馮衛(wèi)江
(中鐵物資集團(tuán)港澳有限公司,四川 成都 610500)
成都地鐵5號線隔離開關(guān)采用成都通力集團(tuán)生產(chǎn)的GWZ型隔離開關(guān),是DC1500V隔離開關(guān)的成熟產(chǎn)品,引進(jìn)英國MLE技術(shù),秉承英國地鐵運(yùn)行的成功經(jīng)驗(yàn),生產(chǎn)出城市軌道交通專用的優(yōu)質(zhì)隔離開關(guān)。GWZ上網(wǎng)隔離開關(guān)內(nèi)設(shè)有完善的機(jī)械和電氣聯(lián)鎖裝置,通過了國家權(quán)威機(jī)構(gòu)的型式試報告,開關(guān)主回路接線端子采用鍍錫處理、配備防滑墊圈等,端子排具有防銹蝕、防鹽霧、防松動、防霉變功能;電動操作機(jī)構(gòu)箱內(nèi)二次接線端子采用國際或國內(nèi)一線品牌,如菲尼克斯、魏德米勒、瑞聯(lián)等公司優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,端子排具有防銹蝕、防鹽霧、防松動、防觸電、防反安裝、防霉變功能。
2019年某日,成都地鐵5號線大豐停車場調(diào)度發(fā)起送電通知單,大豐停車場5T1、5T2、5T3區(qū)已全部送電。隨后不久場調(diào)報大豐停車場04車運(yùn)行至L6道70#線岔網(wǎng)壓為零,經(jīng)管調(diào)度確認(rèn)大豐停車場5T1、5T2、5T3對應(yīng)斷路器以及隔離開關(guān)均在合位,隨后檢修車間人員到達(dá)5T1供電分區(qū)上網(wǎng)隔離開關(guān)G03處,發(fā)現(xiàn)G03刀閘處于分位,傳動桿向線路側(cè)彎曲,所內(nèi)PSCADA顯示G03處于合位,后值班調(diào)度申請由5T2向5T1進(jìn)行越區(qū)供電,現(xiàn)場確認(rèn)越區(qū)隔離開關(guān)G04合閘,成功越區(qū)供電,5T1供電分區(qū)恢復(fù)供電。
(1)針對上述隔離開關(guān)故障,未停電狀態(tài)下對現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)。檢修車間人員發(fā)現(xiàn)G03隔離開關(guān)刀閘處于分位,機(jī)構(gòu)箱合閘行程已完成,后臺顯示合位。G03隔離開關(guān)傳動桿與拐臂的軸銷與托架底座槽鋼卡滯,傳動桿向線路側(cè)彎曲變形,如圖1、圖2所示。
圖1 傳動桿彎曲
圖2 隔離開關(guān)狀態(tài)正常
(2)停電狀態(tài)下的檢查情況。①檢查G03操作機(jī)構(gòu)箱外觀正常,無明顯變形或損傷。檢查機(jī)構(gòu)箱內(nèi)部二次回路正常,觀察熱繼電器未動作,熔斷器未熔斷;②檢查發(fā)現(xiàn)拐臂軸銷與托架底座槽鋼頂滯,測量頂滯部分軸銷長度2mm,托架底座下部表面有凹坑,寬度2mm、長度10mm;③測量托架底座槽鋼間隙58mm,刀閘底座間隙60mm;④測量拐臂在刀閘底座內(nèi)左右活動量內(nèi)側(cè)6mm,外側(cè)1.5mm;⑤測量轉(zhuǎn)動桿夾套活動量內(nèi)側(cè)0mm,外側(cè)6mm;⑥測量軸銷長度40mm,直徑14mm;⑦測量轉(zhuǎn)動桿長度為3.27m,壁厚3mm,外徑32mm,最大彎曲量165mm,材質(zhì)為鍍鋅鋼管;⑧測量開關(guān)托架底座水平無偏斜,各零部件連接良好,狀態(tài)無異常;⑨梯車巡視檢查5T1和5T2供電分區(qū)接觸網(wǎng)設(shè)備,分段絕緣器主絕緣有弧光灼傷痕跡,其他接觸網(wǎng)設(shè)備無異常。單區(qū)絕緣測試:5T1絕緣電阻為16.4MΩ,5T2絕緣電阻為19.2MΩ,滿足絕緣要求;⑩現(xiàn)場檢查G04、G05、G06、G07托架底座間隙分別為63mm、65mm、61mm、60mm,軸銷與托架底座均無碰撞痕跡,如圖3、圖4所示。
圖3 軸銷頂滯處
圖4 底座凹痕
(1)5T1供電分區(qū)未帶電原因。G03隔離開關(guān)拐臂軸銷與托架底座槽鋼底面接觸,傳動機(jī)構(gòu)卡滯,隔離開關(guān)刀閘無法正常合閘,從而導(dǎo)致5T1供電分區(qū)未正常帶電。
(2)開關(guān)卡滯和傳動桿彎曲原因。開關(guān)刀閘底座出廠預(yù)配間隙不小于60mm,托架底座槽鋼用于固定開關(guān)刀閘底座,因托架底座槽鋼公差,現(xiàn)場測量G03托架底座兩槽鋼間距為58mm,小于60mm間隙(廠家排查人員現(xiàn)場解釋正常情況下拐臂與兩側(cè)開關(guān)刀閘底座存在左右晃動位移,為保證拐臂的正常轉(zhuǎn)動,廠家設(shè)計開關(guān)托架底座兩槽鋼間距和開關(guān)刀閘底座間隙不小于60mm),開關(guān)合閘時軸銷隨傳動桿需穿越開關(guān)底座和刀閘底座向上移動,拐臂左右位移導(dǎo)致軸銷碰撞至外側(cè)托架槽鋼底座,其中軸銷與底座頂滯長度為2mm,拐臂無法繼續(xù)轉(zhuǎn)動帶動隔離開關(guān)刀閘合閘。軸銷與開關(guān)底座槽鋼頂滯后,傳動桿上部卡滯,而電機(jī)持續(xù)轉(zhuǎn)動向傳動桿下部輸出恒定力,從而導(dǎo)致傳動桿出現(xiàn)彎曲。
(3)電機(jī)回路過載保護(hù)未動作原因。機(jī)構(gòu)箱內(nèi)部電動機(jī)額定功率120W,電壓為直流220V,額定電流0.54A,電機(jī)轉(zhuǎn)動導(dǎo)致傳動桿彎曲工作電流未超過熱繼電器動作電流和熔斷器熔斷電流,因此熱繼電器未動作,熔斷器未熔斷。
(4)后臺顯示合閘原因。電機(jī)帶動機(jī)構(gòu)箱內(nèi)部行程開關(guān)分閘后停止轉(zhuǎn)動,信號輔助開關(guān)觸點(diǎn)閉合,合閘信號正常反饋至PSCADA后臺,電調(diào)處顯示G03處于合位。
圖5 槽鋼間隙達(dá)到74mm
圖6 加裝限位塊
圖7 傳動軸銷之間加裝墊片
圖8 增加導(dǎo)向環(huán)
(1)調(diào)增槽鋼間隙,使其達(dá)到74mm。
(2)兩槽鋼支架加裝限位塊,強(qiáng)制槽鋼間隙保持在74mm。
(3)傳動軸銷之間加裝墊片,調(diào)節(jié)軸銷位移間隙。
(4)增加導(dǎo)向環(huán),限制傳送桿的擺動幅度,使傳動桿不會彎曲。
針對機(jī)械故障增加拐臂墊片、調(diào)整槽鋼間距后,隔離開關(guān)5000次分合閘期間沒有發(fā)生干涉和卡滯,增加導(dǎo)向環(huán)后模擬本次隔離開關(guān)故障,電機(jī)跳閘、未到合閘位置。以上試驗(yàn)證明了整改措施的可行性。