賀建國 李健忠 樊曉東
烏海市包鋼萬騰鋼鐵有限責任公司 內蒙古 烏海 016000
內蒙古建龍現(xiàn)有兩座12003高爐,1#高爐于2020年10月31日進行了降料面操作,2#高爐于2021年2月23日進行了降料面操作。對這兩次降料面過程進行全面剖析,總結出一些經驗,為日后降料面操作提供有價值的參考。
高爐降料面停爐過程中發(fā)生的爆震或者爆炸主要是由瞬間大量水變成水蒸氣造成的[1]。1#高爐在降料面前進行了5個小時的預休風,主要是將原爐頂打水系統(tǒng)出水頭改為霧化噴頭,同時增加4根臨時打水管(非霧化噴頭),總出水能力120t/h。但由于原爐頂打水系統(tǒng)的兩套管路(每套管路連接四個噴頭)只在各自管路上有一個總的電動閥,在每個噴頭上只有手動閥,整個控制系統(tǒng)較為簡單,缺乏靈活性,所以在降料面時,頂溫控制效果不佳,而且需要水工到現(xiàn)場配合,對降料面的進程以及安全性影響較大。2#高爐利用前期的定修已經將爐頂打水系統(tǒng)進行徹底改造,將總管路和每個霧化噴頭全部加裝電動閥(同時配有氮氣吹掃),總出水能力120t/h。由于爐頂打水系統(tǒng)完全滿足此次降料面需求,所以2#高爐在降料面前未進行預休風。在整個降料面期間頂溫控制的非常好,四點頂溫呈聚攏狀態(tài),高爐在操作上完全處于主動地位。最終,在切煤氣前爐內都沒有發(fā)生爆震,在切煤氣后爐內才有幾次輕微爆震。
由此不難看出爐頂打水系統(tǒng)的優(yōu)劣對于降料面的進程以及安全性有著決定性作用。同時、由于爐頂打水系統(tǒng)完全能夠滿足降料面需求,所以在降料面前可以不用預休風,既經濟又環(huán)保,同時安全性大大提高。
高爐降料面過程中,煤氣成份能間接反映料面的位置。隨著料面的下降,煤氣中CO2含量會呈現(xiàn)先降后升的趨勢,標志著爐內間接還原的結束,待CO2含量降到最低點即3%~5%時,料面進入爐腰。待料面進入爐腹后,隨著直接還原的發(fā)生,CO2含量開始回升[2]。
1#高爐降料面切煤氣時南北兩個機械探尺顯示料面剛剛進入爐腹,但由于人工化驗煤氣超標,再加上風口成像顯示各個風口均有不同程度的掛渣現(xiàn)象,根據經驗判斷實際料面已經進入爐腹,所以此時決定進行切煤氣操作。
2#高爐南尺在超出4m后容易卡死,所以在降料面開始后一直使用北尺探料面。2#高爐在開始降料面后人工煤氣成份個別數據明顯失真,高爐操作者對煤氣成份的準確性產生懷疑。當北尺顯示料面已經進入爐腹時,此時的人工煤氣成份超標,但風口成像顯示各個風口明亮耀眼,料面并不是降到爐腹的跡象,煤氣成份中H2、CO2的數值變化又沒有明顯規(guī)律,對判斷料面位置不能提供有價值參考,出于安全的考慮,最終選擇切煤氣操作。改常壓一段時間后,當北尺顯示料面已經進入爐缸時,觀察風口成像仍然明亮耀眼,并無見空跡象,此時懷疑北尺顯示值比真實值偏大。此時選擇放南尺探一次料面,結果南尺顯示料面也應該進入爐缸,但實際情況與之不相符,至此確定料尺顯示值偏大。根據常壓降料面的耗時,以及切煤氣之前的累計風量估算切煤氣時料面大概在爐腰中上部。為了將料面降到爐缸,后續(xù)不得不延長常壓降料面的時間來彌補停氣過早而耽誤的進程。
由此可見,降料面時切煤氣時機的把握非常重要。在目前采用霧化打水的前提下,爆震難以控制的情況發(fā)生的較少,一般都是料面進入爐腹后進行切煤氣操作。而此時準確判斷料面是否真正的進入爐腹就顯得尤為關鍵,如2#高爐本次切煤氣時遇到的特殊情況(料尺失真、人工煤氣失真)最終造成了切煤氣過早,導致后期常壓降料面時間過長。基于此原因,降料面前一定要對料尺、煤氣分析系統(tǒng)、煤氣取樣裝置進行必要的校驗或檢查。切煤氣時一定結合料尺、煤氣特點、風口成像特征、累計耗風量等多手段判斷料面位置,任何一方面顯示異常時,高爐操作者都應該引起重視,避免切煤氣過早而陷入被動局面。
在降料面時,高爐內爐料是由休風料和蓋面焦組成。1#高爐在下完休風料和蓋面焦后進行了預休風,2#高爐在下完休風料和蓋面焦后就直接開始降料面。兩次降料面時蓋面焦都是三級焦,但兩次休風料中的焦炭結構有較大差異。1#高爐休風料中的焦炭結構是以二級焦炭(75%)為主,配有少量三級焦炭(25%)。考慮到在降料面前2#高爐狀態(tài)調整的較好(平均爐溫0.45%,平均物理熱1495℃),爐缸整體較活躍,同時借鑒1#高爐降料面時休風料的經驗,為了降低成本,將休風料中的焦炭調整為100%三級焦。在整個降料面過程中,壓量關系平穩(wěn)(打水系統(tǒng)也起到較大作用),未發(fā)生管道等爐內事故,既實現(xiàn)了安全降料面到爐缸的目標,又達到了降低成本的目的。
由此可見,從降低成本方面考慮,在降料面時蓋面焦全部可以使用質量較差的焦炭。如果降料面前爐況調整的較好,休風料中的焦炭也可以適當比例使用質量較差的廉價焦炭。但此舉要慎重,以免由于焦炭質量過差,導致爐缸中渣鐵滲透困難,從而引起大面積燒套或者其他爐內事故的發(fā)生。
4.1 爐頂打水系統(tǒng)良好的霧化效果、充沛的打水能力、以及靈活的控制系統(tǒng)是保證高爐降料面既快速又安全的關鍵因素之一。
4.2 通過料尺顯示、煤氣成份特點、風口成像特征、累計耗風量等多手段判斷料面位置,準確掌握切煤氣時間是高爐降料面既快速又安全的又一關鍵因素。
4.3 在爐況狀態(tài)良好的前提下,從降低成本的角度出發(fā),降料面時休風料可以適當比例的使用質量較差的廉價焦炭,但此舉要慎重,以免發(fā)生大面積燒套以及其他爐內事故,從而影響降料面的進程。