張海生,孫少華,劉 楊,劉 凱,王君珂
(唐山中厚板材有限公司型鋼部,河北 唐山 063000)
唐鋼中厚板型鋼線步進式加熱爐采用煤氣、空氣雙蓄熱燃燒、集中換向控制技術;平均CO排放濃度2.4~3.1萬mg/m3。
由于蓄熱式燃燒特殊的工藝特點,在燃燒換向時,煤氣噴口和換向閥之間管道的煤氣會被直接排到大氣中,不僅污染了周邊環(huán)境,而且也造成煤氣浪費。
經現(xiàn)場儀表監(jiān)測,換向工藝過程中,通過煤氣側排煙損耗2640 m3/h高爐煤氣,一天約損耗6.336萬m3的高爐煤氣,通過煙氣反吹工藝對盲區(qū)煤氣進行吹掃置換,可解決煤氣浪費以及CO向大氣排放造成的環(huán)境污染問題。
唐鋼中厚板材有限公司擬建設一條大型型鋼生產線,年生產型鋼成品80萬t。生產線配置步進梁式加熱爐2座。
該生產線布置在中厚板現(xiàn)有軋鋼廠的西部,從西向東依次布置連鑄機、加熱爐、軋機等。
唐鋼中厚板型鋼生產線選擇連鑄-熱送-連軋的工藝路線,生產主要產品有:角鋼、槽鋼、工字鋼、礦用U型鋼、球扁鋼、L型鋼、乙字鋼、圓鋼、方鋼、U型鋼板樁等。
現(xiàn)型鋼部產線加熱爐建成1座,還有1座待建,其中由于采用現(xiàn)有加熱工藝,在換向間隙有大量的CO排向大氣,既造成了環(huán)境的破壞又浪費了能源。
由煤煙煙道抽取一定數(shù)量的煙氣,經反吹風機加壓后通過反吹系統(tǒng)管道輸送至各煤氣三通閥下部的煤氣/煙氣共用箱體中,在煤氣三通閥由供氣狀態(tài)切換至排煙狀態(tài)前,將共用管道中的殘留煤氣吹掃進入爐膛進行二次燃燒,然后再正常進入排煙狀態(tài),二次燃燒既節(jié)約了能源又降低煙氣中CO含量,減少環(huán)境污染。
蓄熱燃燒技術已經普遍應用于各種類型的工業(yè)爐窯,該燃燒技術可以使低熱值煤氣如高爐煤氣、轉爐煤氣、發(fā)生爐煤氣等通過蓄熱技術直接用于坯料加熱,無需摻混其他高熱值煤氣,且蓄熱燃燒技術可以實現(xiàn)煙氣的極低溫度排放,最大程度上實現(xiàn)了余熱回收,達到節(jié)能效果。
然而,應用蓄熱燃燒技術的加熱爐,普遍存在的問題:每次換向閥切換,一組(側)燒嘴由燃燒狀態(tài)轉變成排煙狀態(tài)時,換向閥到蓄熱式燒嘴之間的煤氣就會被排煙系統(tǒng)抽走,該區(qū)域我們稱之為“公共區(qū)域”;只要是采用蓄熱燃燒技術的加熱爐,該問題即普遍存在,因為蓄熱燃燒是以換向閥的頻繁換向為基礎,利用燒嘴內的蓄熱體來儲存熱量并實現(xiàn)極限回收的,所以,換向閥至燒嘴之間的“公共區(qū)域”是必然存在的。
煤氣直接排出而無法得到有效利用,造成能源的浪費和企業(yè)生產成本的增加。
煤氣直接排出會造成大氣污染,在環(huán)保壓力日趨嚴峻的今天,這必將會對企業(yè)的發(fā)展產生影響。
煤氣介質一般會含硫等物質,混合在煙氣中,會對管路系統(tǒng)、閥門等元件造成腐蝕和損壞。
瞬間排煙過程存在爐內高溫煙氣與燒嘴內的煤氣混合的可能,當煙氣中含氧量過高時,容易與蓄熱體內的煤氣發(fā)生二次燃燒,造成蜂窩體燒熔、斷裂、變形以及扭曲,最終導致堵塞。
根據(jù)換向時間計算,約可節(jié)能2%~3%,此部分煤氣全部送入加熱爐爐內進行燃燒,一定程度上利于降低能源消耗,降低生產運營成本。
由于公用管的煤氣全部被吹入爐內,故最大程度上降低現(xiàn)有的集中換向加熱爐的CO排放問題,滿足環(huán)保監(jiān)測要求;(如果加熱爐爐內燃燒狀態(tài)良好,基本可實現(xiàn)CO的零排放)。
延長蜂窩體使用壽命當燃燒側燃燒結束后,煤氣燒嘴和煤氣管道內存在大量的煤氣,燃燒變排煙狀態(tài)后,煙氣中有未參與燃燒的空氣(根據(jù)加熱爐燃燒情況空氣數(shù)量不等),與煤氣燒嘴內和煤氣管道中的煤氣混合,達到燃燒所需的條件后(溫度、空間和混合比例),會產生二次燃燒現(xiàn)象,此火焰瞬間溫度可達1000℃多,當每換向一次便有可能出現(xiàn)一次二次瞬間燃燒,造成蜂窩體前端的損壞現(xiàn)象,以至于最終影響加熱爐的正常運行,被迫停產維修。而利用反吹技術之后,此情況將不復存在。
利用煙氣反吹的方案對爐內氮氧化物的生成無任何額外影響,且相對氮氣吹掃方案,該方案無論是生產運營還是操作更為安全簡便。
蓄熱燃燒技術中的頻繁換向技術,強化了加熱爐內的爐氣循環(huán),均勻爐子的溫度場,提高了加熱質量。
由于本項目屬于改造項目,在保證施工工期及改造費用的前提下做最小改動,保留原有兩位三通閥,因此對原有兩位三通閥密封圈進行更換,保證其中煤氣及煙氣密封性良好,無泄漏,新增兩通閥與三通閥相連接保證煙氣回流,對整套三通閥組、兩通閥組密封性要求更高。該換向技術所使用的換向閥,需要考慮其密封性能(尤其是長時間使用后),因為正常排煙時,換向閥內漏也會造成煤氣直接從排煙系統(tǒng)排出造成能源浪費和環(huán)境污染,系統(tǒng)連接圖如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)連接圖
新增煙氣反吹系統(tǒng)系統(tǒng)管路中介質為加熱爐煙氣,其安全性必要性必須得到嚴格保障,因此在程序設計中必須要考慮與其相關因素做連鎖保護,有效地保證在不滿足條件的前提下整個煙氣反吹系統(tǒng)及時切出,防止對原加熱爐燃燒系統(tǒng)造成影響及安全危害。
3.2.1 設置可靠切斷裝置
設置管網(wǎng)可靠隔斷裝置,在吹掃風機的入口安裝手動金屬密封蝶閥、風機出口的“煙氣反吹煤氣”管道上安裝電動蝶閥、氣動快切閥、氣動調節(jié)閥等設備,保證系統(tǒng)離線時與原煤煙系統(tǒng)隔絕開,吹掃風機可獨立檢修。
3.2.2 配套安全聯(lián)鎖保護功能
1)爐溫連鎖。爐溫低于650℃時,系統(tǒng)自動切出并禁止投入運行。
2)系統(tǒng)工作狀態(tài)連鎖:當反吹系統(tǒng)的工作壓力低于下限時,系統(tǒng)自動切出。
3)反吹風機連鎖。當反吹風機故障或異常停止時,系統(tǒng)自動切出。
4)煙氣中O2及CO值連鎖,煙氣中的殘氧含量和一氧化碳含量分別≥8%和10%時,系統(tǒng)自動切出。
5)加熱爐換向閥故障連鎖:當某個燒嘴停用或處于故障狀態(tài)時,系統(tǒng)自動停止該燒嘴的反吹,其他換向閥反吹正常運行。
6)反吹閥故障連鎖:當反吹閥門故障時,系統(tǒng)自動停止該燒嘴反吹。
3.2.3 安全報警功能
當風機、切斷閥、燒嘴等設備出現(xiàn)故障,或者反吹煙氣中CO或O2達到報警值時,系統(tǒng)彈出報警并自動切換到正常燃燒程序,提示操作人員查找問題。
吹掃管道上設置氮氣置換系統(tǒng),當系統(tǒng)啟停時對管道進行吹掃置換,設計獨立放散管,放散管伸出廠房,出口高于廠房頂4 m。
改造前加熱爐在進氣與排煙換向瞬間煙氣中w(CO)排放峰值達到30000×10-6~40000×10-6,新增煙氣反吹系統(tǒng)后,有效的降低了CO排放量,通過將公共區(qū)域的煤氣反吹進爐膛內進行二次燃燒,避免了煙氣排放中峰值的出現(xiàn),將煙氣中w(CO)排放量控制在2500×10-6之內,實際投入運行后數(shù)據(jù)如下頁圖2所示,同時由于部分煤氣進行二次燃燒,有效的節(jié)約了能源,降低煤氣消耗約3%,降低成本,增加了市場競爭力。
圖2 投入運行后數(shù)據(jù)圖
隨著國家節(jié)能減排及環(huán)保意識的要求不斷完善與提高,鋼鐵企業(yè)也在加大投入環(huán)保投入,加熱爐管理應當、準確的把握加熱爐的節(jié)能改造和管理,滿足環(huán)保要求前提前提下通過一些技術改造的改進達到環(huán)保及節(jié)能降耗的目的。
加熱爐是軋鋼廠的主要能耗設備,降低加熱爐能耗可以降低生產成本,增加企業(yè)效益。
近年來加熱爐節(jié)環(huán)保新技術發(fā)展迅速,同時兼顧節(jié)能降耗,并得到廣泛應用。