唐德偉
(蘇州熱工研究院有限公司,廣東 深圳 518038)
疏水泵是核電廠給水加熱器疏水回收系統(tǒng)(ACO)的重要組成部分,承擔3級、4級低壓給水加熱器殼側(cè)冷凝水的受控排出等功能。ACO系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示,通過交叉連接口和出口管道,任一臺低壓疏水泵可單獨使用于任一個系列的低壓加熱器。
疏水泵是該系統(tǒng)的核心組件,對于低壓加熱器水位控制起到了關(guān)鍵作用。疏水泵易出現(xiàn)轉(zhuǎn)動機械常見的異常振動問題,威脅水泵乃至電站的安全。其原因在于立式長軸泵軸系長、重心高,導致泵及電機轉(zhuǎn)子的振動最終會影響其配套電機的上部軸承位置,致使異常振動問題頻發(fā)[1]。振動高的常見原因包括摩擦、軸心偏離、共振等原因。其中,共振問題的比重較大。
關(guān)于電站泵類設(shè)備異常振動是電力系統(tǒng)設(shè)備研究的重
圖1 ACO系統(tǒng)流程簡圖Fig.1 ACO System flow chart
圖2 電機結(jié)構(gòu)圖Fig.2 Motor structure diagram
點。董寶澤[2]針對三門核電的制氯取水泵異常振動問題,通過敲擊實驗確定電機支架固有頻率,并通過改變電機支架、改變電機重量等方式改變固有頻率,避免共振的影響。孫山[3]指出,電站水泵振動問題常具備諧波性振動、次諧波性振動、低頻性振動、工頻性振動、高頻性振動等特點。張小科[4]針對某300MW火電機組的凝結(jié)水泵異常振動問題展開研究,針對結(jié)構(gòu)共振及軸系存在不平衡質(zhì)量問題,調(diào)整螺栓緊力改變凝結(jié)水泵系統(tǒng)的共振區(qū)間。付江永[5]針對某電站水泵電機共振問題,在結(jié)構(gòu)不易改變的情況下,采用頻譜分析及固有頻率分析等方法診斷故障,通過改變泵組系統(tǒng)的剛度,有效降低振動。魏邦華[6]同樣指出,對于已安裝的設(shè)備,采用改變電機固有頻率的方法難度較大,可采用Block Lanczos法對分析模型進行模態(tài)求解,對電機共振情況進行設(shè)計改進。
疏水泵采用筒袋型立式多級離心泵,具有整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪聲低等特點。由電機帶動軸上的葉輪旋轉(zhuǎn),使液體獲得壓力和速度,同時經(jīng)過流道導殼流向下一級葉輪,由此實現(xiàn)能量累加,使液體獲得揚程。其中,電機采用全封閉、鼠籠型結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)主要由定子、轉(zhuǎn)子、端蓋、軸承、接線板等部件組成。電機結(jié)構(gòu)如圖2所示。
某電廠1/2號機疏水泵組自運行以來均存在電機非驅(qū)動端振動高的問題,空載運行時振動速度達到14mm/s。經(jīng)泵組全檢、更換同型號電機未有改善。初步分析后,擬采用轉(zhuǎn)子動平衡的方案處理,在轉(zhuǎn)子上加配重或去配重的方法。但采取轉(zhuǎn)子動平衡措施處理后,振動仍偏高,均超過報警值7.1mm/s。兩臺ACO泵組均存在此問題,涉及范圍為:1/2ACO301/302MO,共4臺設(shè)備。
圖3 泵敲擊固有頻率Fig.3 Natural frequency of pump knocking
推測導致上述問題的原因是泵的工作頻率與其固有頻率過于接近,引發(fā)共振效應(yīng),導致泵的異常振動。因而應(yīng)采集泵的固有頻率和其工作頻率,進行進一步的分析。
測試固有頻率的方法包括敲擊法、啟停法、調(diào)頻法等。采用敲擊實驗獲取泵的固有頻率,通過敲擊迫使泵自由振動,進而獲得泵的固有頻率。實驗數(shù)據(jù)如圖3所示。
可見,實際敲擊測得的固有頻率為22.5Hz、26.5Hz、27.5Hz。該類設(shè)備共4個,另外3個設(shè)備的實驗過程與之相同。測試泵的主要運行頻率,實驗結(jié)果如圖4所示。
圖4 泵運行主要頻率特征Fig.4 Main frequency characteristics of pump operation
圖5 結(jié)構(gòu)軟件建模Fig.5 Structure software modeling
工作轉(zhuǎn)速1480rpm,共振點頻率24.67Hz。系統(tǒng)固有頻率在共振點頻率上下10%,即22.2Hz~27.3Hz。泵組運行時,工作頻率接近固有頻率,產(chǎn)生共振,且泵組支架整體剛度不足,最終導致電機非驅(qū)動端振動過高。
為制定合適的解決方案,建立泵結(jié)構(gòu)的軟件模型。按照泵的實際質(zhì)量、尺寸、密度等參數(shù),建立泵結(jié)構(gòu)模型,并調(diào)整模型參數(shù),使計算固有頻率盡量接近實際測試得到的固有頻率。由模型計算可得前6階固有頻率,使其中3、4階固有頻率與現(xiàn)場實測固有頻率基本一致,其振型也為電機擺動固有頻率。模型及頻率調(diào)整過程如圖5、圖6所示。
考慮到電機實際結(jié)構(gòu),有兩部分可作調(diào)整,即電機與電機支架。通過更換電機的機型,更換輕型電機、新的電機支架,以此減小電機的重量,同時降低電機重心高度,并采用新的配電支架,以增大泵組固有頻率,避開泵組運行的工作頻率,避免產(chǎn)生共振。
電機可采用初始電機(原電機1.6t)、新型電機(新型電機1.27t),電機支架可采用現(xiàn)有機架(普通電機機架)、新電機機架(強化電機機架)。
兩種設(shè)備的各自兩種選型形成4種組合,即:
1)初始電機-普通電機機架,選用電機重量1.6t,重心高度680mm。
2)輕型電機-普通電機機架,選用電機重量1.27t,重心高度570mm。
3)初始電機-強化電機機架,選用電機重量1.6t,重心高度570mm。
圖6 頻率調(diào)整示意圖Fig.6 Schematic diagram of frequency adjustment
4)輕型電機-強化電機機架,選用電機重量1.27t,重心高度570mm。
如前文所述,設(shè)計改進后的系統(tǒng)固有頻率應(yīng)避開共振點頻率的上下10%,即22.2Hz~27.13Hz。通過上述分析可知,只有方案4(輕型電機-強化電機機架)能夠達到要求,通過物理模型模態(tài)計算,在更換新型電機并采用強化的電機機架后,固有頻率見表1。
綜上,應(yīng)選擇方案4對電機進行改造。
通過更換新電機、新電機支架、聯(lián)軸器,改造完成后固有頻率為28.52Hz,較舊電機固有頻率(27Hz)有所提高,更大程度上避開了工頻(25Hz),共振效應(yīng)減弱;改造后實測振動值為2.0mm/s,振動較改進前明顯改善,更換完成后未出現(xiàn)異常振動高的情況。
表1 改造后頻率分析表Table 1 Frequency analysis after transformation
針對某核電廠疏水泵異常振動的問題,列出可能的原因并逐個篩查,確定共振問題。采用頻率分析的方法,對比實驗測得的設(shè)備固有頻率與設(shè)備運行工作頻率,通過軟件建模的方式設(shè)計改進措施并仿真驗證,從多項初步方案中選擇最合適的方案,最終解決了該疏水泵異常振動的問題。