孔羽超
(遼寧西北供水有限責任公司,沈陽 110000)
針對水工隧洞斷層及其影響破碎帶主要由松散狀、透水率高的小粒徑物質組成的特點,采用凝固后成塊狀、透水率低、抗壓強度高的混凝土進行回填、置換?;炷聊Y后,具備超強的可灌性,便于進行阻水灌漿。同時,由于混凝土具備很強的抗壓能力,方便進行管棚、小導管等施工?!盎靥罨炷林脫Q破碎松散體阻水防塌技術”是一種主動干預的治理斷層破碎帶的施工技術,施工時不是被動的等待塌方形成后進行處理,而是用鉤機等施工設備先將隧洞底部清理干凈,然后對斷層松散體進行擾動破壞,泥質松散體從斷層帶內流出,形成空腔,然后采用抗分散的混凝土進行回填,完成斷層內的物質置換,達到改善斷層組成物質、順利具備成洞條件的目的。該項技術在遼寧省重點輸供水二段工程2#洞樁號8+985斷層帶、8+788斷層帶成功應用,避免了兩次大的塌方涌水,保證了施工安全。
1)針對不良地質段,將斷層破碎帶內松散體釋放,拱部形成大的空腔,通過施工大直徑鉆孔至空腔內,并利用孔內攝像技術對空腔情況進行調查和摸底;通過塌方體空腔調查確定回填混凝土布孔位置、角度、方向、孔徑等參數(shù)設計,最終形成最佳布孔方案,以達到回填混凝土充滿空腔的最佳效果[1]。
2)進行混凝土中添加絮凝劑的泵送混凝土配合試驗,確定相關技術參數(shù)。
3)鉆孔中安裝混凝土輸送管路,進行水下混凝土回填施工。
4)鉆設檢查孔并取芯,對混凝土置換效果進行分析總結。
1)斷層向隧洞前方及頂拱部位延伸,兩側巖石基本穩(wěn)定。
2)斷層帶內巖體較軟,泥質或鈣質膠結且頂拱上方溶蝕現(xiàn)象嚴重,斷層帶內以夾砂、夾碎石、塊石為主。
3)具有一定的出水量,可以將破碎松散體帶出。
二段隧洞樁號8+985頂拱處揭露一構造擠壓帶,帶寬10cm,灰綠色,并向前方延伸,帶內巖體糜棱巖化,左邊墻地下水呈線狀流水,其余部位巖體為大理巖,弱風化,自樁號8+985由 Ⅲb類變?yōu)棰纛悺i_挖至8+987,構造擠壓帶已延伸至左掌子面,擠壓帶變寬,帶內巖體較軟,泥質或鈣質膠結且頂拱上方溶蝕現(xiàn)象較重,斷層帶內以夾砂、夾碎石、塊石為主,斷層在洞內出露部分可見寬度約為10m,斷層兩側巖石基本穩(wěn)定。經布置超前地質探孔勘查,1#孔布置在掌子面左側,距左邊墻2.2m,自目前掌子面鉆進至12m時開始出水,但水量不大,鉆至17m時出水量變大,36m時出水量為18m3/h,經地質鉆取芯15m前為坡積物,主要為砂及碎石,15-55m為破碎帶,但在取芯過程中,不卡鉆,鉆至55m時出水量變大明顯,經現(xiàn)場量測,該探孔出水量達到100m3/h,加上其它出水點,出水量達到150m3/h。2#探孔布置在右側孔,距左邊墻1.75m,經勘探1.7-5.5m為大理巖,5.5-50m為破碎帶,巖石破碎,為混合巖,巖石擠壓密實,鉆孔不卡鉆,鉆至50m時,鉆至5.7m時開始出水,鉆至33.7m時,出水量為30m3/h,鉆至50m時,出水量為80m3/h鉆探工作受出水影響,無法繼續(xù)進行。斷層帶內物質流出見圖1。
圖1 斷層帶內物質流出
由于斷層內具有較大的涌水,回填混凝土必須具備水中抗離散、凝結速度快的特性,因此與常規(guī)混凝土不同,回填混凝土中添加絮凝劑澆筑水下混凝土。即在普通混凝土中摻加UWB—II型絮凝劑配置而成。
4.2.1 UWB—II型絮凝劑混凝土的性能特點
UWB—II型絮凝劑混凝土是在普通混凝土中摻加UWB—II型絮凝劑配置而成。UWB-Ⅱ型水下不分散混凝土絮凝劑是粉末狀混凝土外加劑,具有很強的抗分散性和較好的流動性能,水下施工時能抑制混凝土中的水泥和骨料分散,并且不污染施工水域[2]。能夠賦予普通混凝土超強的抗分散性、適宜的流動性和滿意的施工性能;從根本上解決了水下混凝土的抗分散性能、施工性能和力學性能三者之間的矛盾,真正實現(xiàn)了水下混凝土的自流平和自密實。
1)抗分散性能:Ⅱ型水下不分散混凝土7天水陸強度比在70%-85%,28d水陸強度比在80%-95%,Ⅱ型的抗分散性能提高明顯。即使受到水的沖刷作用仍然具有很強的抗分散性,混凝土配合比基本保持不變[3]。
2)塌落度保持性:Ⅱ型水下不分散混凝土完全靜停1小時,流動性基本不損失,2h流動性損失<10%,具有極佳的施工性。
3)流動性:Ⅱ型水下不分散混凝土塌擴度在500mm以上時,其和易性、保水性良好,不會出現(xiàn)離析現(xiàn)象。Ⅱ型混凝土具有更好的填充性和自密實性。
4)強度:Ⅱ型水下不分散混凝土單方混凝土用水量在200-235kg/m3,根據(jù)水灰比定律,同等的水泥材料用量,Ⅱ型混凝土具有更高的抗壓強度和黏結強度。
5)無污染:由于水下抗分散混凝土具有良好的抗水沖刷能力,因此水泥流失量很少,不會污染環(huán)境。
4.2.2 配合比設計
根據(jù)混凝土配合比性能試驗結果,考慮原材料及現(xiàn)場施工因素影響,推薦混凝土施工配合比見下表1。
表1 混凝土施工配合比 kg/m3
4.2.3 施工工藝控制
1)摻量控制:
綜合考慮不分散性能和經濟性,本次絮凝劑摻入量為膠凝材料的3%。
2)攪拌控制:
由于絮凝劑摻量較低,如攪拌不均勻或沒有充分溶解,就起不到相應的作用。因此在拌合站攪拌設定時間上比普通混凝土延長1min,設定拌合時間為180s。
3)坍落度控制:
由于混凝土直接回填進空腔內無法振搗,需自流平、自密實,因此嚴格控制出機口混凝土坍落度,一般控制在20-22cm。
4)擴展度控制:
摻加了絮凝劑的混凝土,擴展度控制在550mm左右。
塌腔混凝土混凝土回填分兩次進行,回填時在止?jié){墻上布設混凝土回填孔及排水孔,并對底部石渣進行了部分清理,對止?jié){墻下部缺口進行土?;靥罴庸毯筮M行混凝土回填。施工前進行回填混凝土孔及排水孔施工作業(yè)平臺的填筑,搭設腳手架工作,施工平臺利用洞挖石渣進行填筑,腳手架按照60*60cm進行搭設,以滿足鉆機鉆孔要求,回填混凝土孔及排水孔鉆孔采用LG40型錨固鉆機及100B潛孔鉆進行施工,回填混凝土孔孔徑150mm,排水孔(兼做排氣孔)孔徑130mm,鉆孔完成安裝直徑150mm鋼管及125mm的鋼管,拆除腳手架,進行底部石渣進行清理,由于空腔內不斷塌方,如已施工完成的混凝土回填孔被堵,可再次修筑施工平臺及搭設腳手架進行重新打孔,回填孔確認按要求施工完成后迅速對混凝土止?jié){墻底部空隙采用鋼筋石籠及編織袋裝天然砂進行封堵,并在內側采用防水布進行封堵,盡量防止回填混凝土細骨料及水泥漿流失。待回填孔打好后,現(xiàn)場采用攝像機從打好的孔(已提前安裝¢100回填管)穿入,查看內部空腔實時情況,通過攝像機可看出內部巖石破碎,且滴滲水點較多,空腔較大,尤其是頂拱部位,塌腔造成的空腔高度較高,需立即對其進行混凝土換填。為保證回填混凝土時回填管不被塌方石渣堵死,應加快回填混凝土速度,回填過程中不能中斷,因此混凝土拌合選用2#洞拌合站拌制,10m3混凝土罐車,運至施工作業(yè)面進行塌腔混凝土回填施工。隧洞塌腔示意圖,見圖2;孔內攝像對空腔情況進行調查和摸底見圖3;回填置換效果圖見圖4。
圖2 隧洞塌腔示意圖
圖3 孔內攝像對空腔情況進行調查和摸底
在2#洞下游不良地質段施工過程中,對于極有可能發(fā)生塌方地段,通過采用混凝土置換技術,避免了兩次大塌方及涌水涌砂的發(fā)生(樁號分別為8+985、8+788)。與被動的后處理隧洞塌方進行比較,采用本技術的直接經濟效益和工期分析如下,以單掌子面為例計算。
1)采用混凝土置換破碎巖體處理塌方涌水方案:
塌方長度按10m計算,破碎巖體按400m3計算,采用混凝土置換破碎巖消耗主要材料費用如表2所示。
表2 混凝土置換消耗材料表
采用混凝土置換破碎巖方案,費用共計55萬。
2)采用常規(guī)處理塌方涌水方案:
常規(guī)處理塌方涌水方案步驟簡述如下:①8+982-8+985m部位支立鋼支撐間距80cm,并采用10#槽鋼對各榀鋼支撐進行連接;②鋼支撐施工分上下兩部分進行施工,先施工頂拱部分,并采用Φ22,L=3m,間距1.2m*1.2m系統(tǒng)錨桿進行加固;③空腔部位鋼支撐施工完成后,在空腔內設置防水布,并采用短型鋼焊接在鋼支撐上,對空腔內的防水布支撐牢固,將流水隔在防水布以外,并在空腔適當位置設置φ200mm排水管,將部分流水進行引排,減少流水對防水布的壓力;④鋼支撐上鋪設雙層φ8@20cm*20cm的鋼筋網(wǎng),對鋼支撐至空腔內防水布之間約1m的空腔以及其它部位頂拱空腔采用逐層噴射混凝土進行封閉;⑤噴混凝土完成后,將底部石渣在不影響渣堆穩(wěn)定的情況下,將渣堆底腳清除,碼放編織袋護腳,并埋設4根直徑200mm的導水管,導水管引出止?jié){墻之外;⑥渣堆坡面采用編織袋裝砂進行碼筑封閉,并布設2*2m的固結灌漿孔,采用普通水泥摻加4%的水玻璃進行固結灌漿,灌漿完成在渣堆頂部鋪設防水布將流水壓在防水布底部,便于止?jié){墻混凝土澆筑施工;⑦在塌方部位后方澆筑底部2m厚的止?jié){墻,止?jié){墻與巖石接觸部位設置止水條,止?jié){墻基巖面清理干凈,并呈臺階狀布置在石渣上,止?jié){墻混凝土標號為C30;⑧在渣堆止?jié){墻外側布設2個直徑130mm的回填混凝土孔,鉆孔打設至空腔10m高部位,孔內插110mm鋼管,采用C30混凝土對空腔進行回填;⑨在止?jié){墻輪廓線上頂拱及腰線以下1m范圍布設直徑108mm的管棚,管棚長度25m,間距0.5m的管棚,管棚傾角上傾5°,管棚深度以穿過斷層到達上盤完整巖石,并具有一定的錨固深度為準,在跟管內安裝4根并焊在一起的Φ25的錨筋束,隨后灌入M30水泥砂漿,增加管棚的抗壓強度;⑩在頂部止?jié){墻上布置2個探水孔,探水孔孔深25m,首先在設計鉆孔位置采用100B鉆機鉆設一個孔徑130mm,孔深2m的鉆孔,安裝110mm的孔口管,孔口管利用錨固劑與鉆孔連接牢固,孔口管長2.5m,外露0.5m,并安裝閥門,最后采用80mm的鉆頭,鉆至設計孔深。探水孔可根據(jù)管棚鉆孔出水情況,確定是否進行施工。
采用常規(guī)處理塌方涌水方案消耗主要材料費用如表3所示。
表3 常規(guī)方案消耗材料表
按照常規(guī)處理塌方涌水方案,灌漿費用共計146萬。
1)采用混凝土置換破碎巖體處理塌方涌水方案:
破碎體清運、混凝土回填耗時15d;
管棚鉆孔、安裝采用RPD管棚鉆機進行施工,施工效率每天30m,則耗時14d;
管棚灌漿耗時3d;
開挖按照正常Ⅳ類圍巖考慮,每天一循環(huán)進尺2.4m,則需要5d;
采用混凝土置換破碎巖體方案,工期耗時37d;
2)采用常規(guī)處理塌方涌水方案:
塌方清運、混凝土回填:考慮到塌方不定時、不連續(xù),切無規(guī)律可循,多伴有泥漿,清運困難;并且對前次處理成果產生破壞,處理費時費力,按60d考慮;
管棚鉆孔、安裝采用RPD管棚鉆機進行施工,施工效率每天30m,則耗時14d;
管棚灌漿耗時3d;
開挖按照破碎圍巖進行施工,每循環(huán)0.5m進尺,鋼支撐加密、錨桿數(shù)量增加,按每天1.5循環(huán)考慮,則需10/0.5/1.5=13d;
采用常規(guī)處理塌方涌水方案,工期耗時90d。