李志朝 許志逞 居偉偉 賈敏濤
(1.安徽馬鋼羅河礦業(yè)有限責任公司;2.南京寶地梅山產(chǎn)城發(fā)展有限公司礦業(yè)分公司;3.中鋼集團馬鞍山礦山研究總院股份有限公司)
轉(zhuǎn)運站粉塵一直以來都是冶金礦山企業(yè)環(huán)境治 理的重要難題。羅河鐵礦選廠礦石等生產(chǎn)原料在轉(zhuǎn)運、篩分等運輸過程中,8#膠帶卸料點、9#膠帶受料點、9#膠帶卸料點、10#膠帶受料點等部位易產(chǎn)生揚塵,對轉(zhuǎn)運站巡檢工等操作崗位及周邊環(huán)境造成污染[1-4]。
羅河鐵礦4#、5#轉(zhuǎn)運站除塵系統(tǒng)于2014年建造,經(jīng)過6 a的長久運行,現(xiàn)有除塵系統(tǒng)已無法滿現(xiàn)場崗位粉塵濃度及大氣污染物特別排放限值的要求,現(xiàn)場存在諸多問題。為落實2018年政府工作報告中提出“推動鋼鐵等行業(yè)超低排放改造”任務(wù)要求及落實馬鋼(集團)控股有限公司能源環(huán)保部下發(fā)的《關(guān)于組織制定超低排放改造工作方案的通知》,安徽馬鋼羅河礦業(yè)有限責任公司擬對選礦廠4#、5#轉(zhuǎn)運站除塵系統(tǒng)進行優(yōu)化設(shè)計及改造,使轉(zhuǎn)運站粉塵及排氣筒濃度能夠達到國家規(guī)范要求[5-6]。本項目以羅河鐵礦選廠轉(zhuǎn)運站為研究背景,研究超濾膜高效過濾除塵系統(tǒng)實施效果,對其他礦山轉(zhuǎn)運站除塵升級改造提供參考。
羅河鐵礦選廠4#、5#轉(zhuǎn)運站2套除塵系統(tǒng)已運行6 a,原轉(zhuǎn)運站除塵系統(tǒng)主要由除塵器、風機、除塵管道、卸灰系統(tǒng)及電控系統(tǒng)組成。轉(zhuǎn)運站崗位濃度及排氣筒檢測濃度見表1、表2。
表中,C為崗位檢測濃度;C短為崗位檢測濃度最大值;PC-TWA為時間加權(quán)平均容許濃度。
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根據(jù)對8#膠帶卸料點、9#膠帶受料點、9#膠帶卸料點、10#膠帶受料點等部位總塵濃度檢測,粉塵濃度高達8.4 mg/m3,遠超矽塵粉塵濃度限值的要求(矽塵限值1 mg/m3),現(xiàn)場崗位粉塵濃度嚴重超標。
現(xiàn)場對4#、5#除塵器排氣筒進行了檢測,檢測濃度最高分別為11.2、19.7 mg/m3,排氣筒大氣污染物排放濃度達不到國家標準要求(≤10 mg/m3)。
根據(jù)檢測結(jié)果,結(jié)合現(xiàn)場除塵設(shè)施運行過程中存在問題分析,現(xiàn)有除塵系統(tǒng)存在的主要問題:①除塵系統(tǒng)風量不平衡,轉(zhuǎn)運站各抽風點距離長短不同,除塵風量分配不合理,除塵效果較差;②現(xiàn)場除塵器損壞嚴重且卸灰口堵塞嚴重;③抽風點吸塵罩等管道銹蝕嚴重,導(dǎo)致密封不嚴實,揚塵情況嚴重;④除塵管道長久運行積塵嚴重,除塵管道堵塞嚴重;⑤除塵器設(shè)置與皮帶通廊上方,灰斗堵塞或濾料更換時不易維護,除塵器管理維護難度較大;⑥除塵器卸灰口設(shè)置于膠帶上方,放灰時容易產(chǎn)生二次揚塵,導(dǎo)致崗位粉塵濃度超標。
選廠除塵常用的形式一般為噴霧抑塵和機械抽塵。噴霧抑塵是用水來加濕物料,以減少粉塵散發(fā)的一種簡單、經(jīng)濟有效的防塵措施,但單獨應(yīng)用存在著影響皮帶運輸、料倉結(jié)塊、粉塵控制不住等缺點,不能滿足環(huán)保和職業(yè)健康要求,只能作為機械抽塵的輔助措施[7-8]。
本次設(shè)計對產(chǎn)塵點進行密封,通過風機的抽吸作用,將粉塵通過吸塵罩、管道,經(jīng)袋式除塵器凈化后由排氣筒進行排放,除塵灰造漿后自流到現(xiàn)有排水溝中。其工藝流程見圖1。
4#、5#轉(zhuǎn)運站現(xiàn)在各建有1套袋式除塵系統(tǒng),主要針對8#、9#膠帶機頭部、9#膠帶機受料、10#膠帶機受料點進行抽塵后過濾,現(xiàn)每套系統(tǒng)設(shè)計風量15 000 mg/m3,根據(jù)現(xiàn)場情況及礦方使用需求,現(xiàn)有兩臺除塵器由于在通廊上部,灰斗堵塞或濾料更換時不易維護,為滿足超低排放要求,減少崗位粉塵濃度,且方便維護,設(shè)計將2套系統(tǒng)合并為1套除塵系統(tǒng),除塵器及風機放于4#轉(zhuǎn)運站旁空地,除塵灰造漿后自流到現(xiàn)有排水溝中(排水溝布置考慮高壓輥廠房),吸塵點包括8#膠帶機落料點、9#膠帶機受料點、9#膠帶機落料點、10#膠帶機受料點,共計4個點。
除塵系統(tǒng)需風量根據(jù)設(shè)備型號、給料高度、密閉狀況、礦石粒度等參數(shù)確定。具體除塵系統(tǒng)風量見表3。
2.4.1 除塵器選擇
本次設(shè)計采用超濾膜高效過濾除塵器,可滿足現(xiàn)場及環(huán)保要求。
超濾膜高效過濾除塵器結(jié)構(gòu)上分為上箱體、下箱體、卸灰閥組成。除塵器內(nèi)部的功能結(jié)構(gòu)分為除塵器入口、過濾系統(tǒng)、清灰系統(tǒng)和下箱體及卸灰裝置、出風口等。
超濾膜除塵器選擇見表4。
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2.4.2 風機選型
風機是除塵系統(tǒng)的主要動力裝置,風機的風壓和流量是按風機性能曲線變化的,管網(wǎng)阻力隨風速而變化,其工況點是風機特性曲線和管網(wǎng)阻力特性曲線的交點。
根據(jù)除塵系統(tǒng)的風量及公式計算的系統(tǒng)阻力結(jié)果,本次設(shè)計風機選擇見表5。
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羅河鐵礦選廠4#、5#轉(zhuǎn)運站2套除塵系統(tǒng)拆除后,經(jīng)過3個月的緊密施工,轉(zhuǎn)運站升級改造除塵系統(tǒng)安裝完成,施工完善后除塵器運行期間對現(xiàn)場崗位及排氣筒濃度進行了檢測。轉(zhuǎn)運站崗位濃度及排氣筒檢測濃度見表6、表7。
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通過現(xiàn)場檢測,崗位粉塵濃度最低降到0.9 mg/m3,4#、5#轉(zhuǎn)運站1套除塵系統(tǒng)煙囪排氣筒濃度降低至4.9 mg/m3,現(xiàn)場及排氣筒濃度均達到國家職業(yè)衛(wèi)生及污染物排放限值標準。
(1)選廠4#、5#轉(zhuǎn)運站除塵效果較差,經(jīng)過除塵系統(tǒng)升級改造,將原有2套除塵系統(tǒng)合并,設(shè)置1套除塵系統(tǒng),降低了除塵系統(tǒng)管理維護難度,減少了現(xiàn)場施工占地及設(shè)備運行成本。
(2)轉(zhuǎn)運站原有除塵效果較差,現(xiàn)場崗位總粉塵濃度最高達到8.4 mg/m3,選用30 000 m3/h除塵器對現(xiàn)有除塵系統(tǒng)進行升級改造后,現(xiàn)場崗位總粉塵濃度降低至0.9 mg/m3,解決了轉(zhuǎn)運過程中產(chǎn)生的揚塵對現(xiàn)場環(huán)境的影響。
(3)轉(zhuǎn)運站2個排氣筒濃度最高分別為11.2、19.7 mg/m3,利用最新超濾膜高效過濾除塵系統(tǒng)改造完善后,排氣筒粉塵濃度降低至0.9 mg/m3,達到了排氣筒大氣污染物排放濃度國家標準要求,降低了對大氣環(huán)境的污染。
(4)采用超濾膜高效過濾除塵系統(tǒng)對轉(zhuǎn)運站進行升級改造,在滿足現(xiàn)場實際生產(chǎn)需求的前提下,解決了困擾羅河鐵礦選廠轉(zhuǎn)運站粉塵濃度超標等問題,減少了礦石以揚塵的形式散失,節(jié)約了資源、降低了成本,為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了保障。