何鋒,徐冰
(中海石油建滔化工有限公司,海南 東方 572600)
某年產(chǎn)80萬噸甲醇裝置合成氣壓縮機采用的是抽氣、冷凝式透平作為驅(qū)動,參數(shù)為11.1MPa、510℃的高壓蒸汽進入透平高壓段做功后,通過ECV閥自動控制抽出參數(shù)為3.2MPa、356℃的中壓蒸汽,剩余的蒸汽進入透平低壓段繼續(xù)做工后,經(jīng)表冷器換熱冷凝成水送入脫鹽水系統(tǒng)。該表冷器采用東、西兩組循環(huán)水換熱器進行冷卻,正常工作參數(shù)為-73KPa、61.5℃,工藝流程如圖1所示。
圖1 透平表冷器流程圖
截至2017年,該裝置合成氣壓縮機已經(jīng)運行了7年,期間壓縮機的各參數(shù)一直比較平穩(wěn),但是從2017年5月18日系統(tǒng)停車檢修后,壓縮機表冷器的壓力和汽輪機的的排氣溫度一直在升高,如表1所示。
表1
從表1中的數(shù)據(jù)可以看出:該裝置合成氣壓縮機參數(shù)在經(jīng)過開停車后有明顯的變化,表冷器系統(tǒng)的壓力由-78.29KPa直接上漲至-72.22KPa,且在之后的一段時間里一直在緩慢上升,最高到-60.5KPa,汽輪機的排氣溫度也由停車前的58.53℃上升到開車后的62.62℃,且一路上漲至最高71.5℃。合成氣壓縮機表冷器的真空度異常下降,導致汽輪機的排氣溫度上升,蒸汽在汽輪機組中做功的焓降變小,使汽輪機的運行效率下降,影響汽輪機的經(jīng)濟運行。同時,排氣溫度長期較高會導致排氣缸變形,影響汽輪機組的安全運行。
合成氣壓縮機透平表冷器真空度下降的原因有很多,主要影響因素如下:
(1)表冷器循環(huán)冷卻水流量低,冷卻量不足,引起換熱器換熱效果差。
(2)表冷器循環(huán)冷卻水溫度過高,冷卻量不足,引起換熱器換熱不足。
(3)真空抽氣器工作異常,不能及時將不凝氣抽走,導致不凝氣在表冷器中累積。
(4)表冷器真空系統(tǒng)密封不嚴密,空氣漏入表冷器。
(5)表冷器冷卻管表面結(jié)垢,導致?lián)Q熱效率下降。
(6)透平軸封密封蒸汽壓力過小或者密封蒸汽中斷,空氣漏入表冷器真空系統(tǒng)。
(7)表冷器內(nèi)的液位過高,導致冷卻面積不夠,冷卻效果變差。
(8)大氣安全閥水封密封不嚴,空氣漏入表冷器真空系統(tǒng)。
(9)汽輪機的負荷太高,乏氣流量太大,超過了表冷器的熱負荷。
針對上面提出的影響因素進行了逐個排查:表冷器循環(huán)冷卻水的供水溫度為35.8℃溫度并沒有升高;切換投用了備用的真空抽氣器,真空度并沒有明顯的改善,排除了不凝氣的影響;表冷器真空系統(tǒng)沒有發(fā)現(xiàn)明顯的漏點;透平軸封密封蒸汽投用正常;表冷器內(nèi)液位正常。
在排查的過程中發(fā)現(xiàn),表冷器東、西兩側(cè)循環(huán)水換熱器進出口溫度差逐漸增大,正常時進出口溫度差為8.6℃,東側(cè)的溫度差逐漸上漲至16.4℃,西側(cè)的溫度差逐漸上漲至15℃,造成表冷器循環(huán)水換熱器進出口溫度差上漲的原因主要有循環(huán)水流量過低和乏氣流量過大、表冷器熱負荷太高兩個方面。
通過查找相關(guān)數(shù)據(jù),對比停車前后系統(tǒng)負荷、高壓蒸汽流量、中壓蒸汽流量經(jīng)物料平衡計算發(fā)現(xiàn),乏氣流量并沒有明顯的升高,排除了因乏氣流量過大、表冷器熱負荷太高的原因。確認主要是由于循環(huán)冷卻水流量偏低造成的??紤]到循環(huán)水涼水塔填料已經(jīng)運行了7年,且老化嚴重,填料表面附著物較多,同時在循環(huán)水泵入口濾網(wǎng)處、表冷器循環(huán)水入口導淋處多次發(fā)現(xiàn)循環(huán)水填料碎片,判斷為循環(huán)水填料破碎,在開停車的沖擊下,破碎的填料、填料上的附著物被帶入至表冷器循環(huán)水換熱器列管處,堵塞列管,造成表冷器循環(huán)水流量下降,冷卻能力不足,進出口溫度差升高,最終造成表冷器真空度下降、排氣溫度升高。
合成氣壓縮機表冷器分為東西兩側(cè),是兩個相對獨立的循環(huán)水列管式換熱器,每側(cè)換熱器都可以單獨使用,根據(jù)汽輪機廠商資料顯示,單側(cè)換熱器的設(shè)計能力為滿負荷情況下的70%,決定嘗試將表冷器換熱器分段切出,進行在線清洗。由于東側(cè)換熱器進出口溫度差比西側(cè)高,于是,決定先隔離出東側(cè)換熱器進行在線清洗。
但是,由于在目前西側(cè)換熱器也同樣堵塞的情況下,西側(cè)換熱器無法滿足70%負荷下的換熱要求,為了滿足冷卻量不足的問題,我們可以通過采取適當降低系統(tǒng)負荷、適當降低合成回路壓力、提高轉(zhuǎn)化爐出口溫度、增加中壓抽氣量、降低中壓蒸汽管網(wǎng)壓力等措施降低透平乏氣的量來平衡。
(1)系統(tǒng)降負荷至70%(70000Nm3/h),確保表冷器排氣溫度小于60℃。
(2)旁路表冷器真空高高聯(lián)鎖。
(3)緩慢關(guān)閉表冷器東側(cè)的冷卻水進水閥,過程中注意表冷器排氣溫度、真空度、循環(huán)水給水壓力及水輪機轉(zhuǎn)速的變化。
(4)打開東側(cè)表冷器導淋進行排放。慢慢關(guān)閉東側(cè)回水閥,再開大回水閥,反復沖洗,將表冷器列管中的堵塞物初步從底部導淋排出。
(5)如果在關(guān)東側(cè)回水閥后真空不能維持在可控范圍,則慢慢恢復表冷器東側(cè)供水,通過同樣的方法初步對西側(cè)表冷器清除堵塞物。
(6)通過在線反沖洗,初步清理堵塞物后,再將東側(cè)表冷器進出口閥全部關(guān)閉,打開導淋將存水排放干凈。
(7)在這個過程中,由于表冷器溫度和真空度無法維持,進一步將系統(tǒng)負荷降至68000Nm3/h,合成回路壓力降至5.38Mpa,合成塔溫度持續(xù)下降無法維持,加熱蒸汽進入合成塔,維持合成系統(tǒng)的運行,同時提高中壓蒸汽抽氣量到74t/h,減少進入表冷器的乏氣量,維持系統(tǒng)的平衡。
(8)東側(cè)換熱器切出排盡水后交出檢修,打開封頭清理列管及管板。
(9)表冷器東側(cè)清洗結(jié)束,確認回裝完畢后,打開表冷器東側(cè)的循環(huán)水回水排氣閥及頂部壓力表根本閥,開循環(huán)水上水閥引循環(huán)水灌液、排氣后,全開表冷器東側(cè)的循環(huán)水回水閥,投用東側(cè)循環(huán)水換熱器。
(10)表冷器東側(cè)循環(huán)水換熱器清洗完畢投用后,東側(cè)的冷卻能力得到恢復,西側(cè)循環(huán)水換熱器切出清洗十分順利。
對合成氣壓縮機表冷器在線清洗前后工況數(shù)據(jù)進行對比,主要體現(xiàn)如表2所示。
表2
從數(shù)據(jù)表中可以明顯地看出,合成氣壓縮機表冷器在線清洗后工況得到極大的改善。在相同的負荷和合成回路壓力下進行數(shù)據(jù)對比,表冷器的壓力下降了10.34KPa,從-61.72KPa下降至-72.06KPa,汽輪機的排氣溫度下降了9.95℃,從清洗前的70.87℃下降至60.92℃,蒸汽在汽輪機組中做功的焓降變大,提高了汽輪機的運行效率,大幅度提高了裝置運行的經(jīng)濟性和安全性。
由于循環(huán)水涼水塔填料長期使用,出現(xiàn)了老化、破碎。破碎的填料及附著物極易堵塞表冷器循環(huán)水換熱器,造成表冷器真空度下降,若此時停車清洗,必將導致裝置能耗的增加,造成經(jīng)濟損失。在表冷器設(shè)有兩組循環(huán)水換熱器的情況下,我們可以通過降低系統(tǒng)負荷、降低合成回路壓力、提高轉(zhuǎn)化爐出口溫度、增加中壓抽氣量、降低中壓蒸汽管網(wǎng)壓力等措施來降低透平乏氣的量和表冷器的負荷,從而將表冷器循環(huán)水側(cè)換熱器順利地切出清洗,解決了表冷器壓力過高的問題,保證了裝置經(jīng)濟穩(wěn)定運行。該表冷器在線清洗的方式,通用性較強,希望能對類似的裝置起到借鑒作用。