劉向明, 朱啟茂, 王 偉, 李 陽
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司, 唐山 063200)
連續(xù)鑄軋將傳統(tǒng)的煉鋼廠和熱軋廠緊密地結(jié)合在一起,具有生產(chǎn)周期短、成本低等優(yōu)勢,單位能耗比常規(guī)熱連軋低約45%,在國內(nèi)外得到快速發(fā)展[1]。某廠新建多模式連續(xù)鑄軋生產(chǎn)線(簡稱 MCCR 生產(chǎn)線),年產(chǎn)熱軋鋼卷210萬t,于2019年正式投產(chǎn)[2]。在生產(chǎn)初期的產(chǎn)線調(diào)試階段,發(fā)現(xiàn)帶鋼表面存在大量線狀缺陷,影響了產(chǎn)品的質(zhì)量。為找到產(chǎn)生缺陷的原因,筆者利用掃描電鏡對幾種典型的缺陷進(jìn)行了分析,并將結(jié)果與生產(chǎn)現(xiàn)場相結(jié)合,提出了對生產(chǎn)工藝的調(diào)整及改進(jìn)措施。
試驗采用熱軋鋼板(SPHC),規(guī)格為1 250 mm×2.5 mm,利用EVO18型掃面電鏡(SEM)和X-Max型能譜儀(EDS)對4個缺陷樣品進(jìn)行微觀形貌和微區(qū)成分分析,從表面及截面不同角度對樣品缺陷位置進(jìn)行觀察。樣品經(jīng)切割、酒精超聲波清洗后,為了在電鏡下能準(zhǔn)確地鎖定缺陷位置,對樣品表面及截面缺陷位置采用電刻筆標(biāo)記。
樣品表面缺陷宏觀形貌如圖1中箭頭所示。通過宏觀分析可知,缺陷在整卷帶鋼上間斷出現(xiàn),不分鋼種,不分牌號,上下表面均存在,無周期性,在帶鋼寬度方向分布無規(guī)律性。宏觀來看1號樣品缺陷處顏色較淺,和基體存在輕微色差,寬度為5 mm。2號樣品缺陷處顏色相對1號較深,與基體存在較大的色差,寬度為20 mm。3號樣品缺陷處顏色接近黑色,寬度為4 mm。4號樣品缺陷處顏色偏黑色,寬度為2 mm。幾種典型缺陷的長度及寬度不固定,無明顯規(guī)律。
圖1 不同樣品表面缺陷宏觀形貌Fig.1 Macro morphology of surface defects of different samples:a) sample 1; b) sample 2; c) sample 3; d) sample 4
1號樣品缺陷表面及截面SEM形貌和EDS分析結(jié)果如圖2,3所示。從圖2,3中可以看出缺陷位置表面存在摩擦碾壓形貌,且氧化鐵皮分布不連續(xù),截面觀察鐵皮存在釘扎進(jìn)基體的現(xiàn)象。缺陷表面與截面成分均為鐵、氧,較正常位置成分無差異,判斷缺陷處氧化鐵皮形貌或結(jié)構(gòu)類型存在異常,引起肉眼所觀察到的表面線狀缺陷。
圖2 1號樣品缺陷處表面SEM形貌及EDS分析結(jié)果Fig.2 SEM morphology and EDS analysis results of surface on defect of sample 1:a) SEM morphology at low magnification; b) SEM morphology at high magnification; c) EDS analysis results
圖3 1號樣品缺陷處截面SEM形貌及EDS分析結(jié)果Fig.3 a) SEM morphology and b) EDS analysis results of section on defect of sample 1
氧化鐵皮類缺陷是影響帶鋼表面質(zhì)量的一種常見缺陷,會影響外觀質(zhì)量,降低加工性能[3]。引起氧化鐵皮類缺陷的原因包括工作輥質(zhì)量、化學(xué)成分、除磷系統(tǒng)、坯料存在劃傷等[4]。通過排查現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)銜接連鑄與連軋的隧道爐爐輥與帶鋼間存在速度差,導(dǎo)致帶鋼在高溫下劃傷。劃傷位置的新生鐵皮的加工過程與正常位置的不同,導(dǎo)致后期鐵皮形貌異常。因此對爐輥轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)節(jié),同時為提高高壓水除磷能力,加密了除磷高壓水水嘴。對工藝及設(shè)備進(jìn)行改進(jìn)后氧化鐵皮形貌異常缺陷得到解決。
2號樣品缺陷表面及截面SEM形貌和EDS分析結(jié)果如圖4,5所示,在背散射下2號樣品缺陷位置顏色明顯較深,部分缺陷貫穿整個鐵皮厚度,圖5觀察的視野缺陷并未深入到基體內(nèi)部,主要成分為氧、硅、鈣,硅的質(zhì)量分?jǐn)?shù)含量遠(yuǎn)大于鈣的,含少量的鋁、鎂,為硅酸鹽夾雜。
圖4 2號樣品缺陷處表面SEM形貌及EDS分析結(jié)果Fig.4 a) SEM morphology and b) EDS analysis results of surface on defect of sample 2
圖5 2號樣品缺陷處截面SEM形貌及EDS分析結(jié)果Fig.5 a) SEM morphology and b) EDS analysis results of section on defect of sample 2
3號樣品缺陷表面及截面SEM形貌和EDS分析結(jié)果如圖6,7所示,可以看到缺陷深入到基體內(nèi)部,主要成分為鋁、氧、鈣,含有少量的鎂、鋁,缺陷表面及截面成分一致,判斷為鋁酸鹽夾雜。
圖6 3號樣品缺陷處表面SEM形貌及EDS分析結(jié)果Fig.6 a) SEM morphology and b) EDS analysis results of surface on defect of sample 3
2號、3號樣品均為夾雜類缺陷,為改善夾雜類缺陷,從提高精煉鋼水潔凈度方面入手,控制煉鋼終點(diǎn)氧含量、控制喂鋁量[5];優(yōu)化鋼包吹氬工藝,合理調(diào)節(jié)氬氣流量,適當(dāng)延長弱攪拌時間,充分去除鋼液中的大夾雜物顆粒[6];連鑄方面注重?fù)踉僮?,增加連鑄鋼包澆余,防止鋼包下渣。進(jìn)行多方面工藝改進(jìn)后夾雜缺陷得到改善。
4號樣品缺陷表面及截面SEM形貌和EDS分析結(jié)果如圖8,9所示,可見缺陷深入到基體內(nèi)部,主要異常成分為氧、氟、鈉、鎂、鋁、硅、鈣、鉀,含有連鑄工藝保護(hù)渣典型的氟、鈉、鉀元素,且表面與截面成分一致,判斷為連鑄工藝保護(hù)渣卷入引起的卷渣缺陷。
卷渣缺陷主要是連鑄過程中保護(hù)渣、水口沉積物等被生長的凝固坯殼捕捉而產(chǎn)生的[7]。從卷渣缺陷的產(chǎn)生機(jī)理入手,通過調(diào)整水口浸入深度、減少結(jié)晶器液位波動,穩(wěn)定控制塞棒動作[8-10],減少拉速波動等方面進(jìn)行試驗。最終通過減少結(jié)晶器液位波動、穩(wěn)定控制塞棒動作、減少拉速波動后卷渣缺陷程度顯著降低。
圖7 3號樣品缺陷處截面SEM形貌及EDS分析結(jié)果Fig.7 a) SEM morphology and b) EDS analysis results of section on defect of sample 3
圖8 4號樣品缺陷處表面SEM形貌及EDS分析結(jié)果Fig.8 a) SEM morphology and b) EDS analysis results of surface on defect of sample 4
圖9 4號樣品缺陷處截面SEM形貌及EDS分析結(jié)果Fig.9 a) SEM morphology and b) EDS analysis results of section on defect of sample 4
生產(chǎn)線在投產(chǎn)初期帶鋼表面缺陷類型暴露較多,1~4號樣品缺陷類型分別為氧化鐵皮異常、硅酸鹽夾雜、鋁酸鹽夾雜、卷渣。針對氧化鐵皮異常問題,可調(diào)整隧道爐爐輥轉(zhuǎn)速,消除爐輥與帶鋼間的速度差,加密除磷高壓水水嘴;針對硅酸鹽及鋁酸鹽夾雜缺陷,應(yīng)主要從控制煉鋼終點(diǎn)氧含量、控制喂鋁量、優(yōu)化鋼包吹氬工藝、合理調(diào)節(jié)氬氣流量、適當(dāng)延長弱攪拌時間、增加連鑄鋼包澆余等方面進(jìn)行工藝改進(jìn);針對卷渣缺陷可通過穩(wěn)定控制塞棒動作、減少結(jié)晶器液位波動、減少拉速波動等方面進(jìn)行改進(jìn)。通過多方面的工藝調(diào)整及改進(jìn)后,帶鋼表面缺陷問題得到了明顯改善。