張 輝,向勇剛,彭 濤,劉 睿
(重慶中煙工業(yè)有限責(zé)任公司重慶卷煙廠,重慶 400061)
SH37 烘梗絲機(jī)主要由出料罩、筒體、加熱管道、傳動(dòng)裝置、熱風(fēng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、排潮管道等組成,主要的工藝任務(wù)是去除梗絲的部分水分,提高梗絲的彈性、填充能力和燃燒性。其工作原理是:梗絲經(jīng)篩網(wǎng)進(jìn)入干燥滾筒內(nèi),在圓形空間內(nèi)通過炒料板不斷翻滾下落,與筒體加熱管板及熱風(fēng)充分接觸,達(dá)到烘絲目的。筒體加熱管板溫度(簡(jiǎn)稱“筒溫”)的高低及穩(wěn)定在烘絲過程中起重要作用,而熱風(fēng)起調(diào)節(jié)作用,烘絲筒溫和熱風(fēng)溫度的穩(wěn)定以及他們之間的相互作用,保證了烘梗絲的效果以及出口水分的穩(wěn)定[1]。
SH37 烘梗絲機(jī)加熱的能量全部由蒸汽提供,蒸汽進(jìn)行熱交換后會(huì)產(chǎn)生兩部分冷凝水:一是滾筒加熱后形成的冷凝水,另一部分是蒸汽通過熱風(fēng)散熱器熱量交換后形成的冷凝水。兩部分冷凝水經(jīng)過疏水閥后匯集于零壓水箱中,然后通過水箱液位高低檢測(cè)控制冷凝水回收泵的啟停,將高熱焓值冷凝水具有的熱能可達(dá)蒸汽全熱能的20%~30%回收到動(dòng)力車間[2],使剩余的熱量和軟水得到再次利用,有效節(jié)約能源。
設(shè)備技改更新后,烘梗絲機(jī)在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)筒溫和熱風(fēng)溫度大幅波動(dòng)引起出口梗絲水分劇烈變化的現(xiàn)象(圖1)。
通過設(shè)備系統(tǒng)自動(dòng)控制原理,結(jié)合圖1 曲線分析:在水分升高時(shí),為保證出口水分,PLC 運(yùn)算后通過集中控制PID(Proportion Integration Differentiation,比例、積分和微分)系統(tǒng)增加筒溫和熱風(fēng)溫度工作蒸汽薄膜閥的開度來(lái)增大工作蒸汽壓力和流量,其短時(shí)間內(nèi)薄膜閥的開度遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離正常工作狀態(tài)時(shí)的開度值,以達(dá)到快速提升溫度降低水分的目的;隨著溫度上升,出口梗絲水分快速降低,甚至偏干超出工藝標(biāo)準(zhǔn)下限,然后工作蒸汽薄膜閥開度逐步回落恢復(fù)到開始過料狀態(tài)時(shí)。這種筒溫和熱風(fēng)溫度工作蒸汽薄膜閥開度的震蕩,嚴(yán)重影響了梗絲的加工過程質(zhì)量和穩(wěn)定。
圖1 技改后筒溫和熱風(fēng)溫度折線
針對(duì)工作蒸汽薄膜閥開度異常震蕩現(xiàn)象,再通過MES(Manufacturing Execution System,制造執(zhí)行系統(tǒng))終端統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及人、機(jī)、料、法、環(huán)多維度進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)來(lái)料梗絲水分顯示值基本穩(wěn)定,均在±0.2%范圍內(nèi)波動(dòng),而且現(xiàn)場(chǎng)觀察烘梗絲機(jī)排潮轉(zhuǎn)網(wǎng)也更干凈、通透。因此,上述因素均不構(gòu)成筒溫和熱風(fēng)溫度異常震蕩的要因。
通過進(jìn)一步長(zhǎng)時(shí)間的跟蹤觀察,發(fā)現(xiàn)烘梗筒溫和熱風(fēng)溫度波動(dòng)時(shí),其工作蒸汽流量逐漸變小,導(dǎo)致筒溫和熱風(fēng)溫度傳導(dǎo)換熱能力減小,再透過回收冷凝水觀視鏡觀察,疏水狀態(tài)較正常狀態(tài)時(shí)明顯偏弱,甚至出現(xiàn)斷流的現(xiàn)象,因此鎖定為滾筒冷凝水疏水不連續(xù)導(dǎo)致的筒溫和熱風(fēng)溫度的波動(dòng)引起梗絲水分異常。
分析滾筒疏水不連續(xù)的原因,主要有兩個(gè):一方面與筒溫調(diào)節(jié)工作原理緊密相關(guān),筒溫的工作蒸汽壓力是根據(jù)熱能量的需求而變化的,那么疏水閥的壓差也是變化的,并且冷凝水在管路中流動(dòng)時(shí)也在不斷汽化,在疏水閥的閥蓋內(nèi)淤積產(chǎn)生汽封,導(dǎo)致筒溫?fù)Q熱后形成的冷凝水短時(shí)間不能及時(shí)流入疏水閥蓋內(nèi),其結(jié)果就是筒溫蒸汽流量降低,單位時(shí)間內(nèi)的換熱能力下降,這就出現(xiàn)了烘梗絲機(jī)出口水分突然上升。另一方面,回收冷凝水泵無(wú)法直接、及時(shí)地排出冷凝水,那么形成的冷凝水就會(huì)不斷進(jìn)入水箱,導(dǎo)致冷凝水順著排氣口上升然后從水箱上的溢水口流出,在這一過程中會(huì)對(duì)水箱形成一定壓力,這會(huì)進(jìn)一步加劇滾筒加熱和熱交換器形成的冷凝水無(wú)法排出。這也是熱風(fēng)滯后波動(dòng)的直接原因。
針對(duì)上述烘梗絲機(jī)滾筒冷凝水疏水不連續(xù)的問題,采取了以下3 個(gè)措施。
(1)更換帶破汽鎖裝置的浮球疏水閥。生產(chǎn)過程中,一方面是溫度調(diào)節(jié)控制原理導(dǎo)致疏水閥前后壓差變化,另一方面是因?yàn)槔淠谡羝艿纼?nèi)流動(dòng)不斷汽化產(chǎn)生散蒸汽,形成局部的汽封,而在疏水閥的閥蓋內(nèi)淤積產(chǎn)生的汽封,短時(shí)間內(nèi)阻滯了冷凝水的正常流動(dòng)。為保證疏水閥連續(xù)正常疏水,在烘絲機(jī)零壓疏水的前提下,無(wú)論工作蒸汽壓力如何,都必須保證疏水管路中的散蒸汽及時(shí)排出。為此,與蒸汽管道專家斯派莎克的技術(shù)人員交流探討,最終確認(rèn)選擇了一款帶破汽鎖裝置的浮球疏水閥代替原來(lái)的普通浮球疏水閥,并分別在筒溫和熱風(fēng)冷凝水管道進(jìn)行更換。其顯著特點(diǎn)是能及時(shí)排出疏水管路中的散蒸汽,防止產(chǎn)生汽封,進(jìn)而阻滯冷凝水的排放。
(2)優(yōu)化水箱。改變水箱高度,使冷凝水中的氣體盡快排出,而且調(diào)高自動(dòng)排水啟動(dòng)高度,從而調(diào)整自動(dòng)排水啟動(dòng)時(shí)間,同時(shí)在水箱內(nèi)部增加隔板,從而降低筒溫和熱風(fēng)溫度回收冷凝水對(duì)水箱沖擊,并快速降低冷凝水速度,減少氣體產(chǎn)生的同時(shí)加快氣體從冷凝水中排出。
(3)減少回收冷凝水泵內(nèi)部氣體。在回收冷凝水泵的部位增加了一個(gè)抽空電氣裝置,當(dāng)有氣體進(jìn)入泵體內(nèi)導(dǎo)致無(wú)法抽走冷凝水時(shí),此設(shè)備開啟及時(shí)排出泵內(nèi)的氣體,保證冷凝水泵有效運(yùn)行、避免輸水不暢,從而保證筒溫和熱風(fēng)溫度。
SH37 烘梗絲機(jī)筒溫冷凝水排放適應(yīng)性改造完成后,通過連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn)運(yùn)行觀察,未發(fā)生過筒溫和熱風(fēng)溫度的工作蒸汽薄膜閥開度異常震蕩現(xiàn)象,烘梗絲機(jī)梗絲水分一直保持在小范圍內(nèi)波動(dòng),有效保障了制品烘梗絲過程的加工質(zhì)量,達(dá)到預(yù)期的改造目的(圖2)。
圖2 改進(jìn)后筒溫和熱風(fēng)溫度折線
通過這次設(shè)備的更換改進(jìn),徹底解決了烘梗絲機(jī)筒溫和熱風(fēng)溫度冷凝水的連續(xù)排放問題,有效避免冷凝水汽封的出現(xiàn),保障了設(shè)備的有效性和穩(wěn)定性,提高了制絲梗絲制造水平,使精益制造更上一個(gè)臺(tái)階。