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      新型冷熱風(fēng)混合系統(tǒng)在燒結(jié)煙氣脫硝工程中的應(yīng)用及流場優(yōu)化

      2021-08-16 00:51:54伊洋王中雷?;鄯?/span>中節(jié)能六合天融環(huán)??萍加邢薰?/span>
      節(jié)能與環(huán)保 2021年7期
      關(guān)鍵詞:混合器支管熱風(fēng)

      文_伊洋 王中雷 ?;鄯?中節(jié)能六合天融環(huán)??萍加邢薰?/p>

      氮氧化物是大氣中主要的氣態(tài)污染物之一,含多種化合物,其中NO和NO2是大氣中主要的氮氧化物,以NOx表示。隨著環(huán)保形勢的日趨嚴(yán)格,自2018年5月起,全國各省市相繼出臺關(guān)于地方標(biāo)準(zhǔn)《鋼鐵工業(yè)大氣污染物超低排放標(biāo)準(zhǔn)》。各項標(biāo)準(zhǔn)的提出,給鋼鐵行業(yè)帶來了巨大的環(huán)保壓力,如果僅利用源頭減排和過程控制兩種措施相結(jié)合,仍不能達(dá)到最新的國家排放限值規(guī)定,必須加裝或改造原有的末端治理系統(tǒng),而脫除NOx效率較高的SCR脫硝技術(shù)是在燒結(jié)機(jī)煙氣超低排放改造中,作為末端治理技術(shù)的一個較優(yōu)選擇。

      1 項目簡介

      1.1 項目建設(shè)情況

      某鋼鐵廠現(xiàn)有3臺550m2燒結(jié)機(jī),分別裝有活性炭吸附脫硫脫硝裝置,NOx污染物排放值未能達(dá)到《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》及地方政策要求,擬對燒結(jié)煙氣增設(shè)SCR脫硝裝置,以使NOx污染物排放達(dá)標(biāo)排放。

      1.2 機(jī)組主要設(shè)備及設(shè)計參數(shù)

      單臺燒結(jié)機(jī)配置兩臺主抽風(fēng)機(jī),單臺抽風(fēng)機(jī)入口煙氣流量92.4萬Nm3/h(標(biāo)態(tài)、濕基),煙氣成分:含水率10%,含氧量16%;加活性炭凈化裝置后煙氣污染物排放值:SO2≤60mg/Nm3,NOx≤ 320mg/Nm3,粉塵 20mg/Nm3。

      1.3 工藝技術(shù)特點

      影響SCR法去除NOx的因素有煙氣溫度、催化劑活性、流場均勻性等,其中溫度影響到催化劑的選型。目前市場上催化劑主要分低溫、中高溫兩種。中高溫催化劑活性溫度要求不小于280℃,而鋼鐵行業(yè)主抽風(fēng)機(jī)出口溫度約110~170℃,不能滿足要求。

      需采用獨立的燃燒室對燃料進(jìn)行燃燒后產(chǎn)生高溫?zé)犸L(fēng)再與燒結(jié)主煙氣混合再熱以提升主煙氣溫度,以此保證脫硝煙氣的溫度滿足中高溫催化劑活性溫度要求。

      2 SCR工藝介紹

      2.1 脫硝反應(yīng)機(jī)理

      在催化劑和氧氣存在的條件下,在適宜的溫度范圍內(nèi),還原劑NH3選擇性的將煙氣中的NOx還原成N2和H2O。主要化學(xué)反應(yīng)如下:

      2.2 系統(tǒng)組成及工藝流程(見圖1)

      圖1 鋼鐵煙氣脫硝工藝流程圖

      鋼鐵行業(yè)主抽風(fēng)機(jī)出口溫度約110~170℃,首先進(jìn)入GGH升溫段升溫至250℃左右,在GGH出口處設(shè)有熱風(fēng)補(bǔ)償裝置--熱風(fēng)爐及冷熱風(fēng)混合系統(tǒng),適量熱風(fēng)和煙氣經(jīng)擾流均勻混合后溫度升至290~300℃,滿足脫硝中高溫催化劑活性溫度。熱風(fēng)爐燃料主要來自鋼鐵廠煉鐵、煉鋼車間所產(chǎn)生的高爐煤氣和轉(zhuǎn)爐煤氣。點火煤氣采用液化天然氣。

      升溫后的煙氣與來自制氨系統(tǒng)的氨氣混合順序進(jìn)入催化劑層反應(yīng),凈化后煙氣進(jìn)入GGH降溫段降至130~160℃,終由引風(fēng)機(jī)送至煙囪排放。

      3 冷熱混風(fēng)系統(tǒng)

      常用混風(fēng)方式有2種:①將冷熱煙氣分別從熱源頭、冷源頭引出后進(jìn)去冷熱交界處的鋼制混合器,混合容器內(nèi)設(shè)置螺旋導(dǎo)向板、管路系統(tǒng)設(shè)置儀表等控制系統(tǒng)。②將高溫?zé)犸L(fēng)直接深入低溫?zé)煔馔ǖ纼?nèi),會出現(xiàn)局部高溫導(dǎo)致低溫?zé)熗ǖ佬巫兪軗p,甚至高溫?zé)犸L(fēng)將催化劑板結(jié),失去活性。

      由于傳統(tǒng)的混合設(shè)備通常占地面積大,投資較高、施工較長,因此需要設(shè)計出一種適用范圍廣、維護(hù)方便的新型冷熱風(fēng)混合系統(tǒng)。

      新型冷熱風(fēng)混合系統(tǒng)由高溫?zé)犸L(fēng)儲存及緩沖室、高溫?zé)犸L(fēng)噴射支管、高溫?zé)犸L(fēng)噴口、低溫?zé)煔庹髌?、低溫?zé)煔馔ǖ?、橢圓盤混合器、高溫防護(hù)涂料組成。

      3.1 系統(tǒng)設(shè)計

      熱風(fēng)箱外形尺寸與反應(yīng)器入口煙道截面一致,根據(jù)主煙道截面、熱風(fēng)覆蓋率、管徑阻力、材料的經(jīng)濟(jì)性等多種因素,通過多種設(shè)計方案數(shù)值模擬結(jié)果對比,綜合計算出適用于本項目的最優(yōu)支管數(shù)、管徑、分布方式。熱風(fēng)箱與支管內(nèi)襯高純陶瓷纖維模塊保溫。

      由圖2可知,混風(fēng)系統(tǒng)由熱風(fēng)箱、熱風(fēng)支管、噴嘴組成;從煙氣速度值分布發(fā)現(xiàn),速度均勻,進(jìn)一步計算得出熱風(fēng)箱及支管各截面流量值較均勻如表1所示;支管選取7根采取上下錯層布置。

      圖2 混風(fēng)系統(tǒng)外形圖

      表1 支管質(zhì)量流量分布

      考慮回轉(zhuǎn)式GGH出口溫度的梯度,以精確模擬溫度場,通過調(diào)整熱風(fēng)支管噴嘴孔徑和孔的位置,保證支管兩個開孔實現(xiàn)溫度均勻混合,使熱風(fēng)在高溫時不接觸煙道壁,避免燒損煙道。

      經(jīng)多次模擬計算得出最優(yōu)的開孔方案如表2所示,開孔大小與GGH出口溫度分布密切相關(guān)。GGH出口溫度分布較高部分,熱風(fēng)出口噴嘴孔徑較??;反之,GGH出口溫度分布較低部分,熱風(fēng)出口噴嘴孔徑較大,通過不同截面冷熱風(fēng)不同的混合比例,得到最終的均勻的反應(yīng)溫度。

      表2 支管開孔孔徑數(shù)據(jù)表

      4 SCR系統(tǒng)流場優(yōu)化設(shè)計

      流場優(yōu)化對整個工藝系統(tǒng)達(dá)標(biāo)排放具有重要影響,常以數(shù)值模擬手段進(jìn)行,主要目標(biāo)達(dá)到流場均勻分布,使得系統(tǒng)各單元流量、壓力、速度值、溫度值控制在合理的范圍內(nèi),避免出現(xiàn)以上因素不合理造成對設(shè)備及系統(tǒng)的損傷,影響運行及性能指標(biāo)。對本改造項目系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。

      4.1 GGH入口煙道速度場優(yōu)化分析

      4.1.1 優(yōu)化前速度場

      由圖3可以看到,煙氣90°轉(zhuǎn)彎產(chǎn)生了明顯偏流(速度顯示區(qū)間0~12m/s);經(jīng)計算,GGH入口截面平均流速6.051m/s,速度不均勻度CV=32.72%,設(shè)計要求小于20%,不滿足要求。

      圖3 GGH入口截面速度分布圖

      4.1.2 優(yōu)化后速度場

      由圖4可以看到,在導(dǎo)流板作用下煙氣偏流被消除,GGH入口流動均勻(速度顯示區(qū)間0~10m/s);經(jīng)計算,GGH入口截面平均流速6.01m/s,速度不均勻度CV=15.61%,滿足設(shè)計要求。

      圖4 GGH入口截面速度分布圖

      4.2 溫度場優(yōu)化設(shè)計

      4.2.1 優(yōu)化前溫度場(無混合器)

      混風(fēng)系統(tǒng)出口至SCR入口未設(shè)置混合器,經(jīng)計算,平均溫度288℃,最低269℃,最高300℃,溫度不均勻度CV=1.89%。

      4.2.2 優(yōu)化后溫度場

      由圖5可知,混風(fēng)系統(tǒng)出口至SCR入口設(shè)置不同組數(shù)混合器,經(jīng)計算,一組混合器平均溫度288℃,最低272℃,最高299℃,溫度不均勻度CV=1.59%;兩組混合器平均溫度288℃,最低282℃,最高294℃,溫度不均勻度CV=0.91%。

      圖5 SCR頂層催化劑入口溫度分布(有混合器)

      評價分布均勻性的指標(biāo)有很多,如變異系數(shù)CV、均勻性指數(shù)γv、基于面積加權(quán)平均速度和質(zhì)量加權(quán)平均速度的λ、克里斯琴森均勻系數(shù)CU等,在煙氣脫硫、脫硝、除塵領(lǐng)域,使用變異系數(shù)CV作為評價指標(biāo)較為普遍。本項目也采用煙氣斷面速度分布的CV值作為評價流場均勻性的指標(biāo)。

      由表3可知,設(shè)置兩組混合器可以達(dá)到更好的優(yōu)化要求。

      表3 三種方案溫度對比

      4.3 優(yōu)化后系統(tǒng)煙氣流線效果

      圖6是系統(tǒng)優(yōu)化后煙氣流線圖(速度顯示區(qū)間0~20m/s)。從圖6可以看到,在上升煙道直段加裝兩組混合器后,不會存在明顯偏流,整體分布均勻;通過在SCR入口,SCR出口變徑段設(shè)置導(dǎo)流板,實現(xiàn)SCR系統(tǒng)整體流速均勻。此外,從圖6還可以看到,煙氣經(jīng)過靜態(tài)混合器后產(chǎn)生了明顯的湍流,這對冷熱風(fēng)摻混和氨混合都能起到明顯的效果。

      圖6 煙氣流線圖

      5 結(jié)論

      綜上所述,并結(jié)合多個項目的實際工程經(jīng)驗,鋼鐵行業(yè)煙氣溫度一般約110~170℃,為了滿足催化劑的使用溫度280~400℃,設(shè)計一種新型冷熱風(fēng)混合系統(tǒng)。①采用CFD軟件對該系統(tǒng)的外形及各單元塊進(jìn)行流場數(shù)值模擬分析,分別研究支管數(shù)量、開孔孔徑,得出最優(yōu)的支管數(shù)、布置方式及開孔孔徑;能有效實現(xiàn)溫度均勻混合,使熱風(fēng)在高溫時不接觸煙道壁,避免燒損煙道,提高系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。②通過增設(shè)兩組混合器、導(dǎo)流板得出最優(yōu)的煙氣速度CV值0.91%,提高了煙氣和氨混合的均勻性及煙氣流線效果。

      新型冷熱風(fēng)混合系統(tǒng)經(jīng)上述項目應(yīng)用,并經(jīng)流場優(yōu)化后,現(xiàn)場效果很好,對鋼廠燒結(jié)煙氣脫硝技術(shù)設(shè)計具有一定的指導(dǎo)作用。①冷熱風(fēng)混合更均勻,溫度場更好,保證了混合后煙氣溫度能達(dá)到SCR催化劑的設(shè)計活性溫度;②投資較低,占地面積較小,運行費用較低,比較經(jīng)濟(jì)、節(jié)能;③系統(tǒng)設(shè)計過程中加入流場優(yōu)化研究環(huán)節(jié),可以更直觀、清晰地對設(shè)計效果進(jìn)行預(yù)判、分析與修正。

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