàn),提高硅的回用比例,減少含硅濾液的排放量,以實(shí)現(xiàn)環(huán)境友好生產(chǎn)。
圖1 含硅母液和各級(jí)濾液收集流程示意
采用多種過(guò)濾方式對(duì)NaY分子篩含硅母液及濾液進(jìn)行固-液快速分離,去除NaY微晶和P型雜晶,并進(jìn)行提高硅利用率的試驗(yàn);采用等比例在線混合調(diào)配方式,進(jìn)行NaY分子篩含硅母液及濾液全回用制備硅鋁膠,并回用至NaY分子篩合成系統(tǒng)試驗(yàn)。
采用德國(guó)布魯克公司生產(chǎn)的FOCUS D8型X射線衍射儀進(jìn)行樣品的X射線衍射(XRD)全圖分析和Y型分子篩相對(duì)結(jié)晶度、硅鋁比的測(cè)定。實(shí)驗(yàn)條件為:Cu Kα靶,管電壓40 kV,管電流40 mA。參照Q/SH 361711—2017標(biāo)準(zhǔn)方法測(cè)定。
定義φ值來(lái)表征NaY分子篩的內(nèi)在性質(zhì)。φ值為NaY分子篩的P型雜晶特征峰與NaY分子篩晶體特征峰強(qiáng)度之比(在5°~35° XRD譜圖中,2θ為12.46°處對(duì)應(yīng)的衍射峰為NaP雜晶的特征峰[12],2θ為24.26°處對(duì)應(yīng)的衍射峰為NaY分子篩的特征峰[13])。
硅的利用率采用NaY產(chǎn)物硅鋁比與投料硅鋁比的比值表示。
采用日本電子株式會(huì)社生產(chǎn)的JSM-7900F電子顯微鏡進(jìn)行掃描電鏡(SEM)分析,觀察樣品的形貌及粒徑大小。
采用美國(guó)麥克儀器公司生產(chǎn)的TriStar Ⅱ 3020型自動(dòng)吸附儀、低溫氮靜態(tài)容量吸附法測(cè)定樣品的比表面積及孔結(jié)構(gòu)。其中采用BET法計(jì)算比表面積,相對(duì)壓力為0.985時(shí)計(jì)算樣品的孔體積。
采用化學(xué)法測(cè)定含硅濾液中SiO2和Na2O的含量。根據(jù)Q/SH 361701—2020標(biāo)準(zhǔn)方法測(cè)定。
采用上海昕瑞儀器儀表有限公司生產(chǎn)的WGZ-1A濁度計(jì)測(cè)定含硅濾液的濁度。
因?yàn)槎節(jié){機(jī),顧青第一次跟溫簡(jiǎn)發(fā)了火,說(shuō)她怎么能這么奢侈浪費(fèi),錢(qián)還要攢起來(lái)?yè)Q大些的房子。為了省錢(qián)溫簡(jiǎn)已經(jīng)用盡了一切的辦法,她不和同事逛街不去喝茶泡吧,穿著大學(xué)里的舊衣服只坐公交,中午的一餐都是自己帶的飯,下班去菜市場(chǎng)買(mǎi)菜會(huì)因?yàn)榘撞耸侨龎K還是兩塊八而走上好幾個(gè)攤位。有時(shí)候也覺(jué)得辛苦,但看著存折上的錢(qián)一點(diǎn)點(diǎn)的多起來(lái),心里還是快樂(lè)的,她想和顧青結(jié)婚,買(mǎi)個(gè)小房子,再生一個(gè)可愛(ài)的寶寶。
2.1.1 現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題NaY分子篩晶化合格后切除母液,經(jīng)帶濾機(jī)進(jìn)行固-液分離,同時(shí)產(chǎn)生含硅濾液。對(duì)各級(jí)含硅濾液進(jìn)行檢測(cè),均含有一定量的固體顆粒物,為分子篩微晶。經(jīng)過(guò)分析,除含硅母液外,其余各級(jí)濾液的濁度基本大于 3 000 mg/L,如表1所示。
表1 含硅濾液的SiO2、Na2O濃度和濁度
將所有含硅濾液混合后在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行進(jìn)一步固-液分離試驗(yàn),過(guò)濾后的固態(tài)物質(zhì)稱(chēng)為濾渣。對(duì)濾渣進(jìn)行SEM表征,結(jié)果見(jiàn)圖2。
圖2 含硅濾液混合過(guò)濾后的濾渣形貌
從圖2可知:含硅濾液過(guò)濾后的濾渣中含有部分的NaY分子篩微晶和少量P型雜晶;其中NaY分子篩微晶晶粒尺寸為0.7~0.9 μm,略低于NaY分子篩1.0~1.2 μm的平均粒徑;P型雜晶為圖中紅圈所標(biāo)毛線團(tuán)物(下同)。而據(jù)文獻(xiàn)[14]報(bào)道,在NaY分子篩合成過(guò)程中摻入微量的P型雜晶[P型晶種摻入量(w)低于1.0%]將影響Y型分子篩的生成,造成NaY分子篩的相對(duì)結(jié)晶度明顯下降。當(dāng)含硅濾液與酸性硫酸鋁中和形成硅鋁膠時(shí),NaY分子篩微晶和P型雜晶包裹在膠體中很難通過(guò)過(guò)濾洗滌的方式除去;再回用至后續(xù)NaY分子篩的合成時(shí),極易造成后續(xù)NaY分子篩產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)[4],這是硅利用率不高的主要原因。
因此,含硅濾液的濁度應(yīng)越低越好。但傳統(tǒng)方法采用沉降罐自然沉降工藝,因NaY分子篩晶粒偏小,需要沉降14 h以上才能基本達(dá)到含硅濾液濁度低于500 NTU。這是現(xiàn)有技術(shù)中含硅濾液回用比例不高,仍然有15%~20%的含硅濾液作為硅渣外排的主要原因之一。含硅濾渣處理難度大、環(huán)境污染大。如何去除含硅濾液中的NaY分子篩微晶和P型雜晶成為提高硅鋁膠回用比例及NaY分子篩質(zhì)量的關(guān)鍵。
2.1.2 含硅母液和濾液的快速分離試驗(yàn)采用多種分離方式進(jìn)行NaY含硅濾液的固-液快速分離試驗(yàn),包括蝶式離心機(jī)過(guò)濾、板框式過(guò)濾和膜過(guò)濾。分離前后濾液性質(zhì)如表2所示。
表2 NaY含硅濾液分離方法的對(duì)比
從表2可知:與自然沉降法相比,采用多種過(guò)濾方式處理含硅濾液時(shí),固液分離速率高、分離時(shí)間短,生產(chǎn)效率可大幅提升;濁度大幅降低,分離效果明顯;但不管采用自然沉降法還是過(guò)濾分離,SiO2和Na2O質(zhì)量濃度在分離前后并無(wú)大的變化,不會(huì)影響含硅濾液的回用。
2.1.3 提高硅利用率研究將過(guò)濾分離后得到的清液用于制備硅鋁膠,回用至NaY合成系統(tǒng),使之盡可能少夾帶NaY微晶和P型雜晶至后續(xù)的NaY合成系統(tǒng),并進(jìn)行進(jìn)一步提高硅利用率的試驗(yàn),結(jié)果如表3所示。對(duì)合成的NaY分子篩進(jìn)行XRD表征,結(jié)果如圖3所示。
表3 不同方法處理含硅濾液提高硅利用率試驗(yàn)結(jié)果
圖3 采用不同濾液分離方法制備的NaY分子篩的XRD圖譜
從圖3和表3可知:通過(guò)快速分離技術(shù)去除含硅濾液中的NaY微晶和P型雜晶,將分離后的含硅濾液制備硅鋁膠并回用至后續(xù)NaY合成系統(tǒng)合成NaY分子篩,過(guò)濾后硅的利用率從原自然沉降法的85.2%最高可增至99.8%;合成的NaY分子篩在硅鋁比基本持平的基礎(chǔ)上,相對(duì)結(jié)晶度較自然沉降法明顯提高,φ值大幅下降,合成的NaY分子篩P型雜晶明顯減少??梢?jiàn)采用此方法,不僅可大幅提升硅的利用率,且有利于提高NaY分子篩質(zhì)量??紤]到工業(yè)生產(chǎn)的方便和快捷以及適用性,選擇板框過(guò)濾的方式進(jìn)行快速分離,分離后的濾渣以現(xiàn)有方式外排。
2.2.1 試驗(yàn)方案現(xiàn)有NaY分子篩生產(chǎn)過(guò)程中采用NaY母液、一級(jí)濾液和部分二級(jí)濾液制備硅鋁膠,再回用于NaY分子篩的生產(chǎn)過(guò)程中。而另一部分二級(jí)濾液和其他各級(jí)濾液混合后因pH高(12~13)、硅含量低(SiO2質(zhì)量濃度只有5~15 g/L,未達(dá)到SiO2質(zhì)量濃度大于25 g/L的指標(biāo)),作為含硅濾液3未進(jìn)行回用,現(xiàn)有技術(shù)是處理后直接外排[14]。這是含硅廢水中處理難度最大的一股廢水,不僅阻礙了含硅廢水實(shí)現(xiàn)全回用,而且直接外排,污染環(huán)境。
采樣分析多組NaY分子篩的含硅母液,收集含硅濾液及外排含硅濾液的組分含量,結(jié)果如表4所示。參與硅鋁膠反應(yīng)的濾液為母液和收集濾液的混合液,生產(chǎn)每批NaY分子篩時(shí)仍有15 m3低硅含量的含硅濾液3直接外排處理。
表4 含硅濾液分析結(jié)果
生產(chǎn)每批NaY分子篩的含硅母液、收集含硅濾液及外排含硅濾液的體積分別為13,60,15 m3,若將外排濾液按比例引入制備硅鋁膠的濾液中,則NaY分子篩合成濾液的平均SiO2質(zhì)量濃度為35.3 g/L,達(dá)到SiO2質(zhì)量濃度大于25 g/L的指標(biāo),能夠滿足硅鋁膠回用過(guò)程中對(duì)SiO2質(zhì)量濃度的要求。
優(yōu)化的含硅濾液回用方法如圖4所示。母液仍在含硅濾液收集系統(tǒng)1中,將現(xiàn)有帶濾機(jī)所有含硅的濾液直接引入含硅濾液收集系統(tǒng)2中,母液從含硅濾液收集系統(tǒng)1中連續(xù)定量等比例混合加入含硅濾液收集系統(tǒng)2中,混合均勻后進(jìn)入過(guò)濾設(shè)備——板框過(guò)濾機(jī),過(guò)濾后的濾液回用至硅鋁膠系統(tǒng)生成硅鋁膠,濾渣外排。
圖4 優(yōu)化后的NaY分子篩濾液回用流程示意
2.2.2 試驗(yàn)情況在實(shí)驗(yàn)室模擬NaY含硅母液等比例進(jìn)入含硅濾液收集系統(tǒng)2中,與NaY分子篩帶濾機(jī)各級(jí)濾液混合均勻,將處理后的含硅濾液用于硅鋁膠制備過(guò)程,并進(jìn)行NaY分子篩的合成,混合濾液組成和合成的NaY分子篩的性質(zhì)如表5所示。
表5 混合濾液組成和合成的NaY分子篩的性質(zhì)
從表5可知,含硅母液和各級(jí)含硅濾液等比例混合后,混合濾液中的SiO2質(zhì)量濃度為30~35 g/L,達(dá)到SiO2質(zhì)量濃度大于25 g/L的指標(biāo),滿足硅鋁膠反應(yīng)所需的濃度要求,不會(huì)影響含硅濾液的回用。將混合后的含硅濾液進(jìn)行NaY分子篩合成,合成出的NaY分子篩平均相對(duì)結(jié)晶度為91.23%,硅鋁比為5.53,滿足NaY分子篩表征性質(zhì)要求。
將以上兩項(xiàng)技術(shù)結(jié)合應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn),即NaY分子篩含硅母液和各級(jí)含硅濾液先是等比例在線混合,混合均勻的含硅液體再進(jìn)行快速分離去除NaY微晶和P型雜晶,以提高硅的回用比例。通過(guò)一年的運(yùn)行,統(tǒng)計(jì)了NaY分子篩生產(chǎn)裝置的硅利用率、每噸產(chǎn)品含硅污水的排放量以及生產(chǎn)成本,結(jié)果如表6所示。對(duì)工藝改進(jìn)前后的NaY分子篩隨機(jī)取樣,并進(jìn)行SEM表征,結(jié)果如圖5和圖6所示。
表6 NaY分子篩生產(chǎn)情況對(duì)比
圖5 工藝改進(jìn)前NaY分子篩的SEM照片
圖6 工藝改進(jìn)后NaY分子篩的SEM照片
從圖5和圖6可以看出,工藝改進(jìn)后分子篩晶粒外觀尺寸較改進(jìn)前更加均勻,且P型雜晶顯著減少。從表6可知:與2019年相比,2020年采用兩項(xiàng)新技術(shù)后,NaY分子篩制備過(guò)程中硅的利用率從原有82.04%提高至92.85%,提高13.18%(全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),硅的利用率最高達(dá)到100%);含硅污水外排量從8.77 t/t降至2.16 t/t,降低75.37%;NaY分子篩生產(chǎn)成本從4 677元/t降至4 305元/t,下降7.95%。
(1)開(kāi)發(fā)了Y型分子篩含硅母液和濾液的固-液快速分離技術(shù),去除濾液中的NaY微晶和P型雜晶,以提高硅的回用比例。
(2)開(kāi)發(fā)了含硅母液和濾液等比例在線混合全回用技術(shù),實(shí)現(xiàn)了NaY分子篩含硅母液和濾液的綠色全回用。
(3)將廢物資源化,實(shí)現(xiàn)了兩項(xiàng)技術(shù)的工業(yè)化,即在工業(yè)生產(chǎn)中通過(guò)精細(xì)控制含硅濾液的濁度及各級(jí)含硅濾液的混合比例,提高含硅濾液的回用量。降低了生產(chǎn)成本;同時(shí)減少了含硅濾液的排放量,緩解了環(huán)境污染問(wèn)題,具有較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。