張新勝,宋佳輝,丁 寧,翁 景
(1.國網(wǎng)浙江省電力有限公司電力科學(xué)研究院,杭州 310014;2.杭州意能電力技術(shù)有限公司,杭州 310012)
甩負(fù)荷試驗在檢驗火力發(fā)電機(jī)組汽輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)動態(tài)特性中起到了重要作用,是預(yù)防發(fā)生超速事故的有效措施[1]。某超超臨界機(jī)組DEH(汽輪機(jī)數(shù)字電液控制系統(tǒng))通過并網(wǎng)斷路器斷開、KU(負(fù)荷瞬時中斷)和LAW(長甩負(fù)荷)來進(jìn)行甩負(fù)荷判據(jù),通過功率不平衡引起的調(diào)閥指令和反饋偏差大來進(jìn)行快關(guān)調(diào)閥,從而抑制轉(zhuǎn)速飛升[2]。近年來,隨著單機(jī)容量的增大,為了防止甩負(fù)荷時轉(zhuǎn)速飛升過高,各個電廠通過甩負(fù)荷試驗中發(fā)現(xiàn)的問題,從而對甩負(fù)荷判據(jù)、甩負(fù)荷回路傳輸速度等內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)化。袁岑頡[3]等人通過DEH 與ETS(汽輪機(jī)跳閘保護(hù)系統(tǒng))將涉及甩負(fù)荷試驗的主要信號廣播頻率設(shè)置為F(快速),并采用C20觸發(fā)直接硬接線切斷電磁閥電源,確保甩負(fù)荷時停機(jī)電磁閥的及時響應(yīng),有效防止轉(zhuǎn)速飛升過高;王異成[4]等人對高壓調(diào)節(jié)閥閥位控制偏差定值的形成與修改進(jìn)行了討論,若隨意對該定值進(jìn)行修改,會存在甩負(fù)荷試驗時轉(zhuǎn)速飛升過高的現(xiàn)象;程貴兵[5]等人對甩負(fù)荷的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了研究,著重分析了OPC(超速保護(hù)控制)復(fù)位時間的選擇對抑制轉(zhuǎn)速飛升的影響。這些文獻(xiàn)大多都是從甩負(fù)荷試驗時抑制轉(zhuǎn)速第一次飛升過高的角度進(jìn)行邏輯優(yōu)化,針對甩負(fù)荷試驗轉(zhuǎn)速二次飛升及優(yōu)化措施缺乏深入研究[6-8]。
本文以某660 MW 超超臨界機(jī)組50%甩負(fù)荷試驗時出現(xiàn)轉(zhuǎn)速二次飛升現(xiàn)象開展研究,對甩負(fù)荷控制原理進(jìn)行了詳細(xì)分析,通過控制回路組成的劃分,并通過有效的計算對比,指出了導(dǎo)致轉(zhuǎn)速二次飛升的主要原因。針對此類型機(jī)組甩負(fù)荷控制回路的共有問題進(jìn)行了優(yōu)化,并進(jìn)行了試驗驗證,結(jié)果表明,該方法有效抑制了甩負(fù)荷試驗轉(zhuǎn)速的二次飛升。
某發(fā)電廠搬遷改造項目為2 臺660 MW 超超臨界燃煤機(jī)組,汽輪機(jī)選用某公司生產(chǎn)的N660/28/600/620 型超超臨界、單軸、四缸四排汽、一次中間再熱、九級回?zé)岷湍狡啓C(jī),其DEH系統(tǒng)采用Ovation 系統(tǒng)。該機(jī)組汽輪機(jī)高、中壓缸各配置2 個進(jìn)汽門及調(diào)門,進(jìn)汽門及調(diào)門設(shè)置2個快關(guān)電磁閥,發(fā)生流量快關(guān)時,DEH 系統(tǒng)發(fā)出快關(guān)信號至快關(guān)電磁閥的得失電回路,使快關(guān)電磁閥失電,進(jìn)而實現(xiàn)進(jìn)汽調(diào)門快關(guān)。
2020 年11 月26 日,該機(jī)組按照規(guī)定進(jìn)行50%甩負(fù)荷試驗,試驗前機(jī)組運行方式為CCS(協(xié)調(diào)控制),機(jī)組負(fù)荷333 MW,轉(zhuǎn)速3 000 r/min,主汽溫度594 ℃,主汽壓力14.2 MPa。甩負(fù)荷指令發(fā)出后,斷開發(fā)電機(jī)并網(wǎng)斷路器,試驗動作正常,以并網(wǎng)信號脫開為計時點,199 ms 高調(diào)門開始從34%開度快關(guān),296 ms 全關(guān);216 ms 中調(diào)門開始從100%開度快關(guān),407 ms 全關(guān);26 ms 轉(zhuǎn)速開始飛升,4.22 s 轉(zhuǎn)速最高達(dá)到3 113 r/min;44.52 s 轉(zhuǎn)速最低值2 959 r/min;52.27 s 轉(zhuǎn)速穩(wěn)定到3 000 r/min。試驗曲線如圖1 所示。
圖1 50%甩負(fù)荷錄波曲線
由圖1 可知,本次甩負(fù)荷試驗過程中轉(zhuǎn)速出現(xiàn)了2 次飛升,第一次瞬時最高轉(zhuǎn)速為3 096 r/min;第二次瞬時最高轉(zhuǎn)速為3 113 r/min。甩負(fù)荷開始后,DEH 功率控制回路切位轉(zhuǎn)速控制,目標(biāo)轉(zhuǎn)速3 000 r/min,轉(zhuǎn)速二次飛升后汽機(jī)轉(zhuǎn)速超過3 000 r/min,高、中壓調(diào)閥慢慢關(guān)閉,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速下降并維持至3 000 r/min。甩負(fù)荷試驗導(dǎo)則要求,凝汽式汽輪機(jī)進(jìn)行50%甩負(fù)荷時,若瞬時最高轉(zhuǎn)速超過105%額定轉(zhuǎn)速,則判定甩負(fù)荷試驗失敗。本次試驗中瞬時最高轉(zhuǎn)速為3 113 r/min,雖然沒有超過3 150 r/min,但與以往同類型機(jī)組相比,此次50%甩負(fù)荷試驗出現(xiàn)了2 次轉(zhuǎn)速飛升,且第二次瞬時最高轉(zhuǎn)速明顯偏高。
某超超臨界機(jī)組引進(jìn)了德國某公司技術(shù)[9],本次甩負(fù)荷過程動作回路為并網(wǎng)斷路器斷開、觸發(fā)無負(fù)荷中斷C10,C10 動作將負(fù)荷指令切成0,負(fù)荷指令切除后流量指令突降,觸發(fā)快關(guān)指令C20,高、中壓調(diào)閥快關(guān),C20 觸發(fā)1 s 恢復(fù)。具體控制原理如圖2 所示。
圖2 機(jī)組甩負(fù)荷控制原理
由圖2 可知,該類型機(jī)組甩負(fù)荷控制原理主要由功率/轉(zhuǎn)速[10-12]回路起作用,閥門流量指令由2 路組成(功率控制回路PID 輸出以及功率控制回路流量指令前饋,其中功率控制回路流量指令前饋由功率控制回路流量指令基準(zhǔn)線和一次調(diào)頻前饋組成)。當(dāng)并網(wǎng)信號脫網(wǎng)后,觸發(fā)C10,經(jīng)功率設(shè)定值切為0,造成功率控制回路流量指令基準(zhǔn)線為0,閥門流量指令會大幅度減小,流量指令-當(dāng)前閥門開度對應(yīng)流量<-0.25,觸發(fā)C20,在硬回路中直接作用的電磁閥失電,確保機(jī)組甩負(fù)荷后高中壓調(diào)閥迅速關(guān)閉。延時1 s 后,C20 復(fù)位,快關(guān)電磁閥恢復(fù),安全油壓再次建立,調(diào)門再次開啟,維持3 000 r/min 運行。
本次甩負(fù)荷試驗前,為了避免甩負(fù)荷時未能及時觸發(fā)流量快關(guān)C20,導(dǎo)致調(diào)門關(guān)閉時間過長,轉(zhuǎn)速出現(xiàn)飛升[13-15],根據(jù)文獻(xiàn)[3]對邏輯以及控制回路進(jìn)行了優(yōu)化:
(1)將圖2 中的并網(wǎng)信號消失以及流量快關(guān)C20 由DEH 控制器廣播至ETS 控制器的廣播頻率改為快速。
(2)將圖2 中的C20 信號直接硬接線由DEH控制器廣播至ETS 控制器,切斷電磁閥電源,通信和硬回路雙重作用,以確保甩負(fù)荷時C20 能及時響應(yīng)。
根據(jù)本次50%甩負(fù)荷過程可知,甩負(fù)荷過程中轉(zhuǎn)速出現(xiàn)了二次飛升,第二次瞬時最高轉(zhuǎn)速達(dá)到了3 113 r/min。將高速數(shù)據(jù)采集儀采集的曲線在轉(zhuǎn)速出現(xiàn)二次飛升處細(xì)化,曲線如圖3 所示。
圖3 甩負(fù)荷轉(zhuǎn)速二次飛升曲線
由圖3 可知,機(jī)組甩負(fù)荷時,并網(wǎng)開關(guān)斷開到調(diào)閥快關(guān)的時間在合格區(qū)間內(nèi),快速觸發(fā)了C20,高、中調(diào)門快速關(guān)閉,最高瞬時轉(zhuǎn)速達(dá)到3 090 r/min;當(dāng)C20 信號1 s 后復(fù)位時,閥門流量指令不為0,導(dǎo)致高、中調(diào)門重新開啟,轉(zhuǎn)速出現(xiàn)第二次飛升,最高瞬時轉(zhuǎn)速達(dá)到3 113 r/min。因此,甩負(fù)荷過程中轉(zhuǎn)速出現(xiàn)二次飛升的主要原因為C20 復(fù)位后,流量指令還處在緩慢下降的過程中,切除到0 的速率無法達(dá)到要求。
根據(jù)機(jī)組甩負(fù)荷時控制系統(tǒng)功率控制回路判斷,影響C20 復(fù)位前流量指令沒有快速切除到0的因素主要有:功率控制回路控制器輸出方面;閥門流量特性函數(shù)。因此,分別從這2 個方面對本次甩負(fù)荷試驗轉(zhuǎn)速二次飛升原因進(jìn)行分析。
根據(jù)該超超臨界機(jī)組甩負(fù)荷控制原理可知,流量指令的計算公式為:
式中:y 為流量指令;xPID為功率控制回路PID 控制器輸出;xMW為功率控制回路流量指令基準(zhǔn)線;xPFC為功率控制回路一次調(diào)頻前饋。
式中:pldc為機(jī)組負(fù)荷指令。
機(jī)組甩負(fù)荷時,觸發(fā)C10 后,功率控制回路流量指令基準(zhǔn)線切為0,此時功率控制回路一次調(diào)頻前饋以及功率控制回路PID 的輸入偏差變?yōu)檗D(zhuǎn)速差函數(shù),其具體公式為:
式中:n 為實際轉(zhuǎn)速;c0為一次調(diào)頻作用系數(shù),一般為30~45,本工程設(shè)置為30;xPFC設(shè)置了上、下限,本工程設(shè)置上限0.04,下限-0.04;xerror為甩負(fù)荷時功率控制回路PID 的輸入偏差;σ 為轉(zhuǎn)速不等率,等于0.05。
根據(jù)式(1),利用本次試驗實際數(shù)據(jù)計算發(fā)生甩負(fù)荷時,功率控制回路控制器PID 輸出為0 需要的時間。閥門流量指令函數(shù)見表1。
表1 閥門流量指令函數(shù)
50%甩負(fù)荷時,閥門開度34%,對應(yīng)流量指令以及流量指令基準(zhǔn)線計算如下:
以第一次瞬時最高轉(zhuǎn)速3 090 r/min,計算xPFC和xerror:
由于xPFC受本工程設(shè)置的上、下限限制,因此xPFC=-0.04。
由式(5)、式(6)可知,發(fā)生50%甩負(fù)荷前,假設(shè)此時一次調(diào)頻未動作,則功率控制回路PID的輸出流量指令xPID0為:
假設(shè)50%甩負(fù)荷時,最高瞬時轉(zhuǎn)速一直保持3 090 r/min,因此,當(dāng)C20 觸發(fā)1 s 后復(fù)位時,PID輸出的流量指令xPID為:
式中:Kp為比例作用系數(shù),設(shè)置為0.14;Ti為積分時間,設(shè)置為10 s;xerror0為甩負(fù)荷前功率控制回路PID 輸入偏差,因為假設(shè)一次調(diào)頻未動作,所以xerror0為0。
將式(7)—(9)代入式(10),可得50%甩負(fù)荷過程中C20 復(fù)位時PID 輸出的流量指令為:
由式(11)可知,當(dāng)C20 復(fù)位時,閥門流量指令仍有0.325,導(dǎo)致高、中壓調(diào)門再次開啟,轉(zhuǎn)速出現(xiàn)第二次飛升,最高瞬時轉(zhuǎn)速達(dá)到3 113 r/min。假設(shè)汽機(jī)轉(zhuǎn)速一直保持在最高瞬時轉(zhuǎn)速3 090 r/min,則PID 的輸入偏差xerror一直維持在-0.6,控制器PID 流量指令輸出為0 的時間計算如下:
為了更好地說明C20 復(fù)位時,控制器PID 流量指令輸出為0 需要的時間,以本次甩負(fù)荷試驗數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),分別計算當(dāng)時閥門開度50%,105%時需要的時間,如表2 所示。
表2 典型閥位下需要時間
由表2 可知,對比不同閥門開度下做50%甩負(fù)荷試驗時,C20 在觸發(fā)1 s 復(fù)位后,流量指令計算到0 需要的時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于1 s,且閥門開度越高需要的時間越長,最大達(dá)到8.42 s。因此,在C20 復(fù)位后,流量指令不為0,導(dǎo)致高、中壓調(diào)門再次開啟,轉(zhuǎn)速也會出現(xiàn)二次飛升,大大影響了甩負(fù)荷試驗結(jié)果,這也是本工程50%甩負(fù)荷轉(zhuǎn)速二次飛升的主要原因。
隨著特高壓主干網(wǎng)架和新能源的規(guī)?;⒕W(wǎng),火力發(fā)電機(jī)組參與深度調(diào)峰的時長越來越長,頻次越來越高,成為機(jī)組運行常態(tài)。以浙江省為例,按照省發(fā)改委對統(tǒng)調(diào)發(fā)電機(jī)組深度調(diào)峰技術(shù)改造的要求,2018 年底完成了全省燃煤機(jī)組40%~50%Pe的深度調(diào)峰擴(kuò)容。若機(jī)組在深度調(diào)峰工況發(fā)生甩負(fù)荷時,按照甩負(fù)荷控制回路分析,功率控制回路控制器PID 輸出為0 的時間更長。以瞬時最高轉(zhuǎn)速3 090 r/min 分別計算30%Pe,40%Pe工況閥門開度50%,105%下PID 輸出為0 的時間,如表3 所示。
表3 典型負(fù)荷下需要時間
由表3 可知,機(jī)組在深度調(diào)峰工況觸發(fā)甩負(fù)荷回路后,功率控制回路控制器PID 輸出到0 的時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于1 s;C20 復(fù)位后,PID 輸出還有較大的流量指令,導(dǎo)致高、中壓調(diào)門再次開啟的可能性遠(yuǎn)遠(yuǎn)增大。因此,在深度調(diào)峰工況觸發(fā)甩負(fù)荷時,轉(zhuǎn)速出現(xiàn)二次飛升的幾率更大。同時,因為PID 輸出的流量指令大,導(dǎo)致轉(zhuǎn)速二次飛升的瞬時最高轉(zhuǎn)速就會越高,嚴(yán)重影響甩負(fù)荷試驗結(jié)果。
近年來,協(xié)調(diào)模式下DEH 功率控制回路控制器PID 經(jīng)常容易積分飽和,且補(bǔ)汽閥頻繁開啟影響振動,因此,對流量分配進(jìn)行了優(yōu)化??偭髁恐噶钆c高調(diào)閥門開度對比如圖4 所示。
圖4 高閥流量指令函數(shù)曲線
由圖4 可知,修改前為總流量指令÷0.8 對應(yīng)高調(diào)閥門開度;修改后為總流量指令÷1 對應(yīng)高調(diào)閥門開度。修改前:總流量指令0~80%對應(yīng)高調(diào)0~100%,補(bǔ)汽閥此時為0,總流量指令78%~100%高調(diào)仍為100%,對應(yīng)補(bǔ)汽閥0~20%;修改后,總流量指令0~100%對應(yīng)高調(diào)0~100%,總流量指令78%~100%仍對應(yīng)補(bǔ)汽閥0~20%。因此,在同負(fù)荷、同閥門開度情況下,同樣的高調(diào)閥流量指令88%(本次甩負(fù)荷前)對應(yīng)的PID 輸出對比修改前增加18%,在控制器參數(shù)設(shè)置相同的情況下,減慢了PID 輸出調(diào)節(jié)至0 的速度。
由第3 節(jié)分析可知,本次50%甩負(fù)荷試驗轉(zhuǎn)速出現(xiàn)二次飛升的主要原因是流量快關(guān)指令C20復(fù)位后,DEH 功率/轉(zhuǎn)速控制回路PID 輸出的流量指令沒有切除到0,導(dǎo)致在C20 復(fù)位后,高、中壓調(diào)門立即再次開啟。因此,本文從甩負(fù)荷發(fā)生后快速切除流量指令進(jìn)行控制邏輯優(yōu)化,并以100%甩負(fù)荷進(jìn)行進(jìn)一步驗證。
由式(1)可知,功率控制回路流量指令主要由xPID,xMW和xPFC三部分組成,發(fā)生甩負(fù)荷時xMW會迅速切為0,因此從xPID和xPFC兩方面進(jìn)行控制邏輯優(yōu)化。
(1)對DEH 功率控制回路控制器PID 進(jìn)行優(yōu)化,在C10 觸發(fā)時,迅速切PID 輸出至0,脈沖1 s,PID 輸出跟蹤到0,1 s 后根據(jù)當(dāng)時的轉(zhuǎn)速差從0 開始計算輸出值。
(2)發(fā)生甩負(fù)荷時,xPFC為轉(zhuǎn)速差的函數(shù),并受其上、下限的限制。本工程設(shè)置的下限制為-0.04,為了使流量指令在C20 復(fù)位前快速變?yōu)?,將下限值改為-1。以本次試驗數(shù)據(jù)為例,試驗前閥門開度34%,對應(yīng)流量指令0.886 1,假設(shè)此時一次調(diào)頻未動作,此時控制控制回路PID 輸出為:
本次試驗50%甩負(fù)荷第一次瞬時最高轉(zhuǎn)速為3 090 r/min,則xPFC的計算如下:
若下限設(shè)置由-0.04 改為-1,則xPFC=-0.9,因此發(fā)生甩負(fù)荷時流量指令計算如下:
由式(14)可知,當(dāng)C20 復(fù)位后,流量指令已經(jīng)切除到0,此時高、中壓調(diào)門不會再次立即開啟,從而有效避免了甩負(fù)荷時轉(zhuǎn)速出現(xiàn)第二次飛升。
本工程按照4.1 節(jié)優(yōu)化措施對DEH 功率控制回路邏輯進(jìn)行優(yōu)化后,2020 年11 月27 日,該機(jī)組按照規(guī)定進(jìn)行100%甩負(fù)荷試驗,試驗前機(jī)組運行方式為CCS,機(jī)組負(fù)荷659 MW,轉(zhuǎn)速3 000 r/min,主汽溫度562 ℃,主汽壓力27.3 MPa。甩負(fù)荷指令發(fā)出后,斷開發(fā)電機(jī)并網(wǎng)斷路器,試驗動作正常,以并網(wǎng)信號脫開為計時點,182 ms 高調(diào)門開始從39%開度快關(guān),290 ms 全關(guān);183 ms中調(diào)門開始從100%開度快關(guān),382 ms 全關(guān);35 ms轉(zhuǎn)速開始飛升,2.39 s 轉(zhuǎn)速最高到3 190 r/min;57.7 s 轉(zhuǎn)速到最低值2 982 r/min;78.3 s 轉(zhuǎn)速穩(wěn)定到3 000 r/min。試驗曲線如圖5 所示。
圖5 100%甩負(fù)荷錄波曲線
由圖5 可知,機(jī)組甩負(fù)荷時并網(wǎng)斷路器斷開到調(diào)閥快關(guān)的時間在合格區(qū)間內(nèi),快速觸發(fā)了C20,高、中調(diào)門快速關(guān)閉,最高瞬時轉(zhuǎn)速到3 190 r/min,同時在觸發(fā)C10 后,閥門流量指令在xPFC的作用下快速切到了0,當(dāng)C20 信號1 s 后復(fù)位時,閥門流量指令為0,高、中調(diào)門無回調(diào)現(xiàn)象,轉(zhuǎn)速沒有出現(xiàn)第二次飛升。
對某660 MW 機(jī)組50%甩負(fù)荷試驗轉(zhuǎn)速二次飛升原因進(jìn)行了分析,得出以下結(jié)論:
(1)在進(jìn)行50%甩負(fù)荷時,流量快關(guān)指令C20復(fù)位前,流量指令沒有快速切除到0;在C20 復(fù)位后,流量指令不為0,高、中壓調(diào)門立即再次開啟是導(dǎo)致甩負(fù)荷轉(zhuǎn)速出現(xiàn)二次飛升以及最高瞬時轉(zhuǎn)速達(dá)到3 113 r/min 的主要原因。根據(jù)計算結(jié)果,在進(jìn)行50%甩負(fù)荷時,功率控制回路PID 輸出依靠比例作用以及積分時間為0 的時間需要數(shù)秒,負(fù)荷越低、閥門開度越大需要的時間就越長,在發(fā)生甩負(fù)荷時,導(dǎo)致轉(zhuǎn)速二次飛升的幾率就越大。
(2)在對該超超臨界機(jī)組甩負(fù)荷試驗控制原理進(jìn)行分析后,從功率控制回路PID 輸出以及功率控制回路一次調(diào)頻前饋的上、下限值進(jìn)行優(yōu)化,確保C20 復(fù)位前總閥位流量指令切除到0,從而有效防止C20 復(fù)位后總閥位流量指令將高、中調(diào)門再次開啟引起轉(zhuǎn)速二次飛升,造成不可預(yù)測的后果。
(3)該超超臨界機(jī)組DEH 甩負(fù)荷控制邏輯中一些參數(shù)的設(shè)置會間接影響甩負(fù)荷試驗的成功與否,不可隨意改變。同時DEH 甩負(fù)荷控制邏輯中也存在較多問題,本文發(fā)現(xiàn)的問題是同類型機(jī)組共有的問題,需要引起足夠的重視。另外,提供的優(yōu)化措施對同類型機(jī)組甩負(fù)荷控制邏輯設(shè)計以及運行調(diào)試具有一定的參考價值。