李振基
(國能朔黃鐵路公司肅寧分公司,河北滄州062350)
通過全面評估重載鐵路軌道結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性,應(yīng)用強(qiáng)化技術(shù),不僅能全面了解和掌握軌道部件的傷損規(guī)律,還能將輪軌動力作用降到最低,有效提升軌道的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,延長軌道部件的使用壽命,為完善養(yǎng)護(hù)、維修制度及提高鐵路運(yùn)輸?shù)陌踩⒖煽啃?,提供了重要的技術(shù)支撐。因此,如何科學(xué)地評估重載鐵路軌道結(jié)構(gòu)適應(yīng)性、應(yīng)用強(qiáng)化技術(shù),是相關(guān)技術(shù)人員必須思考和解決的問題。
通過對軌道結(jié)構(gòu)進(jìn)行準(zhǔn)靜態(tài)化計(jì)算與分析,可以全面了解和把握軌道結(jié)構(gòu)參數(shù)對鋼軌部件受力性能的影響程度。同時(shí),還能全面了解和把握不同軸重參數(shù)對軌道強(qiáng)度的影響程度,確保重載列車穩(wěn)定、可靠、安全地運(yùn)行。
對于重載鐵路軌道而言,其結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、傷損程度與列車的軸重、列車牽引重量之間存在著密切聯(lián)系。軌道各部件位移、作用頻率會隨著列車密度和軸重增加成正比增長[1]。結(jié)合朔黃線軌道設(shè)備測力,采用數(shù)據(jù)對比的方式,全面分析鋼軌、軌枕、道岔等結(jié)構(gòu)部件的疲勞受損程度,對朔黃線軌道結(jié)構(gòu)適應(yīng)性和安全性進(jìn)行綜合分析和評判[2]。
2.1.1 測力輪的測量結(jié)果與分析
在朔黃線試驗(yàn)中,主要選用了C80 重載測試車,車輛上安裝了相應(yīng)的測試儀器和數(shù)據(jù)采集設(shè)備,第一軸位安裝了ECS 系統(tǒng)軸測力輪對和加速度傳感器,對道岔進(jìn)行全方位測試與分析[3]。測試車輛在經(jīng)過朔黃線黃驊南42#道岔期間,其行駛時(shí)速為28km/h,輪軌橫向力、輪軌曲基本股、輪軌脫軌系數(shù)曲導(dǎo)股、輪軌曲基本股最大值、輪軌輪重減載率最大值分別為119kN、70kN、0.9、0.65、0.44。側(cè)向過岔動力學(xué)指標(biāo)最大值如表1所示。從表1 中的數(shù)據(jù)可以看出,當(dāng)列車側(cè)向經(jīng)過道岔曲股時(shí),脫軌系數(shù)等指標(biāo)不斷增加。其中,輪軌橫向力最大值、脫軌系數(shù)最大值分別達(dá)到了114kN、0.9,接近安全限值。通過對岔區(qū)設(shè)備檢查情況分析,道岔區(qū)段心軌掉塊,尖軌側(cè)磨,彈條變形失效,道岔結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足等問題顯現(xiàn)[4]。
表1 側(cè)向過岔動力學(xué)指標(biāo)最大值
2.1.2 地面布點(diǎn)動力性能試驗(yàn)與分析
在該試驗(yàn)中,通過全面測試C80 萬噸大列(該大列主要是由朔黃線運(yùn)營),在全面結(jié)合運(yùn)營線路現(xiàn)場情況的基礎(chǔ)上,確定具有代表性的區(qū)段,并將該區(qū)段作為試驗(yàn)工點(diǎn)進(jìn)行處理。試驗(yàn)工點(diǎn)主要包括以下幾部分:
(1)橋上有砟軌道。該試驗(yàn)地點(diǎn)所對應(yīng)的線路必須設(shè)置為直線形式,鋼軌上線時(shí)間和線路坡度分別為1年和1.3%。此外,還布置了兩個(gè)測試斷面,一個(gè)是跨中測試斷面,另一個(gè)是梁端測試斷面[5]?,F(xiàn)場實(shí)測橋?qū)?yīng)的上道砟厚度為200mm。
(2)60-12 號可動心軌道岔。將集寧南站設(shè)置為試驗(yàn)地點(diǎn)K497+746,將道岔部件上線時(shí)間控制在一年內(nèi),并確保萬噸大列均通過所設(shè)置好的直側(cè)方向,道岔支距不斷下降至5mm,查照間隔通常被設(shè)置為1389mm。此外,道岔內(nèi)含有兩種接頭,一種是普通絕緣接頭,另一種是膠接絕緣接頭,且護(hù)軌與軌間通常會存在大量金屬屑。
(3)60-12 號固定型道岔。道岔上線時(shí)間為一個(gè)月,萬噸大列對應(yīng)的過岔相對較多,鋼軌內(nèi)部接頭出現(xiàn)比較嚴(yán)重的傷損現(xiàn)象。此外,尖軌出現(xiàn)明顯的拱起現(xiàn)象,導(dǎo)致尖軌與滑床板之間的距離不斷增加,使其間隙值達(dá)到了5mm。三個(gè)工點(diǎn)的動態(tài)化試驗(yàn)結(jié)果如表2所示,從表2 中的數(shù)據(jù)可以看出,型號為60-12 專線4249 的固定型道岔在直向通過期間,其脫軌系數(shù)為0.13,輪重減載率為0.1;在側(cè)向通過時(shí),其脫軌系數(shù)為0.79,輪重減載率為0.29。型號為75-12SC559 的固定型道岔,在直向通過時(shí),其脫軌系數(shù)為0.30,輪重減載率為0.19;在側(cè)向通過時(shí),其脫軌系數(shù)為0.87,輪重減載率為0.19。盡管這些安全性指標(biāo)低于設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)值,但是,脫軌系數(shù)和輪重減載率呈現(xiàn)上升趨勢,說明安全儲備量相對較小。
表2 試驗(yàn)結(jié)果匯總
軸重增加直接影響了輪軌接觸應(yīng)力,同時(shí),鋼軌接觸疲勞傷損、軌面剝離、壓潰及波磨病害顯著。將鋼軌軸重分別設(shè)置為22t、24t、26t,然后采用赫茲接觸理論,精確計(jì)算在不同軸重條件下,84kg/m 鋼軌的接觸應(yīng)力和剪應(yīng)力,計(jì)算結(jié)果見表3。輪軌接觸面附近位置容易出現(xiàn)輪軌接觸最大剪應(yīng)力,當(dāng)軸重從22t 增加到26t 時(shí),其輪軌接觸應(yīng)力從原來的1284.8MPa 上升至1362.2MPa,表面最大剪應(yīng)力從398.3MPa 上升至424.8MPa。
表3 鋼軌適應(yīng)性分析
2.3.1 軌枕狀態(tài)評估
現(xiàn)階段,導(dǎo)致朔黃線軌道結(jié)構(gòu)內(nèi)出現(xiàn)枕失效問題的主要原因是鋼軌缺陷、道床板結(jié)、排水不暢。所以,在進(jìn)行砟軌道維修期間,相關(guān)人員應(yīng)做好對軌道結(jié)構(gòu)質(zhì)量的優(yōu)化和完善。對于朔黃線III 型軌枕而言,其曲線地段經(jīng)常出現(xiàn)開裂、折斷、掉塊等現(xiàn)象[6]。但是,整體裂縫寬度低于設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)值,III 型軌枕的傷損率較低,而II 型軌枕出現(xiàn)的傷損往往比較嚴(yán)重。
2.3.2 扣件狀態(tài)評估
在施工現(xiàn)場,通過利用游標(biāo)卡尺,對朔黃線內(nèi)的III 型軌枕釘根部直徑進(jìn)行精確測量。經(jīng)測量發(fā)現(xiàn),螺旋道釘?shù)闹睆狡骄颠_(dá)20.19mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了螺旋道釘直徑。但是,位于曲線下端的螺旋道釘直徑平均值和直徑最小值分別為18.18mm 和17.25mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了螺旋道釘直徑的最小值,這表明,螺旋道釘設(shè)計(jì)達(dá)標(biāo),并沒有出現(xiàn)失效問題[7]。但是,由于曲線下股直徑值相對較小,導(dǎo)致螺旋道釘出現(xiàn)嚴(yán)重的銹蝕問題。此外,經(jīng)過全面檢查,發(fā)現(xiàn)螺旋道釘?shù)馁|(zhì)量達(dá)標(biāo)。
道砟層具有厚度不均勻的特點(diǎn),其平均值被控制在0.3~0.7m 之間。當(dāng)?shù)理膶游挥诘刭|(zhì)條件優(yōu)越、施工現(xiàn)場環(huán)境較好的地段時(shí),其厚度平均值被控制在0.2~0.4m 之間;當(dāng)?shù)理膶游挥诘刭|(zhì)條件差、施工現(xiàn)場環(huán)境差的地段時(shí),其厚度平均值被控制在1~2m 之間。朔黃線道砟下方與基床接觸,會對基床產(chǎn)生一定的影響[8]。由于地基處理操作不科學(xué),導(dǎo)致路基面出現(xiàn)過大沉降區(qū)段問題,經(jīng)過抬道整治處理后,往往會出現(xiàn)路肩寬度不足的問題,嚴(yán)重影響了道床的整體穩(wěn)定性。
在進(jìn)行朔黃線軌道結(jié)構(gòu)強(qiáng)化期間,相關(guān)人員可從以下幾方面入手:
在這一環(huán)節(jié)中,相關(guān)人員要利用凍結(jié)膠黏接法,不斷優(yōu)化接頭結(jié)構(gòu)的穩(wěn)固性,使輪軌動力沖擊程度降到最低。同時(shí),加裝新型重載聯(lián)結(jié)零件、熱塑性膠墊,全面提高框架剛度。
朔黃線上行線軌枕已全部更換為Ⅲ型軌枕,經(jīng)過近年來的實(shí)際觀測發(fā)現(xiàn),III 型軌枕在重載運(yùn)營中傷損較少,建議在軸重為25t 的條件下,將下行線及部分站場的兩萬噸重車線站場更換為Ⅲ型軌枕。
針對運(yùn)量及軸重的增加,兩萬噸徑路道岔及連接曲線,通過道岔安裝整體式軌距桿、多功能防爬裝置、成組道岔通長軌撐鐵墊板;連接曲線安裝軌撐、軌距桿、地錨,絕緣膠接等多項(xiàng)措施,同時(shí),使用心軌加寬型重載轍叉,周期性涂覆干式潤滑劑和打磨的方式,提升道岔的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。目前,設(shè)備維修周期由原來的15d 延長至45d,軌料使用周期可延長45~75d。
綜上所述,為了保證軌道結(jié)構(gòu)適應(yīng)性評估結(jié)果的精確性和真實(shí)性,現(xiàn)采用準(zhǔn)靜態(tài)計(jì)算法、動態(tài)試驗(yàn)法、車載探地雷達(dá)檢測法,對鋼軌結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性進(jìn)行全面分析,并制定出一套系統(tǒng)、完善的軌道結(jié)構(gòu)強(qiáng)化方案,將軸重增大、運(yùn)量增多等風(fēng)險(xiǎn)降到最低,為后期科學(xué)的維修線路提供重要的技術(shù)指導(dǎo)。