郝曉玲,閆樹清,左興堂,柳丙軒
(北京首鋼股份有限公司,河北遷安 064404)
首鋼遷鋼公司2×50 MW CCPP發(fā)電機組2014年投產,機組配套汽機額定功率21 MW,凝汽器為N-2800 型,雙進雙出,管束材質為0Cr18Ni9 不銹鋼管。運行過程中,發(fā)現(xiàn)凝汽器換熱管水側不斷結垢,沿冷卻水流程方向呈加重趨勢,垢層厚度達到0.3~0.5 mm,將金屬管壁全部遮蓋。受換熱管結垢影響,凝汽器運行端差增大,真空度下降,機組效率下降,夏季平均端差11.6 ℃,真空-90.0 kPa,汽機負荷20.5 MW,影響機組運行經(jīng)濟性。
針對結垢問題,現(xiàn)場曾采用金剛砂膠球在線清洗、循環(huán)水系統(tǒng)加藥在線清洗,高壓水槍離線清洗等措施,均未取得預期改善。為恢復機組效率,提高運行經(jīng)濟性,決定利用機組大修機會,采用化學清洗的方式清除凝汽器換熱管積存水垢。
為確定清洗介質類別,首先取現(xiàn)場垢樣進行溶解性試驗,垢樣在室溫環(huán)境下,6%濃度酸性溶液中經(jīng)浸泡可完全溶解,判斷水垢主要成分為碳酸鹽垢。鑒于該廠凝汽器換熱管為不銹鋼材質,鹽酸會對其產生晶間腐蝕,無法選用鹽酸作清洗介質。
氨基磺酸為白色斜方晶體,是一種固體有機酸,其分子式為NH2SO3H,氨基磺酸極易溶于水,其水溶液酸性與鹽酸、硫酸相似,有固體硫酸之稱[1]。氨基磺酸及其鹽類與多種金屬化合物均生成可溶性鹽類,具有在水中溶解度高、不析出沉淀而對金屬腐蝕小的特點。其反應方程式為[2]:
初步選定氨基磺酸作為清洗介質后,對取自現(xiàn)場的垢樣進行靜態(tài)試驗,分別配置3%、6%、8%濃度氨基磺酸溶液,在30 ℃環(huán)境下,垢樣均在45 min內全部溶解。
另外進行掛片靜態(tài)腐蝕試驗,試片表面積28 cm2,與換熱管同材質均為不銹鋼,配置3%、6%、8%濃度氨基磺酸溶液,添加緩蝕劑(0.3%烏洛托品),溶液溫度控制(30±5)℃,浸泡時間為4 h,試驗結果如表1所列。
表1 掛片靜態(tài)腐蝕試驗
經(jīng)試驗確定,3%~8%濃度的氨基磺酸可充分溶解系統(tǒng)水垢,且試片表面清潔,腐蝕輕微,腐蝕速率<1g/(m2h),滿足《火力發(fā)電廠凝汽器化學清洗及成膜導則》(DL/T 957-2005)規(guī)范要求。經(jīng)綜合分析,確定清洗方案,選擇質量分數(shù)6%的氨基磺酸作為清洗劑,添加0.3%烏洛托品作為緩蝕劑及適量消泡劑。
結合機組大修,采用凝汽器半側逐一清洗的方式進行離線清洗,臨時清洗系統(tǒng)水容積總計約65 m3,為保證清洗系統(tǒng)循環(huán)充分,管內清洗流速達到規(guī)范要求的0.1~0.25 m/s,選用一臺大流量低揚程管道泵(Q=300 m3/h,H=20 m),清洗系統(tǒng)水容積構成如表2所列。
表2 清洗系統(tǒng)水容積構成
為最大限度降低費用,減少設備改造,充分利用凝汽器系統(tǒng)現(xiàn)有裝置,現(xiàn)場利用收球網(wǎng)人孔作為清洗系統(tǒng)回水管接點,利用凝汽器水室排氣管作為排氣門,利用凝汽器進/回水門進行系統(tǒng)隔斷,僅需在凝汽器現(xiàn)有進水管道開孔預接清洗進水門,即可完成臨時清洗系統(tǒng)的構建。清洗系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 清洗系統(tǒng)圖
估算清洗藥品用量,準備氨基磺酸4 t,緩蝕劑0.5 t,消泡劑0.1 t,中和用堿3 t。機組檢修停運前,凝汽器兩側分別投運膠球,清除換熱管積垢表面附著的絮狀粘泥;機組停運后,凝汽器汽側灌水查漏,檢查封堵泄漏點位,同時將凝汽器水室內雜物清理干凈。
搭建臨時清洗系統(tǒng):關閉凝汽器進/回水門,與運行系統(tǒng)進行隔斷;在凝汽器進水管道開孔接清洗進水門,利用收球裝置人孔接清洗回水門,完成臨時管道連接;清洗泵試運正常,運行良好。
采用凝汽器半側逐一清洗的方式進行清洗,打開清洗側清洗進水、回水門,稍開凝汽器水室排氣門,通過工業(yè)水帶完成系統(tǒng)注水,在清洗水箱設置檢測試片。啟動清洗泵,動態(tài)控制清洗水箱液位,檢查消除系統(tǒng)漏點,投入加熱蒸汽,提高控制水箱溫度,按預定比例,投入質量分數(shù)0.3%緩蝕劑,清洗系統(tǒng)循環(huán)30 min使緩蝕劑分布均勻。
按預定比例,投加檸檬酸12.5 kg,氨基磺酸2.5 t,初始投藥后反應生成氣體多,排氣量大,有氣流沖擊聲,適當調整開大排氣門開度,充分排除反應氣體??刂瓢雮妊h(huán)清洗時間4 h 左右,每30 min 取樣分析清洗液pH 值、酸濃度及鐵離子含量,清洗過程中,根據(jù)鐵離子含量分析結果,適當添加還原劑二甲基酮肟,保護系統(tǒng)碳鋼管道,根據(jù)酸濃度分析結果適當補充加酸,如果酸濃度連續(xù)穩(wěn)定不降低,說明垢已除凈,30 min 后可結束酸洗。清洗過程中酸濃度隨時間變化曲線如圖2所示。
圖2 清洗過程中酸濃度隨時間變化曲線
酸洗完成后,迅速排出酸洗廢液,添加30%濃度NaOH 溶液中和,調整pH 值至6.5~7.0;廢液經(jīng)中和處理后送往廠區(qū)配套污水處理廠,對COD、氨氮等污染物完成進一步深度處理。
酸洗廢液排出后,關閉清洗進水、回水門,將清洗系統(tǒng)退出,之后打開清洗側凝汽器進/回水門,將凝汽器接入循環(huán)水系統(tǒng)進行循環(huán)沖洗,同時投入膠球,通過膠球擦洗清除換熱管內壁殘留泥垢;膠球清洗完成后,退出循環(huán)水,凝汽器汽側灌水查漏。檢查無異常后完成半側清洗,依照相同技術方案完成凝汽器另外半側清洗。
凝汽器兩側清洗完成后,打開人孔,凝汽器管板管束完全呈現(xiàn)金屬光澤,配合內窺鏡進行換熱管內部檢查,管束內部干凈,無殘留物,除垢率≥95%,達到優(yōu)良水平。換熱管清洗前后表面狀態(tài)對比如圖3所示。
圖3 換熱管清洗前后表面狀態(tài)對比
清洗過程中,設置試片進行檢測,經(jīng)測量平均腐蝕速度為0.021 g/(m2h),小于1 g/(m2h),總腐蝕量為0.08 g/m2,小于10 g/m2,滿足《火力發(fā)電廠凝汽器化學清洗及成膜導則》(DL/T 957-2005)的規(guī)范要求;清洗結束后,凝汽器灌水查漏,未見異常,經(jīng)內窺鏡檢查,換熱管內部無腐蝕、無過洗現(xiàn)象;經(jīng)運行驗證,凝汽器換熱管運行良好,未發(fā)生泄露問題,整個清洗操作過程安全可靠。試片腐蝕速率測定如表3所示。
表3 試片腐蝕速率測定
凝汽器清洗完成后,機組運行經(jīng)濟性取得顯著提升,凝汽器運行端差降低3.0 ℃,排汽溫度降低2.5 ℃,真空度提升1.8 kPa,機組效率提高2.9%。機組夏季額定工況運行數(shù)據(jù)均值對比如表4所示。
表4 機組夏季額定工況運行數(shù)據(jù)均值對比
經(jīng)運行驗證,通過綜合評價得出結論:此次凝汽器離線化學清洗方案科學合理,全面清除管內積存水垢,同時保證系統(tǒng)安全可靠,換熱管腐蝕輕微;清洗完成后大幅提高凝汽器換熱效率,機組運行經(jīng)濟性取得顯著提升,達到了理想的清洗效果。