曾偉
[摘? ? 要]通過(guò)對(duì)6號(hào)主變油中氫氣含量變化情況的介紹,分析了異常,并提出了詳細(xì)的處理辦法及注意的問題。
[關(guān)鍵詞]概況;氫氣含量變化;原因分析;措施
[中圖分類號(hào)]TM407 [文獻(xiàn)標(biāo)志碼]A [文章編號(hào)]2095–6487(21)04–0–02
Analysis and Supervision of Single Hydrogen Abnormality in No. 6 Main
Transformer and Pre-Treatment Measures
Zeng Wei
[Abstract]Through the introduction of the change of the hydrogen content in the No. 6 main transformer oil, the abnormality is analyzed, and detailed treatment methods and attention issues are put forward.
[Keywords]general situation; hydrogen content change; cause analysis; measures
1 設(shè)備情況概述
(1)從2016年8月起通過(guò)絕緣油定期色譜分析發(fā)現(xiàn)6號(hào)主變油中氫氣含量呈緩慢上升趨勢(shì),截至2017年4月22日油中氫氣含量130 μL/L,接近規(guī)程注意值(≯150 μL/L)。利用2017年6號(hào)機(jī)組B修,對(duì)6號(hào)主變常規(guī)檢查,發(fā)現(xiàn)變壓器鐵芯存在接地故障,聯(lián)系廠家技術(shù)人員到廠對(duì)鐵芯接地故障進(jìn)行處理,鐵芯絕緣恢復(fù),處理后其他常規(guī)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)正常。并對(duì)變壓器絕緣油進(jìn)行脫氣處理,油中氫氣含量恢復(fù)正常。為觀察處理效果,特制定了6號(hào)主變的安全監(jiān)督運(yùn)行技術(shù)措施。
(2)2017年6月投入運(yùn)行至2018年8月油中氫氣含量正常。9月開始定期檢測(cè)至今,油中氫氣含量緩慢上升,現(xiàn)階段維持120~130 μL/L,其他特征氣體無(wú)異常。
(3)在2018年6號(hào)機(jī)A修期間,主變年度預(yù)防性實(shí)驗(yàn),進(jìn)行變壓器油微水含量分析實(shí)驗(yàn)、變壓器繞組絕緣電阻、吸收比實(shí)驗(yàn)、繞組tgδ測(cè)試、泄漏電流測(cè)試等,上述實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)均正常。自9月氫氣開始緩慢增長(zhǎng),利用機(jī)組停備機(jī)會(huì)對(duì)變壓器鐵芯絕緣進(jìn)行復(fù)測(cè),鐵芯絕緣正常。針對(duì)上述情況通過(guò)與上級(jí)技術(shù)監(jiān)督科研院所、變壓器廠家相關(guān)專家交流溝通,并在公司內(nèi)部組織相關(guān)專業(yè)召開專題會(huì)進(jìn)行討論、分析,結(jié)合專家意見,6號(hào)主變可以投入運(yùn)行,繼續(xù)觀察運(yùn)行。
2 油中氫氣含量變化情況
(1)變壓器自鐵芯接地故障及絕緣油脫氣處理后,按要求定期取油樣色譜分析實(shí)驗(yàn),數(shù)據(jù)見表1。
截至目前為止,油色譜分析檢測(cè),油中氫氣含量正常,其他特征氣體無(wú)異常。
(2)通過(guò)定期油色譜分析檢測(cè),油中氫氣跳變至122 μL/L,至最近一次色譜檢測(cè)氫氣含量一直在120~130 μL/L,無(wú)明顯變化,其他特征氣體無(wú)明顯變化。期間多次送樣其他具備檢測(cè)資質(zhì)的單位進(jìn)行送樣比對(duì),實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)正確。后期取樣檢測(cè)周期改為每周一次數(shù)據(jù)見表2。
3 初步原因分析及結(jié)論
3.1 分析
(1)6號(hào)主變投入運(yùn)行至今已11a,特征氣體含量(除乙炔C2H2外)有一定的變化屬正?,F(xiàn)象,因?yàn)樵陔妶?chǎng)、熱作用下,油中水分解、絕緣材料熱分解和絕緣自然老化會(huì)引起氣體含量一些變化,當(dāng)然這些變化量應(yīng)在規(guī)定的范圍內(nèi),并趨于穩(wěn)定。如果特征氣體含量超過(guò)規(guī)定要求,H2含量大于150 μL/L、總烴含量大于150 μL/L、C2H2含量大于1 μL/L時(shí),均須引起注意。
(2)在《電力設(shè)備預(yù)防性實(shí)驗(yàn)規(guī)程》DL/T596—1996和《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則》DL/T722—2014中對(duì)CO、CO2氣體含量沒有具體意見,只說(shuō)明對(duì)運(yùn)行設(shè)備,隨著油和固體絕緣材料老化,CO、CO2會(huì)呈有規(guī)律增長(zhǎng),當(dāng)這一增長(zhǎng)趨勢(shì)發(fā)生突變時(shí),應(yīng)與其他氣體變化情況綜合分析,以判斷故障是否涉及到固體絕緣,經(jīng)數(shù)據(jù)比對(duì)6號(hào)主變不存在這一現(xiàn)象。
(3)電弧、火花放電、局部放電、油和固體絕緣熱分解、水分解等因素均可引起H2含量升高。特征氣體C2H2含量穩(wěn)定無(wú)變化,可排除電弧、火花放電的可能。
(4)油和固體絕緣熱分解可引起特征氣體H2、CH4、C2H4、C2H6、CO、CO2變化,實(shí)際上烴類氣體含量變化不大,變壓器油溫一般在45~65℃,故變壓器無(wú)整體過(guò)熱現(xiàn)象。
(5)局部放電要產(chǎn)生H2和CH4,隨著溫度升高,相繼產(chǎn)生C2H6、C2H4,從烴類氣體含量的變化看應(yīng)無(wú)局部長(zhǎng)期放電現(xiàn)象。
(6)設(shè)備中不銹鋼與油的催化反應(yīng)產(chǎn)生氫氣,但變壓器已運(yùn)行11a,之前運(yùn)行中油中氫氣含量一直正常,此類原因可排除。
(7)變壓器油循環(huán)系統(tǒng)中,潛油泵存在隱患或缺陷運(yùn)行,造成絕緣油裂解產(chǎn)生氫氣,通過(guò)潛油泵檢查及絕緣實(shí)驗(yàn),潛油泵各項(xiàng)檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)正常,運(yùn)行聲音、溫度均正常,排除此類原因。
(8)通過(guò)變壓器油色譜中其他特征氣體含量變化及變壓器繞組絕緣電阻、吸收比實(shí)驗(yàn)、繞組tgδ測(cè)試、泄漏電流測(cè)試等,上述實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)均正常。
3.2 結(jié)論
(1)初步判斷6號(hào)主變油中特征氣體H2含量緩慢上升的主要原因應(yīng)是變壓器內(nèi)部受潮引起。查閱有關(guān)研究資料,變壓器本體總水量中,有99%存在于固體絕緣纖維中,只有1%以下的水分存于變壓器油中,這主要是因?yàn)榻^緣材料中的纖維素對(duì)水具有強(qiáng)大的親和力。固體絕緣中的水分只有在溫度大于80 ℃時(shí),才會(huì)從絕緣層表面逸出溶入油中,當(dāng)溫度下降后,又會(huì)吸附上絕緣層,因變壓器油一直運(yùn)行在70 ℃以下,故油中水含量幾乎無(wú)變化,變壓器油微水測(cè)試含量分析實(shí)驗(yàn)反映不出受潮現(xiàn)象。
(2)不排除由于前期變壓器鐵芯外引接地銅辮絕緣處理效果不好(由于內(nèi)部構(gòu)造和故障點(diǎn)部位空間狹?。?,造成鐵芯銅辮包裹絕緣運(yùn)行中受油流影響,銅辮有裸露現(xiàn)象,運(yùn)行中自身懸浮電位對(duì)變壓器外罩發(fā)生輕微的間歇性放電,或裸露部分短時(shí)性接地,形成鐵芯多點(diǎn)接地,在鐵芯局部形成渦流引起發(fā)熱,裂解絕緣油產(chǎn)生少量氫氣。
4 處置措施
通過(guò)以上分析變壓器監(jiān)督繼續(xù)運(yùn)行,為保證變壓器安全運(yùn)行,由于原因分析誤判,是變壓器其他故障引起單氫異?;虬殡S其他特征氣體異常,防止故障進(jìn)一步惡化以致造成變壓器損壞,制定以下處置措施:
4.1 處置措施一
(1)現(xiàn)階段繼續(xù)加強(qiáng)6號(hào)主變監(jiān)督運(yùn)行,編制變壓器監(jiān)督運(yùn)行技術(shù)防范措施。如定期絕緣油色譜分析,油中氫氣含量不再增長(zhǎng)或緩慢增長(zhǎng)雖然超過(guò)注意值(150 μL/L),但穩(wěn)定在200~250 μL/L,油中其他特征氣體無(wú)明顯變化,后期利用機(jī)組檢修或停備機(jī)會(huì),對(duì)變壓器進(jìn)行脫氣除潮處理,并加裝油色譜在線檢測(cè)裝置。
(2)變壓器本體及絕緣油現(xiàn)場(chǎng)脫氣除潮處理,應(yīng)聯(lián)系廠家技術(shù)人員來(lái)廠現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),并做好現(xiàn)場(chǎng)處理前相關(guān)設(shè)備、材料、工器具的準(zhǔn)備和處理過(guò)程中的配合工作,以及檢修作業(yè)指導(dǎo)書和三措兩案的編制。結(jié)合變壓器脫氣處理,同時(shí)進(jìn)行油色譜在線檢測(cè)裝置安裝工作。
(3)如果主變監(jiān)督運(yùn)行中,定期油樣檢測(cè)氫含量發(fā)生較大變化時(shí),應(yīng)同時(shí)送樣其他具備資質(zhì)的科研院所進(jìn)行復(fù)測(cè)確認(rèn)。
(4)運(yùn)行中加強(qiáng)對(duì)主變運(yùn)行中的相關(guān)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視統(tǒng)計(jì),如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)通報(bào)和逐級(jí)上報(bào)。
4.2 處置措施二
6號(hào)主變監(jiān)督運(yùn)行中,絕緣油單氫含量繼續(xù)緩慢增長(zhǎng),無(wú)穩(wěn)定跡象或伴隨其他特征氣體較前期變化明顯,及時(shí)與上級(jí)技術(shù)監(jiān)督科研院所、變壓器廠家相關(guān)專家交流溝通,確定是否需要主變退出運(yùn)行檢查處理。
(1)如建議主變繼續(xù)觀察運(yùn)行,并給出具體建議,暫時(shí)按專家建議執(zhí)行。取樣周期縮短為1d或3d一次,并及時(shí)將檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行通報(bào)。及時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)專家到廠,在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行分析、診斷,制定更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募夹g(shù)措施。
(2)如建議主變退出運(yùn)行檢查處理(變壓器退運(yùn)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系上級(jí)技術(shù)監(jiān)督科研院所、變壓器廠家技術(shù)人員到廠,會(huì)同我方相關(guān)專業(yè)人員和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同商討決策)。主變退運(yùn)后對(duì)變壓器進(jìn)行特種高壓實(shí)驗(yàn)或其他實(shí)驗(yàn),以確定造成變壓器油中特種氣體異常的故障類型,待實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析后,確定下一步處理方案。
4.3 處置措施三
(1)6號(hào)主變監(jiān)督運(yùn)行中,如定期絕緣油色譜分析單氫含量在原監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上呈倍數(shù)增長(zhǎng),氫氣產(chǎn)氣速率過(guò)快成幾何倍數(shù)增長(zhǎng)時(shí),無(wú)穩(wěn)定跡象,特別是油中出現(xiàn)乙炔氣體并呈增長(zhǎng)趨勢(shì),同時(shí)其他特征氣體也伴隨增長(zhǎng)較快,建議應(yīng)立即向調(diào)度申請(qǐng),變壓器退出運(yùn)行。
(2)變壓器退出運(yùn)行后,及時(shí)向上級(jí)技術(shù)監(jiān)督科研院所、變壓器廠家通報(bào)情況并邀請(qǐng)上述單位及時(shí)到廠,討論、分析制定檢查和處理方案,確定下一步工作計(jì)劃。
5 結(jié)束語(yǔ)
電力系統(tǒng)內(nèi)由于變壓器單氫增長(zhǎng)發(fā)生的設(shè)備事故,原因不盡相同,反應(yīng)的現(xiàn)象和產(chǎn)生的結(jié)果也不盡相同。為防止變壓器異常進(jìn)一步劣化,要實(shí)時(shí)監(jiān)控,避免造成更嚴(yán)重的后果。
參考文獻(xiàn)
[1] 趙靖.一起110kV主變單氫超標(biāo)原因分析及措施處理[J].電子樂園,2019(15):225.